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      基于JMAG電磁仿真的空調壓縮機用永磁電機開發(fā)

      2018-04-21 03:43:46施文杰
      中國設備工程 2018年7期
      關鍵詞:裝機偏心噪音

      施文杰

      (上海海立電器有限公司,上海 201206)

      1 研究背景

      本研究的設計基準為SG直流變頻電機(殼徑112.2mm),設計來源早年的日本技提,原有設計為分布卷電機,分布卷電機因為磁動勢高次諧波成分小,所以具有低噪音的優(yōu)點。同時由于跨越幾個槽間隔卷繞,所以產生了無助于轉矩的線圈端部的周長延長,占全損耗的銅損比例增大。因此,采用在一個齒上繞線的“集中繞線”方式有利于提高電機效率以及減少電機用銅量,降低電機的整體成本。集中繞線的磁動勢分布,在結構上,因為相對于分布繞線的正弦波呈矩形波分布,所以含有高次諧波成分。因此,有必要在高效的集中卷電機的形式下,研究新的降噪方式,達到高效、低噪音的目的?,F有空調壓縮機的常規(guī)集中卷形式為4極6槽,為降低噪音與振動,初步方向為增加電機極對數,以期降低電機震動,改善電機及壓縮機整機的噪音。后續(xù)實際分析發(fā)現,其對整體優(yōu)化不足,因此改為在轉子上增加切邊的形式進行改善。先期探討了9槽6極集中卷電機在壓縮機中的應用,發(fā)現其相對于6槽4極電機噪音改善得不明顯且效率有較顯著的下降。因此采用了轉子切邊的設計,通過J-MAG電磁場分析推算其對噪音改善的影響并裝機確認。后續(xù)實際裝機分析了此款電機的實際壓縮機性能及改善噪音的情況。最終在6槽4極電機的形式下,開發(fā)ASG集中卷電機,在保持較高效率的情況下,降低噪音。

      2 電機及壓縮機效率比對

      首先在D系列(107.15mm外徑)中進行9槽6極電機的設計,探討增加電機極對數對于電機性能的影響。通過電機實機測試可見,在相同的工況下,9槽6極電機除了在低速高扭矩的工況下效率稍高之外,在2000及3000轉時,效率均低于6槽4極電機。根據損耗分析可見,隨著扭矩的增大,運行電流增大,銅損比例增加,鐵損的比例逐漸減少。但是在高速段時,鐵損成為了主要損耗,且9槽6極電機的鐵損比例遠高于6槽4極電機。由于9槽6極電機極對數為3,高于普通的6槽4極電機的2對,因此在電機驅動時相對比較困難,限制了電機的最大轉速。若需要更大的電機轉速,則需相應增加驅動模塊的負擔及其成本。以本回檢討的9槽6極電機裝機并參照本社定格工況進行壓縮機冷力實驗,與原有數據比較。通過定格點的數據比較可知,9槽6極電機的運行電流較大且效率平均低4~5%左右,不符合兩者電機效率的差異。由此可見,盡管兩者的電機效率差距不大,但是在壓縮機效率上有較大降低,采用9槽6極形式降低噪音的方式會損失較多的效率,在現有空調壓縮機效率要求越來越高的前提下,此方案無可實行性。需要另外尋找技術手段改善電機的噪音和震動,且電機和壓縮機效率不可以有所下降。

      3 有切邊轉子組件設計的探討與分析

      (1)有切邊轉子形式。切邊形式見圖1。 通過在轉子鐵心上增加如圖切邊,并且在疊裝時采取分段式的方式,可以平衡轉子運行時所受到的徑向力,減少因此引起的噪音與振動。期待使用此方式改善電機的噪音與震動,由于此方式對于電機整體沒有巨大的結構性的改變,因此推測其電機效率不會有太大差異,且基本不需修改電機驅動,設備投資與適配均較方便。

      圖1

      (2)轉子有、無段差的電磁場分析。①運行模型。在實際進行裝機試制前,先行使用JMAG電磁仿真軟件進行電磁場分析。采用此有限元方式,可以減少研發(fā)周期,且降低試制成本。從長遠來看,對于各電機設計及研究部門來說,具有很大的實用價值。定子:ASG集中卷電機定子,117匝繞線,新日鐵35H250電磁鋼板,55疊高;轉子:N42SH磁鐵(20℃),新日鐵35H250電磁鋼板,55L,有、無段差各一;測試工況:3000rpm,8A運轉電流;使用J-MAG studio 9.0 進行計算;使用有限元分析對以上模型進行仿真,確認切邊是否有實際作用。待理論驗證后,再進行實際裝機的最終確認。

      ②發(fā)電電壓比較。使用以上模型,計算3000rpm時2種轉子使用相同定子的發(fā)電電壓。有段差轉子發(fā)電電壓:34.88V/Krpm(線電壓);無段差轉子發(fā)電電壓:35.52V/Krpm(線電壓)。有段差轉子發(fā)電電壓下降1.8%,估計為轉子增加了切邊,因此造成實際的平均氣隙擴大。但是其波形相對比較平滑接近正弦波。發(fā)電電壓波形更加接近正弦波的話,有利于電機驅動的控制,因此推測其對于電機效率的整體影響不大。

      ③扭矩比較。計算無偏心量、0.1mm及0.2mm偏心量時,比較2種轉子的扭矩。兩種轉子扭矩隨偏心量大小變化不大,有段差轉子平均扭矩3.85Nm,無段差轉子平均扭矩3.91Nm,下降1.5%,與發(fā)電電壓變化量相近,同樣是由于切邊增加了氣隙大小所造成。兩種轉子扭矩波形上有較大的變化,說明段差對于電機的運行有較明顯的影響。其對于電機效率的變化后續(xù)進行確認。

      ④偏心力比較。計算無偏心量、0.1及0.2mm偏心量時,比較2種轉子的偏心力。雖然兩種轉子的平均偏心力變化不大,但是有段差轉子峰-峰值有較明顯下降。實際仿真后得知,在偏心量為0的情況下,峰-峰值差異不大。但是一旦有了一定的偏心量(0.1或0.2mm)。電機偏心力會有較大差別。在0.1mm偏心量下,無端差的偏心力由49.858Nm降低到了44.207Nm。若偏心量增大到0.2mm的話,則其值會由97.933Nm降低到87.317Nm。由于實際裝機時無偏心量為理想狀況,實際均會有0.1到0.2mm的位移,因此可見,此結構對于保持電機整機的穩(wěn)定有著明顯的優(yōu)勢??梢钥闯?,在有偏心量時,偏心力平均值下降1.2%左右。峰-峰值有較明顯的下降,下降11%左右。由先期的J-MAG電磁場分析計算可以得知,由于平均氣隙增大,電機的發(fā)電電壓及扭矩均稍有下降,但是其偏心力的平均值及峰-峰值的減少也很明顯。預期電機及壓縮機效率會稍有降低,但可以達到降低噪音的目的。

      4 壓縮機性能及噪音比較

      (1)壓縮機冷力性能比較。由于原有進行電磁仿真的結果表明,增加端差對于電機效率的影響不大,但是可以有效降低電機本體的噪音與振動,因此對于本款電機,進行實際的裝機測試,以確定轉子扭斜對其冷力性能的實際影響。根據實際壓縮機實驗結果可見,有、無段差品的壓縮機冷力性能大致相當,且其二次側COP大致相當,均為4.5左右,由此可見,轉子組件的切邊對于壓縮機整機的冷力影響不大,若整機測試壓縮機噪音有所改善,即可達到原有的設計目的。

      (2)壓縮機的噪音性能比較。同樣對于以上有、無段差品進行壓縮機噪音實驗:由實際裝機的實測數據表明,雖然有、無段差轉子的壓縮機OA值差別不大,但是段差品的振幅及振動加速度均有較明顯的降低,與之前J-MAG電磁場分析的結果相符。同時,在較為關注的200~400 H z頻段,壓縮機的噪音有較明顯的改善,說明段差品可起到改善噪音的效果。在各運行頻率下的噪音曲線見圖2,可較為直觀的看出,在200~400 H z頻段,改善較為明顯。同樣為4極電機,有段差轉子此頻段的分貝值明顯低于普通品,且上升較為平緩無尖峰,對于人耳的影響較小,聽感相對舒適。

      圖2 實測運轉頻率67Hz的壓縮機OA圖

      5 結語

      本文主要介紹了ASG集中卷電機(112.2mm殼徑)在設計過程中所探討使用的降噪措施。在設計前期首先探討使用了增加極對數的方式降低噪音,但是由于損失效率較大且噪音改善不明顯,因此改為使用轉子切邊的方法。通過J-MAG電磁場分析,從理論上確認了此方法的可行性。后續(xù)通過壓縮機裝機,證明了轉子組件切邊的形式,可以達到較少損失效率的前提下有效降低噪音的目的。在研究過程中,使用了JMAG的有限元分析方式,降低了電機實際裝機和試樣的時間及金錢成本,達到了加快研究進展、提高研究效率的目的

      參考文獻:

      [1]福田務等.電氣理論[M].科學出版社,2001.

      [2]李愷 ASG133RD第三代泵體方案單體冷力試驗匯總對比,2010,10.

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