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    “松科二井”用硬巖長壽命鉆頭的設(shè)計(jì)與應(yīng)用

    2018-03-19 02:06:49沈立娜
    鉆探工程 2018年2期
    關(guān)鍵詞:長壽命硬巖胎體

    李 春,沈立娜

    (北京探礦工程研究所,北京 100083)

    1 概述

    “松科二井”將是全球第一口鉆穿白堊紀(jì)陸相地層的大陸科學(xué)鉆探井,其設(shè)計(jì)井深為6400 m,為ICDP迄今為止所資助項(xiàng)目之最深科學(xué)鉆探井,也是我國目前第一深的科學(xué)鉆探井。松遼盆地大陸科學(xué)鉆探工程的實(shí)施,將獲取大約4500 m的關(guān)鍵巖心。它與2007年10月完成的松科一井,將實(shí)現(xiàn)“兩井四孔、萬米連續(xù)取心”,構(gòu)成全球首個近乎完整的白堊紀(jì)陸相沉積記錄,從而獲取白堊紀(jì)時期亞洲東部高分辨率氣候環(huán)境變化記錄。同時,也為大慶油田可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。這項(xiàng)研究將把傳統(tǒng)地質(zhì)學(xué)百萬年的時間分辨率提高到萬年的尺度,進(jìn)而為預(yù)測未來全球時間尺度氣候變化趨勢提供更為科學(xué)的依據(jù)[1]。

    “松科二井”鉆探深度達(dá)到6400 m,將穿過營城組、沙河子組、火石嶺組等地層,該地層巖性為酸性火山巖夾少量粉砂巖、砂巖、泥質(zhì)巖及煤線,為火山噴發(fā)相及其間歇期形成的河湖相沉積?,F(xiàn)有的普通金剛石鉆頭在4500~5000 m鉆進(jìn)過程中進(jìn)尺緩慢,進(jìn)尺效率約0.5 m/h,浪費(fèi)了大量的時間和資源,同時也增加了鉆探工程風(fēng)險。

    針對以上情況,我單位研制了“松科二井”用硬巖長壽命鉆頭,采用了高性能胎體材料,高強(qiáng)度焊接材料,以保證鉆頭在井內(nèi)惡劣環(huán)境下的強(qiáng)度與壽命;采用了合理的鉆頭結(jié)構(gòu)與水路結(jié)構(gòu),保證了鉆頭的鉆進(jìn)效率;并在“松科二井”進(jìn)行了試驗(yàn),取得了良好的效果。

    2 鉆頭的設(shè)計(jì)

    2.1 巖石室內(nèi)試驗(yàn)

    為了了解“松科二井”地層的特性,我們對“松科二井”鉆探現(xiàn)場取得的巖樣(見圖1、圖2)進(jìn)行了室內(nèi)分析和實(shí)驗(yàn)。

    圖1 “松科二井”巖石樣品

    圖2 加工后的巖樣

    2.1.1 巖樣分析

    巖石樣品經(jīng)顯微鏡觀察分析結(jié)果如下。

    (1)礦物成分及含量。碎屑物:石英10%,長石15%,黑云母5%,巖屑30%;膠結(jié)物:粘土礦物35%,碳質(zhì)物5%。

    (2)結(jié)構(gòu)構(gòu)造。凝灰質(zhì)細(xì)粒砂狀結(jié)構(gòu),微層狀構(gòu)造。

    (3)特征描述。巖石為凝灰質(zhì)長石巖屑細(xì)砂巖,主要由細(xì)巖屑、長石、石英細(xì)砂粒和泥質(zhì)膠結(jié)物組成,其中混有少量長英質(zhì)晶屑,具凝灰質(zhì)細(xì)粒砂狀結(jié)構(gòu),微層狀構(gòu)造;砂粒呈次棱角狀、次圓狀,粒徑0.06~0.3 mm,巖屑成分為粉砂巖和泥巖,呈碎屑狀,粒徑0.2~0.5 mm。晶屑呈棱角狀、熔蝕狀,表面碎裂紋發(fā)育,粒徑大小與砂粒相似。黑云母呈碎片狀、長條狀,具定向分布。膠結(jié)物主要是粘土礦物,具隱晶質(zhì)結(jié)構(gòu)。其中分布細(xì)紋層狀碳質(zhì)物,構(gòu)成微層理構(gòu)造,見圖3顯微照片。

    圖3 凝灰質(zhì)長石巖屑細(xì)砂巖正交偏光照片

    依據(jù)巖石中礦物組成和組構(gòu)特征,結(jié)合標(biāo)本觀察,該巖石鏡下鑒定結(jié)果為凝灰質(zhì)長石巖屑細(xì)砂巖。

    2.1.2 巖樣實(shí)驗(yàn)

    采用綜合分級法對制備的巖樣進(jìn)行了可鉆性分級:

    K=3.198+0.008854Hy+0.002578HN

    (1)

    式中:K——巖石可鉆性等級;Hy——壓入硬度值,kg/mm2;HN——擺球彈跳次數(shù)[2]。

    利用巖石壓入硬度計(jì)測試巖樣的壓入硬度,擺球硬度計(jì)測試巖樣的擺球彈跳次數(shù),代入式(1)計(jì)算巖石的可鉆性等級,具體數(shù)值及巖樣物理性質(zhì)為:凝灰質(zhì)長石巖屑細(xì)砂巖,壓入硬度272.8 kg/mm2,擺球彈跳20.1次,可鉆性6~7級。

    2.1.3 巖樣分析測試結(jié)論

    由以上巖石成分及物理性質(zhì)可以看出,巖樣的壓入硬度及可鉆性都不高,不是非常難鉆進(jìn)的巖石,但是由于“松科二井”井深深達(dá)5000 m以上,井底的工況不同于淺層鉆進(jìn),非常復(fù)雜,地表的動力很難有效地傳達(dá)到井底,導(dǎo)致井底的碎巖效率低,表現(xiàn)為進(jìn)尺慢、鉆頭磨損嚴(yán)重。針對這種情況,我們對鉆頭的胎體材料、焊接材料及鉆頭結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究,優(yōu)選高強(qiáng)度的胎體材料及焊接材料,提高鉆頭對“松科二井”深井復(fù)雜工況的適應(yīng)性;重新設(shè)計(jì)鉆頭端面結(jié)構(gòu),保證鉆頭的進(jìn)尺效率及壽命,研制適用于“松科二井”硬巖長壽命鉆頭。

    2.2 高性能胎體材料的實(shí)驗(yàn)

    選用4種強(qiáng)度較好的胎體材料,編號R1~R4,燒制實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)塊,進(jìn)行胎體材料性能實(shí)驗(yàn),包括表面洛氏硬度、抗沖擊實(shí)驗(yàn)、抗彎強(qiáng)度實(shí)驗(yàn)及胎體耐磨實(shí)驗(yàn)。

    2.2.1 表面洛氏硬度實(shí)驗(yàn)

    采用熱壓法制備?30 mm×5 mm的標(biāo)準(zhǔn)試樣;表面用80號砂紙打磨,除去粘結(jié)的石墨,直至試樣表面平整并呈現(xiàn)金屬光澤。利用全洛氏硬度計(jì)對式樣進(jìn)行洛氏硬度測試(HRC),每個試塊測5個點(diǎn),取平均值;每種材料測3塊,取平均值為該材料的表面洛氏硬度。具體數(shù)值見表1。

    表1 不同胎體材料物理性能

    2.2.2 抗沖擊實(shí)驗(yàn)

    采用熱壓法制備10 mm×10 mm×50 mm的標(biāo)準(zhǔn)試樣;表面用80號砂紙打磨,除去粘結(jié)的石墨,直至試樣表面平整并呈現(xiàn)金屬光澤。利用擺錘式?jīng)_擊試驗(yàn)機(jī)對試樣進(jìn)行抗沖擊試驗(yàn),擺錘沖斷試樣并指示沖擊值后,對擺錘進(jìn)行制動,記錄數(shù)值,每種材料測3塊,取平均值。沖擊后的試樣如圖4,具體抗沖擊韌性數(shù)值見表2。

    圖4 抗沖韌性擊試驗(yàn)塊

    2.2.3 抗彎強(qiáng)度實(shí)驗(yàn)

    采用熱壓法制備5 mm×5 mm×30 mm的標(biāo)準(zhǔn)試樣;表面用80號砂紙打磨,除去粘結(jié)的石墨,直至試樣表面平整并呈現(xiàn)金屬光澤。將試樣放置于胎體抗彎強(qiáng)度測試夾具中部,如圖5所示,利用100 kN電子萬能試驗(yàn)機(jī)對試樣進(jìn)行測試,待抗彎試樣壓斷后,記錄數(shù)值,每種材料測試4個試樣,取平均值。具體抗彎強(qiáng)度見表2。

    1—硬質(zhì)合金上壓塊;2—抗彎試樣;3—支點(diǎn);4—下壓塊底座;5—上壓板;6—導(dǎo)桿;7—彈簧;8—底座

    圖5胎體抗彎強(qiáng)度測試夾具

    2.2.4 胎體耐磨實(shí)驗(yàn)

    采用熱壓法制備?6 mm×8 mm的標(biāo)準(zhǔn)試樣;將試樣夾緊于耐磨試驗(yàn)機(jī)的卡頭上進(jìn)行初磨,直至試樣被磨端面全部與砂紙均勻接觸,將初磨后的試樣用無水酒精或丙酮擦洗干凈,放入干燥箱中,烘干30 min。利用耐磨試驗(yàn)機(jī)對初磨后的試樣進(jìn)行耐磨試驗(yàn),具體操作過程如下:

    (1)將烘干的試樣放在精度0.1 mg電子天平上稱重為W1;

    (2)將試樣固定在耐磨試驗(yàn)機(jī)卡頭上,試樣與回轉(zhuǎn)盤上標(biāo)準(zhǔn)砂紙接觸;

    (3)裝有標(biāo)準(zhǔn)砂紙的轉(zhuǎn)盤以120 r/min的轉(zhuǎn)速回轉(zhuǎn);

    (4)試樣在標(biāo)準(zhǔn)砂紙上做前進(jìn)或后退運(yùn)動,行程7.5 cm后設(shè)備自動停止;

    (5)從卡頭上卸下耐磨試樣,進(jìn)行清洗和烘干(在干燥箱中,溫度75 ℃,烘干1 h),冷卻至常溫;

    (6)將烘干后并冷卻的樣品放在精度0.1 mg電子天平上進(jìn)行稱重W2;

    (7)按公式(2)計(jì)算試樣的磨耗率ML:

    (2)

    式中:ML——磨耗率;WO——試樣檢測前后的質(zhì)量差,g;d——試樣直徑,cm;s——試樣的摩擦行程,cm;γ——試樣的密度,g/cm3。

    每種材料測試3個試樣,取平均值。具體耐磨性見表2。

    2.2.5 測試結(jié)果

    通過以上實(shí)驗(yàn)分別得出R1~R4的表面洛氏硬度、抗沖擊韌性、抗彎強(qiáng)度與耐磨性,由表1可見,R4材料的性能最好,測試的性能均優(yōu)于其他材料,故選取R4為制作硬巖長壽命鉆頭的胎體材料。

    2.3 高強(qiáng)度焊接材料實(shí)驗(yàn)

    選用幾種強(qiáng)度較高的焊接材料,編號為H1~H4,其中H1是常規(guī)使用的焊料,為對比實(shí)驗(yàn);以R4為焊接基材,以45鋼為焊接母材,通過使用不同材料的焊料,測試相應(yīng)的焊接強(qiáng)度,優(yōu)選出適合焊接基材與母材的高強(qiáng)度焊接材料。

    2.3.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)P?/p>

    依照《燒結(jié)雙金屬材料剪切強(qiáng)度的測定方法》(YS/T 485—2005)的剪切實(shí)驗(yàn)?zāi)P瓦M(jìn)行焊接強(qiáng)度測試,模型如圖6所示。

    2.3.2 試樣制備

    采用熱壓法制備R4材料的基材標(biāo)準(zhǔn)試樣,尺寸為10 mm×10 mm×10 mm;用80號砂紙打磨試樣表面,除去粘結(jié)的石墨,直至試樣表面平整并呈現(xiàn)金屬光澤;加工45鋼母材標(biāo)準(zhǔn)試樣,尺寸為10 mm×10 mm×50 mm;用無水酒精或丙酮擦洗2種材質(zhì)的試樣,以清除油漬和氧化物;采用氣焊方式焊接,分別以H1~H4為焊接材料,將基材和母材焊接為一體,如圖7所示。

    圖6 焊接實(shí)驗(yàn)?zāi)P褪疽鈭D

    圖7 測試前后的焊接強(qiáng)度試塊

    2.3.3 測試結(jié)果

    利用100 kN電子萬能試驗(yàn)機(jī)對制備的試樣進(jìn)行焊接強(qiáng)度實(shí)驗(yàn),沿豎直方向施加壓力,直至基材和母材被剪切分開,記錄剪切強(qiáng)度,每種焊接材料測試3個試樣,取平均值,即為該材料的焊接強(qiáng)度,具體數(shù)值見表2。

    表2 不同焊接材料與R4胎體焊接強(qiáng)度

    由表3可知,H2焊料與R4胎體焊接強(qiáng)度最高,比常規(guī)焊料H1的焊接強(qiáng)度提高了60%左右,故選取H2為焊接硬巖長壽命鉆頭的焊接材料。

    2.4 鉆頭結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

    為提高巖心采取率,“松科二井”現(xiàn)場采用雙管取心鉆具、提鉆取心的方式鉆進(jìn),巖心筒長約30 m,故最長每30 m需提鉆一次,這種取心工藝下,鉆頭壽命不再是影響鉆進(jìn)效率的主要因素,鉆頭的機(jī)械鉆速則顯得比較重要,設(shè)計(jì)鉆頭的主要目標(biāo)是提高機(jī)械鉆速,解決現(xiàn)場鉆探效率低的問題。

    “松科二井”井深達(dá)5000多米,地層致密,為了提高鉆進(jìn)效率采用螺桿為井下動力,由于螺桿的特性限定了泵的排量(30~35 L/s),鉆頭考慮減小切削面積,增大過水面積,采用寬水路的設(shè)計(jì);這樣不但可以提高鉆進(jìn)效率,還保證了鉆頭端面過水通暢,及金剛石的充分冷卻。

    在上述思路的指導(dǎo)下,我們設(shè)計(jì)了異形端面鉆頭:減小鉆頭端面切削塊的長度,用1~2塊交錯覆蓋鉆頭端面,從而減小鉆頭端面的接觸面積,研制的異形鉆頭如圖8所示。

    3 現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)

    異形鉆頭在“松科二井”進(jìn)行了現(xiàn)場實(shí)驗(yàn),平均機(jī)械效率為0.6~0.7 m/h,比現(xiàn)場上一回次使用的鉆頭提高了10%~15%,進(jìn)尺24.07 m后由于堵心提鉆。鉆頭提出孔口后,觀察發(fā)現(xiàn):由于采用2塊與1塊交錯覆蓋的方案,導(dǎo)致鉆頭胎塊不同步磨損,重合覆蓋的部分磨損量小,單塊覆蓋的部分磨損量大,磨損示意見圖9。剩余壽命無法滿足下一回次鉆進(jìn)需要(30 m),不再下井使用。

    圖8異形鉆頭端面照片圖9異形鉆頭端面磨損示意

    異形鉆頭雖然沒有取得預(yù)想的效果,但是驗(yàn)證了設(shè)計(jì)思路的正確性:“松科二井”深達(dá)5000多米的復(fù)雜工況下,減小切削面積,增大過水面積,可以提高鉆進(jìn)效率。由于鉆頭胎塊不同步磨損,導(dǎo)致壽命較短,僅為24.07 m,下步工作改進(jìn)鉆頭端面設(shè)計(jì),保證鉆進(jìn)效率的情況下,盡量使鉆頭同步磨損,以提高鉆頭壽命。

    4 鉆頭的改進(jìn)

    現(xiàn)場使用的普通扇形塊鉆頭,在壽命方面表現(xiàn)良好,可以達(dá)到80 m左右,只是鉆進(jìn)效率偏低(0.5 m/h左右),所以考慮在普通扇形塊結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上改進(jìn),以提高鉆進(jìn)效率。

    在扇形塊的中部加底噴眼,以及與底噴眼相連通的底水路與外水路,使得單個孕鑲塊類似字母U形,這種U形塊相對于普通扇形塊,優(yōu)點(diǎn)在于減小鉆頭唇面面積,提高鉆速;增加過水面積,保證過水的通暢,及金剛石層的冷卻;防止孕鑲塊中部形成泥墊,影響鉆進(jìn)效率。鉆頭的平面布置如圖10所示。

    圖10 鉆頭唇面布置圖

    U形塊采用高品級35~40目人造金剛石,95%的金剛石濃度,熱壓工藝燒結(jié)成型,用高強(qiáng)度焊料焊接到加工好的鋼體上。這種加工工藝由于不需要傳統(tǒng)的高溫?zé)Y(jié),可以降低制作成本,減少加工周期;并且減少金剛石的熱損傷,保證一定的壽命和鉆進(jìn)效率。內(nèi)外焊接無壓燒結(jié)的聚晶塊保徑,以保證長時間鉆進(jìn)時的鉆孔直徑及巖心直徑。

    5 改進(jìn)后的效果

    改進(jìn)后的硬巖長壽命鉆頭在“松科二井”四開井段(?216/124 mm)5258.16~5369.64 m進(jìn)行了實(shí)驗(yàn),取得了良好的效果,成品照片見圖11,出井照片見圖12,具體實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)見表3。

    圖11 硬巖長壽命鉆頭入井前照片

    圖12 硬巖長壽命鉆頭出井后照片

    表3 鉆頭(金剛石鉆頭)使用效果對比

    由表3可見,改進(jìn)后的硬巖長壽命鉆頭較普通鉆頭,壽命提高50%,單只鉆頭鉆進(jìn)最高可達(dá)約150 m;效率提高40%~50%,最高可達(dá)1 m/h,得到了現(xiàn)場人員的一致好評。

    6 結(jié)論

    (1)硬巖長壽命鉆頭選用高性能胎體材料、高強(qiáng)度焊接材料,以及合理的鉆頭結(jié)構(gòu)與水路結(jié)構(gòu),適用于“松科二井”這種深井硬巖地層鉆進(jìn),壽命及效率較普通金剛石鉆頭均有提高,有利于節(jié)約鉆井成本。

    (2)硬巖長壽命鉆頭采用熱壓塊焊接的制作工藝,較普通無壓燒結(jié)的金剛石鉆頭制作工藝簡單,成本有所降低,適合推廣應(yīng)用,具有一定的經(jīng)濟(jì)效益。

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