王凱波
(山西漳電蒲洲熱電有限公司,山西永濟 044500)
隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展,我國火電機組裝機容量迅速增加。在運行過程中,很多電廠都不同程度地出現(xiàn)過發(fā)電機冷卻水銅含量超標(biāo)的問題,威脅到機組的安全運行。如何解決這一問題,有效防止銅導(dǎo)線的腐蝕,就顯得尤為重要。針對蒲洲發(fā)電2臺空冷機組發(fā)電機內(nèi)冷水處理方式進(jìn)行了分析研究。
蒲洲發(fā)電分公司1、2號機組為哈爾濱汽輪機有限責(zé)任公司制造的300 MW亞臨界、一次中間再熱、單軸、雙缸、雙排汽、反動式直接空冷凝汽式機組,分別于2006年10月和12月正式投產(chǎn)發(fā)電。
發(fā)電機采用水—氫—氫冷卻方式,即定子繞組為水冷卻,轉(zhuǎn)子繞組為氫氣內(nèi)部冷卻,鐵芯為氫氣冷卻。內(nèi)冷水系統(tǒng)自成一個獨立的自循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)冷水從內(nèi)冷水箱中吸出,升壓后進(jìn)入冷卻器,經(jīng)過濾網(wǎng),進(jìn)入發(fā)電機線圈,出水流回水箱,如此不斷循環(huán)。補充水為二級除鹽水,定子冷卻水流量為48 m3/h,發(fā)電機內(nèi)冷水采用小混床旁路處理工藝,處理水量3~6 t/h,系統(tǒng)中設(shè)有溫度、壓力、液位、流量、電導(dǎo)率、pH值等表計。
據(jù)《電廠化學(xué)設(shè)備運行》一書介紹[1]:銅、鐵金屬在水中遭受的腐蝕是隨著水溶液pH值的降低而增大的,銅在pH=8.5左右為腐蝕的鈍化區(qū),當(dāng)pH值低于7時,銅將遭受嚴(yán)重的腐蝕。
自蒲洲發(fā)電分公司2臺機組投入運行,內(nèi)冷水處理一直采用常規(guī)的旁路混床處理。采用該方式運行,發(fā)電機內(nèi)冷水的電導(dǎo)率一般小于1.0 μS/cm,符合DL/T801—2002《大型發(fā)電機內(nèi)冷水水質(zhì)及系統(tǒng)技術(shù)要求》的標(biāo)準(zhǔn)要求(25℃時電導(dǎo)率≤2.0 μS/cm),但是pH值卻在6.0~6.5之間,使銅線棒遭受著嚴(yán)重的腐蝕,銅含量經(jīng)常超標(biāo),有時高達(dá) 300 μg/L。
發(fā)電機內(nèi)冷水系統(tǒng)是很小的用水系統(tǒng) (系統(tǒng)總?cè)莘e約8 m3),對水質(zhì)要求較高。如果內(nèi)冷水處理監(jiān)督和控制不當(dāng),特別是銅含量超標(biāo)會造成以下危害,影響發(fā)電機的安全運行。
a)導(dǎo)致定冷水的電導(dǎo)率上升,絕緣性能下降,易造成發(fā)電機線圈短路。
b)腐蝕產(chǎn)物容易在發(fā)電機空心銅導(dǎo)線中沉積而發(fā)生堵塞,影響發(fā)電機的冷卻效果。
pH值偏低是造成銅線棒腐蝕的主要原因,有3種解決方案可供選擇。
a)將小混床改為弱堿性處理方式,但是改造費用較高,單機改造費用在20萬元以上,而且還要定期更換樹脂,檢修維護(hù)費用較高。
b)向系統(tǒng)中添加一定濃度、劑量的氫氧化鈉溶液。
c)向系統(tǒng)中加一定濃度、劑量的氨水。
經(jīng)過比較論證:方案1考慮到資金問題被否定,方案3考慮到銅部件對銨離子較敏感,易造成氨腐蝕被否定。采取第2方案向系統(tǒng)中添加氫氧化鈉溶液。
為控制內(nèi)冷水pH值在7.0以上,同時又要兼顧電導(dǎo)率不超過2.0 μS/cm,實驗室進(jìn)行了一系列小型試驗,以尋求合適的NaOH加入劑量。
稱取一定量的NaOH配成濃溶液,然后用除鹽水稀釋,配成不同濃度的稀溶液,同時檢測溶液的pH值和電導(dǎo)率,試驗情況見表1。
表1 不同濃度氫氧化鈉水溶液的試驗情況
根據(jù)小型試驗結(jié)果,定子冷卻水pH值控制在7~9 范圍內(nèi)時,NaOH 濃度控制在 4×10-6~2×10-5內(nèi),其pH值、電導(dǎo)率最符合銅穩(wěn)定的水質(zhì)要求,加入10%的NaOH溶液在13~60 mL之間。
選取內(nèi)冷水箱頂部排空氣門為加藥點,加藥方式用移液管人工定量加入。試驗前對定冷水系統(tǒng)的滲漏點進(jìn)行檢查處理,確保系統(tǒng)嚴(yán)密性,退出旁路小混床運行。定期對在線pH、電導(dǎo)率表計進(jìn)行校驗,確保監(jiān)測的準(zhǔn)確性,每班對內(nèi)冷水銅含量進(jìn)行化驗。
首先在1號定冷水系統(tǒng)開始正式工業(yè)試驗,加10%的NaOH調(diào)整定冷水的pH值為7.0~9.0,Cu離子含量由105 μg/L下降到5 μg/L以下。經(jīng)過1個月的調(diào)整,開始對2號定冷水系統(tǒng)投加NaOH進(jìn)行處理,Cu離子含量由72 μg/L下降到5 μg/L 以下。
機組啟動時定子冷卻水系統(tǒng)先進(jìn)行大流量沖洗,待硬度、電導(dǎo)率合格合格后,添加10%的NaOH溶液,進(jìn)行跟蹤化驗,直至電導(dǎo)率≤2 μS/cm (25 ℃),pH 值>7.0,含 Cu2+≤30 μg/L。當(dāng)定冷水pH值低于標(biāo)準(zhǔn)7.0,或者銅含量有上升趨勢(一般達(dá)到10 μg/L),適量補加NaOH進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)電導(dǎo)率達(dá)到2 μS/cm,適當(dāng)進(jìn)行排污換水進(jìn)行調(diào)整即可。
經(jīng)過幾年運行證明:在保證定冷水系統(tǒng)嚴(yán)密性的前提下,退出旁路小混床運行,通過向定冷水系統(tǒng)添加適當(dāng)濃度、適當(dāng)劑量的NaOH溶液,能夠使定子冷卻水的硬度、pH值、電導(dǎo)率、銅含量控制在DL/T1039—2007《發(fā)電機內(nèi)冷水處理導(dǎo)則》[2]要求的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),有效解決銅導(dǎo)線腐蝕的問題,保證機組的安全穩(wěn)定運行?;灲y(tǒng)計結(jié)果見表2。
表2 2012年7至12月1號、號2定子冷卻水水質(zhì)統(tǒng)計情況
[1]山西省電力工業(yè)局.電廠化學(xué)設(shè)備運行 [M].北京:中國電力出版社,1997.
[2]武漢大學(xué),北京國華電力技術(shù)研究中心有限公司.發(fā)電機內(nèi)冷水處理導(dǎo)則:DL/T1039—2007[S].北京:中國電力出版社,2007:1.