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    淺析煤礦基建期間通風系統(tǒng)優(yōu)化

    2018-03-13 11:59:06趙秋峰
    江西煤炭科技 2018年1期
    關鍵詞:風筒井筒負壓

    趙秋峰

    1 工程概況

    河南某煤礦風井井筒凈直徑6.0 m,井深538 m,擔負目前礦井基建期間風井區(qū)施工的人員、物料、設備等全部提升及通風任務,井筒內安裝了玻璃鋼梯子間作為應急安全通道,同時安裝了兩趟Φ800 mm玻璃鋼風筒,擔負風井區(qū)抽出式負壓通風任務。風井區(qū)未與主井區(qū)域貫通,目前共施工4個掘進工作面(均為巖巷),分別為西二采區(qū)軌回聯(lián)巷、西四采區(qū)回風平巷、西二采區(qū)膠帶運輸平巷、西二采區(qū)軌道運輸平巷。

    2 通風系統(tǒng)現(xiàn)狀

    風井區(qū)以前采用地面局扇壓入式通風,為解決長距離供風問題,改造為目前的抽出式負壓通風系統(tǒng),通過井筒內兩趟Φ800 mm玻璃鋼風筒、1號回風巷內兩趟Φ1200 mm玻璃鋼風筒、1號回風巷一組風門實現(xiàn)抽出式負壓通風。

    圖1 風井區(qū)目前通風系統(tǒng)

    通風系統(tǒng)改造為抽出式負壓通風前期,僅能滿足3個掘進工作面的通風需要,為實現(xiàn)多頭掘進,必須對通風系統(tǒng)進行優(yōu)化。

    3 存在的主要問題

    3.1 通風能力問題

    風井區(qū)4個掘進工作面同時施工,通風能力可以滿足要求,如果需增加同時施工的掘進工作面數(shù)量,則通風系統(tǒng)存在以下主要問題:

    (1)主扇效率低且通風能力較小。根據(jù)實測數(shù)據(jù),現(xiàn)通風系統(tǒng)最大通風能力為4個巖巷掘進工作面的掘進通風。

    (2)井筒內目前只能鋪設兩趟Φ800 mm玻璃鋼硬質風筒,風筒通風斷面僅1 m2(推算風筒內風速高達28 m/s左右),通風負壓8350 Pa左右,通風阻力較大,嚴重制約主通風機效率,是制約風井區(qū)通風能力的主要“瓶頸”。

    3.2 掘進工作面長距離通風問題

    隨著掘進工作面的推進,局部通風機供風長度均達1000 m左右,基本達到局部通風機的最大有效供風距離,工作面迎頭風量明顯不足。

    3.3 高地溫問題

    風井區(qū)地溫較高,井下全年平均氣溫28.95℃,工作面年均空氣溫度30℃左右,受水溫 (巷壁淋水)全年恒定在31.5℃左右的影響,井下空氣濕度較大,由于掘進工作面供風距離均已達極限,風量減少,風速大幅度下降,依靠風量作用的降溫效果明顯下降,造成工作面溫度較高,作業(yè)環(huán)境惡劣。嚴重影響施工人員身體健康和工程施工進度。

    4 通風系統(tǒng)方案優(yōu)化

    4.1 方案一:施工通風鉆孔通風

    圖2 風井區(qū)方案一通風系統(tǒng)

    在地面施工通風鉆孔,使孔底坐落于西二回風軌回聯(lián)巷附近適當位置,通風孔凈直徑大于1.5 m(經計算,面積不小于1.77 m2),在地面安裝抽出式主通風機,使該通風孔作為回風井,現(xiàn)風井井筒做為進風井,形成全負壓通風系統(tǒng),井下局扇均安裝于通風孔孔底新風中。

    該系統(tǒng)主扇采用今后風井的永久主通風機,同時在通風孔內安裝輸料管,為目前井下施工下放噴漿料等,縮短運料距離,并可安裝瓦斯抽排管,同時在礦井投產后該通風孔還可作為安全通道使用。

    優(yōu)點:

    (1)可以形成穩(wěn)定可靠的全負壓通風系統(tǒng),系統(tǒng)完善合理;

    (2)不占用風井井筒及井下巷道,節(jié)省大量硬質風筒等,通風系統(tǒng)維護量??;

    (3)井下新風區(qū)域面積大,且主通風機等通風機械設備等集中于地面,安全性高,且便于統(tǒng)一管理。

    缺點:

    (1)投資大,保守估算需2100萬元。

    (2)施工工期長,服務期限短,只有2個月的服務期。

    4.2 方案二:井下抽出式輔助通風機輔助通風

    在利用現(xiàn)有的抽出式通風系統(tǒng)的情況下,在目前井下1號回風巷風門外新風側增設一組抽出式輔助通風機(一用一備),其入風側采用硬質風筒接入風門內總回風巷,其排風側采用軟質風筒經1號回風巷、井筒,接至地面。

    圖3 風井區(qū)方案二通風系統(tǒng)

    該通風方案在風井井筒中采用軟質風筒,克服了井筒只能鋪設兩趟Φ800 mm玻璃鋼硬質風筒所形成的通風“瓶頸”的問題,同時抽出式輔助通風機對地面Y7-33№15.6型離心式抽出主通風機通風能力不足問題進行彌補。該方案施工工期短、投資小,簡要投資概算等如下:

    (1)設備到位后,15天內即可安裝、投運。

    (2)需投入抽出式輔助通風機兩臺、配套電控系統(tǒng)一套、Φ700 mm軟質風筒1700 mm。

    優(yōu)點:

    (1)投資小,僅需投入一套抽出式輔助通風機及配套電控系統(tǒng)、風筒等。

    (2)施工工期短,設備到位后約15天可安裝、投用,見效快。

    (3)服務期限長,投用后可服務至礦井形成全負壓通風系統(tǒng)。

    (4)在原有系統(tǒng)上進行改造,基本不影響風井正常通風、生產。

    缺點:

    (1)抽出式輔助通風機及配套電控系統(tǒng)安裝于井下,且需嚴格控制所抽排氣體中的瓦斯等濃度,不便于管理且安全性差。

    (2)需與目前的Y7-33№15.6型離心式抽出主通風機系統(tǒng)共同承擔礦井通風任務,兩套系統(tǒng)不獨立,相互制約影響,總風量增加量及風機效率均較小,通風負壓大,通風困難。

    (3)需維護兩套通風系統(tǒng)、設備,維護量大,管理困難。

    4.3 方案三:井下抽、壓輔助通風機增壓通風

    在利用方案二通風系統(tǒng)的情況下,在目前井下西二回風平巷增加一組壓入式輔助通風機,對礦井進風進行增壓。

    圖4 風井區(qū)方案三通風系統(tǒng)

    該方案實際是對方案二通風阻力較大問題的一種補償解決方案。通過壓入式輔助通風機對新風的增壓,減小抽排風機的通風負壓。

    優(yōu)點:

    (1)投資中等,需投入一套抽出式輔助通風機及配套電控系統(tǒng)、1700 m的Φ700 mm軟質風筒和壓入式輔助通風機一套、配套電控系統(tǒng)一套、通風設施(風門)一組等,估算約需投資300萬元。

    (2)可以減小礦井總通風阻力,對礦井總風量增加較小、通風負壓較高、主通風機效率較低的問題進行部分緩解。

    (3)施工工期較短,設備到位后約一個月可安裝、投用,見效快。

    (4)服務期限長,投用后可服務至礦井形成全負壓通風系統(tǒng)。

    缺點:

    (1)抽出式輔助通風機、壓入式輔助通風機及其配套電控系統(tǒng)均安裝于井下,且需嚴格控制其所抽排氣體中的瓦斯等濃度,不便于管理且安全性差。

    (2)壓入式輔助通風機系統(tǒng)需與Y7-33№15.6型離心式抽出主通風機系統(tǒng)、井下抽出式輔助通風機共同承擔礦井通風任務,壓入式輔助通風機選型較困難,其能力應稍大于總抽排能力(當其能力小于總抽排能力時,將增大礦井通風阻力,造成礦井通風進一步困難),管理及技術難度大,不易掌握、使用。

    (3)需維護三套通風系統(tǒng)設備,維護量大,維護費用及電費較大,管理困難。

    (4)需將目前的風井區(qū)主膠帶運輸系統(tǒng)由西二回風平巷改造至其它巷道 (如西二膠帶巷),工程量大,且影響礦井正常生產。

    4.4 方案比較

    由方案一、方案二、方案三的優(yōu)缺點不難看出,方案二較方案一、方案三存在以下主要優(yōu)點:

    優(yōu)點:

    (1)方案二投資最小,占方案一估算的7%,方案三估算的50%。

    (2)方案二施工工期短,設備到位后約15天即可安裝完成、投入使用,方案三設備到位后約一個月可安裝完成。投用后可一直服務至礦井形成全負壓通風系統(tǒng),服務期限長。。

    (3)方案二較方案一、方案三工藝簡單,在原有通風系統(tǒng)上進行改造,基本不影響礦井正常通風、生產,易施工。

    (4)方案三需對礦井運輸系統(tǒng)進行調整,影響礦井生產進度。

    4.5 方案選擇

    本著“經濟、快速、安全”的原則,經以上方案比較,優(yōu)先選用方案二,即在井下安裝抽出式輔助通風機,對礦井通風能力進行提升,并解決風井井筒的通風“瓶頸”問題。

    由于方案二兩套通風系統(tǒng)在并聯(lián)運行時存在相互影響和高負壓運行特性,在選擇抽出式主通風機時,需充分分析礦井通風系統(tǒng),合理計算、選擇主通風機參數(shù)等,確保投用后效果,否則將事倍功半。

    5 結語

    通過上述方案對比分析,選擇方案二后,通風系統(tǒng)穩(wěn)定,保證了礦井施工安全,工作面溫度大幅降低,大大改善了作業(yè)環(huán)境,提高了勞動功效,為礦井盡早形成永久通風系統(tǒng)提供了有利條件,同時取得了很好的經濟效益,又為類似工程建設項目積累了工程經驗。

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