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      陳家莊油區(qū)生產(chǎn)優(yōu)化研究

      2018-03-20 15:56:46高建梅
      石油石化綠色低碳 2018年1期
      關(guān)鍵詞:沉降罐稀油外輸

      高建梅

      (中國(guó)石化勝利油田河口采油廠,山東東營(yíng) 257200)

      采油廠當(dāng)前面臨著“低油價(jià)、新常態(tài)”經(jīng)濟(jì)危機(jī),油田經(jīng)營(yíng)收入和利潤(rùn)面臨著嚴(yán)重虧損,其原因是生產(chǎn)成本投入高,要扭轉(zhuǎn)當(dāng)前虧損局面必須降低生產(chǎn)成本。陳莊集油站積極采取有效應(yīng)對(duì)措施,優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行,從節(jié)能減排入手,在保證生產(chǎn)安全平穩(wěn)運(yùn)行的情況下降本增效。

      1 生產(chǎn)現(xiàn)狀分析

      陳莊集油站主要擔(dān)負(fù)著陳家莊油區(qū)的稠油脫水、外輸和污水處理、外輸任務(wù)。近年來(lái)進(jìn)站液量逐年增加,由于生產(chǎn)工藝滯后,生產(chǎn)處于超負(fù)荷運(yùn)行,另外受沉降環(huán)境的影響原油脫水效果差。陳莊站在現(xiàn)有工藝流程基礎(chǔ)上,以節(jié)約成本為目的,分別對(duì)分水流程、加熱爐流程進(jìn)行調(diào)整,污油回收流程、稀油流程進(jìn)行改造,安裝了脫氣筒,提高了來(lái)液處理能力,降低了井排壓力,穩(wěn)定了沉降環(huán)境,延長(zhǎng)了沉降時(shí)間,改善了稠油處理效果。

      陳莊站考慮到摻稀對(duì)生產(chǎn)的影響因素,提出停摻稀油方案。由于當(dāng)時(shí)生產(chǎn)運(yùn)行不穩(wěn)定沒(méi)有實(shí)施。

      1)摻稀的目的

      陳莊來(lái)液為稠油,含瀝青質(zhì)、膠質(zhì)較多,黏度高、流動(dòng)性差,脫水難度大。在沉降36小時(shí)的前提下,外輸含水難以達(dá)標(biāo)。因此采用摻稀油方法,降低稠油黏度,提高脫水效果,保證外輸含水控制在指標(biāo)以內(nèi)。稀油溫度在37~41℃之間,進(jìn)站溫度低,為了不影響系統(tǒng)脫水溫度,需用一臺(tái)加熱爐加熱后進(jìn)入流程。

      2)目前存在的問(wèn)題

      摻稀效果不理想。隨著近幾年稀油油品性質(zhì)變差,稀油密度持續(xù)升高,在0.93 kg/m3左右,稀油含水率超過(guò)1.0%時(shí),隨著油品乳化程度的加深,摻稀油效果大大降低,甚至影響正常生產(chǎn)。

      輸油管線老化,泄漏頻繁。稀油線1992年8月投產(chǎn),全長(zhǎng)7.5 km,現(xiàn)已年久老化,穿孔現(xiàn)象頻繁,年平均穿孔2次,影響生產(chǎn)正常運(yùn)行,污染環(huán)境,而且維護(hù)費(fèi)用高。

      生產(chǎn)負(fù)荷增加。摻稀油增加了進(jìn)站液量導(dǎo)致干壓上升,增加了分水器處理量負(fù)荷;摻稀加熱導(dǎo)致耗電量、燃料用量增加,外輸耗電量增加,造成能源浪費(fèi)。

      2 停摻稀方案實(shí)施

      陳莊站自脫氣筒投運(yùn)以來(lái),沉降罐受溶解氣攪動(dòng)影響減小,沉降罐含水大幅下降、脫水效果顯著,在藥劑投加量和脫水時(shí)間、溫度不變的情況下,外輸含水很好的控制在1.0%左右。陳莊站決定結(jié)合夏季有利氣候條件和新閥線投產(chǎn)契機(jī),實(shí)施停摻稀方案。

      停摻稀油期間控制好各級(jí)加熱爐出爐溫度,確保進(jìn)入一次沉降罐的含水油溫度不低于95℃,一次沉降罐溫度保持在90~92℃。做好藥劑投加準(zhǔn)備工作,預(yù)備足夠的破乳劑,投產(chǎn)前一天藥劑量提升至300 kg/d,控制好破乳劑投加量,如果異常,采取罐頂加藥處理,每次加藥200 kg,確保生產(chǎn)正常。

      2016年6月17日開始,陳莊站實(shí)施了停摻稀油方案,停運(yùn)了兩臺(tái)稀油流量計(jì),一臺(tái)稀油加熱爐。停摻稀后,進(jìn)站處理液量降低,每月進(jìn)站液量減少2.3萬(wàn)m3左右;管線干壓降低,由0.42 MPa降至0.36 MPa;外輸排量降低,外輸耗電降低??s短了計(jì)量、盤庫(kù)時(shí)間。

      3 效益分析

      1)經(jīng)濟(jì)效益

      停摻稀油后外輸量平均減少600 m3/d,管輸1 m3油耗電0.4 kW·h,1 kW·h電費(fèi)0.661元,加熱爐電機(jī)功率7.5 kW,折合煤系數(shù)1.229,全年運(yùn)行365天。

      外輸泵年節(jié)約電費(fèi)5.790 4萬(wàn)元。加熱爐年節(jié)約電費(fèi)4.34萬(wàn)元,折合煤炭18.841噸。

      每天節(jié)約燃?xì)饧s1 300 m3/d,工業(yè)用氣3.4元/m3,折合煤系數(shù)13.3,則節(jié)約燃?xì)赓M(fèi)161.33萬(wàn)元,折合煤631.085噸。停摻稀油全年節(jié)煤炭649.926噸。

      稀油線的計(jì)量?jī)x表儀器檢定、管道穿孔維護(hù)費(fèi)用約為30萬(wàn)元/a。綜上所述,停摻稀油后可量化的經(jīng)濟(jì)效益為201.46萬(wàn)元。

      2)社會(huì)效益

      ①節(jié)能減排,保護(hù)環(huán)境

      根據(jù)《燃煤鍋爐煙塵和二氧化硫排放總量核定技術(shù)方法-物料衡算法》HJ/T 69-2001,燃燒1噸煤,含硫率1%,產(chǎn)生SO216 kg,1萬(wàn)m3廢氣,產(chǎn)生200 kg煙塵。停摻稀后,陳莊站節(jié)煤649.926噸,減少SO2排放10 398.81 kg,廢氣649.926萬(wàn)m3,煙塵129 985.1 kg。

      ②降低了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,縮短了工作時(shí)間

      減少巡護(hù)稀油線、稀油加熱、計(jì)量、盤庫(kù)、化驗(yàn)、采集參數(shù)等工作量,每人每天節(jié)約工作時(shí)間2小時(shí)。

      ③節(jié)約成本創(chuàng)效益,促進(jìn)安全生產(chǎn)

      停運(yùn)加熱爐降低了H2S對(duì)爐體的腐蝕,延長(zhǎng)了設(shè)備的使用壽命。生產(chǎn)干壓平穩(wěn),確保了生產(chǎn)平穩(wěn)安全運(yùn)行。

      4 結(jié)論

      面對(duì)低油價(jià)“寒冬期”,積極采取有效措施從源頭上重點(diǎn)抓好節(jié)能、減排、降耗、挖潛增效工作,降低了生產(chǎn)成本。停摻稀油方案實(shí)施后取得了顯著效果,下一步集輸陳南站也將實(shí)施此方案。

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