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      發(fā)電廠小機(jī)油系統(tǒng)加裝蓄能器可行性分析

      2018-03-20 22:21:05蔣保光
      山東工業(yè)技術(shù) 2018年2期
      關(guān)鍵詞:蓄能器可行性

      蔣保光

      摘要:發(fā)電廠汽輪機(jī)組的運行過程中,小機(jī)的運行狀況直接影響主機(jī)能否安全穩(wěn)定運行,而油系統(tǒng)又是小機(jī)運行的核心部分,本文分析了小機(jī)油系統(tǒng)存在的安全隱患,并提出的解決方案并進(jìn)行現(xiàn)場實施驗證,實際解決了此類問題。對類似的問題起到了借鑒作用。

      關(guān)鍵詞:油系統(tǒng);蓄能器;可行性

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.02.120

      1存在的問題

      該廠300MW機(jī)組為上汽廠首批國產(chǎn)300MW機(jī)組,給水泵汽輪機(jī)油系統(tǒng)由上汽廠設(shè)計供貨。每臺給水泵汽輪機(jī)油系統(tǒng)設(shè)計兩臺主油泵,一臺交流油泵和一臺直流油泵,為給水泵汽輪機(jī)潤滑油系統(tǒng)和調(diào)速油系統(tǒng)供油。該廠后續(xù)對給水泵汽輪機(jī)調(diào)速油系統(tǒng)進(jìn)行了改造,保留原危急保安器的基礎(chǔ)上,將汽門油動機(jī)全部改造為抗燃油系統(tǒng)油動機(jī),新增如下部套:復(fù)位遮斷噴油閥組件、隔膜閥、調(diào)節(jié)閥油動機(jī)、主汽閥油動機(jī)、高低壓蓄能器。改造后的給水泵汽輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)從汽輪機(jī)EH調(diào)速系統(tǒng)壓力母管引入壓力油進(jìn)行控制。改造后給水泵汽輪機(jī)調(diào)節(jié)保安油路系統(tǒng)圖見附圖1。

      近期該廠2臺汽動給水泵組并列運行時,一臺給水泵汽輪機(jī)潤滑油主油泵因故障跳泵,雖然該給水泵潤滑油備用主油泵啟動正常,但泵出口壓力母管壓力下降迅速(圖中紅線位置),在備用主油泵啟動過程中,低壓安全油(LPT)壓力迅速降低,隔膜閥動作,造成高壓安全油(HPT)失壓,給水泵汽輪機(jī)跳機(jī)。

      2分析原因

      給水泵汽輪機(jī)因油壓跳閘原因有兩個:一是潤滑油壓低于跳閘值,一是低壓安全油壓低于保護(hù)動作值。經(jīng)現(xiàn)場了解情況:(1)從主泵停止運行到備用泵投運、且壓力恢復(fù)需要5~6s。(2)連鎖過程中,低壓安全油壓(LPT)在5s內(nèi)降到隔膜閥動作值以下,甚至觸發(fā)壓力開關(guān)動作,而此時給水泵汽輪機(jī)已因高壓安全油(HPT)失壓跳閘。

      通過上述情況可見,當(dāng)運行主泵故障停運、備用泵投入,系統(tǒng)壓力會產(chǎn)生波動,且系統(tǒng)壓力恢復(fù)時間較長。主要原因為:泵動態(tài)響應(yīng)慢,從給出啟動信號,到泵出力正常的啟動時間過長,泵出口壓力母管內(nèi)油液無法及時補(bǔ)充,從而造成給水泵汽輪機(jī)低壓安全油壓(LPT)低跳閘。

      3采取的措施

      上述情況的根源在于:主泵動態(tài)響應(yīng)太慢,從開啟到運行正常,耗時太長。從而造成泵出口壓力油母管壓力波動。

      解決該問題的方案有很多,核心為:保證泵切換期間系統(tǒng)內(nèi)的油液補(bǔ)充,從而消除壓降??梢愿鼡Q主泵、功率更大的電機(jī)以加快響應(yīng)速度;也可增設(shè)容積泵,在LPT壓力降低至警戒值時便啟動,壓力恢復(fù)正常停止,以保證泵切換過程中壓力平穩(wěn)的過渡;還可通過增加輔助動力源(蓄能器)作為泵切換過程中油液補(bǔ)充來源。

      針對大流量的泵及更大負(fù)載的電機(jī),響應(yīng)速度提升能力有限;增設(shè)容積泵施工操作過于繁瑣,另增加系統(tǒng)的復(fù)雜程度,維護(hù)量、可靠性上值得商榷。

      綜合對比幾種方案的成本、施工、風(fēng)險等因素,最經(jīng)濟(jì)、合理的方案應(yīng)當(dāng)為增加作為輔助動力源使用的蓄能器。該方案無需新設(shè)動力源,不對控制系統(tǒng)產(chǎn)生任何影響,工作穩(wěn)定,使用周期長,維護(hù)量小,現(xiàn)場維護(hù)人員極為熟悉,且現(xiàn)場施工工作量較小,費用較低。

      當(dāng)泵因故障聯(lián)動、進(jìn)行聯(lián)動試驗時,蓄能器補(bǔ)充油液至泵出口壓力母管,彌補(bǔ)泵的流量不足,升壓緩慢等泵自身特性問題,從而解決因主泵響應(yīng)時間長等原因造成的壓降,避免因潤滑油壓力低保護(hù),或安全油壓力低保護(hù)動作跳閘。

      4可行性

      甲、乙小機(jī)油系統(tǒng)各加1組蓄能器,每個蓄能器罐均有單獨的板式球閥控制進(jìn)油、排油,并配有壓力表組件,以便日常判斷蓄能器工作狀況,以及隔離維護(hù)工作。

      由于潤滑油系統(tǒng)壓力低,蓄能器排出液體時的壓差很小,所以不能采用標(biāo)準(zhǔn)蓄能器。要特殊設(shè)計蓄能器的菇狀閥,及蓄能器模塊上的元件、管路均應(yīng)采用大口徑,并盡量減少彎道,以降低管路損失,使得蓄能器罐可以適應(yīng)低壓高流工作狀況,從而保證蓄能器在短時間、大流量、低壓差的工況下正常工作。

      當(dāng)主油泵因故障聯(lián)動或主油泵進(jìn)行定期切換時,蓄能器補(bǔ)充油液至主油泵出口壓力母管,彌補(bǔ)泵的流量不足,升壓緩慢等泵自身特性問題,從而解決因主油泵響應(yīng)時間長等原因造成的壓降,避免因潤滑油壓力低保護(hù)或安全油壓力低保護(hù)動作導(dǎo)致小機(jī)跳閘。

      該系統(tǒng)改造完成后,進(jìn)行了多次主油泵跳閘聯(lián)啟的試驗,完全滿足了改造預(yù)期。

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