康慶陽,吳明亮,吳明永
(1.蘭州理工大學機電工程學院,甘肅 蘭州 730050)(2.蘭州城市學院培黎石油工程學院,甘肅 蘭州 730070)
涂料產(chǎn)品是為社會經(jīng)濟各個行業(yè)提供裝飾和保護的表面功能性材料。傳統(tǒng)的涂料生產(chǎn)過程基本上都是人工控制,在配料—分散—研磨—調(diào)漆等整個工藝過程中主要憑操作人員的經(jīng)驗來進行控制。整個生產(chǎn)工藝中存在較多的不可控因素,這些對產(chǎn)品質量和穩(wěn)定性產(chǎn)生了很大影響。近年來,我國涂料工業(yè)的工藝水平和生產(chǎn)裝置得到了不斷的改進。大型的涂料企業(yè)在生產(chǎn)工藝上基本上實現(xiàn)了連續(xù)生產(chǎn)和自動控制,生產(chǎn)效率和工作環(huán)境也較傳統(tǒng)的工藝有了很大的提高和改進,但在粉體和液體的配料、計量、輸送上仍以人工稱重后采用真空吸料或人工直接投料為主[1]。產(chǎn)品質量和生產(chǎn)效率有待進一步提高。
隨著涂料產(chǎn)品性能的完善化及其結構的復雜化和精細化,以及功能的多樣化和智能化,多品種和變批量的生產(chǎn)需求,要求現(xiàn)代涂料制造系統(tǒng)表現(xiàn)出更高的靈活性和智能性。想要高效率地生產(chǎn)高質量的涂料產(chǎn)品,不僅需要有好的原材料、配方、生產(chǎn)工藝和檢測手段,更需要一套科學嚴謹?shù)默F(xiàn)代化自動控制系統(tǒng),如此才能保證產(chǎn)品的生產(chǎn)效率和質量的穩(wěn)定性。本文針對某涂料企業(yè)對自動生產(chǎn)線的需求,設計了一套基于西門子PLC(可編程邏輯控制器)和質量流量計的自動控制系統(tǒng),實現(xiàn)了涂料配料的自動化,提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質量。從流量計、電液控制閥、輸送泵等主要設備的選型到上位機和下位機的程序開發(fā),實現(xiàn)了涂料生產(chǎn)線的自動配料的集中控制,最終以丙烯酸涂料為代表,形成不同花色、小批量工業(yè)定制涂料的自動化生產(chǎn)制造系統(tǒng)[2]。
涂料自動配料系統(tǒng)流程如圖1所示。根據(jù)涂料企業(yè)產(chǎn)品的配方設定,本課題設計的基礎單色漿包括黑、白、黃、藍、紅 5種顏色。加注計量系統(tǒng)根據(jù)控制系統(tǒng)發(fā)出的配方信號,將基礎色漿加注到混勻裝置中,按照涂料原料的配比要求得到目標產(chǎn)品。
1—基礎單色漿;2—樹脂罐;3—溶劑罐;4—加注計量系統(tǒng);5—混勻裝置;6—自動生產(chǎn)控制系統(tǒng)
液體色漿一般采用流量計計量,通過輸送泵輸送至合成裝置中。為保證計量的準確性,本設計采用科里奧利質量流量計作為計量裝置。該流量計根據(jù)科里奧利原理實現(xiàn)對流體質量的直接測量,具有較高的精度(0.1%~0.2%),應用范圍廣泛(可測量各種非牛頓流體、漿液、懸浮液、高黏度流體等),運行可靠穩(wěn)定,能夠提高涂料配料的精度。
由于不同客戶所定制的產(chǎn)品種類不同,因此基礎色漿按樹脂種類劃分也會有很多種。此外為了保證基礎色漿的存儲穩(wěn)定性,就需要在色漿中加入防塵助劑。每一類基礎色漿中鈦白粉的含量以及規(guī)格都必須按照配方加入以確保后續(xù)生產(chǎn)中調(diào)色的準確性。另外,相同種類的基礎色漿中鈦白粉含量會有所不同,以滿足不同產(chǎn)品的生產(chǎn)需要。
1)質量流量計。系統(tǒng)選用首科實華DMF-1系列質量流量計。質量流量計的管材為316L不銹鋼或哈C合金,測量精度為±0.2%,電源電壓為DC 24V,信號輸出為4~20mA的電流信號或0~10kHz的瞬時流量脈沖信號;另外流量計與控制系統(tǒng)采用RS-485通訊。防爆標志為EXd ib IICT5Gb。
2)輸送設備。其中原料輸送泵選用QBK新型氣動隔膜泵,該型號泵體主要用于泵吸油漆、樹膠、顏料、粘合劑和膠水等,不需要灌引,吸程高達7m,揚程達70m,出口壓力≥0.2MPa。揚程和流量可以通過調(diào)整氣閥的開度實現(xiàn)無級調(diào)節(jié)(氣壓調(diào)節(jié)在0.1~0.7MPa之間)。
3)控制閥門。控制閥門采用電液閥,控制電壓為DC 24V,控制信號有2組(開關各1組),防爆等級為EXdIIBT4。通過電液閥門的開度構成閉環(huán)回路調(diào)節(jié)流量的大小,實現(xiàn)精度控制。
4)現(xiàn)場操作臺?,F(xiàn)場操作臺帶有1個急停按鈕、1個電源指示燈,用于現(xiàn)場確認控制系統(tǒng)和泵閥的運行狀態(tài),并能在緊急情況下關閉泵和電液閥。
5)PLC控制系統(tǒng)。西門子S7-200 PLC控制系統(tǒng),包括1臺CPU224XP CN、1套8路DO輸出模塊EM222 CN、2套4路模擬量AI輸入模塊EM235 CN。上位機采用MT系列的威綸通觸摸屏,上位機與下位機之間采用RS-485通訊[3]。
以模糊集合論、模糊邏輯推理、模糊語言變量為基礎的模糊自動控制是一種計算機數(shù)字控制。從線性與非線性的角度來分類,模糊控制屬于非線性控制的范疇,而且已經(jīng)成為目前實現(xiàn)智能控制的一種重要的手段[4]。
模糊控制根據(jù)系統(tǒng)輸出的偏差和偏差變化情況來決定控制量。PLC模糊控制利用模糊集理論把邏輯控制策略自然語言轉變?yōu)镻LC的知識經(jīng)驗庫和程序。模糊控制的基本結構如圖2所示。
圖2 模糊控制結構
在日常生活中,用戶在選擇涂料顏色時,通常是根據(jù)個人喜好,而不是經(jīng)過一系列的精確計算來完成顏色選擇,因此色彩的選擇不能硬性地規(guī)定各種色彩的配比數(shù)值。在涂料配色時,以紫色漆為例,根據(jù)12色相環(huán)(如圖3所示),可知紫色漆是由基礎單色漆紅色和藍色以一定比例混合而成,不同的比例混合成不同的紫色。
圖3 12色相環(huán)
在模糊控制算法中,應用模糊集合論概念對紫色的色彩進行處理。根據(jù)12色相環(huán)將紫色分為:“藍色”、“藍紫色”、“紫色”、“紅紫色”、“紅色”。模糊集合論中有隸屬度的概念,對于用戶來說,紫色是用戶想要的顏色,設其隸屬度為1.0,而藍紫色和紅紫色接近用戶所需要的顏色,設其隸屬度為0.5,其余的顏色不是用戶所需要的,設其隸屬度為0,因此紫色的隸屬度函數(shù)如圖4所示。在通常定義的模糊概念中,“藍色”、“藍紫色”、“紫色”、“紅紫色”、“紅色”也應該對應有相應的模糊子集,其隸屬度與紫色的關系如圖5所示。由此,將顏色的模糊色彩分成若干模糊子集,將系統(tǒng)中準確的流量信號模糊化。
圖4 紫色的隸屬度
圖5 紫色的模糊子集隸屬度
模糊推理的輸出仍然是模糊量,要控制信號的輸出,則必須按照一定的算法轉化為精確量,即為解模糊。在本文中,要使顏色符合用戶的需求,可依照上文的模糊子集來改變流量信號。具體為:顏色為“藍色”,流量較大,向紅色方向增加(ZRR);顏色為“藍紫色”,流量較小,向紅色方向增加(ZR);顏色為“紫色”,流量不變(ZP);顏色為“紅紫色”,流量較小,向藍色方向增加(ZB);顏色為“紅色”,流量較大,向藍色方向增加(ZBB)。它與輸出流量信號這個精確量之間的關系如圖6所示。常用的解模糊的方法有最大隸屬度法和加權平均法。最大隸屬度法比較簡潔方便,選擇隸屬度最大者取與其對應的值作為輸出。加權平均法,顧名思義,就是將隸屬度加權平均求值,把求得的值作為輸出。解模糊的過程實際上是數(shù)據(jù)處理的過程,對于擁有大量運算邏輯指令的PLC來說,處理起來非常方便[5]。
圖6 流量信號隸屬度
本系統(tǒng)采用西門子STEP7編程軟件實現(xiàn)涂料配料中泵和閥門以及流量計的控制。該編程軟件是專門為西門子公司S7-200系列小型機而設計的編程工具軟件,使用該軟件可根據(jù)控制系統(tǒng)的要求編寫控制程序并完成與PLC的實時通信,進行程序的下載與上傳以及在線監(jiān)控。本文主要以STEP7編程軟件編寫質量信號的采集與處理程序為例,簡要說明程序設計過程。在STEP7軟件中選擇大于指令(GT)、小于等于指令(LE)、傳送指令(MOV_R)以及數(shù)據(jù)采集指令(Scale _I _to _R),設置指令塊中相應的參數(shù),各程序塊如下所示:
1)配料選擇程序塊。
LD SM0.0
AR> VD3056,1.0
AR> VD3000,VD3028
= M9.2
2)配料數(shù)據(jù)傳送程序塊。
LD SM0.0
AND M19.2
MOVR VD3172,VD3028
MOVR VD3200,VD3056
MOVR VD3228,VD3084
3)配料數(shù)據(jù)采集程序塊。
LD SM0.0
SIR AIW0,VD3340
SIR AIW2,VD3344
最后進行程序的編譯和下載,實現(xiàn)質量信號的采集與處理,并與上位HMI(human machine interface,人機界面)進行實時通信,獲得流量數(shù)據(jù),實現(xiàn)配方的設定與修改[6]。
上位界面采用 HMI組態(tài)軟件EasyBuilder8000(簡稱EB8000)編程。該組態(tài)軟件是臺灣省威綸科技公司開發(fā)的新一代人機界面軟件,該軟件支持USB設備,支持歷史數(shù)據(jù)的查詢、調(diào)用和故障報警等功能,還可以實現(xiàn)HMI之間的互聯(lián),通過Internet或者局域網(wǎng)對HMI和與HMI連接的PLC等上傳下載程序,維護便利。根據(jù)涂料配料工藝要求可在EB8000中設計出所需要的操作流程畫面、報警畫面、實時趨勢圖、歷史趨勢曲線和歷史數(shù)據(jù)表等,共同完成涂料配料系統(tǒng)的設備監(jiān)控和生產(chǎn)管理。
如圖7所示,HMI監(jiān)控畫面的設計是在組態(tài)軟件EB8000的編輯器中完成的。HMI界面是操作員與下位機程序直接對話的窗口,通過該界面對涂料配料生產(chǎn)線的運行情況進行監(jiān)控。主界面中布置主要設備和關鍵工藝段,將其他設備和配方數(shù)據(jù)置于另一界面中,界面之間可以相互切換[7]。
圖7 HMI監(jiān)控畫面
系統(tǒng)運行時,在配方設定界面中輸入并設定目標顏色的配方數(shù)據(jù),然后點擊開始配料,觸摸屏通過串行通訊來控制PLC進行各物料的加入配比,質量流量計即可實時顯示加入單色漆的累計質量,并在觸摸屏中顯示,最終通過觸摸屏數(shù)據(jù)報表記錄各原料質量,從而獲得配料數(shù)據(jù)。系統(tǒng)運行中觸摸屏起到了良好的人機交互作用,大大簡化了配料流程。
涂料配料自動控制系統(tǒng)采用上位界面與下位機相結合的設計方法,實現(xiàn)對涂料配料過程的控制與實時監(jiān)控。該系統(tǒng)經(jīng)調(diào)試后,工作穩(wěn)定,監(jiān)控數(shù)據(jù)可靠。除了實現(xiàn)一般控制系統(tǒng)的常規(guī)控制功能外,還可以滿足單品種、小批量產(chǎn)品的試制、生產(chǎn)的過程需要,無需對生產(chǎn)控制系統(tǒng)進行調(diào)整。在企業(yè)實際應用后大大降低了工人的勞動強度,規(guī)范了工人的操作,實現(xiàn)了配料作業(yè)環(huán)節(jié)的自動化。
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