何啟宏,黃 城,王躍騰
(廣東粵電大埔發(fā)電有限公司,廣東 梅州 514265)
給水泵的容量(給水量)選擇由鍋爐的最大連續(xù)蒸發(fā)量決定,對于直流鍋爐,通??紤]給水泵出口的總容量(即最大給水消耗量)為鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量的105 %。汽動給水泵的臺數(shù)和容量選擇,取決于機組容量、設備質量、機組在電網(wǎng)中的作用、設備投資等多種因素。
由于設計、制造、運行等經(jīng)驗的缺乏,前期的火力發(fā)電機組采用的汽動給水泵配置方案主要是2×50 %容量方案(以下簡稱50 %方案)。從理論上講,采用100 %全容量汽動給水泵,可簡化系統(tǒng),而且機組熱耗要比采用2×50 %容量配置方式低,有利于提高機組運行的經(jīng)濟性;但是這也對設計制造運行等各個方面提出了新的要求。
某電廠2×660 MW超超臨界機組工程,是國內(nèi)第1次采用小汽機雙出軸的全容量給水泵組。該電廠1號機組于2015年12月順利通過168 h試運行。1號機組自投運以來運行情況良好,經(jīng)濟效益較佳。
火力發(fā)電廠100 %汽動給水泵組可以顯著提高機組效率。
給水泵及前置泵的機械效率(ηm)的計算公式如下:
其中:ηm為機械效率,%;P為泵輸出壓力;Q0為泵輸出流量;Tn為泵轉矩。
對于100 %容量的給水泵和前置泵,其輸出壓力P,輸出流量Q0與轉矩Tn的比值要顯著大于50 %容量的給水泵和前置泵。此比值主要取決水力損失的大小,一般情況下流量愈大的泵水力損失愈小。而作為汽動給水泵組的驅動用小汽輪機,其內(nèi)效率也會隨著容量的增大而提高。
該電廠每臺機組配置1臺100 %容量汽動給水泵,2臺機組共同配置1臺30 %容量的啟動用電動給水泵,給水系統(tǒng)高壓加熱器采用大旁路,系統(tǒng)流程如圖1所示。
汽動給水泵的臺數(shù)和容量選擇,取決于機組容量、設備質量、機組在電網(wǎng)中的作用、設備投資等多種因素。通過基建投資、運行維護成本及安全可靠性等比較(2種方案的經(jīng)濟比較如表1所示),最終確定采用全容量汽動給水泵方案。
表1 汽動給水泵采用100 %方案與50 %方案的經(jīng)濟比較(單臺機組)
圖1 給水泵組系統(tǒng)流程
從表1可以看出:2個方案投資相差不大,采用100 %方案比50 %方案固定投資單臺機組僅增加約為24.5萬元。汽動給水泵運行維護費用(單臺機)如表2所示。
表2 汽動給水泵運行維護費用(單臺機)
從表2可以看出,汽動給水泵采用100 %方案具有明顯的優(yōu)勢,每年可節(jié)約運行維護費用約39.6萬元。
由以上分析可知,汽動給水泵采用100 %方案與50 %方案的投資相差很小,每臺機僅增加24.5萬元;但100 %方案具有明顯的運行經(jīng)濟性,年節(jié)約運行維護費用39.6萬元,故建議采用全容量汽動給水泵。
前置泵與主給水泵分開布置與同軸布置比較(單臺機組)如表3,4所示。
由表3,4可知,如果采用汽動給水泵與前置泵同軸布置方案每臺機節(jié)省初投資約165萬元,廠用電率約可減小0.12 %,每年可產(chǎn)生運行收益約46.44萬元,總計共收益46.32萬元,具有明顯的經(jīng)濟效益。
最終,該電廠給水系統(tǒng)采用1臺100 %容量汽動給水泵,其布置在運轉層,采用汽動給水泵前置泵與與主泵同軸布置,便于給水泵組檢修和維護。
由于給水泵入口的水溫接近該壓力下的飽和溫度,工作條件惡劣,很容易發(fā)生汽化,為保證給水泵的安全運行,一般都為給水泵配置流量與給水泵相匹配的低速前置泵。因為前置泵轉速低,抗汽蝕性能好,除氧器的給水經(jīng)前置泵增壓后進入給水泵,保證了鍋爐給水泵所需的足夠的汽蝕余量,從而大大改善了給水泵抗汽蝕的性能。該公司汽動給水泵與前置泵同軸布置,通過一個變比為3.31/1的減速箱把前置泵轉速降低。泵組在不同工況下的參數(shù)如表5所示。
表3 前置泵與主給水泵分開布置與同軸布置初投資差額比較(單臺機組)
表4 前置泵與主給水泵分開布置與同軸布置運行收益差額比較
表5 主要工況下泵組參數(shù)
前置泵在最大工況點的要求汽蝕余量為8.2 m,設計時已考慮除氧器及給水泵布置,高度差約16 m,滿足前置泵要求。由表5可知,前置泵在不同工況下的出口壓力滿足主給水泵必須的汽蝕余量要求。
以往工程中均采用小汽機單出軸方案,連結方式為:小汽輪機—給水泵—齒輪箱—前置泵。根據(jù)驅動小汽輪機和給水泵組的結構特點進行分析,并且通過調研交流,對國內(nèi)設備制造能力進行評估。經(jīng)充分論證可靠性后,該電廠選擇的是小汽輪機雙出軸方案,即連結方式為:給水泵—小汽輪機—齒輪箱—前置泵。
該方案為國內(nèi)第1個小汽機雙出軸設計的全容量汽動給水泵組。本方案通過提高小汽輪機的盤車轉速,解決了給水泵的盤車轉速要求,也減小了汽動給水泵組軸系長度(從約13 m減少至11 m),不僅降低了軸系振動的可能性,也在很大程度上降低了泵組安裝及檢修的工作量。
根據(jù)該電廠工藝設備的布置,在除氧間零米層布置各種房間,房間上方留置管道層,合理利用空間,減少了集控室的房間數(shù)量,降低了土建費用。同時也方便管道系統(tǒng)的安裝和維護,降低了主廠房內(nèi)管道的擁擠程度。這種布置方法也是國內(nèi)首創(chuàng)。
該電廠為了滿足全容量給水泵的布置,對“四大管道”的布置進行優(yōu)化,滿足鍋爐、汽輪機設備接口的推力、推力矩的要求。同時采用側煤倉布置,最大程度地縮小了“四大管道”的長度,大大節(jié)約了“四大管道”的基建費用。
該電廠除氧器層布置采用側煤倉方式,即無縫銜接除氧間和鍋爐房,減少爐前通道6.5 m,也節(jié)省“四大管道”用量。為避免汽動給水泵組低位布置帶來的檢修困難,通過與鍋爐廠的配合,實現(xiàn)除氧器層和鍋爐電梯??繉油瑯烁?,即形成了36.4 m大平臺,方便了除氧器層附屬件的檢修。此外,除氧器層無須為檢修設置單獨的零米起吊裝置。
該電廠1,2號機組分別于2015年12月及2016年6月順利通過168 h試運行。機組投運以來全容量給水泵組系統(tǒng)運行情況良好,經(jīng)濟效益較佳。超超臨界全容量給水泵組的應用及布置優(yōu)化,符合國家火力發(fā)電廠建設節(jié)能降耗、精細設計的主流思路與要求,可供新建電廠借鑒。
參考文獻:
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