徐 坤
(華電淄博熱電有限公司,山東淄博255054)
在機組運行中,磨煤機料位是運行人員對機組制粉系統(tǒng)進行控制的重要參數(shù)之一。給煤機自動的良好與否直接關(guān)系到磨煤機出力是否能夠達到燃燒要求。磨煤機內(nèi)粉位過低,會導致分離器出口風速過高,磨煤機出力明顯不足,導致電耗基本不變的情況下,磨煤機出粉過少、過細,進而影響燃燒效率。粉位過高時,磨煤機出力將隨之降低,直至堵磨。由于煤比例過高,煤與煤之間的接觸過多,研磨效率降低,出粉過粗,磨煤機分離器回粉量會增加,另外進入爐膛內(nèi)的大顆粒煤粉比例增加,會導致不完全燃燒損失增加。由此可見,磨煤機料位在機組制粉系統(tǒng)中有著重要的意義。
料位監(jiān)測系統(tǒng)是使用槽罐慢速度噴氣原理的物位測量系統(tǒng),在測量系統(tǒng)中,流量控制器控制測量空氣以一定的速度(差壓)流動。管線壓差取決于被測對象的比重w和噴氣點與自由大氣之間的距離h(ΔP=wh)。
在磨煤機內(nèi),兩個探頭(一個在上面,一個在下面)不斷接受慢速噴氣,在這種情況下,兩根管線之間得出的差壓信號,就能代表上下兩個探頭之間的煤粉粉位。磨煤機兩側(cè)料位信號傳送至DCS后經(jīng)過PID計算分別控制相應(yīng)磨的給煤機轉(zhuǎn)速,從而實現(xiàn)磨煤機料位控制,通過給煤機轉(zhuǎn)速正作用對磨煤機料位進行影響,同時,磨煤機料位作為負反饋參與PID調(diào)節(jié)。
根據(jù)廠家設(shè)計,控制箱內(nèi)PLC每15 min進行一次吹掃,防止煤粉堵塞取樣管路造成測量失靈。吹掃前3 s,輸出“正在吹掃”開關(guān)量至DCS閉鎖料位信號,避免吹掃時料位信號波動,導致設(shè)備誤動作。
2016年度,磨煤機料位監(jiān)測系統(tǒng)主要出現(xiàn)的異常及次數(shù)統(tǒng)計如下:(1)未到吹掃時間進行吹掃,三次;(2)料位指示偏低,十次;(3)料位突降并保持,兩次;(4)料位指示波動大,兩次。
料位監(jiān)測系統(tǒng)失靈最直接的影響就是磨煤機料位自動退出,對制粉系統(tǒng)安全運行十分不利。
在兩次吹掃周期中,電磁閥動作進行了一起全過程吹掃,持續(xù)時間約3 min,較正常吹掃時間長,并且PLC未發(fā)出“正在吹掃”指令,導致不正確的料位信號參與自動,使給煤機誤動作,自動失靈。
此現(xiàn)象為PLC誤動作導致,就地檢查電磁閥、氣源管路工作正常,對PLC復(fù)位后,恢復(fù)正常,此后該現(xiàn)象又再發(fā)生過兩次。
處理方法:對該磨煤機料位監(jiān)測系統(tǒng)PLC進行更換,徹底消除隱患。
當一次吹掃過程結(jié)束后,料位一直維持在較低值,存在明顯誤差,但是由于變化幅度較小,不容易被運行人員發(fā)現(xiàn)。在料位設(shè)定值和監(jiān)測值偏差積累時間較長后容易出現(xiàn)“滿罐”,磨煤機“跑粉”。
就地觀察磨煤機料位自動吹掃系統(tǒng),周期及動作時間均正常,但負壓側(cè)吹掃進行的接點無法斷開,導致負壓側(cè)管路持續(xù)串入吹掃壓縮空氣,造成粉位指示偏低。
處理方法:對PLC進行復(fù)位后缺陷無法消除,需改變DO節(jié)點。將負壓側(cè)吹掃電磁閥輸出控制線與正壓側(cè)吹掃電磁閥控制線并在一起,屏蔽原輸出接點,使正負壓管路同時吹掃,消除PLC負壓側(cè)接點動作異常的影響。
該現(xiàn)象多次出現(xiàn)在磨煤機啟動初期,料位剛剛建立,兩側(cè)料位同時突然上升后下降至最低值并保持,在保持期間,PLC仍然輸出吹掃信號,并且吹掃電磁閥動作。在經(jīng)過三個周期的吹掃后,料位突然恢復(fù)監(jiān)視,并且由于之前料位偏低,給煤機轉(zhuǎn)速升高,導致磨煤機內(nèi)實際料位較高?;謴?fù)監(jiān)視后,在PID的作用下,給煤機轉(zhuǎn)速下降,料位逐漸恢復(fù)。
引起該現(xiàn)象的原因主要有三點:
第一,正壓側(cè)管路堵塞。在吹掃一次完成后,大量的粉積累到正壓側(cè)管路,導致管路堵塞。
第二,正壓側(cè)管路存在漏點。長時間運行后,系統(tǒng)中可能存在漏點,導致差壓偏低;在多次吹掃后,煤粉在漏點處累計,使差壓暫時恢復(fù);待煤粉無法堵塞漏點時,差壓再次失靈。
第三,磨煤機內(nèi)部粉位建立不穩(wěn)定。該現(xiàn)象多次出現(xiàn)在磨煤機剛剛啟動不久,粉位建立完成較早時期,該時期磨煤機內(nèi)部粉位建立不穩(wěn)定,當較大壓力的吹掃空氣進入到磨煤機內(nèi)部時,會引起較松散部位坍塌,導致料位偏低。
處理方法:除正常自動吹掃外,對傳壓管路進行人工吹掃并持續(xù)較長時間;同時檢查傳壓管路及活節(jié)部位,消除管路漏點;加大對磨煤機啟動后的粉位人工監(jiān)測,出現(xiàn)異常及時進行人工調(diào)節(jié)。
該故障現(xiàn)象也多數(shù)出現(xiàn)在料位建立初期,或者給煤機剛剛投入時。這段時期磨煤機內(nèi)料位建立不穩(wěn)定,容易受到容量風、冷熱一次風及吹掃壓縮空氣的影響。
處理方法:工作人員對傳壓管路多次吹掃后,料位指示基本準確。
為保證機組磨煤機料位監(jiān)視準確,給煤機自動投入效果良好,在分析以上問題的基礎(chǔ)上,對料位自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)采取以下優(yōu)化措施:
3.1.1 增加同磨甲、乙側(cè)料位偏差大報警
目前的組態(tài)邏輯中,對同磨甲、乙側(cè)料位信號取平均后與設(shè)定值進行偏差運算,然后用于PID調(diào)節(jié)輸入量。在計入PID運算前只有一品質(zhì)判斷模塊,當任意料位信號壞點時(輸入信號丟失或超限),給煤機控制指令切手動。當發(fā)生某一料位信號異常但并未超限時(輸入信號在上下限之間為好點),異常的料位信號參與給煤機控制自動并且運行人員不易發(fā)現(xiàn)。擾動的加入和輸入量測量不準確大大增加了自動超調(diào)的可能性,對機組安全運行不利。
在吹掃信號屏蔽后的料位信號處增加甲、乙料位輸入偏差大報警,可以有效幫助運行人員觀察到料位監(jiān)測異常,及時對自動進行調(diào)整。
3.1.2 對給煤機指令輸出增加限幅
目前的組態(tài)邏輯中,給煤機指令限幅參數(shù)為10/20 ms,即1 s中可以增加指令30%。按照目前使用的沈陽STOCK給煤機設(shè)定全功率出力為60 t/h,當料位異常引起給煤機(兩臺)轉(zhuǎn)速波動時,加入磨煤機的超調(diào)煤量相當大,對燃燒器入口風速、磨煤機電流及各磨煤機風量調(diào)節(jié)影響波動較大。
適當增加給煤機指令限幅,可降低料位波動對給煤機指令的影響,避免指令變化過快,造成煤量波動。
目前系統(tǒng)內(nèi)連續(xù)吹掃空氣根據(jù)廠家要求,緩沖罐內(nèi)壓力維持在0.08 MPa,即80 kPa,系統(tǒng)與緩沖罐差壓維持在2.5 kPa。在此工況下,檢測差壓料位為較準確值。現(xiàn)系統(tǒng)通過就地WP-90C數(shù)顯表PID運算,輸出4~20 mA至調(diào)節(jié)進氣閥控制,可靠性較低。當數(shù)顯表故障時,系統(tǒng)內(nèi)無法滿足監(jiān)測壓力,可能導致監(jiān)測失靈。
將系統(tǒng)與緩沖罐差壓信號引至DCS,通過DCS輸出閥門開度信號,可替代數(shù)顯表計算作用,大大提高系統(tǒng)可靠性。通過機組檢修機會,已對#5機組B磨煤機差壓料位進行改造,運行良好。
本文針對目前雙進雙出磨煤機料位自動監(jiān)測和控制系統(tǒng)出現(xiàn)的問題進行了分析和總結(jié)。通過查找末端因素,制定優(yōu)化措施并加以實施,取得了較好的效果,有效提高了機組制粉系統(tǒng)安全可靠性,具有一定的推廣意義。
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