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    渭河電廠四號(hào)鍋爐負(fù)壓波動(dòng)滅火分析與改進(jìn)

    2018-04-19 10:36:58王小忙
    科學(xué)與財(cái)富 2018年3期
    關(guān)鍵詞:火電廠

    摘要:渭河電廠#4爐經(jīng)低氮燃燒器改造后,在2016年以前,經(jīng)常出現(xiàn)爐膛負(fù)壓波動(dòng)甚至頻繁滅火現(xiàn)象,影響了生產(chǎn)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。經(jīng)過今幾年不斷完善,提出改進(jìn)意見,在2017年未發(fā)生一次滅火現(xiàn)象,我做一下分析和討論。

    關(guān)鍵詞:火電廠;低氮燃燒器改造;鍋爐滅火;改進(jìn)分析

    一、4號(hào)鍋爐簡(jiǎn)介

    #4鍋爐型號(hào)SG—1025/16.7—M315亞臨界壓力中間再熱自然循環(huán)汽包爐,于1991年7月25日投產(chǎn)。本鍋爐型式為單爐膛π型露天布置、燃煤、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)、四角布置切圓燃燒、亞臨界壓力、中間一次再熱、自然循環(huán)汽包鍋爐。

    爐膛深為12.5米,寬為13.26米,其深寬比為1∶1.06。爐頂棚管中心標(biāo)高為58米。水平煙道的底部由折焰角以30°水平夾角向后上方延伸至5.2米處形成。垂直煙道由中隔墻隔為并聯(lián)雙煙道。

    二、4號(hào)爐改造后的低氮燃燒器

    采用高級(jí)復(fù)合式空氣分級(jí)低NOx燃燒技術(shù)的直流擺動(dòng)式低氮燃燒器,共四組,分別布置在爐膛四角標(biāo)高為19.785米至29.255米處(風(fēng)殼底部到頂部)。在爐膛四角標(biāo)高為33.53米至36.16米處布置有4層分離燃盡風(fēng)。主風(fēng)箱設(shè)有6層強(qiáng)化著火煤粉噴嘴,在煤粉噴嘴四周布置有燃料風(fēng)(周界風(fēng))。在每相鄰2層煤粉噴嘴之間布置有1層輔助二次風(fēng)噴嘴及1層偏置二次風(fēng)噴嘴。在主風(fēng)箱上部設(shè)有1層緊湊燃盡風(fēng)噴嘴,在主風(fēng)箱下部設(shè)有2層二次風(fēng)噴嘴。低氮控制主要采用緊湊燃盡風(fēng)(CCOFA)、可水平擺動(dòng)的高位燃盡風(fēng)(SOFA)、預(yù)置水平偏角的輔助二次風(fēng)噴嘴(CFS)及水平濃淡強(qiáng)化著火煤粉噴嘴來保證NOx排放要求。在CD、EF層二次風(fēng)噴口內(nèi)布置有大油槍,A層一次風(fēng)噴口內(nèi)布置小油槍。每個(gè)煤粉噴口及每個(gè)油槍噴口布置有火焰監(jiān)測(cè)探頭。

    三、首次改造后存在問題

    #4爐進(jìn)行了低氮燃燒器改造。同步進(jìn)行了熱風(fēng)改乏氣送粉、引增風(fēng)機(jī)三合一改造、送引風(fēng)機(jī)變頻器改造,再熱器增加了受熱面。低氮燃燒改造后解決了再熱汽溫偏低問題,原煙NOx由1000mg/m3左右降到了450mg/m3左右。

    但是出現(xiàn)了爐膛負(fù)壓大幅波動(dòng)以致鍋爐滅火、局部爆燃問題;燃燒切圓經(jīng)常反轉(zhuǎn)問題;大負(fù)荷再熱汽溫偏高、再熱減溫水量過大問題;主汽溫偏低問題。后來對(duì)低氮燃原因仍沒有確定性的認(rèn)識(shí),需要從低氮燃燒器結(jié)構(gòu)上、運(yùn)行調(diào)整上兩方面著手,繼續(xù)采取相應(yīng)措施,進(jìn)行分析、探討,以徹底解決爐膛負(fù)壓波動(dòng)問題。

    四、低氮燃燒器二次改造

    將主燃燒器中每個(gè)角端部風(fēng)HAA層、直吹風(fēng)AB層、直吹風(fēng)BC層、直吹風(fēng)DE層共4層二次風(fēng)噴嘴改為順時(shí)針偏轉(zhuǎn)6°的設(shè)計(jì);直吹風(fēng)CD層、直吹風(fēng)EF層共2層二次風(fēng)噴嘴改為順時(shí)針偏轉(zhuǎn)4.5°以增加啟旋氣流的動(dòng)量和動(dòng)量矩,保持爐膛燃燒穩(wěn)定。

    利用B修將114排低溫再熱器出口段和57排高溫再熱器入口段去掉2.7米,一次風(fēng)逆時(shí)針角度全部去掉,改為對(duì)沖,二次風(fēng)增加角度。

    五、低氮燃燒器三次改造后

    1、#4爐B修期間取消B層一次風(fēng)管的濃淡分離器最后一塊葉柵,進(jìn)一步增強(qiáng)分離器出口淡粉氣流的剛性。見下圖:

    運(yùn)行調(diào)整同時(shí)適當(dāng)增大了風(fēng)量,#4爐大負(fù)荷負(fù)壓波動(dòng)造成的鍋爐滅火大為減少,低負(fù)荷仍有滅火。

    六、4號(hào)鍋爐存在問題

    1 爐膛負(fù)壓波動(dòng)原因

    #4爐爐膛負(fù)壓波動(dòng),基本都是在參數(shù)非常穩(wěn)定的情況下發(fā)生,沒有任何征兆?,F(xiàn)對(duì)爐膛負(fù)壓波動(dòng)原因有以下認(rèn)識(shí):

    1)折焰角塌灰影響(負(fù)壓測(cè)點(diǎn)在折焰角上方側(cè)墻)。

    2)局部風(fēng)粉混合不好,火焰突然熄滅并再次引燃。

    3)托底風(fēng)不足、爐膛負(fù)壓偏小,煤粉旋轉(zhuǎn)氣流瞬間停滯、反轉(zhuǎn)。

    4)吸風(fēng)機(jī)出力不足,大負(fù)荷時(shí)爐膛負(fù)壓偏小,造成煙道積灰。

    2燃燒切圓反轉(zhuǎn)現(xiàn)象

    1)切圓反轉(zhuǎn)現(xiàn)象

    順時(shí)針切圓,甲側(cè)主汽溫高、乙側(cè)主汽溫低,氧量相對(duì)于風(fēng)量偏大;逆時(shí)針切圓,乙側(cè)主汽溫高、甲側(cè)主汽溫低且整體汽溫偏低,氧量相對(duì)于風(fēng)量偏小。從微油火焰電視看,逆時(shí)針旋向?qū)嶋H為順時(shí)針。

    2)切圓反轉(zhuǎn)原因

    #4爐低氮燃燒器經(jīng)過多次改造后,帶有反切角度的有FF、COOFA二次風(fēng)。SOFA1、SOFA2人為調(diào)整為反切5°。在FF、COOFA,甚至SOFA不開啟的情況下,關(guān)閉一個(gè)一次風(fēng)擋板、大的負(fù)壓波動(dòng)、啟停制粉系統(tǒng)等仍會(huì)導(dǎo)致燃燒切圓反轉(zhuǎn)。由于一次風(fēng)噴嘴是百葉窗式水平濃淡,形成自然反切。當(dāng)某一工況(低負(fù)荷多)一次風(fēng)動(dòng)量大于二次風(fēng)動(dòng)量時(shí),燃燒切圓就會(huì)發(fā)生反轉(zhuǎn)。這也是低負(fù)荷關(guān)閉某一個(gè)一次風(fēng)擋板能讓反向切圓變正的原因。

    3、二次風(fēng)特性調(diào)整

    1)HAA/LAA

    作為最下層二次風(fēng),同時(shí)作為起旋二次風(fēng),在任何運(yùn)行方式下都應(yīng)保持一定開度,有利于順時(shí)針切圓穩(wěn)定,且從底部加大補(bǔ)風(fēng),可適當(dāng)補(bǔ)充主燃燒區(qū)二次風(fēng)不足。

    2)偏置二次風(fēng)CFS

    偏置二次風(fēng)開大有助于形成順時(shí)針切圓,減少水冷壁結(jié)焦傾向,提高甲側(cè)氧量,也有助于降低原煙NOx,但是過大的偏置風(fēng)開度,相當(dāng)于減少了主燃燒區(qū)輔助二次風(fēng),使得主燃燒區(qū)更為缺風(fēng)。

    3)周界風(fēng)

    周界風(fēng)設(shè)計(jì)是隨給粉機(jī)轉(zhuǎn)速增減開關(guān)的。實(shí)際中發(fā)現(xiàn),多層周界風(fēng)開度50%時(shí)可明顯提高主汽溫度。周界風(fēng)有增強(qiáng)一次風(fēng)剛性左右,也有防止火焰偏斜、燒壞噴嘴左右,還可適當(dāng)補(bǔ)風(fēng)。

    4)高位燃盡風(fēng)(SOFA)

    燃盡風(fēng)總量過大,開大有助于降低原煙NOx、提高汽溫,但也會(huì)造成主燃燒區(qū)燃燒強(qiáng)度降低。適當(dāng)關(guān)小高位燃盡風(fēng),有助于增大主燃燒區(qū)二次風(fēng)量,提高二次風(fēng)箱差壓,穩(wěn)定燃燒。

    5)緊湊燃盡風(fēng)(COOFA)、FF二次風(fēng)

    COOFA、FF處于爐膛燃燒最強(qiáng)區(qū)域,開大有助于提高爐膛溫度,從而提高主再汽溫。COOFA、FF還有反切20°,開大可以提高乙側(cè)氧量。

    4、制粉系統(tǒng)運(yùn)行方式問題

    低負(fù)荷推薦丙丁排運(yùn)行,煤粉火嘴比較集中、原煙NOx也好控制,高負(fù)荷乙丙丁排運(yùn)行。目前存在的問題是丙丁排運(yùn)行時(shí)低負(fù)荷主再汽溫偏差,而且煤質(zhì)差、環(huán)境溫度低時(shí)脫硝入口煙溫偏低,SCR會(huì)跳閘。

    低負(fù)荷乙丙排運(yùn)行,汽溫、脫硝入口煙溫基本有保障,但是只有兩個(gè)完整煤層,不利于穩(wěn)定燃燒。

    七、4號(hào)爐燃燒調(diào)整方案

    1、二次風(fēng)擋板開度參考以下調(diào)整原則:穩(wěn)定底部燃燒,提高二次箱差壓。

    1)最下層偏置二次風(fēng)保持50~100%,其余偏置二次風(fēng)開度20%。

    2)丁排運(yùn)行時(shí)HAA、LAA保持全開;丁排停運(yùn)時(shí),HAA、LAA開度不低于30%。

    3)單層燃盡風(fēng)(SOFA)開度最大70%,參考原煙NOx、汽溫調(diào)節(jié);200MW及以下負(fù)荷,SOFA風(fēng)保留2~3層,總開度不大于200%;

    4)隨負(fù)荷增加,逐漸開大SOFA風(fēng),260MW以上大負(fù)荷SOFA風(fēng)開啟3~4層,每層開度50~70%;

    5)需要開啟COOFA風(fēng)調(diào)整汽溫、氧量偏差時(shí),優(yōu)先使用FF二次風(fēng)調(diào)整,COOFA風(fēng)開度不大于50%。

    2、總風(fēng)量和蒸汽流量接近1比1對(duì)應(yīng)關(guān)系,當(dāng)氧量和總風(fēng)量對(duì)應(yīng)關(guān)系偏差過大時(shí),以風(fēng)量為準(zhǔn)。燃燒切圓順時(shí)針反轉(zhuǎn)為逆時(shí)針時(shí),選擇低負(fù)荷兩臺(tái)排粉機(jī)運(yùn)行時(shí),關(guān)閉1到2個(gè)#1角一次風(fēng)門的方法進(jìn)行調(diào)整,短時(shí)間可以投油穩(wěn)燃。

    3、遇到燃料量突增時(shí)(連續(xù)加負(fù)荷、給粉機(jī)竄粉、啟動(dòng)磨煤機(jī)等),注意風(fēng)量跟上,采取開大主燃燒器區(qū)二次風(fēng)、增大氧量偏置、手動(dòng)增大風(fēng)量,及時(shí)停運(yùn)異常給粉機(jī)、降低主汽壓力設(shè)定等減少燃料量的措施。遇到煤質(zhì)變差時(shí),注意適當(dāng)增大風(fēng)量。

    4、主、再汽溫應(yīng)維持在額定值附近,不得低于520℃,汽溫偏低時(shí)主燃區(qū)擺角最大可調(diào)至70%。

    5、FGD出口NOx小時(shí)均值按35~45mg/m3控制,以減少噴氨量;整點(diǎn)前、后5分鐘NOx小時(shí)均值嚴(yán)禁超高限。煤質(zhì)正常時(shí),原煙NOx排放值控制在350mg/m3以下。

    6、低負(fù)荷以丙丁排(脫硝入口煙溫偏低時(shí)乙丙排)為主要運(yùn)行方式,其余負(fù)荷以乙丙丁排為主要運(yùn)行方式。負(fù)荷低于220MW(不帶供熱)且AGC指令繼續(xù)減負(fù)荷時(shí)應(yīng)及時(shí)停運(yùn)丁磨煤機(jī),盡快停運(yùn)丁排粉機(jī),避免200MW(不帶供熱)以下負(fù)荷三臺(tái)排粉機(jī)運(yùn)行。

    7、排粉機(jī)出口風(fēng)壓按3.8~4.0kPa控制,磨煤機(jī)出口溫度按73~78℃控制,盡量維持高限。走近路風(fēng)時(shí),排粉機(jī)出口溫度按140℃控制。

    8、低負(fù)荷最下層給粉機(jī)應(yīng)保留對(duì)角運(yùn)行或全停,禁止單角運(yùn)行、頻繁啟停操作,以穩(wěn)定底部燃燒。最下層給粉機(jī)因故障單角運(yùn)行時(shí)應(yīng)投油穩(wěn)燃。

    9、氧量偏差大時(shí)單側(cè)最低氧量按2.0%控制。甲、乙側(cè)氧量偏差過大時(shí)應(yīng)通過COOFA、FF開度及噴燃器擺角、燃盡風(fēng)單角擺角調(diào)整,大負(fù)荷還可以通過啟停給粉機(jī)調(diào)整氧量偏差。

    10、制粉系統(tǒng)啟、停及倒風(fēng)操作要緩慢,給煤機(jī)轉(zhuǎn)速增減要緩慢,防止對(duì)燃燒造成較大影響。

    11、粉倉粉位按5.5~7.0米控制,盡量維持較高粉位,防止給粉機(jī)來粉不正常。

    12、給粉機(jī)轉(zhuǎn)速控制在450r/m~550r/m燃燒比較好,不宜低于400r/m、高于600r/m。低負(fù)荷高轉(zhuǎn)速少給粉機(jī)、高負(fù)荷低轉(zhuǎn)速多給粉機(jī)。

    13、煤粉細(xì)度按16~20%控制,過粗時(shí)及時(shí)調(diào)整。

    八、結(jié)束語

    #4爐通過技術(shù)改造及采用相應(yīng)措施這兩方面著手,至2017年未發(fā)生一起鍋爐滅火現(xiàn)象,把#4爐首次低氮燃燒器改造后頻繁滅火問題得到徹底解決,為機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供了有力保障。

    參考文獻(xiàn):

    [1]吳麗梅,安欣,肖紅光,鄔凱.電站鍋爐工作原理與技術(shù)分類[J].黑龍江科技信息,2012(34):66.

    [2]章洋.200MW發(fā)電機(jī)組鍋爐爐膛負(fù)壓波動(dòng)分析及處理[J].寧夏電力,2015(03):69-72.

    作者簡(jiǎn)介:

    王小忙 男 漢族 陜西省三原縣人 學(xué)歷:本科 職稱:助理工程師,研究方向:熱能動(dòng)力 單位 :陜西渭河發(fā)電廠

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