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      低滲透油田機(jī)采效率優(yōu)化技術(shù)研究

      2018-04-20 02:48:24劉雪峰王鵬濤
      地下水 2018年1期
      關(guān)鍵詞:沖次抽油泵沖程

      劉雪峰,王鵬濤,梅 艷

      (延長油田股份有限公司杏子川采油廠,陜西 延安 717400)

      杏子川采油廠大部分老井采油參數(shù)不夠合理,低沖程、高沖次、大泵徑的現(xiàn)象普遍存在,致使抽油泵效率低、油井免修期較短、單井能耗較高。通過對全廠抽油機(jī)井機(jī)采參數(shù)全面分析,結(jié)合目前油水井的生產(chǎn)實(shí)際和產(chǎn)能狀況,決定全面開展機(jī)采參數(shù)優(yōu)化工作,以優(yōu)化抽油機(jī)井沖程、沖次、泵徑為手段,實(shí)現(xiàn)降本增效目的。

      1 機(jī)采效率現(xiàn)狀

      1.1 全廠機(jī)采效率現(xiàn)狀

      通過對我廠全部生產(chǎn)井采油參數(shù)摸底,我廠抽油機(jī)平均沖次為6轉(zhuǎn)/分鐘,平均沖程1.48 m,Φ38mm和Φ44mm的抽油泵占總抽油泵的比例達(dá)到 72%, 抽油機(jī)平均泵效只有14%, 低于油田開發(fā)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。因此優(yōu)化油井采油參數(shù),提高抽油機(jī)泵效成為當(dāng)前開采的當(dāng)務(wù)之急(見圖1)。

      圖1 采油廠油井泵效統(tǒng)計(jì)圖

      圖2 采油廠油井泵徑統(tǒng)計(jì)圖

      從圖2可以看出我廠Φ38mm的抽油泵所占比例最高,在后期的油井檢修時(shí),有針對性的對小液量油井逐步采用Φ38mm和Φ32mm的抽油泵替換Φ44mm的抽油泵以達(dá)到合理的理論排量。

      1.2 各區(qū)塊效率差異較大

      圖3 采油大隊(duì)泵效統(tǒng)計(jì)圖

      從圖3可以看出,油井泵效普遍低,小于10%的油井1 733口,占油井總數(shù)的53%,小于20%的油井2 464口,占油井總數(shù)的75%,各采油大隊(duì)泵效不均衡性較大,其中采油一、二、四、六大隊(duì)的泵效普遍偏低,這四個(gè)采油大隊(duì)大部分油井的泵效小于20%,是本次采油參數(shù)優(yōu)化的重點(diǎn)區(qū)域。采油三大隊(duì)和采油五大隊(duì)泵效相對較高。

      2 采油參數(shù)不合理的危害

      抽汲參數(shù)不合理,抽油泵長期處在供液不足的狀態(tài)下抽油泵內(nèi)柱塞與泵筒干磨,導(dǎo)致抽油泵漏失嚴(yán)重,油井不上液,增加油井作業(yè)費(fèi)用。油井沖次快,會(huì)增加抽油桿與油管的偏磨次數(shù),同時(shí)抽油桿受到交變載荷的影響,抽油桿的使用壽命將大幅度降低;抽油泵泵徑偏大,將會(huì)增大抽油機(jī)懸點(diǎn)載荷,增加了桿斷頻率。油井沖次和泵徑偏大,將會(huì)增加抽油機(jī)懸點(diǎn)載荷和震動(dòng)載荷,這樣就會(huì)增加地面設(shè)備的裝機(jī)功率,造成了電能的浪費(fèi);高沖次和大泵徑還會(huì)導(dǎo)致抽油桿中性點(diǎn)上移,在抽油機(jī)下行程時(shí)抽油桿失穩(wěn)彎曲段增加,加劇下部抽油桿的偏磨,降低檢泵周期和增加作業(yè)成本。因此,優(yōu)化調(diào)整油井抽油參數(shù)亟需進(jìn)行。

      3 低泵效原因分析

      3.1 抽油機(jī)井泵效的概念

      抽油機(jī)井的實(shí)際產(chǎn)液量Q實(shí)一般小于泵的理論排量Q理, 二者的比值稱為泵的容積效率, 油田習(xí)慣稱之為泵效,用η表示。

      η=Q實(shí)/Q理×100%

      Q理=1 440× D2/4×SN×10-6

      式中:Q理為抽油泵的理論排量,m3;Q實(shí)為抽油泵的實(shí)際排量,m3;D為抽油泵直徑,mm;S為抽油機(jī)沖程,m;N為抽油機(jī)沖次,m

      當(dāng)油井連抽帶噴時(shí), 有可能接近甚至大于1。正常情況下, 若能達(dá)到60%~70%就認(rèn)為泵效良好, 當(dāng)泵效低于30% , 則認(rèn)為泵效較差。

      3.2 產(chǎn)生低泵效的原因

      抽油機(jī)井發(fā)生低泵效的原因有很多種, 大體可歸納為四類, 第一類是由于油層供給能力不充足或參數(shù)偏大; 第二類是由于泵況異?;騾?shù)偏小; 第三類是由于抽油機(jī)舉升工藝的不適應(yīng)性造成; 第四類由于量油資料不準(zhǔn)或抽吸參數(shù)( 泵徑、泵深、沖程、沖次) 維護(hù)不及時(shí)造成。

      3.3 低泵效治理措施

      (1)泵徑要合理,逐步替換現(xiàn)有的44 mm抽油泵,增加38 mm抽油泵,適當(dāng)試驗(yàn)32 mm抽油泵,泵徑降下來后要同時(shí)考慮抽油泵防卡措施。

      (2)沖程盡量放大,使得抽油機(jī)大沖程運(yùn)行,增加抽油泵的充滿系數(shù)。

      (3)沖次優(yōu)化,要求在不影響產(chǎn)量的前提下沖次盡可能的小,按照采油廠的目前油井井況實(shí)際,安裝38 mm抽油泵的井沖次可降到3次左右。

      (4)對于受設(shè)備限制參數(shù)調(diào)整不到位或不能調(diào)整的油井,液量小,功圖顯示供液不足的油井進(jìn)行間歇采油。4 機(jī)采效率優(yōu)化。

      4 機(jī)采效率優(yōu)化

      4.1 優(yōu)化間歇采油井采油時(shí)間

      當(dāng)抽油機(jī)井停抽后,井筒中的液面將在地層續(xù)流的作用下從下泵深度處逐漸向上恢復(fù),沉沒度將隨時(shí)間增加而增加,井底壓力逐漸增大,油層滲流入井的液體量隨時(shí)間的增加而減少。

      為了研究油井合理的間歇抽油制度,對油井進(jìn)行關(guān)井后液面恢復(fù)監(jiān)測,從液面恢復(fù)高度與時(shí)間關(guān)系曲線可以看出,關(guān)井后一段時(shí)間,液面恢復(fù)速度均勻,與時(shí)間近似成一條直線的正比關(guān)系。隨著關(guān)井時(shí)間的延長,由于油井環(huán)形空間積聚的液體增多,其形成的液柱回壓就會(huì)對地層的出液能力產(chǎn)生一定影響,液面恢復(fù)速度逐漸減緩。因此,對油井進(jìn)行間歇抽油,即在關(guān)井后曲線出現(xiàn)拐點(diǎn)前開井,就不會(huì)影響油井的產(chǎn)量,開井后液面會(huì)因抽油機(jī)的抽汲能力大于油層的流入(井筒)能力而逐漸降落,當(dāng)液面降落到原正常生產(chǎn)時(shí)的液面后再次關(guān)井,反復(fù)進(jìn)行開關(guān)井,相應(yīng)的關(guān)井時(shí)間和開井時(shí)間也就是油井的間歇抽油周期。

      對于不同產(chǎn)量和性質(zhì)的油井進(jìn)行關(guān)井液面恢復(fù)監(jiān)測,根據(jù)實(shí)際測量數(shù)據(jù)繪制的H-t曲線來看,利用不同產(chǎn)量H-t曲線繪制產(chǎn)量和曲線出現(xiàn)拐點(diǎn)時(shí)間對應(yīng)關(guān)系表[1],我們可以得出這樣的結(jié)論:當(dāng)油井的產(chǎn)液量越高時(shí),液面恢復(fù)的速度將越快,那么曲線出現(xiàn)拐點(diǎn)的時(shí)間也就越短。曲線的拐點(diǎn)出現(xiàn)時(shí)間越短,周期間歇時(shí)間越短,即啟停機(jī)的間隔時(shí)間也就越短,那么頻繁的啟停機(jī)將不便于管理并對采油設(shè)備造成影響。

      間歇采油抽油周期的確定:當(dāng)油井采取間歇采油時(shí),對油井的關(guān)井、開井時(shí)間進(jìn)行系統(tǒng)測試,連續(xù)監(jiān)測開關(guān)井對油井液面升降的影響。在實(shí)際操作管理中,為了方便運(yùn)營管理,以24 h為計(jì)算單元。結(jié)合H-t曲線拐點(diǎn)出現(xiàn)時(shí)間,我們便可以得出不同油井產(chǎn)量對應(yīng)的開關(guān)井時(shí)間,進(jìn)而得到其間歇采油周期[2]。

      4.2 優(yōu)化采油井“沖程、沖次、泵徑”

      優(yōu)化油井工作參數(shù)(沖程、泵徑、沖次)是提高機(jī)采系統(tǒng)效率的主要方法[3]:(1)減少?zèng)_程損失,盡量增大抽油機(jī)光桿沖程;(2)選用小泵徑的抽油泵,在油井清蠟檢泵過程中對泵徑不合理的油井進(jìn)行更換泵徑,延長檢泵周期,降低修井費(fèi)用及油管、油桿、扶正器、油泵的摩損,減少料費(fèi),實(shí)現(xiàn)降本增效;(3)調(diào)整沖次,采用長沖程、慢沖次生產(chǎn)模式,使抽油機(jī)載荷與電機(jī)功率合理匹配,降低抽油機(jī)勞動(dòng)強(qiáng)度和皮帶磨損,延長泵和油管桿的使用壽命,降低抽油機(jī)的維修費(fèi)及材料費(fèi),降低沖次是滿足抽油機(jī)工況、提高抽油機(jī)系統(tǒng)效率、降低能耗的最佳選擇。

      抽油機(jī)實(shí)現(xiàn)低沖次的方法有3種[4]:(1)調(diào)整電機(jī)皮帶輪直徑,減小皮帶輪直徑可以降低1~2個(gè)沖次,但皮帶輪直徑變小后導(dǎo)致皮帶輪包容角變小,皮帶容易蠕動(dòng)和滑動(dòng),不僅造成電機(jī)傳動(dòng)效率降低,而且加大了皮帶的磨損;(2)使用低速電機(jī),使用低速電機(jī)可以降低一半以上的沖次,但因?yàn)槌橛蜋C(jī)負(fù)載為周期性波動(dòng)狀態(tài),電機(jī)極數(shù)越多,實(shí)際效率下降越快,而且電機(jī)極數(shù)越多,電機(jī)成本越高;(3)安裝減速器,安裝減速器是目前降低抽油機(jī)沖次的最可靠的方法,傳動(dòng)效率在90%以上,沖次可以降低到1~3次,但是需要對減速器進(jìn)行定期保養(yǎng)。

      實(shí)例分析:在杏子川采油廠三大隊(duì)王142-5井安裝一臺(tái)減速電機(jī),王142-6井安裝正常電機(jī),并且安裝電表實(shí)時(shí)監(jiān)測這兩口井的用電量情況,王142-5安裝減速電機(jī)后沖次由每分鐘8次降到了3.5次,產(chǎn)液量和凈油不受影響,通過王142井用電量的對比,電機(jī)的平均功率由2.33 KW降到了1.17 KW,即每小時(shí)省電1.16 kW·h,省電效率50%。

      表1 王142減速電機(jī)電量對比 /kW·h

      5 結(jié)論與建議

      5.1 結(jié)論

      (1)通過對低滲透油田抽油機(jī)井機(jī)采參數(shù)全面分析,采取液面恢復(fù)法優(yōu)化采油井采油時(shí)間和優(yōu)化采油井“沖程、沖次、泵徑”等技術(shù)手段,達(dá)到了提高泵效和降低能耗的目的。

      (2)對于供液不足或者發(fā)生空抽的油井采用間抽制度,合理確定每口間歇采油井最優(yōu)的停機(jī)和啟抽時(shí)間,可以降低能耗,降低原油的開采成本。

      (3)采用長沖程、慢沖次生產(chǎn)模式,使抽油機(jī)載荷與電機(jī)功率合理匹配,降低抽油機(jī)的維修費(fèi)及材料費(fèi)。

      (4)泵徑的優(yōu)化,能夠延長檢泵周期,降低修井費(fèi)用及油管、油桿、扶正器、油泵的摩損,減少料費(fèi),實(shí)現(xiàn)降本增效。

      5.2 建議

      示功圖液面測試時(shí)誤差相對太大,在通過液面恢復(fù)法確定間歇采油時(shí)間時(shí)液面數(shù)據(jù)測量不準(zhǔn)確,導(dǎo)致確定的間抽時(shí)間段誤差大,建議在確定間抽時(shí)間段后跟蹤測產(chǎn),根據(jù)產(chǎn)量變化,適時(shí)調(diào)整間抽時(shí)間,以不影響或少影響產(chǎn)量為原則。

      [1]大慶外圍低滲透油田開采技術(shù)[M]. 北京:石油工業(yè)出版社.2003.

      [2]油田開發(fā)設(shè)計(jì)與分析方法[M]. 哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社.1994.

      [3]吉效科,李寧會(huì),劉成延,等. 長慶油田抽油機(jī)參數(shù)配套技術(shù)研討[J]. 低滲透油氣田.2010(1):137-140.

      [4]李偉,楊永慶,等.關(guān)于延長油田采油井工作制度的探討[J]. 科學(xué)管理.2015(9):243-243.

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