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    氣動助流清倉技術(shù)在百花嶺鉬選礦廠中的應(yīng)用

    2018-03-21 05:27:10吳佑儉吉萬健楊超峰
    現(xiàn)代礦業(yè) 2018年2期
    關(guān)鍵詞:粉礦清倉儲氣罐

    吳佑儉 吉萬健 劉 健 楊超峰

    (1.中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司;2.金屬礦山安全與健康國家重點實驗室;3.華唯金屬礦產(chǎn)資源高效循環(huán)利用國家工程研究中心有限公司)

    礦倉在各類金屬礦山選礦廠中應(yīng)用廣泛,主要實現(xiàn)兩大功能:一是儲存一定量的礦料;二是按生產(chǎn)要求卸料,解決各生產(chǎn)設(shè)備礦料供需不均衡的矛盾,保證生產(chǎn)的連續(xù)和均衡,最大程度地提高設(shè)備運轉(zhuǎn)率,提高經(jīng)濟效益。

    礦倉內(nèi)的礦料主要依靠自身重力和礦倉高差進行流動。百花嶺鉬選礦廠磨浮車間粉礦倉在實際生產(chǎn)過程中,由于礦料含水率、粒徑、黏性、礦倉結(jié)構(gòu)、貯存時間等因素的影響,經(jīng)常會出現(xiàn)各種礦料堵塞出料口的現(xiàn)象,影響礦倉的正常使用;嚴(yán)重時甚至不出料,造成后續(xù)工藝流程的中斷,影響生產(chǎn)的正常進行。

    1 運行現(xiàn)狀

    百花嶺鉬選礦廠磨浮車間粉礦倉用于儲存上道破碎—篩分工序的粉鉬礦,為一段球磨供礦。礦倉為上槽體下V槽椎體、現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),V槽斜面坡度55°;礦倉整體被10等分,呈一字排開,分別稱作1~10#倉,底部共設(shè)20個800 mm×800 mm的矩形放礦口,采用液壓平板閘門控制放礦,見圖1。

    該粉礦倉在生產(chǎn)過程中經(jīng)常出現(xiàn)不同程度的堵塞,主要原因有:

    (1)百花嶺鉬選礦廠所處地區(qū)年平均降雨量849.9 mm[1],露天開采的礦石含水率普遍較高,在水分子的極化作用下,礦石內(nèi)摩擦力增大,流動性變差,固結(jié)起拱、棚料的幾率增大,容易造成粉礦倉出料時堵塞。

    圖1 磨浮車間粉礦倉結(jié)構(gòu)示意

    (2)粉礦倉內(nèi)礦石粒度P80=7.2 mm[2],礦石粒徑小,比表面積大,增加了礦石間的摩擦面積和內(nèi)摩擦力。

    (3)礦倉放礦口尺寸偏小,礦石經(jīng)常在此停滯,造成放礦口周邊堵塞?,F(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn)粉礦倉堵塞時礦石主要黏附在礦倉V槽斜面的周圍,難以下落,同時在放礦口上方部位經(jīng)常會形成拱橋形棚料,見圖2。

    圖2 粉礦倉堵塞情形示意

    2 嘗試的解決措施

    2.1 人工清理

    人工清理通常是工人持錘類工具敲擊礦倉放礦口,產(chǎn)生振動讓礦石下落。此法可能會有短暫效果,但投入的勞動力過大、效率低且成本較高,長期敲擊易使礦倉變形,影響其強度。當(dāng)堵塞嚴(yán)重時,還需人工進入倉內(nèi)進行清理,工作危險性極大,安全事故頻發(fā)。

    2.2 高壓水沖洗

    有些礦料在礦倉內(nèi)部固結(jié)嚴(yán)實,沖水管不能插入到倉壁。即使使用高壓水,也只能清理礦倉放礦口部位的部分黏結(jié)料,清理難度和勞動強度都很大。另外使用高壓水沖洗還會影響周圍環(huán)境衛(wèi)生,不利于現(xiàn)場管理。

    2.3 振動電機振動

    振動電機一般安裝在礦倉外壁,通過高頻振動使礦料下落,常用振動頻率為700~6 000 Hz,振幅可達1.2 cm[3],雖有一定效果,但很難將礦倉“死區(qū)”內(nèi)的礦料振動下來,往往反而將某些區(qū)域的礦料振實,加重礦倉的堵塞。同時振動器的工作噪音大、穩(wěn)定性差,安裝、使用均具有很大的局限性。

    2.4 改造礦倉結(jié)構(gòu)

    考慮到放礦口尺寸偏小,曾設(shè)想擴大放礦口的尺寸,同時增大V槽斜面的坡度,然后在V槽斜面的礦倉內(nèi)壁鋪設(shè)一層高分子襯板,以降低礦石與倉壁的摩擦,使礦料容易下落。由于土建施工難度大、改造成本高,施工過程影響礦倉的正常生產(chǎn),該方案最終沒有實施。

    3 氣動助流清倉系統(tǒng)

    在以上措施均不能有效解決磨浮車間粉礦倉堵塞問題的情況下,應(yīng)用氣動助流清倉技術(shù)進行粉礦倉堵塞問題的治理。

    3.1 基本原理

    通過聯(lián)合實施氣動助流法和放礦口機械助流法,其中以氣動助流為主、機械助流為輔,制定具體清倉方案。氣動助流法是將壓縮空氣壓入到粉礦倉V槽斜面的內(nèi)壁表面上,使礦料與礦倉內(nèi)壁表面間形成瞬時間隙,從而消除或減小礦料同倉內(nèi)壁之間的摩擦力,從而使礦料沿著倉壁下滑,消除礦料黏壁;機械助流法是將特制的氣動清阻機的執(zhí)行機構(gòu)伸入到放礦口內(nèi)部循環(huán)搗碎,防止放礦口積礦堵塞,破壞堆積在放礦口周邊礦石的內(nèi)聚力,防止拱橋形棚料的形成。氣動助流清倉系統(tǒng)見圖3。

    氣動助流清倉系統(tǒng)主要由空壓機、控制儲氣罐、工作儲氣罐、氣動球閥、氣動蝶閥、噴嘴、氣動清阻機、電氣控制系統(tǒng)組成??諌簷C作為整個系統(tǒng)的動力源,用以產(chǎn)生壓縮空氣,額定壓力0.8 MPa。工作儲氣罐的氣流經(jīng)管道輸送全部通過氣動清阻機、噴嘴噴射到礦倉內(nèi)部;控制儲氣罐的壓縮空氣用于管路中各類電控氣動閥門的開啟,電控氣動閥門收到電信號后,也需要在壓縮空氣的作用下才能開關(guān)。氣動清阻機主要由氣缸和執(zhí)行機構(gòu)組成,通過氣缸的直線運動帶動執(zhí)行機構(gòu)在放礦口進行循環(huán)搗碎工作,每個放礦口安裝1個氣動清阻機,共20個。控制柜安裝在人工便于操作的位置,1個粉礦倉裝配1臺控制柜。當(dāng)?shù)V倉堵塞時,人工操控控制按鈕可達到清倉的目的。噴嘴安裝在礦倉V槽斜面內(nèi)壁上,共布置4層,分在左、右兩面每一層安裝5個噴嘴,每一層都有1個單獨的氣動蝶閥控制該層管道的氣流通斷,噴嘴的噴射方向均沿礦倉內(nèi)壁朝下。

    圖3 氣動助流清倉系統(tǒng)組成

    3.2 工作流程

    空壓機開啟后,壓縮空氣受管路上的順序閥控制,首先給控制儲氣罐供氣,供氣壓力達到電控氣動閥門的開啟壓力(一般為0.5 MPa以上)后,助流氣路的氣流才能通過閥門到達噴射機構(gòu)。當(dāng)控制儲氣罐的壓力達到順序閥設(shè)定壓力后,空壓機會同時給助流儲氣罐和控制儲氣罐供氣,直至達到系統(tǒng)額定壓力;系統(tǒng)壓力高于0.5 MPa即可進行清倉操作,工人可通過操控控制柜來控制相關(guān)閥門的開啟,操控順序一般是由第一層開始,自下而上依次清理礦倉,每一層清理2~3 s即可完成。一次循壞完成后應(yīng)以第一層清倉收尾,目的是避免清理下來的礦石過多的堆積在礦倉底部造成二次堵塞。氣動清阻機的動作也是自動進行,通過控制柜上的清阻旋鈕開關(guān),給氣缸電磁閥發(fā)出信號后,氣缸即可往復(fù)進行直線運動,帶動執(zhí)行機構(gòu)進行循環(huán)搗碎工作。

    3.3 主要設(shè)備選型

    該系統(tǒng)空壓機選用普瑞阿斯BK45-8系列螺桿式空壓機,電機功率45 kW,額定壓力0.8 MPa,額定流量7.1 m3/min。該空壓機具有結(jié)構(gòu)緊湊、穩(wěn)定性好、運行可靠、振動噪音小、投資性價比高等優(yōu)點,另外該機器還配置了人性化的操作界面,集電氣控制系統(tǒng)、運行信息顯示、狀態(tài)監(jiān)測于一體,維護保養(yǎng)方便,且設(shè)備密封良好,能在揚塵較大的環(huán)境中穩(wěn)定運行。

    該氣動助流清倉系統(tǒng)儲氣罐分為兩種,即控制儲氣罐和工作儲氣罐。其中控制儲氣罐容量2 m3,額定壓力0.8 MPa。受安裝場地高度限制,工作儲氣罐采用4臺6 m3儲氣罐串聯(lián),共24 m3。

    電控氣動閥門通徑選用DN125,法蘭式連接,工作電壓DC24 V。

    4 應(yīng)用效果

    氣動助流清倉系統(tǒng)自2013年8月投入使用以來,系統(tǒng)運行穩(wěn)定、高效,優(yōu)點主要體現(xiàn)在:①解決了礦倉黏壁、固結(jié)起拱堵塞問題,礦倉排礦速度增大,保證選礦生產(chǎn)流程暢通,提高選礦廠產(chǎn)能;②提高礦倉有效容積的利用率,實現(xiàn)了礦倉儲存的緩沖作用,減少了破碎設(shè)備的開車時間和球磨機的空轉(zhuǎn)時間,節(jié)約水、電消耗,經(jīng)濟效益明顯;③系統(tǒng)安裝、施工均在礦倉外部進行,不影響礦倉的正常生產(chǎn)(圖4);④消除人工清堵和破拱帶來的安全隱患,大大降低工人勞動強度;⑤改善勞動環(huán)境,不再出現(xiàn)之前注水清理到處流淌的泥漿水;⑥系統(tǒng)操控簡便、性能穩(wěn)定,易損易耗件少,巡檢維護簡便。

    氣動助流清倉系統(tǒng)安裝前后粉礦倉部分生產(chǎn)數(shù)據(jù)對比見表1。

    圖4 氣動助流清倉系統(tǒng)安裝現(xiàn)場

    安裝前后排空礦倉時間/h有效容積/%生產(chǎn)時間/(h/班)產(chǎn)量/(t/班)安裝前840^5048000安裝后2﹥90811000

    由表1可以看出,氣動助流清倉系統(tǒng)安裝后,粉礦倉有效容積、生產(chǎn)率和產(chǎn)量都得到了明顯提高。

    5 結(jié) 論

    以氣動助流為主、機械助流為輔,在百花嶺鉬選礦廠磨浮車間粉礦倉中應(yīng)用氣動助流清倉系統(tǒng),避免了人工清理、高壓水沖洗、振動電機振動、改造礦倉結(jié)構(gòu)等措施的不足,有效解決了粉礦倉黏壁、固結(jié)起拱堵塞的難題,消除了制約選礦生產(chǎn)的不利因素,減輕了工人的勞動強度,改善了勞動環(huán)境,同時為選礦廠創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益,具有很高的產(chǎn)出投入比。

    [1] 中國恩菲工程技術(shù)有限公司.金堆城鉬業(yè)股份有限公司選礦工藝升級改造工程設(shè)計書[R].北京:中國恩菲工程技術(shù)有限公司,2012.

    [2] 劉迎春.金堆城百花嶺選礦廠重大技術(shù)進步回顧與展望[J].中國鉬業(yè),2013,37(3):20-23.

    [3] 卜盛文.振動技術(shù)在細(xì)礦倉的應(yīng)用[J].有色金屬:選礦部分,1998(3):15-16.

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