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      350 MW汽輪機組汽流激振故障分析及處理

      2018-04-24 05:13:11李勇紅尚海龍
      電力安全技術 2018年2期
      關鍵詞:汽流高調調節(jié)閥

      馬 驥,李勇紅,尚海龍

      (烏蘭察布市宏大實業(yè)有限公司,內蒙古 烏蘭察布 013650)

      0 概況

      某電廠2×350 MW機組汽輪機為東方電氣集團東方汽輪機有限公司生產的亞臨界、一次中間再熱、高中合缸、單軸雙排汽、直接空冷抽汽式汽輪機,型號為CZK350-16.7/538/538。

      汽輪機、發(fā)電機和勵磁機轉子組成一個軸系,整個軸系為6個軸承支撐,所有軸承均落地布置。其中汽輪機軸承4個,發(fā)電機軸承2個,汽輪機的1號和2號軸承為可傾瓦軸承,3號、4號以及發(fā)電機軸承均為橢圓瓦軸承。

      2號機組于2016年5月開始整套啟動試運行。在試運期間,對各軸瓦的振動進行監(jiān)測。監(jiān)測發(fā)現,高中壓轉子1,2號軸振在大負荷期間振動很不穩(wěn)定,存在較大波動,且振動的波動與高調門開度和負荷的大小關系密切。

      1 振動情況及振動特征

      1.1 振動情況

      2016-06-13T09:40,2號機組帶負荷340 MW試運時,機組1,2號軸承振動突增。振動數據如表1所示。

      1.2 振動特征

      機組振動出現突增屬于非正?,F象,通過汽輪機振動監(jiān)測系統(turbine dignosis managment,TDM)調取當時機組振動出現異常前后的振動頻譜,如圖1,2所示。

      從圖1中可以發(fā)現機組振動未出現異常時,機組振動主要來源于1倍頻的振動,且最高的1Y振動通頻值僅為15 μm。從圖2中可以發(fā)現機組振動出現異常時,機組1號和2號軸振及瓦振都是1/2倍頻的振幅突增,且最高的1Y振動通頻值已超過60 μm。

      表1 2號機組振動數據

      2 振動故障原因分析

      分析2號汽輪機高中壓轉子1號和2號軸承在大負荷時發(fā)生的不穩(wěn)定振動,可知其振動頻率與轉子的轉速頻率不符,屬于低頻振動。在汽輪發(fā)電機組的實際運行中,軸系產生突發(fā)性低頻振動的原因主要有軸承油膜振蕩和汽流激振2類。二者均屬于不穩(wěn)定自激振動。

      油膜振蕩只有在機組運行轉速大于2倍轉子臨界轉速的情況下才可能發(fā)生。當轉速升至2倍臨界轉速時,渦動頻率非常接近轉子臨界轉速,因此產生共振而引起很大的振動。通常一旦發(fā)生油膜振蕩,無論轉速繼續(xù)升至多少,渦動頻率將始終保持為轉子一階臨界轉速頻率。

      圖1 振動前頻譜

      圖2 振動后頻譜

      汽流激振一般發(fā)生在大功率汽輪機的高中壓轉子上。當發(fā)生汽流激振時,其主要特點是振動對負荷非常敏感,且一般發(fā)生在較高負荷。通常存在1個門檻負荷,超過此負荷,會立即激發(fā)汽流激振;而當負荷降低至某一數值時,振動立即恢復正常,有較好的重復性。振動的頻率與轉子一階臨界轉速頻率相吻合。在絕大多數情況下(汽流激振不太嚴重)振動頻率以半頻分量為主。當發(fā)生汽流激振時,僅改變軸承設計并不能消除振動;只有改進汽封通流部分的設計,調整安裝間隙,較大幅度地降低負荷或改變主蒸汽進汽調節(jié)汽閥的開啟順序等,才能解決問題。

      該機組屬于大容量、高參數、亞臨界機組。1,2號瓦為可傾瓦軸承,軸瓦本身的穩(wěn)定性較好;高中壓轉子的臨界轉速為1 698 r/min,工作轉速為3 000 r/min,小于2倍的一階臨界轉速,因此汽輪機的低頻振動不屬于油膜振動。而1,2號瓦不穩(wěn)定振動頻率(約1/2倍頻)與高中壓轉子的臨界轉速一致,不穩(wěn)定振動隨負荷的變化特征具有較好的重復性,并且這種不穩(wěn)定低頻振動同時發(fā)生在高中壓轉子的2個軸瓦上。由此判斷,機組振動是由汽流激振引起的。

      3 汽流激振的情況分析

      3.1 產生機理

      汽流激振產生的原因主要有2個:一是由于調節(jié)閥開度以及開啟順序的原因,高壓蒸汽產生了一個向上抬起轉子的力,從而減少了軸承比壓,使軸承失穩(wěn);二是由于葉頂徑向間隙不均勻產生的切向分力,以及端部軸封內氣體流動時所產生的切向分力,使轉子產生了自激振動。

      對2號機高壓缸進汽調節(jié)閥進行閥門開度對振動影響的試驗。HPGV1,HPGV2,HPGV3,HPGV4開度對1號和2號軸承振動影響的試驗數據分別如表2,3,4,5所示。

      表2 HPGV1開度對軸振的影響試驗數據

      表3 HPGV2開度對軸振的影響試驗數據

      表4 HPGV3開度對軸振的影響試驗數據

      表5 HPGV4開度對軸振的影響試驗數據

      3.2 分析結論

      通過各個高調閥開度對機組振動影響的試驗發(fā)現,將3號高調閥開度逐漸開大至36 %時,機組振動會突然增大;此時再將3號高調閥開度關小至29 %時,機組振動會突然減小。因此,判定引起2號機組振動的原因應該是3號高調閥開度在一定值時導致機組汽流激振。

      3.3 處理措施

      針對以上現象,在機組試運行期間將3號高調閥開度限制在34 %。采取此措施后整個試運期間機組再未出現振動突增現象,問題得以解決,機組振動保持在正常水平。

      4 汽流激振處理對策

      4.1 調整運行方式

      高中壓轉子發(fā)生汽流激振與負荷有關,而最直接的關系就是高壓調節(jié)閥的開啟、關閉順序和開度。因此,可采取以下幾個調整方法。

      (1) 2號機組發(fā)生汽流激振可通過限制3號高壓調節(jié)閥開度得以控制。經DEH閥門管理組態(tài)邏輯分析得出,單閥控制下機組1—4號高調閥接受流量指令后以相同的開度開啟;順閥控制下機組先開啟1,2高調閥直至全開,流量指令繼續(xù)增大開啟3,4號高調閥。因此,改變進汽方式(由單閥方式改為順閥方式)可緩解汽流激振。但由于2號機組投運未達半年以上,沒有對其進行進汽方式的切換。

      (2) 調整高壓調節(jié)閥的開啟次序。根據現場觀察及試驗驗證,減小3號高調閥的開度對抑制汽流激振有利。故可將進汽次序由“Ⅰ+Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ”改為“Ⅰ+Ⅱ→Ⅳ→Ⅲ”,避免3號高調閥的開啟。經廠家確認后,對高壓調節(jié)閥的開啟次序進行了調整,改為“Ⅰ+Ⅱ→Ⅳ→Ⅲ”開啟次序。

      (3) 由于4號高調閥與3號高調噴嘴相對,高壓缸調速汽閥排列順序如圖3所示,故認為增大4號高調閥的開度對抑制汽流激振有一定的作用。表6,表7示出了高調門開啟次序調整為“Ⅰ+Ⅱ→Ⅳ→Ⅲ”前后的抽振動數據,進一步驗證了上述判斷。

      圖3 高壓缸調速汽閥排列順序

      表6 高調閥開啟次序修改前的軸振

      表7 高調閥開啟次序修改后的軸振

      4.2 減小汽流激振力

      減小汽流激振力是消除汽流激振的根本性措施。產生汽流激振力的根源是高中壓轉子在汽缸中的位置存在偏斜,動葉圍帶汽封、隔板汽封以及軸端汽封處的間隙在圓周方向存在不均勻。這可以在停機檢修時進行檢查并調整。

      5 結論

      (1) 機組高中壓轉子在高負荷時發(fā)生的半頻分量振動屬于低頻振動,其振動頻率與轉子一階臨界轉速頻率相吻合,屬于汽流激振。汽流激振與機組負荷大小密切相關,有較好的重復性,可通過較大幅度地降低負荷作為消除汽流激振的應急措施。

      (2) 運行中,研究并采用對機組擾動最小的調閥運行方式,使機組汽流激振得到了較大的抑制。

      (3) 在制造廠家的配合下,可以考慮改變高壓調節(jié)閥的進汽方式,同時修改DEH閥門管理函數曲線,使其實現較好的調節(jié)閥開啟順序和開度。

      (4) 在機組檢修時,盡量將轉子與汽缸的間隙控制在合理范圍內,并保證軸向均勻、軸封及隔板套間隙合適,防止漏氣不均勻導致轉子汽流激振;也可通過減小1,2號軸瓦頂部間隙,調整1,2號軸承坐標高來解決振動問題。

      參考文獻:

      1 郝向中.600 MW汽輪發(fā)電機組汽流激振原因分析及對策[J].中國設備工程,2007,23(8):45-47.

      2 羅日忠.300 MW汽輪機組1號軸承振動大的原因及對策[J].華東電力,2005,33(7):99-100.

      3 楊彥卿,王景斌,張懷文,等.300 MW汽輪機組汽流激振原因分析及應對策略[J].內蒙古電力技術,2007,25(1):30-32.

      4 范志強,段學友,韓 元,等.330 MW汽輪機組汽流激振[J].內蒙古電力技術,2015,33(6):82-85.

      5 宋光雄,陳松平,宋君輝,等.汽輪機組汽流激振故障原因及分析[J].動力工程學報,2012,32(10):770-778.

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