姚永新,賈苓苓
(河北鋼鐵集團唐山分公司,河北 唐山 063000)
型材輥式矯直機在國際上按工作機座結(jié)構(gòu)分類可分為懸臂(開式)和雙支撐(閉式)結(jié)構(gòu),按節(jié)距分類可分為等節(jié)距、不等節(jié)距、變節(jié)距三種。大型型鋼線用于矯直的矯直機是引進德國技術(shù),采用雙支撐變節(jié)距結(jié)構(gòu),并與國內(nèi)合作制造的專用設備,在使用過程中出現(xiàn)了很多問題,并多次出現(xiàn)設備事故,產(chǎn)生這些問題的根源在于該矯直機為適應產(chǎn)線品種需要,選用了德國KOCH公司設計的首臺世界上最大的不對稱無級可變節(jié)距雙支撐水平輥矯直機,因局部功能欠缺,出現(xiàn)了許多例如萬向軸十字包斷裂、夾緊頭泄壓等難以解決的問題,嚴重影響生產(chǎn)作業(yè)率。近期由于市場需要,公司又開發(fā)了超出原設計能力范圍的28#、30#特高壓輸電鐵塔用角鋼,也易出現(xiàn)故障。為此對矯直機設備進行優(yōu)化改造,解決目前設備存在的隱患問題。
隱患問題主要包括以下6點。一是萬向軸十字包承載能力低,萬向接軸十字包容易斷裂。二是矯直機壓下量標定困難、兩側(cè)同軸度和節(jié)距平行度難于保證。三是夾緊頭壓力無法監(jiān)控,無法確保壓力降低到一定數(shù)值,進行補壓。四是夾緊頭容易泄壓。五是矯直機夾緊頭卡爪復位困難,影響換輥時間。六是矯直機主軸夾緊頭經(jīng)常發(fā)生斷雙頭螺柱現(xiàn)象。
原來矯直機萬向軸十字包型號為最大回轉(zhuǎn)直徑SWC315型,直徑315mm,經(jīng)過對圖紙的研究,在保證安裝尺寸不變的情況下允許將最大回轉(zhuǎn)直徑增加到350mm而不與其它部件產(chǎn)生干涉而影響使用,這樣可以提高承載能力(公稱扭矩)225/160=1.406約40%;同時要求萬向軸廠家制造十字頭時盡量加大根部的圓角,較少因局部應力集中造成的軸根部斷裂,提高萬向軸十字包承載能力,減少斷軸事故發(fā)生,降低備件消耗;可以適當增加矯直機壓下量,減少角鋼回矯數(shù)量。
改造前后萬向軸承載能力對比如表1。
表1
隨著矯直機使用,設備零部件由于受沖擊,使電腦上磁尺讀數(shù)與實際數(shù)據(jù)不符,造成南北兩側(cè)矯直軸水平節(jié)距不同、垂直標高不同,矯直時經(jīng)常報警。矯直機每個軸因不同心產(chǎn)生內(nèi)力,導致主軸雙頭螺柱經(jīng)常斷裂的設備事故處理時間每次約4小時。垂直調(diào)整裝置因南北兩側(cè)標高差別太大,導致垂直調(diào)整裝置絲杠上端與軸承座脫開,壓蓋螺釘(4條)全部拉斷,無法升降的事故處理時間約5小時。
由于壓下量數(shù)值的不準確,矯直工調(diào)整很困難,浪費很多時間摸索壓下量需要設定數(shù)值,產(chǎn)生大量回矯鋼。另外德國科赫公司并沒有提供可靠的基準標定點。首先用激光跟蹤儀對矯直機軸的節(jié)距、標高進行重新標定;在矯直機機架上固定位置做出換輥位基準標高點;用內(nèi)徑千分尺測出節(jié)距與磁尺重新修改標定數(shù)據(jù);在矯直機上焊接固定多個鋼板尺,制作了機械標尺,用于比對南北兩側(cè)節(jié)距、垂直調(diào)整裝置標高(反應壓下量)、矯直輥水平標高是否與磁尺讀數(shù)相符。重新標定后南北兩側(cè)軸承位在一個水平度,上層和下層軸分別在一個水平度,保證矯直輥的軸距準確,能夠方便直觀地確認各矯直參數(shù)的實際狀態(tài)。矯直機標定測量結(jié)果與調(diào)整方案如圖1。
圖1 矯直機標定測量結(jié)果與調(diào)整方案
由于夾緊頭設計缺陷經(jīng)常突然泄壓,多次造成軸套串出,影響時間3~4小時才能恢復,由于無法預知9根軸哪個夾緊頭泄壓,不得不采取每小時加壓一次的方法,來減少夾緊頭泄壓是的次數(shù);由于軸套串出時不能及時發(fā)現(xiàn),個別軸套產(chǎn)生相對摩擦,將軸套內(nèi)表面損傷,增加了維修費。
首先購進壓力表,在每個矯直機主軸(共9根軸)最外端軸頭連接打壓快換接頭的螺孔處增加三通接頭,一端連接壓力表,另一端連接快換接頭,這樣不影響正常打壓,完成了增加壓力表的改進。
在快換接頭前增加一個截止閥開關(guān),打壓完成后關(guān)閉閥門;再通過改進快換接頭(提高壓力等級和改進密封材料),提高保壓時間;將原來設計的絲堵,改為增加一個紫銅墊,進行密封,確保不再因絲堵封不住液壓油泄漏。夾緊頭內(nèi)部螺紋鎖緊部分經(jīng)常松動,造成端面密封壓不住從而快速泄壓。原設計螺紋有一M5緊定螺釘固定防松,但因直徑小經(jīng)常切斷或松掉,沒有起到防松作用,將此處改為鉆孔用Φ12圓柱銷固定,從而保證此處螺紋不再松動,確保密封正常。
矯直機每個軸上夾緊頭有三個卡爪,用于卡緊矯直輥,承受軸向力。當換輥時,大部分卡爪不能自動縮回原位(德國科赫公司設計缺陷)。大部分必須用大錘敲打才能縮回,個別卡爪多次錘擊都很難縮回,錘擊造成卡爪變形,更不容易回位,大大影響換輥時間。使用專用工具后,方便了卡爪順利縮回原位,減少換輥時間,同時防止了卡爪變形,避免更換備件,減少了備件消耗。矯直機夾緊頭卡爪復位裝置設計圖如圖2。
圖2 矯直機夾緊頭卡爪復位裝置主視圖及左視圖
由于4#、6#矯直機主軸夾緊頭雙頭螺柱經(jīng)常發(fā)生斷裂,經(jīng)過現(xiàn)場分析發(fā)現(xiàn)矯直機設計因采用雙支撐結(jié)構(gòu),為方便打開機架換輥,主軸設計成兩體組合式,在軸頭部位設計了夾緊頭(帶液壓漲緊機構(gòu)),通過9根M24的雙頭螺柱與主軸固定連接在一起,矯直機每個軸上夾緊頭有三個卡爪,用于卡緊矯直輥,矯直輥所受軸向力通過夾緊頭的三個卡爪傳遞給雙頭螺柱承受拉力,當矯直側(cè)彎較大的大型角鋼時,雙頭螺柱由于不能承受矯直輥軸向力被拉伸斷裂。
經(jīng)過多次反復驗證分析得出減少雙頭螺柱承受軸向拉力的方案,即對矯直機輥套進行了擴大內(nèi)孔直徑由Φ470到Φ500mm,為方便拆卸輥套另外兩個臺階孔也做了相應擴孔;在主軸上新增加了長度360mm、壁厚15mm的軸套,也增加兩個輔助軸套;新軸套安裝在軸與夾緊頭連接的外表面上,軸套與軸和夾緊頭設計成高達0.5mm過盈量的配合,這就保證了軸向力大部分由軸套與軸和夾緊頭的過盈接觸面承受,減少了雙頭螺柱的受力,輔助增加了雙頭螺柱的抗拉強度,從而減少斷雙頭螺柱事故次數(shù)。矯直機軸頭改進前后示意圖如圖3。
圖3 矯直機軸頭改進前后示意圖
對矯直機萬向軸改進,將最大回轉(zhuǎn)直徑增加由Φ315到Φ350,提高了萬向軸的承載能力。通過制作帶刻度標尺,解決了矯直機壓下量標定問題,保證兩側(cè)同軸度和節(jié)距平行度不超差報警。通過對矯直機軸端增加壓力表,確保隨時監(jiān)控夾緊頭壓力。通過對矯直機夾緊頭快速接頭進行改進,解決夾緊頭泄壓問題。研究矯直機夾緊頭卡爪復位裝置,保證夾緊頭卡爪快速復位。增加矯直機軸套改進,減少雙頭螺柱斷裂事故。
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