, ,,,
(1.中國石化達州天然氣凈化有限公司,四川 達州 635000;2.沈陽中科韋爾腐蝕控制技術(shù)有限公司,遼寧 沈陽 110180)
近年來,國內(nèi)外腐蝕監(jiān)測技術(shù)發(fā)展迅速,已在各石化企業(yè)得到了廣泛應(yīng)用。主要的腐蝕監(jiān)測技術(shù)有探針監(jiān)測、腐蝕掛片、定點測厚、腐蝕調(diào)查和全面檢驗等,但是以上在線監(jiān)測方法均有不同程度的局限性。某高含硫天然氣凈化廠原料氣中H2S體積分數(shù)14%,CO2體積分數(shù)為8%,年處理量達120×108m3,因酸性組分含量高、裝置負荷大,設(shè)備、管線腐蝕風(fēng)險大,通過對在線腐蝕監(jiān)測系統(tǒng)優(yōu)化改造,滿足了現(xiàn)場腐蝕監(jiān)測需要,為腐蝕速率的測定提供了可靠的依據(jù)。
結(jié)合高含硫化氫的腐蝕環(huán)境,硫的腐蝕產(chǎn)物對電阻法和電化學(xué)測量結(jié)果影響較大,在一定程度上影響了腐蝕測量結(jié)果準(zhǔn)確度,尤其對電阻法測量結(jié)果準(zhǔn)確度影響較大,在實際應(yīng)用中也得到了證明。對比常用腐蝕監(jiān)測方法,由于電感探針具有較強的適應(yīng)性,能夠在多相介質(zhì)環(huán)境中使用,故選擇電感探針作為監(jiān)測手段進行監(jiān)測。電感探針技術(shù)測量原理是,根據(jù)金屬管狀探頭在腐蝕前后的厚度變化,而引發(fā)的線圈電感量的變化來測量腐蝕速率。
該廠共有6套聯(lián)合裝置12個系列,每2個系列都有單獨的脫硫、硫磺回收、尾氣處理裝置及共有的脫水、酸性水汽提裝置組成一套聯(lián)合裝置,而公用介質(zhì)生產(chǎn)裝置組成公用工程單元。在線腐蝕監(jiān)測系統(tǒng)采用DG-9500型電感探針,每套聯(lián)合裝置布置25個監(jiān)測點,公用工程部分共布置156個監(jiān)測點。
該凈化廠在線腐蝕監(jiān)測系統(tǒng)自2009年投用,至今運行良好,腐蝕監(jiān)測數(shù)據(jù)具有時效性和真實性,基本能夠真實地反應(yīng)腐蝕情況。但是存在如下問題:
(1)個別探針的腐蝕損耗明顯比實際情況高,主要為二級硫冷器入口管線探針(CL-30801)、急冷水泵出口管線探針(CL-40401)和胺液再生塔底重沸器(E-104B)氣相返回管線探針(CL-11501)。其中第二級硫冷凝器酸性氣入口管線材質(zhì)為20R+316L,探針材質(zhì)為20R,探針材質(zhì)低于管線材質(zhì),并不能完全反映管線腐蝕情況。急冷水泵出口管線探針(CL-40401)腐蝕嚴(yán)重的原因為:當(dāng)脫硫系統(tǒng)運行工況波動時,導(dǎo)致脫硫后再生酸性氣組分和流量不穩(wěn),連鎖引發(fā)加氫系統(tǒng)波動,加氫反應(yīng)不充分,反應(yīng)器出口便產(chǎn)生較多的SO2并進入急冷塔,使急冷水的pH值下降,當(dāng)pH值低于6時,急冷水對設(shè)備和管線腐蝕加重。再生塔底重沸器氣相返回管線探針(CL-11501)材質(zhì)為SA516-65,與C-104底部材質(zhì)相同,再生塔底重沸器A氣相返回口管線為復(fù)合管(20R+316L),所以該探針不能完全反映該處管線腐蝕情況。
(2)探針更換時,發(fā)現(xiàn)部分下裝式探針受氣相介質(zhì)攜帶液體和液相介質(zhì)夾雜固體雜質(zhì)等因素影響,雜質(zhì)堵塞探針保護套管,表面形成積垢和垢下腐蝕,影響探針檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,同時導(dǎo)致探針金屬支撐桿嚴(yán)重腐蝕。再生塔底重沸器B氣相返回管線探針安裝在管線底部,更換拆卸時管線內(nèi)雜質(zhì)及有毒液體排放存在安全風(fēng)險。
(3)探針穿過高壓承載器、氟膠圈、壓蓋、壓套及填料環(huán),應(yīng)旋轉(zhuǎn)壓緊并進行密封,但其密封和耐壓能力明顯不足。
(4)在用腐蝕監(jiān)測系統(tǒng)存在監(jiān)測盲區(qū)。
針對原監(jiān)測系統(tǒng)運行中發(fā)現(xiàn)的問題,對系統(tǒng)進行了如下的優(yōu)化升級:
(1)監(jiān)測點的優(yōu)化
通過監(jiān)測系統(tǒng)的運行,發(fā)現(xiàn)存在監(jiān)測盲區(qū),包括貧胺液管線、半富胺液管線、貧富胺液換熱器(E-101)和富胺液管線等,因此應(yīng)開展腐蝕監(jiān)測布點優(yōu)化,在盲區(qū)部位增設(shè)監(jiān)測探針。
(2)探針安裝方式優(yōu)化
東/西區(qū)原料氣管線、高/低壓火炬管線及再生塔底重沸器B氣相返回管線探針由下裝方式改為上裝,從而消除了安全隱患。
(3)探針結(jié)構(gòu)設(shè)計優(yōu)化
為了增強密封和耐壓能力,電感探針探桿頭部采用斜面密封(最高密封壓力42 MPa),高壓承載器由螺紋式升級為壓緊式(見圖1),壓套由聚四氟乙烯升級為不銹鋼,增強了探針的密封性;新探針探桿壁厚由2 mm升級為3 mm,測量試片厚度由0.5 mm升級為0.75 mm,有效厚度由0.25 mm升級為0.5 mm,靈敏度由30 nm升級為小于10 nm,增強了探針的使用壽命、靈敏度及耐壓能力等。
(4)系統(tǒng)軟件的升級改造
原監(jiān)測系統(tǒng)軟件為CR-1000的C/S版軟件,無法實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)瀏覽,升級后的軟件為B/S版,實現(xiàn)了腐蝕數(shù)據(jù)的整體分析、超標(biāo)報警、網(wǎng)絡(luò)瀏覽等功能,并預(yù)設(shè)接口,可進一步實現(xiàn)腐蝕相關(guān)數(shù)據(jù)整體管理功能。
圖1 新探針高壓承載示意
2015年7月,第四聯(lián)合二系列急冷水泵出口管線探針腐蝕速率偏高,經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)管線內(nèi)殘留部分水,經(jīng)氮氣吹掃后觀察,腐蝕速率明顯降低。
2015年5月,第四聯(lián)合一系列計劃停工,停機過程中硫磺回收單元克勞斯?fàn)t在吹硫階段時,二級硫冷凝器酸性氣入口管線處探針受到高溫硫化、氧化腐蝕嚴(yán)重。停工結(jié)束后,通過氮氣保護,探針腐蝕損耗明顯下降(見圖2)。
圖2 入口管線探針腐蝕曲線
經(jīng)過三輪檢修發(fā)現(xiàn),急冷水管線及酸性氣分液罐底泵(P-302A)進口管線減薄嚴(yán)重應(yīng)更換,與該兩處探針反映出的腐蝕程度相似(見圖3及圖4),說明探針監(jiān)測到的數(shù)據(jù)能夠較真實地反映管線腐蝕。
通過腐蝕監(jiān)測系統(tǒng)的實際運行可見,優(yōu)化升級后的腐蝕監(jiān)測系統(tǒng)能夠真實反映設(shè)備和管線的腐蝕情況,為防腐蝕管理提供了可靠的決策依據(jù)。
圖3 急冷水出口管線及探針腐蝕形貌
圖4 塔頂回流管線更換及探針腐蝕形貌
在高含硫天然氣凈化廠的裝置上設(shè)計并安裝腐蝕監(jiān)測系統(tǒng),實際應(yīng)用效果明顯。電感探針腐蝕監(jiān)測技術(shù)能夠適用于高含硫環(huán)境下的使用要求,現(xiàn)場的監(jiān)測數(shù)據(jù)與設(shè)備的實際腐蝕狀況相符合,說明監(jiān)測系統(tǒng)能夠真實反映設(shè)備和管線的腐蝕情況,可以作為防腐管理的重要決策手段。
(編輯 王菁輝)