宋素芬 劉樹新
(1.包頭鋼鐵集團(tuán)寶山礦業(yè)公司;2.內(nèi)蒙古科技大學(xué)礦業(yè)學(xué)院)
隨著公司對(duì)球團(tuán)精礦質(zhì)量要求的變化,寶山礦業(yè)公司原有的由白云鄂博礦生產(chǎn)的自產(chǎn)鐵精礦遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足公司冶煉的要求。為此,2002年建成了再磨再選生產(chǎn)系統(tǒng),處理鐵品位60%左右的外購(gòu)鐵精礦,將這部分物料經(jīng)過(guò)再磨再選工藝處理,進(jìn)一步提高鐵品位,降低雜質(zhì)含量,作為球團(tuán)礦輸送給煉鐵以滿足公司冶煉需要[1-2]。由于蒙古礦鐵品位較高,可選性好,所以一直以來(lái)作為外購(gòu)鐵精礦的補(bǔ)充原料,先前主要是一些細(xì)粒級(jí)物料,供給再磨再選生產(chǎn)系統(tǒng)生產(chǎn)球團(tuán)鐵精礦。2013年以來(lái),根據(jù)公司生產(chǎn)需要,要求增加蒙古礦處理量,原來(lái)細(xì)粒級(jí)蒙古礦供給量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足選礦廠需求,需要處理粗粒蒙古礦,由于沒有成熟的處理粗粒蒙古礦工藝,寶山礦業(yè)公司結(jié)合自身工藝裝備水平,先后用再磨新、老系統(tǒng)處理粗粒蒙古礦,再磨老系統(tǒng)也曾進(jìn)行了多次改造,一直處于邊生產(chǎn)邊試驗(yàn)階段,表現(xiàn)為再磨老系統(tǒng)精礦品位不夠穩(wěn)定,在65%~67%波動(dòng),距公司要求的鐵品位68%差距較大。
2014年5月份以來(lái),由于新體系建成投產(chǎn),蒙古礦精礦月產(chǎn)量由8萬(wàn)t增加為12萬(wàn)t。由于再磨老系統(tǒng)生產(chǎn)蒙古礦精礦月產(chǎn)量只能達(dá)到8.5萬(wàn)t,所以采用自產(chǎn)礦二系列階段處理蒙古礦來(lái)彌補(bǔ)蒙古礦精礦產(chǎn)量,以滿足公司需求。2015年隨著蒙古礦開采量增加,硫含量升高,甚至達(dá)到3.5%,所以要求寶山礦業(yè)公司降低蒙古精礦硫含量。2016年寶山礦業(yè)公司結(jié)合蒙古礦降硫試驗(yàn)研究進(jìn)行了蒙古礦脫硫改造與試生產(chǎn)[3]。目前蒙古礦精礦雖然基本滿足了公司需求,但品位不夠穩(wěn)定,蒙古礦精礦日平均鐵品位在67.5%~68.5%波動(dòng),硫含量在0.6%~1.3%波動(dòng)??梢?,需要研究合理的處理粗粒蒙古礦磨選工藝。
蒙古礦多元素分析、鐵物相分析、礦物定量分析結(jié)果分別見表1~表3[4]。
表1 蒙古礦多元素分析結(jié)果
%
由表1可知,蒙古礦原礦全鐵含量為53.20%、FeO含量為24.80%、FeO/TFe為46.62%、SiO2含量為7.91%、S含量為1.99%、K2O+Na2O含量為0.53%、F含量為0.20%,屬磁鐵礦石。
表2 蒙古礦鐵物相分析結(jié)果 %
由表2可知,原礦中的鐵主要以磁鐵礦物為主,占有率為86.09%,其次為赤鐵礦,占有率為11.65% ,硅酸鹽及黃鐵礦中的含鐵量均為0.60%,占有率均為1.13%。
由表3可知,蒙古礦主要有用礦物是磁鐵礦,并含有少量赤鐵礦;脈石礦物以角閃石、輝石、白云石、方解石、長(zhǎng)石、石英為主。
(1)細(xì)粒級(jí)蒙古礦粒級(jí)組成。細(xì)粒級(jí)蒙古礦粒級(jí)組成波動(dòng)較大,較細(xì)時(shí)+12.50mm粒級(jí)產(chǎn)率僅為0.55%(見表4),較粗時(shí)+12mm粒級(jí)含量超過(guò)5%,最高達(dá)到20%[5]。
表3 蒙古礦礦物組成定量分析結(jié)果 %
礦物名稱磁鐵礦赤鐵礦黃鐵礦、磁黃鐵礦螢石稀土礦物白云石、方解石角閃石、輝石黑云母長(zhǎng)石、石英磷灰石重晶石其他礦物含量74.866.150.820.17<0.554.558.281.142.670.14<0.051.22
表4 細(xì)粒級(jí)蒙古礦粒級(jí)組成
由表4可知,細(xì)粒級(jí)蒙古礦主要分布在12.50~6.30mm、6.30~3.00mm、2.00~1.00mm、1.00~0.25mm、-0.074mm粒級(jí),產(chǎn)率分別占11.00%,20.80%,10.00%,22.80%,10.00%。
(2)粗粒級(jí)蒙古礦粒級(jí)組成。粗粒級(jí)蒙古礦粒級(jí)組成波動(dòng)較大,其中+12mm粒級(jí)含量超過(guò)16%,最高達(dá)到44%。
寶山礦業(yè)公司在蒙古礦可選性小型試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了以下不同工藝流程的工業(yè)試驗(yàn)與生產(chǎn):
(1)2010年8月在再磨新系統(tǒng)進(jìn)行蒙古礦的工業(yè)試驗(yàn),采用的工藝為兩段磨礦、一段分級(jí)、兩段弱磁選工藝。
(2)2010年10月進(jìn)行了蒙古礦在再磨新系統(tǒng)的工業(yè)試生產(chǎn)。試生產(chǎn)期間工藝流程與工業(yè)試驗(yàn)流程相同。
(3)2011年1月將原處理外購(gòu)鐵精礦的再磨老系統(tǒng)改造為處理蒙古礦,采用工藝為兩段一閉路連續(xù)磨礦—弱磁選工藝。
(4)2011年9月將再磨老系統(tǒng)一段磨礦改為棒磨機(jī),將磨礦工藝改為一段棒磨開路,二段、三段球磨閉路的三段兩閉路連續(xù)磨礦流程。
(5)2012年3月在再磨老系統(tǒng)棒磨排礦后增加一段φ500 mm旋流器分級(jí),磨礦工藝仍為一段棒磨開路,二段、三段球磨閉路的三段兩閉路連續(xù)磨礦流程,但分級(jí)作業(yè)增加為三段。
(6)2014年7月將再磨老系統(tǒng)二段磨礦由溢流型球磨機(jī)改為格子型球磨機(jī)。
(7)2016年9月增加了蒙古礦磁選精礦脫硫浮選。
目前,再磨老系統(tǒng)處理蒙古礦工藝流程見圖1。
目前,老系統(tǒng)蒙古礦處理量為180 t/h,粒度達(dá)到-0.074 mm 72%~76%,磁選精礦品位為66%~67%,脫硫浮選精礦品位為67.5%~68.5%,硫含量為0.8%,選比為1.45。
圖1 再磨老系統(tǒng)處理蒙古礦工藝流程
(1)蒙古礦來(lái)料粒度粗、粒度組成不穩(wěn)定,造成老系統(tǒng)磨礦分級(jí)作業(yè)仍然存在問(wèn)題?,F(xiàn)工藝一段旋流器預(yù)先分級(jí)溢流產(chǎn)率低,僅為12%~15%,造成一次磨機(jī)通過(guò)量大,磨礦效率低,二段、三段旋流器分級(jí)濃度高,達(dá)到50%以上,分級(jí)效果不好,造成最終磨礦粒度粗。
(2)磁選二段作業(yè)濃度高,永磁底箱存在堵塞,分選效果不好。
(3)一段、二段旋流器由于沉砂濃度大、粒度粗、易造成管道堵塞的問(wèn)題,常常影響生產(chǎn)順行。
(4)與自產(chǎn)礦系列相比原礦臺(tái)時(shí)處理能力低,消耗高,與節(jié)能降耗相違背。
(5)最終精礦粒度偏粗,容易造成送過(guò)濾車間精礦流槽堵塞,對(duì)生產(chǎn)造成影響。
(6)最終低硫鐵精礦與高硫精礦質(zhì)量波動(dòng)大。
(1)夏季礦粒沉槽速度加快,通過(guò)優(yōu)化旋流器工藝參數(shù),包括給礦壓力、分級(jí)濃度、溢流管直徑、溢流管插入深度、圓柱高度、傾角、沉砂口直徑等確定合理的磨礦粒度,目前只限于調(diào)整給礦壓力與沉砂口直徑;進(jìn)行調(diào)整磨機(jī)介質(zhì)配比試驗(yàn)來(lái)提高磨礦細(xì)度,進(jìn)而提高磨礦效率[6]。
(2)考慮改進(jìn)磁選機(jī)給礦方式及底箱水吹散方式,解決永磁底箱堵塞,提高分選效果。
(3)脫硫浮選現(xiàn)場(chǎng)用4種藥劑,分別為活化劑、捕收劑1、捕收劑2、起泡劑,藥劑種類多,且藥劑相互作用敏感,稍有不慎就會(huì)造成指標(biāo)波動(dòng),需要進(jìn)一步探索新的適應(yīng)性較強(qiáng)的蒙古礦脫硫藥劑制度。
(4)白云礦處理量減少,可充分利用自產(chǎn)礦系列處理蒙古礦;再者自產(chǎn)礦流程運(yùn)行多年,指標(biāo)穩(wěn)定,可考慮處理蒙古礦;與白云氧化礦相比,蒙古礦原礦鐵品位高、密度大、沉槽快,螺旋分級(jí)機(jī)不適合,所以考慮將φ3 m分級(jí)機(jī)用適合粗粒分級(jí)φ660 mm旋流器代替[7]。具體工藝流程見圖2。
圖2 蒙古礦生產(chǎn)推薦工藝流程
通過(guò)對(duì)粗粒蒙古礦磨礦工藝流程的不斷改進(jìn)、磨機(jī)改型、優(yōu)化磁選作業(yè)工藝參數(shù)、增加脫硫浮選作業(yè)等一系列措施,再磨老系統(tǒng)目前形成了三段磨礦三段分級(jí)的三段兩閉路—弱磁選—脫硫浮選的選礦工藝,處理能力由2010年的120 t/h左右提高到180 t/h左右,磨礦粒度由2010年的-0.074 mm 65%提高到-0.074 mm 73%,磁選精礦鐵品位由65%提高到66.5%;特別是通過(guò)對(duì)磁選精礦脫硫浮選,最終得到鐵品位68%、硫含量0.8%的低硫蒙古鐵精礦,滿足了包鋼冶煉需求,為包鋼改善入爐原料、提高高爐利用系數(shù)做出了貢獻(xiàn)。但目前粗粒蒙古礦磨選工藝仍然存在一些問(wèn)題,需要在今后的生產(chǎn)中不斷改進(jìn)優(yōu)化,從而創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益。
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