孟晉峰
摘 要: 對#5主變壓器低壓側(cè)的高壓隔離刀閘故障情況進(jìn)行了分析,得出明確的處理辦法和防范措施。
關(guān)鍵詞: 變壓器;刀閘
1事故發(fā)生過程:
2018年1月6日12點13分39秒,汽機(jī)車間啟動#6給水泵(6kV,2500KW),0.7秒后#5主變差動保護(hù)動作,105、305、65甲、65乙開關(guān)跳閘,605甲、605乙開關(guān)自投成功。查看保護(hù)動作報文為10.5kV側(cè)三相短路,動作電流值為:A相7.84Ie,B相7.9Ie,C相8.3Ie。查看故障錄波,其中110kV電壓跌至83%左右,35kV電壓跌至32%左右,10.5kV電壓跌至5%左右,保護(hù)動作正確。短路故障造成系統(tǒng)沖擊,導(dǎo)致熱電部廠用29臺輔機(jī)跳閘,未影響機(jī)爐運行,煉油部西區(qū)2#常減壓和1#加氫裂化共48臺低壓泵等停機(jī)。
2設(shè)備概況
65開關(guān)、65-2刀閘為1999年二期建設(shè)時投運,開關(guān)柜為大連開關(guān)廠生產(chǎn),開關(guān)為北京開關(guān)廠生產(chǎn),型號為ZN12-10,額定電流為1600A;刀閘為河南長葛高壓電器廠生產(chǎn),型號為GN30-10D,額定電流1250A,熱穩(wěn)定電流40KA。#5廠高變?nèi)萘繛?6000KVA,10.5KV側(cè)額定電流880A。
3事故分析
3.1直接原因:65-2刀閘A相靜觸頭壓簧壓力不足,啟動#6給水泵大電流(1700A)通過65開關(guān)間隔,A相靜觸頭壓簧脫落放電,先造成A相間歇性弧光接地,隨后引起三相短路。
3.2間接原因:對該缺陷的嚴(yán)重性認(rèn)知不足。
(1)因刀閘在開關(guān)柜內(nèi)部,運行時無法打開柜門進(jìn)行檢查,2017年3月24日(每年一次)從開關(guān)柜前門上方窺視孔處進(jìn)行局部點位紅外成像檢測時未發(fā)現(xiàn)過熱。對于此缺陷,熱電部電氣車間雖已經(jīng)識別出隱患,上報隱患項目建議書,并要求禁止操作65-2刀閘,但對該刀閘的缺陷在各種運行方式下的風(fēng)險認(rèn)識不足,沒有采取死連接的方式(取消刀閘),從根本上解決刀閘可能存在過熱的問題。
(2)16年9月對#5主變進(jìn)行了大修,在檢修時只進(jìn)行了通用項目的檢修,大修方案存在漏項情況。未對65-2刀閘的連接壓簧進(jìn)行深入的檢查處理,未能及時發(fā)現(xiàn)深一步的缺陷,反映出設(shè)備檢修管理不到位,要求不嚴(yán)格,驗收不嚴(yán)謹(jǐn),對老設(shè)備不夠關(guān)注等問題。
4 處理過程
1、故障后將主變低壓側(cè)至65-2刀閘處母排拆除,于19點50分恢復(fù)#5主變110KV、35KV兩側(cè)運行。
2、對65開關(guān)進(jìn)行試驗,發(fā)現(xiàn)B相直阻不合格為97Ω,A、B、C相真空度不合格,端口交流耐壓不合格,聯(lián)系廠家此開關(guān)無備件。確定將刀閘、開關(guān)取消, 65開關(guān)后備保護(hù)啟動主變保護(hù)(擴(kuò)大故障范圍)。檢查#5主變、廠高變相關(guān)一、二次設(shè)備,對主變廠高變保護(hù)邏輯更改后進(jìn)行保護(hù)校驗、傳動,正常后投入運行。
5整改和防范措施
1、對封閉運行中不能檢查的隔離刀閘、接頭等相關(guān)部位進(jìn)行排查,制定電子版的隱蔽部位明細(xì)表。對有缺陷隱患的部位進(jìn)行處理,特別是#6機(jī)變組和此次故障類似接線。
2、排查所有隔離開關(guān)的壓簧是否失效,接觸是否良好,利用遠(yuǎn)紅外成像檢查是否存在過熱現(xiàn)象,自查設(shè)備管理漏洞,加強(qiáng)檢維修管理,排查隱蔽設(shè)備存在的缺陷。制定電子版的刀閘壓簧排查明細(xì)表。
3、工藝車間凡是啟動2000kW及以上電機(jī)以及#6、#7爐6kV電機(jī)、#5、6機(jī)6kV電機(jī)時,及時通知電氣運行班組,電氣運行班組通知附近人員避開電氣設(shè)備,防止人身傷害。工藝車間得到電氣運行人員反饋附近無人員后方可啟動設(shè)備。
4、對晃電跳閘設(shè)備進(jìn)行梳理,為今后增加抗晃電措施做好技術(shù)準(zhǔn)備。
5、上報我廠二期6kV開關(guān)柜隱患項目中包含65、66開關(guān)更換項目,盡快批復(fù)并實施。
參考文獻(xiàn)
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