楊旭東,趙治強(qiáng),王志磊,李 彪,焦高鵬,譚小群
(西北工業(yè)大學(xué)機(jī)電學(xué)院,陜西 西安 710072)
現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)日趨自動(dòng)化,要求稱量分裝作業(yè)依次完成自動(dòng)稱量、輸送、檢測、貯存等工序。目前,國內(nèi)大部分粉末顆粒物料稱量分裝系統(tǒng)采用機(jī)械稱量、手工裝袋。這種方式不僅在質(zhì)量、速度等方面無法達(dá)到要求,而且存在由易爆物料的振動(dòng)和摩擦、可燃性粉塵的懸浮等引起的諸多安全隱患[1]。
針對以上問題,本文設(shè)計(jì)了一套基于可編程序控制器(PLC)的粉末顆粒物料稱量分裝自動(dòng)控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了稱量分裝生產(chǎn)線的平穩(wěn)運(yùn)行及生產(chǎn)過程的遠(yuǎn)程無人操作,并且提高了稱量精度。系統(tǒng)具有較強(qiáng)的適應(yīng)性,可以推廣到其他需要稱量的系統(tǒng)和領(lǐng)域,比如配料系統(tǒng)等。
粉末顆粒物料稱量分裝系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的定量裝箱、物料振平、自動(dòng)輸送等功能。系統(tǒng)主要由空箱傳送機(jī)構(gòu)、稱量裝箱機(jī)構(gòu)和成品傳送機(jī)構(gòu)等組成。出于防爆等安全考慮,系統(tǒng)核心動(dòng)力部件均采用氣動(dòng)裝置??障鋼醢鍣C(jī)構(gòu)及裝箱擋板機(jī)構(gòu)的升降、夾緊擋板機(jī)構(gòu)的進(jìn)退等都采用氣缸驅(qū)動(dòng),氣缸的行程位置則由安裝在氣缸上的磁開關(guān)檢測。系統(tǒng)俯視簡圖如圖1所示。
空箱傳送機(jī)構(gòu)用于將一定數(shù)量的料箱有序地輸送至稱量裝箱機(jī)構(gòu)。操作人員先將料箱按順序放置于空箱傳送機(jī)構(gòu)入口,并使每兩個(gè)料箱之間保持一定的間距。當(dāng)觸發(fā)開始指令,且空箱傳送機(jī)構(gòu)入口處光電開關(guān)1檢測到料箱時(shí),空箱傳送帶開始運(yùn)動(dòng),輸送料箱前進(jìn)。當(dāng)空箱傳送機(jī)構(gòu)出口處光電開關(guān)2檢測到料箱時(shí),空箱擋板機(jī)構(gòu)降下,料箱進(jìn)入稱量裝箱機(jī)構(gòu)。當(dāng)稱量裝箱機(jī)構(gòu)處光電開光3檢測到料箱時(shí),空箱擋板機(jī)構(gòu)升起,空箱傳送機(jī)構(gòu)停止運(yùn)轉(zhuǎn)。
圖1 系統(tǒng)俯視簡圖
稱量裝箱機(jī)構(gòu)分為上下兩個(gè)部分,上部分是稱量下料裝置,下部分是振動(dòng)平臺(tái)裝置。稱量下料裝置的結(jié)構(gòu)如圖2所示。
當(dāng)稱量裝箱機(jī)構(gòu)處光電開關(guān)4檢測到有料箱時(shí),夾緊擋板將料箱夾緊,稱量下料裝置開始向料箱中下料并開始稱量,振動(dòng)平臺(tái)裝置隨之進(jìn)行振動(dòng)。當(dāng)檢測到物料達(dá)到設(shè)定的稱量值時(shí),稱量下料裝置停止下料,振動(dòng)裝置停止振動(dòng),隨之夾緊擋板縮回,裝料擋板放下,稱量裝箱機(jī)構(gòu)傳送帶及成品傳送機(jī)構(gòu)開始運(yùn)動(dòng)。
目前粉末顆粒物料的稱量方式可分為增重稱量和減重稱量。增重稱量指對受料容器中的累加物料質(zhì)量進(jìn)行直接稱量。減重稱量指計(jì)算給料容器損失的質(zhì)量,直到損失質(zhì)量達(dá)到設(shè)定值時(shí)停止給料。減重稱量能有效避免物料沖擊力產(chǎn)生的稱量誤差,同時(shí)消除稱量滯后性的影響,但要求控制系統(tǒng)具有較高的動(dòng)態(tài)性能。綜合考慮,本系統(tǒng)采用減重稱量。
圖2 稱量下料裝置
系統(tǒng)稱量精度要求為100g/50kg,即稱量物料質(zhì)量為50kg時(shí),稱量誤差在100g以內(nèi)。出于精度要求及安全性考慮,電子秤選用梅特勒-托利多SCS系列本安型工業(yè)稱重終端,所選型號為IND131,其檢定分度數(shù)為30 000,根據(jù)GB/T 7724—2008電子稱重儀表給出的分級標(biāo)準(zhǔn),該電子秤達(dá)到了Ⅱ級秤標(biāo)準(zhǔn)。
當(dāng)稱量裝箱機(jī)構(gòu)處光電開關(guān)4檢測到料箱時(shí),上夾管松開,物料由儲(chǔ)料倉流入稱量倉,當(dāng)稱量倉中的物料質(zhì)量達(dá)到預(yù)設(shè)值時(shí),上夾管夾緊;待電子秤的示數(shù)穩(wěn)定后,下夾管松開,物料進(jìn)入料箱,并開始減重稱量。為保證減重稱量精度,同時(shí)兼顧下料速度,下夾管選用了FESTO多位置氣缸,該氣缸有兩個(gè)行程位置,與導(dǎo)軌滑塊、動(dòng)夾板和靜夾板相配合,可以使料管處于全開、半開和全閉3種狀態(tài)。稱量倉初始質(zhì)量為W1;料管全開負(fù)責(zé)主要的下料任務(wù),使稱量倉質(zhì)量快速下降到W2;此后料管半開,開始精確下料,直至到達(dá)目標(biāo)質(zhì)量W3,料管轉(zhuǎn)為全閉,下落質(zhì)量為W1減去W3。放料示意圖如圖3所示。
圖3 放料示意圖
為去除物料的堆積角,以便于后續(xù)包裝,設(shè)計(jì)了振動(dòng)平臺(tái)裝置。由氣動(dòng)馬達(dá)通過皮帶輪帶動(dòng)凸輪旋轉(zhuǎn),凸輪與輔助機(jī)構(gòu)配合使振動(dòng)平臺(tái)以一定的振幅和頻率振動(dòng),從而去除堆積角。
成品傳送機(jī)構(gòu)主要由輥?zhàn)觽魉蛶Ш凸潭〒醢褰M成。當(dāng)成品傳送機(jī)構(gòu)入口處光電開關(guān)5檢測到料箱時(shí),稱量裝箱機(jī)構(gòu)傳送帶停止運(yùn)行,裝料擋板升起。當(dāng)成品傳送機(jī)構(gòu)出口處光電開關(guān)6檢測到有料箱時(shí),成品傳送機(jī)構(gòu)停止運(yùn)行。由操作人員完成對產(chǎn)品最后的包裝。
系統(tǒng)分別在6個(gè)位置安裝了光電開關(guān),用來檢測這6個(gè)位置是否有料箱,并根據(jù)它們的狀態(tài)控制各機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)工作。為實(shí)現(xiàn)裝置自動(dòng)稱量、分裝、輸送等功能,設(shè)計(jì)了控制流程圖,如圖4所示。
圖4 控制流程圖
出于安全考慮,系統(tǒng)需遠(yuǎn)程控制,為實(shí)現(xiàn)這一功能,將粉末顆粒物料稱量分裝控制系統(tǒng)分為現(xiàn)場控制層、集中控制層和遠(yuǎn)程監(jiān)控層。3層之間采用現(xiàn)場總線方式進(jìn)行通訊?,F(xiàn)場總線具有協(xié)議簡單、容錯(cuò)能力強(qiáng)、安全性好、成本低的特點(diǎn),同時(shí)具有一定的時(shí)間確定性和較高的實(shí)時(shí)性,還具有網(wǎng)絡(luò)負(fù)載穩(wěn)定、多數(shù)為短幀傳送、信息交換頻繁等特點(diǎn)[2],可滿足減重稱量對數(shù)據(jù)采集的要求。圖5是自控系統(tǒng)簡圖,其中現(xiàn)場控制層包括氣動(dòng)馬達(dá)、稱重傳感器、振動(dòng)器、氣缸、光電開關(guān)和磁開關(guān)等;集中控制層包括PLC、稱重顯示控制器、安全柵、低壓斷路器等;遠(yuǎn)程監(jiān)控層包括觸摸屏等?,F(xiàn)場控制層直接面向工藝設(shè)備和生產(chǎn)過程,負(fù)責(zé)采集工藝設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、儀表的檢測信號等執(zhí)行器的狀態(tài),并發(fā)送給集中控制層。集中控制層接收現(xiàn)場控制層傳送來的信號,對信號進(jìn)行分析處理,并將處理結(jié)果發(fā)送到現(xiàn)場控制層對現(xiàn)場設(shè)備和執(zhí)行裝置進(jìn)行控制。同時(shí),集中控制層把現(xiàn)場控制層傳送來的信號和一些處理結(jié)果傳送給遠(yuǎn)程監(jiān)控層。下面以對FESTO多位置氣缸的控制為例說明其控制過程和3層之間的關(guān)系:由光電開關(guān)檢測料箱位置,磁開關(guān)檢測氣缸活塞位置,并將這些現(xiàn)場信號發(fā)送到PLC;PLC處理后,發(fā)送狀態(tài)信號到觸摸屏;觸摸屏顯示料箱及氣缸狀態(tài)。操作員通過觸摸屏設(shè)置參數(shù),并向PLC發(fā)送指令信號;PLC處理指令信號后,發(fā)送控制信號給電磁閥,控制電磁閥換向,實(shí)現(xiàn)FESTO多位置氣缸動(dòng)作。
圖5 自控系統(tǒng)簡圖
2.2.1PLC選型及硬件組態(tài)
目前,工業(yè)上常用的現(xiàn)場總線協(xié)議有Modbus和PROFIBUS-DP等。對比各通訊單元支持的通訊協(xié)議和通訊接口,確定使用西門子的PROFIBUS-DP協(xié)議。根據(jù)控制系統(tǒng)輸入輸出點(diǎn)數(shù)及功能要求,確定選用西門子S7-300系列PLC,CPU為315-2DP,外掛2個(gè)16點(diǎn)輸入模塊和2個(gè)16點(diǎn)輸出模塊。
在編程軟件中新建工程文件后,要對硬件進(jìn)行組態(tài)。首先要將編程軟件中的硬件配置成與實(shí)際PLC機(jī)架上安裝的電源模塊、CPU模塊和信號模塊相一致。此外,本系統(tǒng)中模塊參數(shù)及地址的修改,網(wǎng)絡(luò)通訊的設(shè)置及分布式外設(shè)到主站的連接,都要在硬件組態(tài)中完成。圖6是硬件組態(tài)的截圖。
圖6 PLC硬件組態(tài)
2.2.2PLC程序設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)的控制程序除需完成圖4所示的動(dòng)作外,還要能完成精確稱量控制。下面著重就減重稱量控制的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行介紹。出于成本控制和機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的考慮,設(shè)計(jì)的稱量倉一次能夠稱量的最大物料量小于成品箱需裝入的物料質(zhì)量,因此稱量倉需要多次稱量及落料才能完成對成品箱的裝料。稱量倉多次落料的減重稱量過程分為3步:補(bǔ)料稱量、快速稱量及精確稱量。這3步每循環(huán)一次完成一個(gè)料箱的裝料。
1)補(bǔ)料稱量:起始時(shí),上夾管與下夾管關(guān)閉,下落累計(jì)質(zhì)量為零。上一循環(huán)精確稱量后在稱量倉中留下的余料小于稱量倉單次稱量值。將上夾管打開對稱量倉進(jìn)行補(bǔ)料,達(dá)到單次稱量值后,上夾管關(guān)閉停止補(bǔ)料,并讀取此時(shí)稱量倉質(zhì)量。之后,使下夾管全開,稱量倉中的物料全部下落至料箱后,關(guān)閉下夾管。讀取此時(shí)稱量倉質(zhì)量,與下夾管打開前的質(zhì)量相減得到下料質(zhì)量,計(jì)入下落累計(jì)質(zhì)量。
2)快速稱量:重復(fù)上述對稱量倉加料和下料的過程,實(shí)時(shí)計(jì)算下料質(zhì)量,計(jì)入下落累計(jì)質(zhì)量。反復(fù)執(zhí)行此步,直至下落累計(jì)質(zhì)量接近目標(biāo)質(zhì)量值時(shí),使下夾管半開。
3)精確稱量:加入到料箱中的物料接近稱量設(shè)定值時(shí),使下夾管半開,慢速下料,并實(shí)時(shí)計(jì)算下料質(zhì)量。當(dāng)下落累計(jì)質(zhì)量到達(dá)目標(biāo)質(zhì)量后,關(guān)閉下夾管,之后,裝箱機(jī)構(gòu)傳送帶和成品傳送帶運(yùn)行,料箱被運(yùn)送到下個(gè)工位,此時(shí)將下落累計(jì)質(zhì)量清零。
2.2.3上位機(jī)軟件開發(fā)
上位機(jī)采用步科觸摸屏,用于系統(tǒng)監(jiān)控及參數(shù)設(shè)置。主要實(shí)現(xiàn)以下功能:
1)運(yùn)行參數(shù)的設(shè)置、狀態(tài)顯示。在上位機(jī)上實(shí)時(shí)顯示傳感器狀態(tài)、氣動(dòng)馬達(dá)運(yùn)行狀態(tài)以及當(dāng)前質(zhì)量和成品數(shù)量等工藝運(yùn)行參數(shù),并能對電磁閥通斷等進(jìn)行控制,對稱量質(zhì)量進(jìn)行設(shè)定。
2)配方功能。根據(jù)不同的下料質(zhì)量和參數(shù)設(shè)置,編輯不同規(guī)格的配方。在裝料前選擇相應(yīng)的配方,可方便、準(zhǔn)確地進(jìn)行稱量。
3)數(shù)據(jù)查詢。在主機(jī)畫面上有歷史數(shù)據(jù)鏈接,采集到的數(shù)據(jù)存放到數(shù)據(jù)庫中,便于了解長時(shí)間工作的歷史趨勢。查詢時(shí)可保證精確、方便、快捷。
4)報(bào)警功能。對超出設(shè)定值范圍的參數(shù)及設(shè)備故障進(jìn)行報(bào)警。當(dāng)某一實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)超過設(shè)定值或設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)進(jìn)行報(bào)警,并做出相應(yīng)的處理,報(bào)警后將所需參數(shù)存入數(shù)據(jù)庫中,供日后查詢。
5)報(bào)表功能。將需要上報(bào)、對比以及長期保存的數(shù)據(jù)生成報(bào)表,顯示在觸摸屏上或存儲(chǔ)在觸摸屏內(nèi)存中。
在現(xiàn)場調(diào)試時(shí)發(fā)現(xiàn),下列事項(xiàng)需引起注意。
1)隔離柵與光電開關(guān)要相匹配。因設(shè)備工作在防爆0區(qū),因此所選傳感器皆為本安NAMUR型傳感器,其關(guān)斷時(shí)輸出電流小于1.2mA,接通時(shí)輸出電流大于2.1mA,故所選用隔離柵的開關(guān)閥值也一定在此區(qū)間,否則隔離柵與光電開關(guān)無法配合正常工作,PLC接收不到光電開關(guān)信號。
2)稱量下料裝置的下夾管安裝位置要合理。下夾管機(jī)構(gòu)應(yīng)與稱量托盤安裝在一起,稱量時(shí)將其與料倉一起稱量。如將下夾管機(jī)構(gòu)安裝在稱量下料裝置支架的第三層平臺(tái)上,當(dāng)料管全閉時(shí),物料會(huì)堆積在動(dòng)夾板上,致使稱量倉內(nèi)物料實(shí)時(shí)質(zhì)量偏小,產(chǎn)生較大的稱量誤差。
3)下料布管回彈性差??紤]物料的靜電危害,夾管材質(zhì)選用防靜電布。調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)下夾管在由全閉到全開的過程中,布管不能回彈,嚴(yán)重影響下料速度。為避免此現(xiàn)象的發(fā)生,在布管夾層中置入了細(xì)彈簧,從而有效地改善了布管的回彈。
本文設(shè)計(jì)的粉末顆粒物料稱量分裝系統(tǒng)集機(jī)、電、光、氣技術(shù)為一體,由西門子PLC統(tǒng)一協(xié)調(diào)各設(shè)備之間的工作,實(shí)現(xiàn)了顆粒粉末物料的自動(dòng)化動(dòng)態(tài)稱量、輸送和遠(yuǎn)程操作,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求的稱量精度。整個(gè)自動(dòng)線結(jié)構(gòu)簡單,工作安全可靠,操作方便。
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