羅紅波 羅建峰
【摘 要】反應(yīng)堆棒控系統(tǒng)(RGL)是核電站的重要組成部分,是反應(yīng)堆的一個(gè)關(guān)鍵控制技術(shù),系統(tǒng)復(fù)雜,可靠性要求高。論文主要分析RGL棒位測量誤差形成原因,總結(jié)棒位傳感器的設(shè)計(jì)特點(diǎn)與缺陷,提高棒控穩(wěn)定性。
【關(guān)鍵詞】RGL棒控系統(tǒng);EA機(jī)柜;測量精度;棒位報(bào)警
【Keywords】 RGL rod control system; EA cabinet; measurement accuracy; rod position alarm
【中圖分類號(hào)】TM933? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【文獻(xiàn)標(biāo)志碼】A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文章編號(hào)】1673-1069(2018)12-0164-02
1 RGL棒位測量系統(tǒng)簡介
棒位系統(tǒng)接收位于反應(yīng)堆壓力容器的位置傳感器信號(hào),通過譯碼產(chǎn)生每個(gè)棒束組件的實(shí)際測量棒位。
棒位測量系統(tǒng)包括以下幾個(gè)部分:RPI測量探頭;測量信號(hào)處理柜;棒位顯示柜;邏輯控制柜。
棒位測量及信號(hào)處理部分由MCP10、MCP22、SU組成。MCP10是測量線圈的電源模塊,直接給CPB10棒位探頭的初級(jí)線圈和輔助線圈供電。MCP22主要接受來自次級(jí)線圈的感應(yīng)電壓,處理后生成五位棒位GRAY碼,并將GRAY碼信息送入0米的SU進(jìn)行信號(hào)處理。下圖為信號(hào)處理之間的關(guān)系。
將棒位信號(hào)解碼處理,
判斷棒位是否失步]
2 影響棒位傳感器測量精度的原因分析
2.1 傳感器自身缺陷
棒位傳感器制造安裝的非線性,包括加工工藝,選材以及線圈繞制精度,探頭和驅(qū)動(dòng)桿現(xiàn)場安裝誤差,運(yùn)行溫度條件等使其內(nèi)在特性發(fā)生改變,都最終會(huì)直接影響探頭測量精度。
2.2 線圈之間存在的相互影響
輔助線圈和A線圈的繞制方法,會(huì)影響棒位測量。首先,輔助線圈比照測量線圈制作,作為一個(gè)基準(zhǔn)線圈,當(dāng)它的感應(yīng)電壓保持不變時(shí),測量線圈電壓也會(huì)保持不變,這樣設(shè)置的閾值才相對(duì)有效。但實(shí)際工作過程中,棒位提升過程中,主電流會(huì)逐漸變大,使輔助線圈感應(yīng)電壓也偏離原來電壓值,反過來影響二次線圈。其次,A線圈繞制的距離最近,這樣做是為了抵消驅(qū)動(dòng)桿的磁滯特性,但這種做法在驅(qū)動(dòng)桿在不同的工作點(diǎn),應(yīng)該上提的具體距離是有差別的,一旦選擇制造錯(cuò)誤,無疑會(huì)造成傳感器本身的非線性。
2.3 棒控動(dòng)力線圈的影響
控制棒靜止時(shí)SG線圈通半電流4.7A以抓住棒停在某一位置,半電流為直流電源,產(chǎn)生恒定磁場,保持磁軛線圈離棒位傳感器最下方的輔助線圈距離比較遠(yuǎn),不會(huì)影響棒位測量線圈電壓。然而在動(dòng)棒時(shí),動(dòng)力線圈不斷通電斷電,這樣便會(huì)形成變化的磁通,其中一部分會(huì)穿過棒位線圈,產(chǎn)生干擾信號(hào)。
試驗(yàn)表明,二次線圈A/B/C/D/E會(huì)不同程度地受棒控動(dòng)力線圈影響,但是各個(gè)測量線圈與動(dòng)力線圈相對(duì)位置各有不同,干擾信號(hào)的影響不盡相同,AB碼線圈影響比較大,這
種非線性使某些測量棒位偏差較大,動(dòng)棒時(shí)觸發(fā)棒位故障報(bào)警。
2.4 測量原理的影響
通過分析探測器磁通的分布及大小,我們得知磁場強(qiáng)度設(shè)置在10.62A/cm,選在該種磁物質(zhì)的不飽和段,其特點(diǎn)是B隨H變化很快,且B隨H的變化是非線性的。缺點(diǎn)是工作點(diǎn)選在不飽和段,其磁化過程具有不可逆性,即B上升和下降不是沿著相同的曲線,下降的曲線會(huì)高于上升的曲線。這個(gè)工作點(diǎn)設(shè)置的特點(diǎn)造成探測器感應(yīng)電壓的非線性,所以需在MCP22中設(shè)置回差電路來抵消這個(gè)誤差。
2.5 實(shí)現(xiàn)測量電路的影響
棒位傳感器設(shè)計(jì)制作完成現(xiàn)場安裝后,工作點(diǎn)已設(shè)定好,為保持傳感器中磁場恒定,我們通過輔助線圈來設(shè)置一個(gè)閉環(huán)控制回路,磁場穩(wěn)定時(shí),輔助線圈的感應(yīng)電壓不變,測量線圈A/B/C/D/E的感應(yīng)電壓也不會(huì)改變,當(dāng)輔助線圈電壓發(fā)生改變時(shí),MCP10會(huì)據(jù)此改變一次電流大小來回補(bǔ)磁場的變化,這樣就可減小由于控制棒位置的變化造成的測量誤差。
3 常見棒位故障報(bào)警及處理方法
3.1 常見故障現(xiàn)象
常見故障現(xiàn)象主要體現(xiàn)為單步提插無動(dòng)棒指令時(shí)測量棒位異常翻轉(zhuǎn)。按照正常的理解,單步提插控制棒或靜止是不會(huì)產(chǎn)生失步報(bào)警的,除非出現(xiàn)控制棒卡棒的情況。該故障現(xiàn)象的出現(xiàn),對(duì)機(jī)組正常運(yùn)行的棒位判斷形成了一定的困擾,經(jīng)過不斷地跟蹤和分析,理論上圈定了閃發(fā)原因是棒位測量信號(hào)存在一定寬度和高度的尖峰。
3.2 故障診斷處理措施
3.2.1 更換棒位格雷碼轉(zhuǎn)換板MCP22
最初懷疑與MCP22板件的測試按鈕接觸有關(guān)?,F(xiàn)場在用的MCP22板件多產(chǎn)自1990年左右。測試按鈕屬純機(jī)械結(jié)構(gòu),長時(shí)間運(yùn)行之后由于氧化存在接觸不良的可能。這種接觸不良導(dǎo)致RGL閃發(fā)棒位報(bào)警已多次出現(xiàn)過,但更換板件之后仍然閃發(fā)RGL019AA。因此,由于MCP22板件問題導(dǎo)致RGL019AA閃發(fā)的可能性較低。
3.2.2 通過修改棒位穩(wěn)定時(shí)間TEMFIL來消除報(bào)警
TEMFIL時(shí)間在動(dòng)態(tài)時(shí)是棒位信號(hào)經(jīng)濾波后的穩(wěn)定時(shí)間,也稱為棒位響應(yīng)時(shí)間。該時(shí)間意義實(shí)際上是移動(dòng)過程中,LT收到指令棒位和得到相應(yīng)的測量棒位信號(hào)的時(shí)間差距。從其定義出發(fā)和我們所看到的RGL019AA閃發(fā)問題關(guān)聯(lián)并不大,為了排除可能性,在修改過該參數(shù)從10秒到15秒,沒有任何影響。
3.2.3 全行程提插控制棒,使用記錄儀記錄并消除故障
提插過程的棒位跳變是由線圈測量通道固有的鼓包現(xiàn)象產(chǎn)生的,通過調(diào)整MCP22的A通道切換閾值,可以消除由于鼓包導(dǎo)致的棒位提插時(shí)的跳變現(xiàn)象。兩次大修對(duì)R棒進(jìn)行了提插,記錄產(chǎn)生鼓包的棒位,通過調(diào)整閾值消除了鼓包現(xiàn)象。
3.2.4 現(xiàn)象分析
首先, 200步的格雷碼為10111, 208步的格雷碼為10110,也就是說棒位指示由200步變化到208步時(shí),A通道應(yīng)該由1翻轉(zhuǎn)成0。從205步提到206步時(shí),記錄儀結(jié)果顯示A通道測量值已經(jīng)低于定值近80mV,理論上A應(yīng)該由1翻轉(zhuǎn)成0,然而在主控看到的H2的棒位指示其實(shí)并沒有翻轉(zhuǎn),還停留在200步。這說明雖然測量值已經(jīng)略低于閾值,但由于A通道的門電路有一定的回差,所以A通道并沒有從1翻轉(zhuǎn)到0。
其次在插回205步時(shí), 測量曲線出現(xiàn)一個(gè)向下的尖峰,幅值并不是很大,約60mV左右。從理論上說,這是由于測量線圈沒有完全消除反電勢的影響造成的。但結(jié)合插棒時(shí)H2出現(xiàn)跳變這一現(xiàn)象,不難看出正是由于這個(gè)尖峰,使A通道的門電路動(dòng)作,從而使A通道在瞬時(shí)從1翻轉(zhuǎn)到0,棒位指示跳變至208步。而此時(shí)棒正是在下插過程中,所以系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)移動(dòng)方向錯(cuò)誤的報(bào)警。向下尖峰消失后,A通道測量值向上變化,A通道又翻轉(zhuǎn)成0,主控H2棒位指示又回到200步。
4 結(jié)論
從探測器自身設(shè)計(jì)理論和實(shí)際應(yīng)用分析,我們得出結(jié)論:
①溫度對(duì)輔助線圈感應(yīng)電壓影響小;
② 控制棒的位置對(duì)測量線圈感應(yīng)電壓影響較大;
③ MCP10控制采用閉環(huán)控制可以有效地減小誤差;
④ MCP22閾值和回差設(shè)置也很重要,日常期間調(diào)節(jié)棒位波動(dòng)消除異常報(bào)警意義重大;
⑤提升線圈對(duì)測量線圈的干擾很大,必須在電路中減弱到可以接受的水平。
總之,現(xiàn)場安裝使用的傳感器一旦制造完成,采集處理電路設(shè)計(jì)完成,影響棒位傳感器的各種條件就基本固定了,許多固有因素也無法改變,想要提高測量精度,必須綜合考慮,從設(shè)計(jì)、選材、制造、安裝、調(diào)試等多方面著手,否則,不管哪個(gè)方面出現(xiàn)問題都可能造成傳感器測量精度不達(dá)標(biāo),影響反應(yīng)堆的正常安全運(yùn)行,這個(gè)結(jié)果是大家都不愿見到的。