劉凱,李凡,王泉杰
(安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心,安徽 合肥 230601)
隨著當(dāng)今科技時(shí)代的迅速發(fā)展,汽車在個(gè)人家庭越來越普及,它的環(huán)保性要求也越來越高。國(guó)家和很多汽車主機(jī)廠建立了自己的車內(nèi)空氣質(zhì)量(VOC)標(biāo)準(zhǔn),空氣質(zhì)量項(xiàng)目成為大家爭(zhēng)相研究的一個(gè)重要課題[1]。研究表明,VOC的散發(fā)源頭是內(nèi)飾材料 VOC和氣味性的排放,這種有害的有機(jī)物會(huì)引起人體各方面的疾病,損壞人體的生機(jī),整車 VOC的提升已經(jīng)越來越受到重視[2-4]。
將整車拆解為零部件總成,測(cè)試其 VOC數(shù)值,與江淮零部件企標(biāo)限值進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)影響 VOC數(shù)值的零部件總成主要有以下幾個(gè),具體見下表1:
表1 未整改前影響某車型VOC的重點(diǎn)零部件總成一覽表
對(duì)阻尼墊總成進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)造成 VOC超標(biāo)的原因主要有:
1)原料10#固體瀝青需在高溫下才可以揮發(fā),目前未有高溫加熱處理;
2)材料放置時(shí)間短,不利于材料氣味性散發(fā)。
針對(duì)這種現(xiàn)象,采取以下幾條措施來解決:
1)先將 10#瀝青在捏合機(jī)里加熱至 240-260℃,攪拌3-4h,這樣的高溫?zé)崽幚碛欣谟袡C(jī)物的揮發(fā);
2)改善儲(chǔ)存環(huán)境,延長(zhǎng)存儲(chǔ)時(shí)間,調(diào)整存儲(chǔ)方式,加快有機(jī)物的揮發(fā)。
表2 整改前后阻尼墊總成VOC數(shù)據(jù)對(duì)比表
對(duì)門檻護(hù)板總成進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)造成 VOC超標(biāo)的原因主要有:
1)所使用的脫模劑導(dǎo)致總成的醛類揮發(fā)物超標(biāo);
2)材料本身無VOC要求,造成VOC超標(biāo);
3)所用油漆會(huì)使門檻護(hù)板總成總成的VOC超標(biāo)。
針對(duì)這種現(xiàn)象,采取以下幾條措施來解決:
1)減小噴槍直徑,減少脫模劑的使用;
2)用金發(fā)公司的低VOC料API-2010 LO取代現(xiàn)用料;
3)用上海榮靜的低VOC油漆取代現(xiàn)用的油漆。
表3 整改前后門檻護(hù)板總成VOC數(shù)據(jù)對(duì)比表
對(duì)衣帽架總成進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)造成 VOC超標(biāo)的原因主要有:
1)目前所用膠水為聚氨酯膠水且用量偏大,造成衣帽架總成VOC超標(biāo);
2)材料堆放密集,不利于樣品氣味散發(fā);
3)記號(hào)筆的使用也會(huì)使整車VOC的數(shù)值增加。
針對(duì)這種現(xiàn)象,采取以下幾條措施來解決:
1)將噴膠膠槍口徑由0.5mm改為0.3mm,減少膠水使用量;
2)增加車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)排風(fēng)處理;
3)將記號(hào)筆改為蠟筆,減少有機(jī)物的揮發(fā)。
表4 整改前后衣帽架總成VOC數(shù)據(jù)對(duì)比表
對(duì)前圍防火墻總成進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)造成 VOC超標(biāo)的原因主要有:
1)所使用的脫模劑導(dǎo)致總成的醛類揮發(fā)物超標(biāo);
2)所用的PU發(fā)泡材料VOC超標(biāo);
3)樣件堆放過于密集,不利于有機(jī)物的揮發(fā);
4)記號(hào)筆的使用也會(huì)使前圍防火墻總成總成VOC的數(shù)值增加。
針對(duì)這種現(xiàn)象,采取以下幾條措施來解決:
1)將噴槍口徑由0.5mm改為0.3mm,減少脫模劑的使用;
2)將PU發(fā)泡料更換為巴斯夫的環(huán)保型PU發(fā)泡料;
3)在廠房頂部開排氣孔,另樣件放置時(shí)需鋪開放置,不準(zhǔn)疊放;
4)用蠟筆來取代記號(hào)筆,減少有機(jī)物的揮發(fā)。
表5 整改前后前圍防火墻總成VOC數(shù)據(jù)對(duì)比表
對(duì)行李箱護(hù)面總成進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)造成 VOC超標(biāo)的原因主要有:
1)原材料為無紡布+PET氈,供應(yīng)商為增加表面起絨無紡布與基材間粘接力,無紡布與基材間噴涂少量膠水,膠水VOC不合格;
2)樣件堆放過于密集,不利于有機(jī)物的揮發(fā);
3)記號(hào)筆的使用也會(huì)使行李箱護(hù)面總成VOC的數(shù)值增加。
針對(duì)這種現(xiàn)象,采取以下幾條措施來解決:
1)更改樣件生產(chǎn)工藝,用PP粘膜來取代膠水;
2)在廠房頂部開排氣孔,另樣件放置時(shí)需鋪開放置,不準(zhǔn)疊放;
3)用蠟筆來取代記號(hào)筆,減少有機(jī)物的揮發(fā)。
表6 整改前后行李箱護(hù)面總成VOC數(shù)據(jù)對(duì)比表
將整改后的零部件進(jìn)行裝車,依據(jù)江淮企標(biāo)Q/JQ 11159- 2016,重新對(duì)整改后的整車開展VOC測(cè)試,具體結(jié)果見下表[5]:
表7 整車整改前后氣味性對(duì)比表
由上表可以看出,整改后的整車符合GB/T 27630,經(jīng)整改后此車VOC已達(dá)標(biāo)。
[1] GB/T 27630乘用車內(nèi)空氣質(zhì)量評(píng)價(jià)指南[S].
[2] 范文正,賀文婷,任子龍.苧麻纖維物理.力學(xué)及 VOC 性能分析[J].中國(guó)纖檢,2014(1):80-83.
[3] 談?wù)?梅昊然,王艷紅.汽車內(nèi)飾件用麻纖維板VOC的探討[J].汽車零部件,2015,06:19-12.
[4] 王亮,黃江玲,劉丹丹.汽車內(nèi)飾零部件及材料 VOC含量分析的采樣方法[J].汽車工藝與材料,2013,12:12-17.
[5] QJQ 11159-2014 車內(nèi)零部件揮發(fā)性有機(jī)物要求及測(cè)試方法[S].