張友超
(中國(guó)石化青島煉油化工有限責(zé)任公司,山東 青島 266400)
青島煉化乙苯裝置設(shè)計(jì)年產(chǎn)90.1 kt/a,以催化裂化裝置的副產(chǎn)品催化干氣和重整裝置產(chǎn)品苯為原料,經(jīng)烷基化反應(yīng)制乙苯。乙苯裝置采用中國(guó)石化具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的氣相法干氣制乙苯技術(shù)(SGEB),使用的是SEB-08催化劑,該催化劑裝填量少、裝填簡(jiǎn)單、活性高、選擇性好、穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn)。孫洪敏等[1]考察了催化劑在運(yùn)行中,進(jìn)料攜帶水、堿性物質(zhì),液態(tài)苯、乙苯等會(huì)對(duì)催化劑造成結(jié)焦、中毒失活的分析數(shù)據(jù)。乙苯裝置自2011年8月建成投產(chǎn),2015年6月按計(jì)劃停工檢修,達(dá)到“四年一檢修”的目標(biāo),自2015年8月18日,再生過(guò)的催化劑在一個(gè)周期內(nèi)運(yùn)行平穩(wěn),于2017年1月底因催化劑運(yùn)行至末期而切換一次反應(yīng)器,累積運(yùn)行周期17個(gè)月。
乙苯裝置烷基化反應(yīng)采用中國(guó)石化上海石油化工學(xué)院研制的SEB-08型氣固型催化劑,基本規(guī)格指標(biāo)見(jiàn)表1。
表1 烷基化催化劑基本規(guī)格
該烷基化催化劑設(shè)計(jì)使用溫度為310~400℃,實(shí)際使用過(guò)程中起始溫度約為330℃,該條件下能運(yùn)行2~3個(gè)月,最佳操作溫度為340~360℃,該條件下運(yùn)行時(shí)間一般為8~9個(gè)月;運(yùn)行末期操作溫度受限于加熱爐出口溫度,并隨入口干氣流量變化,一般為360~380℃。在催化劑反應(yīng)后期,通過(guò)合理控制反應(yīng)器入口溫度,達(dá)到充分發(fā)揮催化劑活性、延長(zhǎng)使用周期的目的。
為控制催化劑積碳速度,應(yīng)控制合適的苯烯比,設(shè)計(jì)值為6~7,運(yùn)行過(guò)程中根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷進(jìn)行微調(diào),負(fù)荷較低時(shí)可按高值6.5~7控制;高負(fù)荷時(shí)根據(jù)加熱爐負(fù)荷適當(dāng)降低,但不能低于6,以保持催化劑的較高活性。另外在反應(yīng)器投用干氣前,用合格的循環(huán)苯置換催化劑床層,以避免開(kāi)工過(guò)程中對(duì)催化劑造成損害。
烷基化反應(yīng)原料的基本指標(biāo)控制如表2~4,在平時(shí)的運(yùn)行操作中要嚴(yán)格控制各指標(biāo)參數(shù),以維持催化劑的活性在最優(yōu)的工況。
表2 烷基化反應(yīng)器操作條件
表3 催化干氣質(zhì)量指標(biāo)
表4 新鮮苯主要質(zhì)量指標(biāo)
催化干氣中攜帶的物質(zhì),隨脫后干氣進(jìn)入烷基化反應(yīng)器,導(dǎo)致乙苯轉(zhuǎn)化率下降,為避免干氣帶液至反應(yīng)器,對(duì)流程進(jìn)行優(yōu)化,并采用加強(qiáng)水洗換水和脫液。乙醇胺對(duì)苯和乙烯烷基化的影響如圖1,由圖1可以看出,乙醇胺體積分?jǐn)?shù)小于5 mg/kg時(shí),對(duì)苯和乙烯烷基化反應(yīng)影響不大,乙醇胺體積分?jǐn)?shù)大于10 mg/kg,催化劑活性明顯下降,乙醇胺分?jǐn)?shù)大于100 mg/kg時(shí),催化劑完全失活,由于催化活性中心為酸性,堿性物質(zhì)引起催化劑不可逆失活,要求控制乙醇胺體積分?jǐn)?shù)控制5 mg/kg以下。
圖1 乙醇胺含量對(duì)烷基化的影響
通常情況下微量水對(duì)催化劑影響不大,通過(guò)實(shí)驗(yàn)來(lái)看,在水體積分?jǐn)?shù)低于500ppm時(shí),對(duì)苯和乙烯烷基化反應(yīng)的影響不大,由圖2可以看出,隨著水含量提高,選擇性降低,二甲苯及雜質(zhì)含量明顯增加,因此要控制反應(yīng)體系中水體積分?jǐn)?shù)低于500 ppm。
圖2 微量水對(duì)烷基化的影響
乙苯裝置原料苯來(lái)自上游重整裝置的新鮮苯,受上游裝置操作的影響,2013年5~8月出現(xiàn)新鮮苯帶堿現(xiàn)象,且因苯長(zhǎng)期帶水,苯中攜帶的堿及水進(jìn)入烷基化反應(yīng)器,引起催化劑中毒,烷基化反應(yīng)器A/B運(yùn)行參數(shù)參見(jiàn)圖3、4。
由圖3可以看出,自2013年5月4日化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)出現(xiàn),新鮮苯帶堿液和明水,引起在用的烷基化反應(yīng)器A內(nèi)的催化劑中毒,導(dǎo)致催化劑快速失活,乙烯轉(zhuǎn)化率在不到一個(gè)月的時(shí)間降至90%以下,裝置被迫于6月30日由在用的反應(yīng)器A切至再生過(guò)的備用反應(yīng)器B運(yùn)行,烷基化反應(yīng)器A累計(jì)運(yùn)行不足九個(gè)月。因新鮮苯帶堿和水現(xiàn)象沒(méi)有徹底解決,B反應(yīng)器的催化劑也被堿性物質(zhì)污染,期間采取切斷干氣進(jìn)料、用合格的循環(huán)苯置換B床層等方式恢復(fù)催化劑活性,但是效果不明顯。由圖4可以看出,烷基化反應(yīng)器B運(yùn)行不足7個(gè)月后,乙烯轉(zhuǎn)化率降至90%以下,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值要求的12個(gè)月。期間多次化驗(yàn)分析新鮮苯中性實(shí)驗(yàn)堿性,側(cè)抽苯和新鮮苯都帶有明水,這是造成催化劑中毒失活的根本原因。
圖3 烷基化反應(yīng)器A運(yùn)行參數(shù)
圖4 烷基化反應(yīng)器B運(yùn)行參數(shù)
當(dāng)操作上出現(xiàn)波動(dòng),會(huì)導(dǎo)致液態(tài)水、苯、乙苯進(jìn)入反應(yīng)器,這些液態(tài)物質(zhì)受熱汽化會(huì)導(dǎo)致催化劑破損,引起催化劑的活性降低。液態(tài)水吸附在催化劑活性中心表面,導(dǎo)致反應(yīng)的接觸面減少,導(dǎo)致活性降低。液態(tài)的乙苯進(jìn)入反應(yīng)會(huì)在引起反應(yīng)器內(nèi)催化劑的結(jié)焦。
在正常的操作中不會(huì)出現(xiàn)側(cè)抽苯的質(zhì)量問(wèn)題,但是當(dāng)循環(huán)苯塔出現(xiàn)進(jìn)料量中重組分較多,塔底溫度過(guò)高、回流量中斷等特殊情況的時(shí),因調(diào)節(jié)不及時(shí)會(huì)造成循環(huán)苯中帶乙苯超標(biāo),乙苯會(huì)隨苯進(jìn)入反應(yīng)器,乙苯會(huì)促進(jìn)和苯進(jìn)行烷基化反應(yīng)生成二苯基乙烷,二苯基乙烷是重組分,會(huì)堵塞催化劑微孔,造成催化劑失活,反應(yīng)的方程式如下:
C6H5C2H3+C6H6→C6H5C2H4C6H5
同時(shí)乙苯含量的增多降低了反應(yīng)器的轉(zhuǎn)化率,也增加了乙苯與部分乙烯反應(yīng)生成多乙苯的幾率,從而導(dǎo)致重組分增加,催化劑結(jié)焦速度加快,反應(yīng)如下式:
C6H5C2H3+C2H4→C6H5(C2H5)2
C6H5(C2H5)2+C2H4→C6H5(C2H5)3
C6H5(C2H5)3+C2H4→C6H5(C2H5)4
在整個(gè)反應(yīng)過(guò)程中還有少量的1,1-二苯基乙苯生成。因此要嚴(yán)格控制循環(huán)苯塔的操作,防止非芳烴、乙苯等雜質(zhì)[2]進(jìn)入反應(yīng)器。
(1)加強(qiáng)催化干氣的脫液,班組加強(qiáng)對(duì)脫后干氣的脫液,D101水洗罐低液位水洗,D120脫液罐2 h一次脫液,盡可能的減少脫后干氣帶水和乙醇胺進(jìn)入反應(yīng)器,造成催化劑中毒失活。
(2)加強(qiáng)新鮮苯的跟蹤分析,保證苯原料的分析數(shù)據(jù)合格,加強(qiáng)與上游裝置的溝通,在其操作波動(dòng)時(shí),停收苯,帶分析合格后再收苯。苯原料質(zhì)量合格后,烷基化催化劑的失活現(xiàn)象得到延緩,避免其與原料毒物接觸導(dǎo)致催化劑永久失活。做好化驗(yàn)數(shù)據(jù)分析及中性實(shí)驗(yàn),加強(qiáng)苯儲(chǔ)罐的脫液。
(3)嚴(yán)格操作,根據(jù)反應(yīng)器床層的溫度變化,調(diào)整各段干氣的進(jìn)料量,維持床層溫升均勻。根據(jù)反應(yīng)器的轉(zhuǎn)化率,調(diào)整反應(yīng)溫度、苯烯比、空速、降低反應(yīng)器的結(jié)焦,優(yōu)化催化劑的活性。
(4)優(yōu)化循環(huán)苯塔的操作,保證側(cè)抽苯的純度,防止重組分進(jìn)入塔頂,隨循環(huán)苯進(jìn)入反應(yīng)系統(tǒng)。
通過(guò)以上優(yōu)化操作,反應(yīng)器A中再生過(guò)的催化劑累計(jì)運(yùn)行17個(gè)月,期間催化劑保持很高活性,遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)壽命一個(gè)周期12個(gè)月的目標(biāo)。具體運(yùn)行數(shù)據(jù)如圖5。
圖5 催化劑具體運(yùn)行數(shù)據(jù)
由圖5可以看出,只要杜絕出現(xiàn)原料帶堿性物質(zhì),優(yōu)化操作,催化劑可以在一個(gè)周期內(nèi)維持高負(fù)荷的運(yùn)行,累計(jì)運(yùn)行周期17個(gè)月,考慮到催化劑的下個(gè)周期,對(duì)于新催化劑一般穩(wěn)定周期在17個(gè)月就進(jìn)行再生,以確保再生周期的平穩(wěn)運(yùn)行。
由于SEB-08為固體酸催化劑,堿性物質(zhì)會(huì)引起催化劑不可逆失活,因此運(yùn)行過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)原料的管理,避免堿性物質(zhì)進(jìn)入催化劑床層造成催化劑的快速失活,加強(qiáng)苯罐的脫液,監(jiān)控新鮮苯的微量水,以及中性實(shí)驗(yàn),防止重整苯帶堿進(jìn)入苯罐,同時(shí)注意優(yōu)化操作,以延長(zhǎng)催化劑的使用壽命。
[1]孫洪敏,張 斌,宦明耀,等.SEB-08稀乙烯制乙苯催化劑反應(yīng)性能的研究//[C].全國(guó)工業(yè)催化信息站.第六屆全國(guó)工業(yè)催化技術(shù)及應(yīng)用年會(huì)論文集.西安:[出版社不詳],2009:321-325.
[2]成飛龍,岳寶榮,張 才,等.液相分子篩制乙苯催化劑活性影響因素分析[J].石化技術(shù)及應(yīng)用,2009,27(5):452-456.