谷瑞光
圖1 晶體諧振器
河源某電子廠主要生產(chǎn)晶體諧振器(如圖1所示),為了保障品質(zhì)要求,每一個必須要進(jìn)行功能檢測,常規(guī)的方法是人工使用一個留有空穴位平板的盤子插入晶體諧振器容器,讓晶體諧振器進(jìn)入盤子的空穴位,再逐個進(jìn)行人工使用儀表檢測晶體諧振器是否好壞,效率很低下,人工勞動強(qiáng)度比較大。
圖2 插板盤子
為了改善該工序,筆者到該廠進(jìn)行調(diào)研分析,進(jìn)行該工序工藝分析,并提出改進(jìn)方案。該工序存在問題:第一,石英晶體諧振器是一個電子器件,在使用插板時會損壞石英晶體諧振器產(chǎn)品;第二,石英晶體諧振器容易卡在插板上,位置不正;第三,石英晶體諧振器檢測平板下壓時,由于位置關(guān)系,使用儀表檢測時容易出錯。第四,插板數(shù)量太多,人工檢測容易漏檢,將不良品放到下一個工序。為此筆者提出一個諧振器自動排料檢測機(jī)設(shè)計(jì)方案
(1)為了解決插板損壞石英諧振器,不采用插板,改為使用振動盤,設(shè)計(jì)一個合理的石英諧振器的振動盤,用一個類似橢圓的弧形設(shè)計(jì)合理的導(dǎo)槽,讓石英在振動盤的作用下,沿著導(dǎo)槽逐步移動,代替插板插入石英晶體諧振器,減少對石英諧振器的損壞,也不容易出現(xiàn)卡死的現(xiàn)象和位置不正的問題。
(2)設(shè)計(jì)一個氣缸檢測裝置[2],分別使用2個小型氣缸分別帶著平板、檢測儀表表針,振動盤自動送石英諧振器,用光電開關(guān)檢測數(shù)量,檢測到10個,頂針氣缸卡住送料的振動盤,然后帶著平板的小型氣缸先行下壓,到位后帶著檢測儀表表針的一個氣缸上升,壓緊后對石英晶體諧振器進(jìn)行檢測,如檢測NG,使用推出氣缸將次品推下廢料盒;檢測裝置圖如圖3所示。
(3)使用PLC、光電檢測開關(guān)等代替人工去控制設(shè)備;使用光電開關(guān)代替人眼去檢測是否存在石英晶體諧振器,使用磁性開關(guān)判斷氣缸行程是否到位,使用PLC代替人腦去控制整個設(shè)備。
圖3 檢測裝置
(4)檢測方案的選擇,測量電阻法用萬用表R×10k檔測量石英晶體振蕩器的正、反向電阻值,正常時均應(yīng)為∞(無窮大)[3]。若測得石英晶體振蕩器有一定的阻值或?yàn)?,則說明該石英晶體振蕩器已漏電或擊穿損壞[4]。
(1)I/O點(diǎn)的確認(rèn)
見表1。
(2)邏輯控制圖設(shè)計(jì)
見圖4。
(3)PLC的選型
石英晶體諧振器檢測機(jī)使用到比較多的氣缸以及磁性開關(guān),光電開關(guān),一共使用了12個開關(guān)類,所以需要至少18個點(diǎn)輸入以上的PLC;另外由于石英晶體諧振器自動送料檢測機(jī)所需要的動作比較簡單,不需要太多功能指令和網(wǎng)絡(luò)控制功能,選擇國產(chǎn)經(jīng)濟(jì)型PLC,臺達(dá)DVP-EC3系列DVP30EC00R3。
表1 石英晶體諧振器自動送料檢測機(jī)I/O表
圖4 石英晶體諧振器自動送料檢測機(jī)
(4)光電開關(guān)的選型
由于石英晶體諧振器是普通材料,使用普通的光電開關(guān)可以進(jìn)行檢測有無,由于石英晶體諧振器高度很小,只有3 mm,所以光電開關(guān)檢測范圍必須在這個范圍以上。根據(jù)《新編傳感器技術(shù)手冊》[5]選擇E3JK-R4M型號就可以滿足。
(5)振動盤的選型
一般每次生產(chǎn)的時候大概有1 000~2 000個石英晶體諧振器,只需要考慮將盛石英晶體諧振器的容器做大一點(diǎn),功率相對大一點(diǎn)就可以。博榮生產(chǎn)的FN115振動盤就可以滿足。
設(shè)備方案經(jīng)過與企業(yè)討論后,確定無誤,購買備件進(jìn)行安裝調(diào)試。設(shè)備初步安裝完畢后進(jìn)行測試,測試分為三個階段:機(jī)械部分測試、機(jī)電聯(lián)調(diào)、上線測試。
第一階段機(jī)械測試,由于本臺設(shè)備是第一次制作,部分尺寸有點(diǎn)不合適,尤其振動盤與流水線的連接處;進(jìn)行修改后無誤。
第二階段機(jī)電聯(lián)調(diào):
(1)手動測試各控制按鈕動作是否到位;
(2)檢查各控制信號是否正常;
(3)檢查急停是否正常;
(4)全自動空負(fù)載運(yùn)行檢測;
第三階段上線測試,把設(shè)備放在生產(chǎn)線進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)品,經(jīng)過一周的上線測試,主要出現(xiàn)振動盤不穩(wěn)定,經(jīng)???,第二氣缸檢測時,物料的位置停不是那么精確,偶爾出錯。對振動盤的導(dǎo)槽重新修正,后面出錯就很少。
一臺石英晶體諧振器自動送料檢測機(jī)的實(shí)現(xiàn),為該電子廠減少了3~4名員工的用工成本,產(chǎn)品100%檢測,提高了10%左右的生產(chǎn)效率,達(dá)到每個小時可以檢測4 000左右的產(chǎn)品(10秒10個的設(shè)計(jì)速度),提高了產(chǎn)品的質(zhì)量。
參考文獻(xiàn):
[1]于振歡,李東,王艷林.石英晶體自動測試及分選系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].計(jì)算機(jī)測量與控制,2011,19(06):1284-1286.
[2]李雪梅,曾德懷,丁峰.真空吸盤的設(shè)計(jì)與應(yīng)用[J].液壓與氣動,2004(3):23-27.
[3]熊壯,唐彬.I~2形MEMS諧振器的電阻差分檢測方法[J].傳感技術(shù)學(xué)報,2014,27(09):1174-1177.
[4]鄭敏,李平,文玉梅,等.聲表面波諧振器無源無線傳感虛擬儀器系統(tǒng)[J].傳感器技術(shù),2004(11):86-88.
[5]李科杰.新編傳感器技術(shù)手冊[M].北京:國防產(chǎn)業(yè)出版社,2003.