吳福雨
(鶴壁同力發(fā)電有限責任公司,河南 鶴壁 458000)
氫氣因具有熱容量大、密度小、磨擦損耗小等優(yōu)點,被廣泛用作發(fā)電機的冷卻介質(zhì)。目前,燃煤電廠發(fā)電機組單機容量不斷擴大,運行氫壓也隨之提高,對氫氣質(zhì)量特別是氫氣濕度(即露點溫度)提出了更嚴格的要求。大量研究結(jié)果和事故案例表明,發(fā)電機內(nèi)氫氣濕度高,不僅會引起發(fā)電機轉(zhuǎn)子和定子繞組絕緣性能下降,誘發(fā)相間短路;還會導致轉(zhuǎn)子護環(huán)上產(chǎn)生應力腐蝕裂紋,造成護環(huán)過早損壞,影響發(fā)電機的效率和安全運行。
某電廠2臺發(fā)電機由東方電機廠生產(chǎn),型號為QFSN—300—2—20B,冷卻方式為水—氫—氫,即發(fā)電機定子線圈及引線、出線水內(nèi)冷,轉(zhuǎn)子繞組、定子鐵芯及端部氫冷。發(fā)電機配套用氫氣除濕裝置為壓縮機冷凝式,型號QLG-IIIB,工作壓力不大于0.8 MPa,氫氣流量120 Nm3/h,出口氫氣含濕量1 g/m3。每臺發(fā)電機配置2套氫氣除濕裝置,分別對應于發(fā)電機的汽機端和勵磁端,2套設(shè)備安裝在汽機房6.3 m運轉(zhuǎn)層發(fā)電機下方,同時投入,連續(xù)工作。1,2號機組發(fā)電機氫氣除濕裝置分別于2005年7月和9月正式投運。
已有氫氣除濕裝置采用空壓機冷凝式,冷卻介質(zhì)為氟利昂。該設(shè)備的工作原理為:利用壓縮機壓縮氟利昂,高壓吸收熱量對氫氣進行冷卻,讓其溫度降到規(guī)定的露點以下,使其中的水蒸氣以結(jié)露或結(jié)霜的方式分離出來,從而達到降低氫氣濕度的目的。由于氟利昂的滲透性特別強,加之設(shè)備已工作10年以上,出現(xiàn)老化磨損,常因氟利昂泄漏和設(shè)備故障而達不到預期除濕效果。設(shè)備在安全性、穩(wěn)定性和可靠性上的欠缺,導致發(fā)電機氫氣濕度參數(shù)嚴重超標(露點經(jīng)常在0 ℃以上,夏季更高),發(fā)電機運行中存在重大安全隱患,因此需對該氫氣除濕裝置進行技改換型。
通過對其他電廠和市場上現(xiàn)有氫氣除濕裝置的調(diào)研,根據(jù)多年設(shè)備改造工作實踐經(jīng)驗,選用1臺第三代除濕裝置裝設(shè)于發(fā)電機汽機端,能同時替代原勵磁端、汽機端除濕機的作用(汽機端氫氣濕度大,裝在該端除濕效果更好)。此設(shè)備改造的具體方案如下。
(1) 將原有2臺氫氣除濕裝置全部拆除,改為配置1臺第三代吸附式氫氣除濕裝置(QXG-III型,工作壓力不大于1.0 MPa,吸濕流量100 Nm3/h,出口氫氣露點:-10 ℃—-60 ℃可調(diào)節(jié)),安裝于發(fā)電機的汽機端。
(2) 原勵磁端除濕裝置氫氣進、出口端的管道采用連接管連通。
(3) 新設(shè)備與現(xiàn)有氫系統(tǒng)管路正確連接,氫系統(tǒng)其他配置保持不變。
改造時間定于機組停運后大修期間。
第三代吸附式氫氣除濕裝置機械系統(tǒng)主要由2臺干燥塔(吸收塔)、1臺前置旋風分離除油過濾器、1臺冷凝器、1臺氣水分離器、1臺后置過濾器和2個聯(lián)動的氣動四通閥組成。裝置正常運行時,2臺干燥塔同時工作,1臺吸濕、1臺再生,定時交替,循環(huán)作業(yè)。
(1) 吸濕過程。來自發(fā)電機內(nèi)部的潮濕氫氣,先經(jīng)過除濕裝置氫氣入口進入旋風分離除油過濾器,將夾帶在氫氣中的霧化油分離、過濾和清除。之后,干凈的氫氣進入干燥塔,氫氣中的水分在經(jīng)過塔內(nèi)時被干燥劑吸附層吸收。最后,含水量極低的氫氣經(jīng)后置過濾器到達裝置出口,再經(jīng)發(fā)電機氫氣入口回到發(fā)電機內(nèi)部。
(2) 再生過程。利用埋入在干燥劑吸附層的電加熱器,加熱已經(jīng)吸濕飽和的干燥劑,使其中的水重新汽化成水蒸氣。同時,一小部分氫氣經(jīng)干燥塔內(nèi)置循環(huán)風機增速流過干燥劑吸附層,將釋放出的水蒸氣帶入冷凝器,與冷卻水進行熱交換。水蒸氣凝結(jié)成水后,再通過氣水分離器及自動排水閥排到裝置外部,而氫氣回到正在再生的這臺干燥塔內(nèi)并形成再生循環(huán)。
與前幾代設(shè)備相比,第三代吸附式氫氣除濕裝置機械部分設(shè)計新穎、結(jié)構(gòu)獨特、性能優(yōu)越。
(1) 采用雙干燥塔型式、全封閉系統(tǒng)設(shè)計,使裝置能夠持續(xù)除濕、高效工作,且無氣體消耗。除油、過濾、除濕一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計,確保油污及灰塵不會進入吸濕干燥塔內(nèi)部,不懼怕發(fā)電機密封油滲漏,延長干燥劑使用壽命,保證干燥劑粉塵不會流出而污染發(fā)電機。整機結(jié)構(gòu)緊湊、體積小巧,便于運輸、安裝和檢修。
(2) 干燥塔內(nèi)置漩渦式自循環(huán)風機,采用鋁合金輕便式結(jié)構(gòu),體積小、拆裝方便、檢修簡單。啟動后風壓高、風量穩(wěn)定,全速運轉(zhuǎn)時可產(chǎn)生大約1 000 mm高水柱的氫氣壓力差和約140 Nm3/h的氫氣流量,既可增大被處理系統(tǒng)中氣體流量,又可在發(fā)電機停止運行而需要繼續(xù)干燥氫氣時提供充足的循環(huán)流量,以保持發(fā)電機內(nèi)氫氣濕度達標。
(3) 裝置有干燥劑放出口和加入口,不需拆卸其他部件即可更換干燥劑,維護保養(yǎng)方便,設(shè)計人性化。吸濕干燥劑(活性氧化鋁)的使用壽命長(4年以上),為固態(tài)、多孔狀高疏松度顆粒;有很大的比表面積,常溫下極易吸收水分,高溫下又能將吸收的水分釋放,恢復吸濕能力,從而再生。重復再生的活性氧化鋁,其除濕性能和除濕效率仍然很高。
(4) 裝置的2臺干燥塔吸濕和再生定時轉(zhuǎn)換、循環(huán)工作。封閉在再生系統(tǒng)內(nèi)的氫氣由吸收塔內(nèi)置風機推動和四通閥導向,始終流過工作在再生狀態(tài)的吸收塔;被干燥的氫氣則由四通閥導向,始終流過處于吸濕狀態(tài)的吸收塔,實現(xiàn)對來自發(fā)電機的氫氣不間斷除濕,除濕效率高。
(5) 裝置還配有1套CO2置換系統(tǒng),用于除濕裝置等氫系統(tǒng)設(shè)備檢修前的排氫和檢修后的充氫。
第三代吸附式氫氣除濕裝置是一套全自動、機電一體化、柜式集裝型產(chǎn)品。其電氣控制主要由可編程邏輯控制系統(tǒng)(programmable logic controller,PLC)、觸摸式顯示屏系統(tǒng)、氫氣濕度測量系統(tǒng)、加熱再生溫度測量控制系統(tǒng)、故障報警顯示系統(tǒng)等組成。
與前兩代裝置相比,第三代吸附式氫氣裝置電氣元器件更加先進,控制回路功能設(shè)計更加齊全、完善,自動功能更加強大,操作使用更加簡單,故障率更低。
(1) 裝置電氣控制使用新型防爆開關(guān)、防爆電磁閥及全固態(tài)電氣元器件,不產(chǎn)生火花,安全可靠。電氣回路配置了防爆電源開關(guān)、觸點封閉式繼電器、熔斷器、“運行/停止”主令開關(guān)、電源變壓器、就地指示燈、濕度測量元件及變送器等功能不同的電氣元件,裝置電氣控制系統(tǒng)工作可靠性很高。
(2) 裝置采用最新自動控制技術(shù)。智能化控制程序,功能完備、性能可靠,能對裝置工作過程及故障情況進行準確控制和判斷,自動優(yōu)化運行方式,最大限度提高裝置除濕效率,且沒有誤操作的可能。高分辨率彩色液晶屏觸摸式“人機界面”(高端一體化工控機界面),配合功能強大、性能卓越的操作監(jiān)控軟件,通過與PLC系統(tǒng)通信,可實現(xiàn)裝置運行參數(shù)在線顯示、工作模式和參數(shù)在線設(shè)置、工作狀態(tài)動畫模擬顯示、故障報警實時顯示、歷史查詢和操作幫助在線提示、設(shè)備手動操作和測試運行等系列功能。
(3) 裝置的干燥劑再生加熱溫度、前后過濾器液位、氣水分離器液位、冷凝器溫度、2個聯(lián)動的氣動四通閥位置、自循環(huán)風機啟停、2臺干燥塔的定時工作轉(zhuǎn)換等都采用PLC邏輯程序自動控制。整個工作過程中,PLC執(zhí)行邏輯控制程序并與工控機通信,使設(shè)備完全處于自動化連續(xù)運行狀態(tài),無需人員值守和調(diào)節(jié),裝置自動化程度大幅度提升。
新裝置布置在原汽機端氫氣除濕裝置位置,機柜落地安裝,其上方留有0.8 m的空間,便于后期設(shè)備維修(加熱器更換等)。電源使用原汽機端氫氣除濕裝置電源間隔,電源電纜新敷設(shè)。氫氣系統(tǒng)主管路改接用的管道、閥門統(tǒng)一采用不銹鋼材料。裝置氫系統(tǒng)管路、冷卻水管路、壓縮空氣管路在改接和新安裝時,都應無“U”形彎;管道的選擇路徑不得妨礙現(xiàn)場設(shè)備巡視和檢修。
氫氣除濕裝置進、出氫氣管路具體改接方法:原汽機端除濕機的進、出氫管道改接至新除濕機的氫氣進、出口端;原勵磁端除濕機氫氣進、出口端的管道采用連通管連通(連通管內(nèi)徑5 mm,為氫系統(tǒng)主管道通徑的10 %)。連通后,可使勵磁端的氫氣具備發(fā)電機體外循環(huán)條件,勵磁端原有氫氣循環(huán)風機和濕度檢測儀仍能起到相應作用,發(fā)電機勵端氫氣濕度得以繼續(xù)檢測。
裝置冷凝器外用冷卻水,取自就近汽機開式冷卻水系統(tǒng)母管,進、出水管路上分別裝設(shè)控制閥門和壓力表??紤]到開式冷卻水系統(tǒng)水質(zhì)相對較差,在冷卻水進水管路上加裝濾網(wǎng)。裝置驅(qū)動及控制用壓縮空氣由外部接入,氣源取自就近汽機儀表用壓縮空氣系統(tǒng),管路裝配控制閥門和壓力表。
氫系統(tǒng)管路、閥門及氫氣除濕裝置安裝完畢投運前,進行氫系統(tǒng)氣密性試驗,所有管路和閥門的焊縫、連接面應無泄漏。裝置本體采用外用壓縮空氣,進行氣密保壓試驗。試驗壓力0.5 MPa,時間不小于3天,用2只干燥塔上的2塊壓力表觀察氣密保壓情況(裝置運行氫壓0.3—0.35 MPa)。裝置的上電調(diào)試嚴格執(zhí)行設(shè)備使用說明書中的操作步驟,調(diào)試時需要注意以下幾點:
(1) 裝置最初啟動前或每次排氫減壓后、投運前,都必須使用CO2排除系統(tǒng)中的氫氣,避免氫氣、空氣直接接觸混合后爆炸,引起事故;
(2) 裝置未凈化前不能通電,若裝置凈化不徹底或失敗,不能操作設(shè)備按鈕或開關(guān),只能在遠處安全位置將電源切斷,防止設(shè)備內(nèi)產(chǎn)生電火花;
(3) 在裝置“測試運行”狀態(tài)下設(shè)備不能較長時間通電運行,防止裝置內(nèi)部過熱,發(fā)生意外。
氫氣屬易燃物質(zhì),與空氣混合后又可能爆炸。因此,設(shè)備改造施工期間,務必做好裝置的氫氣源及電源隔離、現(xiàn)場消防滅火、人員及設(shè)備防護等系列安全措施,避免火災和人身傷害事故的發(fā)生。
為保證新裝置的高效穩(wěn)定運行,應按每日、每月、每季、每年、每4年檢查(檢修)規(guī)定的項目,做好定期維護保養(yǎng)工作。
(1) 每日檢查1次裝置電氣控制箱和人機界面上的各種顯示參數(shù);若有故障報警,及時關(guān)閉裝置電源總開關(guān)并進行檢修。
(2) 每月檢查1次裝置氫氣泄漏情況,發(fā)現(xiàn)異常及時處理。檢查氣水分離器,放出內(nèi)部積水。檢查油氣分離過濾器中的油位,達到浮子高度時將油排出;放油時應視分離器內(nèi)的液面高度排油,注意不要將氫氣排出。
(3) 每季度清洗1次氣水分離器自動排水閥,清洗閥門時,應將其前端的隔離閥關(guān)閉。檢查裝置冷卻水,水源應清潔干凈,水中不含有酸性、堿性腐蝕物質(zhì),以及易堵塞冷凝器內(nèi)部水道的雜物或可沉淀溶解物。由于裝置冷卻水溫度越低,使用效果越佳,若冷卻水溫度升高,則應加大流量作為補償。
(4) 每年清洗1次冷凝器傳熱管,更換冷卻水管路過濾網(wǎng)。檢查裝置電氣控制系統(tǒng)、電氣元件及接線,拆除裝置內(nèi)部電磁閥、氫氣濕度傳感器、鉑熱電阻、壓力表、溫度表等熱工元件,送至專業(yè)部門校驗,確保其準確可靠,必要時更換。
(5) 每4年對裝置進行1次全面大修和保養(yǎng),更換吸收塔內(nèi)干燥劑和氫氣自循環(huán)風機,消除設(shè)備缺陷。
1,2號發(fā)電機氫氣除濕裝置,自2016年8月改造完畢投入使用以來,一直工作正常,運行良好,發(fā)電機氫氣露點由0 ℃以上降為-18 ℃以下。跟蹤檢查結(jié)果表明,第三代吸附式氫氣裝置具有吸附容量大、除濕能力強、工作性能可靠、運行穩(wěn)定等優(yōu)點,能保持發(fā)電機在運行中和停機期間氫氣濕度指標長期合格。另外,該裝置自動化程度高、故障率低、工作穩(wěn)定,在降低運維人員工作量的同時,還節(jié)省了設(shè)備維護費用,具有一定的經(jīng)濟效益。
第三代吸附式氫氣除濕裝置除濕效果顯著,成功地解決了一直困擾該廠發(fā)電機氫氣濕度超標的難題,消除了發(fā)電機安全隱患,保證了機組長期可靠穩(wěn)定運行。