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      閃速爐余熱鍋爐存在的問題及優(yōu)化措施

      2018-03-22 10:32:52王國珍
      銅業(yè)工程 2018年1期
      關鍵詞:閃速爐水冷壁漏風

      王國珍

      (江西銅業(yè)集團公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)

      1 引言

      閃速爐余熱鍋爐處于閃速熔煉系統(tǒng)的中間環(huán)節(jié),是廠控重要設備之一,它主要是利用高溫煙氣生產(chǎn)蒸汽,并對閃速熔煉產(chǎn)生的煙氣進行降溫和初步除塵,其運行狀況直接關系到整個工廠生產(chǎn)的安全順行,特別是在貴冶打造標桿工廠的過程中,其運行狀況尤為重要。但是隨著產(chǎn)能和環(huán)保要求的不斷提高,特別是近年來銅精礦品質(zhì)復雜,雜質(zhì)含量高,進入閃速爐余熱鍋爐的煙氣量及成分發(fā)生了很大的變化,對余熱鍋爐的安全運行造成了很大的威脅[1-2]。為了滿足生產(chǎn)和節(jié)能減排的要求,通過對余熱鍋爐存在的問題進行了梳理和分析,并對余熱鍋爐系統(tǒng)進行一系列的優(yōu)化。

      2 工藝簡介

      閃速熔煉產(chǎn)生的高溫煙氣,經(jīng)過余熱鍋爐冷卻和初步收塵后進入閃速爐電收塵進一步收塵,最后送入硫酸工序制酸[3];其產(chǎn)生的蒸汽送往動力車間發(fā)電,發(fā)電后的尾汽干燥銅精礦。如圖1所示,余熱鍋爐處于整個生產(chǎn)的中間環(huán)節(jié),起著承上啟下的作用,一旦鍋爐出現(xiàn)問題,閃速爐就要被迫停爐,其他相關工序和生產(chǎn)單位也要被迫停運,所以維護好鍋爐的穩(wěn)定運行,關系到整個工廠的生產(chǎn)順行和產(chǎn)量任務的完成。

      圖1 閃速熔煉流程圖

      3 余熱鍋爐的運行現(xiàn)狀

      貴溪冶煉廠一系統(tǒng)閃速爐余熱鍋爐是由日本川崎設計制造的BLW-77型強制循環(huán)余熱鍋爐,自1985年12月30日投入生產(chǎn)至今,期間雖然經(jīng)過多次改造,但運行狀況整體良好。隨著產(chǎn)能規(guī)模的擴大和原料結構的改變,特別是近年來銅精礦品質(zhì)復雜,雜質(zhì)含量高,導致進入閃速爐余熱鍋爐的煙氣量及成分發(fā)生了很大的變化,這使得余熱鍋爐故障率也逐年升高,不利于工廠長周期生產(chǎn)穩(wěn)定順行,故障統(tǒng)計如表1所示。

      表1 閃速爐余熱鍋爐漏水事故統(tǒng)計

      4 存在問題及原因分析

      通過對閃速爐余熱鍋爐的運行狀況進行分析,總結出目前熔煉一系統(tǒng)閃速爐余熱鍋爐主要存在以下問題,針對這些問題進行了原因分析

      4.1 漏水事故率逐年上升

      從表1可以看出鍋爐的漏水事故率呈逐年上升趨勢,通過對近年來鍋爐的漏水事故進行了分析,總結如下。

      4.1.1 高溫過熱

      鍋爐前墻處于高溫區(qū),實測煙氣溫度已經(jīng)超過1400℃,每次年度大修都會對此處水冷壁進行檢修或更換,甚至堆焊合金層,以確保此位置鍋爐管的安全運行,但是效果并不理想,該區(qū)域的漏水事故率仍是最高的,為此截取漏水的鍋爐管進行物化分析,如圖2、3所示(圖2為正常爐管,圖3為事故爐管)。

      圖2 1#管道外觀形貌

      圖3 2#管道外觀形貌

      (1)化學成分分析。分別對1#、2#試樣進行化學成分分析(表2)。

      表2 1#、2#試樣化學成分分析對比

      檢測結果:兩件試樣化學成分分析結果均符合GB 5310-2008中20G技術條件要求。

      (2)物理性能測試。分別對3#、4#試樣進行力學性能測試(表3)。

      表3 1#、2#試樣力學性能測試對比

      檢測結果:兩件試樣力學性能分析結果均符合GB 5310-2008中20G技術條件要求。

      (3)顯微組織分析。分別對1#、2#試樣進行顯微組織分析,1#試樣的顯微組織為較均勻的鐵素體+珠光體,見圖4所示,符合GB 5310-2008中對優(yōu)質(zhì)碳素結構鋼的顯微組織要求。2#試樣的顯微組織為魏氏組織+珠光體,見圖5所示,晶粒較1#試樣有明顯長大的現(xiàn)象。

      圖4 1#試樣鐵素體+珠光體200×

      圖5 2#試樣鐵素體+珠光體200×

      (4)結果分析。1#、2#試樣的化學成分分析和力學性能測試結果,均滿足GB 5310-2008中20G技術條件要求。但2#試樣的顯微組織為魏氏組織+珠光體與1#試樣的鐵素體+珠光體存在明顯差異。且從圖4和圖5的對比中可以看出,2#試樣的魏氏組織和明顯長大的晶??梢宰C明2#試樣存在過熱現(xiàn)象。故過熱的顯微組織降低了在酸性環(huán)境中抗腐蝕的能力,受煙氣中酸性物質(zhì)的影響使鍋爐管首先在過熱區(qū)發(fā)生腐蝕而出現(xiàn)漏水事故。

      4.1.2 漏風腐蝕

      閃速熔煉系統(tǒng)為負壓控制,如果余熱鍋爐系統(tǒng)密封出現(xiàn)問題,漏入的冷空氣就會與內(nèi)部的高溫含硫煙氣結合,在漏風點處形成稀酸腐蝕鍋爐管,如圖6所示。

      圖6 受腐蝕爐管壁厚檢測

      余熱鍋爐的漏風點主要集中在入口膨脹節(jié)、孔門和對流部。鍋爐的入口膨脹節(jié)連接著閃速爐上升煙道與余熱鍋爐,處于高溫區(qū),在鍋爐負荷變化下有一定的伸縮量,主要問題是燒損和拉裂而漏風;鍋爐的孔門主要是為了檢查鍋爐內(nèi)部情況,頻繁開閉的情況下就會破壞密封面而漏風;對流部主要是彈簧錘振打破壞密封板而漏風。

      4.1.3 物理傷害

      (1)機械振打?qū)t管的傷害。為了及時清除受熱面上的積灰,閃速爐余熱鍋爐設置了多臺彈簧錘振打。彈簧錘振打主要靠碟形彈簧片形成的振動波進行除灰,如果彈簧片失效振打就會對爐管產(chǎn)生損害。

      (2)煙塵大塊墜落砸傷水冷壁。閃速熔煉煙氣中含有大量的熔融物和未反應的精礦粒子,熔融物在鍋爐入口處堆積形成煙塵大塊,未反應的精礦粒子在鍋爐輻射部繼續(xù)反應,反應物粘結在水冷壁上,如果不及時清除,就會形成煙塵大塊。

      4.2 受熱面換熱效果降低

      進入鍋爐的煙氣含塵量高達200 g/Nm3,大顆粒煙塵在輻射部沉降,較細的煙塵進入對流部容易粘結在對流管束上,如果不及時清除就會造成管束肥大,影響換熱效果[4-5]。貴冶閃速爐余熱鍋爐對流管束主要依靠頂部的彈簧錘振打進行除灰,由于管束較長而又密集,所以除灰效果很不理想,造成鍋爐對流部的換熱效果下降,致使鍋爐的出口煙氣溫度及含塵量超標,嚴重影響了后序電收塵及制酸工序的運行。

      4.3 煙氣中氧氣濃度偏高,造成三氧化硫發(fā)生率居高不下

      經(jīng)研究三氧化硫轉化條件主要是煙氣中的含氧量、溫度及催化劑,催化劑在銅冶煉的煙氣中很難控制,轉化的溫度區(qū)間主要在400~600℃,即余熱鍋爐對流部。所以影響三氧化硫發(fā)生率偏高的主要因素為煙氣中的氧濃度及對流部的換熱效果。

      5 優(yōu)化措施

      通過梳理和分析目前余熱鍋爐運行過程中出現(xiàn)的問題,做出了相應的優(yōu)化及改造措施。

      圖7 前墻水冷壁水循環(huán)回路優(yōu)化

      5.1 優(yōu)化鍋爐的水力循環(huán)分布

      (1)對鍋爐循環(huán)水分布進行了優(yōu)化。在不改變原有循環(huán)管路的前提下,通過優(yōu)化節(jié)流孔板尺寸,增加水循環(huán)回路,采用雙泵驅(qū)動等措施減少了系統(tǒng)水循環(huán)阻力,提高了鍋爐水循環(huán)流量(表4),改善了鍋爐傳熱效率。

      表4 閃速爐余熱鍋爐水循環(huán)流量的優(yōu)化前后對比

      (2)輻射部前墻水冷壁的優(yōu)化。針對鍋爐入口熱負荷偏高,對輻射部前墻水冷壁的水力循環(huán)進行了優(yōu)化,把前墻水冷壁水循環(huán)回路由之前的18組更改為30組,縮短了水循環(huán)路線,提高了換熱效果,保護了前墻水冷壁管,如圖7所示。

      5.2 鍋爐結構形式的優(yōu)化

      (1)優(yōu)化管屏管束的布置。把對流管束由原來的8組改為7組,并拉大對流管間距,同時在輻射部尾部增加1組輻射管屏,降低了進入對流部的煙氣溫度,減少了對流管束的煙灰粘結,提升鍋爐的收塵效率,從而有效解決煙塵后移的問題,滿足了閃速爐電收塵入口煙氣溫度及含塵量的要求。

      (2)優(yōu)化輻射部頂棚水冷壁結構。之前為了防止煙灰粘結,把輻射部頂棚水冷壁管設計為Ω管形式,現(xiàn)在通過在頂棚設置彈簧錘振打,解決了煙灰粘結問題,所以把輻射部頂棚由Ω管改為膜式水冷壁,增加了輻射區(qū)的換熱面積,如圖8所示。

      圖8 輻射部頂棚水冷壁結構型式的優(yōu)化

      (3)對流部增設燃氣脈沖除塵裝置。對流部尾部煙氣溫度相對較低,容易粘結煙灰造成管束肥大,影響換熱效果,所以利用2015年年修在第6、7組對流管束安裝燃氣脈沖除塵裝置,提高了除塵效率,改善了對流部換熱效果,降低了鍋爐出口煙氣溫度,為后序電收塵和硫酸工序創(chuàng)造了有利條件。

      燃氣脈沖除塵裝置自從在鍋爐對流部應用以來,除塵效果較好,設備運行平穩(wěn),故障率幾乎為零,所以停運了第6、7組管束8臺彈簧錘振打,剩余8臺振打的運行頻率縮短一半,這在很大程度上降低了彈簧錘振打?qū)﹀仩t密封板的損害,保證了鍋爐的密封效果。

      5.3 鍋爐密封的優(yōu)化

      (1)閃速爐鍋爐輻射部出入口伸縮節(jié)承擔著吸收鍋爐膨脹量和密封的作用[6-7],特別是輻射部入口伸縮節(jié),溫度較高、膨脹移動量大,此處極易被燒損、拉裂而漏風。2015年年修對此處伸縮節(jié)進行了改造,把原先分體式密封填料更改為整體式高溫填料;在煙氣側澆注剛玉莫來石耐火料,保護外部伸縮節(jié);在伸縮節(jié)外側,把外護板延長并增加防拉脫倒鉤,壓扣改為腰子孔固定,這樣既保證了其伸縮量,又確保了密封效果,如圖9所示。

      圖9 鍋爐出入口密封膨脹節(jié)改造

      (2)鍋爐人孔及第一、二煙灰斗由于頻繁開啟,密封墊容易損壞,漏風腐蝕較為嚴重。為了解決這一密封問題,與某環(huán)保公司合作,共同研發(fā)出了一種金屬骨架與合成纖維相結合的人孔密封組件和灰斗密封罩,這種密封裝置能夠反復使用不變形,大大改善了此處密封效果,杜絕了人孔和灰斗處漏風腐蝕對鍋爐管的損害。

      5.4 彈簧錘振打運行模式及安裝形式的優(yōu)化

      (1)根據(jù)煙灰粘結情況對余熱鍋爐的所有彈簧錘振打進行重新組對,實現(xiàn)了每臺、每組彈簧錘振打的運行時間和周期可以根據(jù)余熱鍋爐工況在中央任意調(diào)整;

      (2)根據(jù)碟形彈簧片的疲勞周期,及時更換振打桿的碟形彈簧片;

      (3)在振打梁與爐管之間安裝“管瓦”,防止振打梁脫焊時損傷鍋爐管。

      5.5 鍋爐鹽化風的鼓入方式優(yōu)化

      最初鹽化風是從鍋爐入口引入的,鹽化風在鍋爐內(nèi)與閃速爐高溫煙氣中的氧化物反應,生成硫酸鹽。其目的是防止煙塵在鍋爐受熱面及煙氣管道上形成粘結。但是實際生產(chǎn)過程中鹽化風與鍋爐內(nèi)煙氣混合程度不佳,造成煙氣中氧濃度偏高。后經(jīng)過多次試驗,把鹽化風鼓入點后移至閃速爐沉淀池頂部,其鼓入量根據(jù)每天鍋爐煙灰中硫酸鹽的含硫量進行調(diào)整,從而解決了鍋爐及開口部煙灰粘結問題,也降低了鍋爐內(nèi)煙氣的含氧濃度。

      6 優(yōu)化后鍋爐的運行效果

      貴冶一系統(tǒng)閃速爐余熱鍋爐實施優(yōu)化改造后,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,解決了貴冶閃速爐生產(chǎn)的瓶頸問題,各項指標都得到了優(yōu)化提升。

      (1)一系統(tǒng)閃速爐余熱鍋爐漏水事故率及影響閃速爐停爐時間大幅降低,如圖10、圖11所示。

      圖10 鍋爐漏水次數(shù)

      圖11 鍋爐漏水影響閃速爐停爐時間

      (2)一系統(tǒng)閃速爐作業(yè)率,較去年相比大幅提升,如圖12所示。

      圖12 閃速爐作業(yè)率

      (3)一系統(tǒng)三氧化硫發(fā)生率較去年大幅降低 ,如圖13所示。

      圖13 三氧化硫發(fā)生率

      7 結束語

      閃速爐余熱鍋爐優(yōu)化改造后,運行狀況良好,滿足了目前閃速爐高復雜原料結構和高投料量的要求,確保了主工藝生產(chǎn)的穩(wěn)定,有力保證了工廠生產(chǎn)經(jīng)營任務的順利完成。今后隨著科學技術的進步,閃速爐余熱鍋爐會發(fā)展得更加完善,而此次余熱鍋爐的優(yōu)化,為以后余熱鍋爐的改進和發(fā)展積累了經(jīng)驗。

      [1]王崗,勞學競,德強.貴溪冶煉廠閃速爐余熱鍋爐改造[J].有色冶金(冶煉部分), 2005(1):11-14.

      [2]文仁.貴冶閃速爐余熱鍋爐改造[J].有色金屬(冶煉部分), 2011(2):6-8.

      [3]王崗,李煒煒,封吉龍. 金川鎳閃速爐余熱鍋爐擴能改造[J].銅業(yè)工程, 2011(1):35-37.

      [4]黃國道,宋冬根,楊平,等. 金隆銅業(yè)閃速爐余熱鍋爐爐型的改造與優(yōu)化[J].有色冶金(冶煉部分), 2013(2):38-42.

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      [6]趙欽新等著.余熱鍋爐研究與設計[M].中國標準出版社, 2010:42-51.

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