張 超
(山西省大同市同煤集團(tuán)馬道頭煤業(yè), 山西 大同 037101)
8101工作面位于風(fēng)井場地北部約300 m,馬力寨北約700 m,工業(yè)廣場東約1 200 m,王冒莊村東南1 160 m。地面黃土沖溝發(fā)育,無常年性河流經(jīng)過;井下位于北一盤區(qū)回風(fēng)大巷西側(cè),工作面走向方位283°,工作面南北西三側(cè)均未開采,為實(shí)煤區(qū),東部緊鄰掘進(jìn)中的北一盤區(qū)三條開拓大巷;對應(yīng)上部無采空區(qū)。
根據(jù)掘進(jìn)及鉆孔資料,8101工作面為3號—5號煤層合并區(qū),煤層厚度為11.14~23.20 m。平均18.12 m,煤層落底厚度平均1.53 m;3~5號煤層夾層 2~7層,夾矸總厚度 0.21~3.62 m,平均 1.01 m,巖性主要為泥巖、炭質(zhì)泥巖及高嶺質(zhì)泥巖。順槽走向長2 100 m,傾斜長220 m。工作面煤層賦存較為穩(wěn)定。
有很多因素都會影響采場生產(chǎn)能力,而在這些影響因素中,關(guān)鍵的影響因素為工作面設(shè)備開機(jī)率。在實(shí)際生產(chǎn)中,采煤機(jī)單位時間內(nèi)的有效割煤時間稱之為采煤機(jī)開機(jī)率。在計(jì)算采煤機(jī)開機(jī)率時,應(yīng)把采煤往返上、下割一次煤的時間都計(jì)算在內(nèi),即應(yīng)計(jì)算上采煤機(jī)割空幫的時間[1]。
1)順槽溜子停運(yùn)致使采煤機(jī)停止運(yùn)行,這是影響采煤機(jī)開機(jī)率的主要因素。當(dāng)有大塊煤或巖石砸于順槽溜子后或由于其他原因使順槽溜子停運(yùn)時,這時工作面采煤機(jī)也應(yīng)及時停止作業(yè),謹(jǐn)防因煤量過大把工作面前部運(yùn)輸機(jī)壓住。
2)因必要的機(jī)電檢修對采煤機(jī)開機(jī)率造成影響。在日常生產(chǎn)中,為確保采煤機(jī)的安全可靠連續(xù)運(yùn)行,應(yīng)做好采煤機(jī)的檢修工作,這也是影響采煤機(jī)實(shí)際開機(jī)率的重要因素,但日常停電檢修作業(yè)必不可少,這是確保采煤機(jī)正常運(yùn)行的關(guān)鍵工作[2-3]。
3)開缺口放炮對采煤機(jī)開機(jī)率造成影響。當(dāng)上缺口與下缺口需進(jìn)行打眼放炮作業(yè)時,不僅應(yīng)停止采煤機(jī)作業(yè),而且應(yīng)停止運(yùn)輸機(jī)作業(yè),并且應(yīng)讓現(xiàn)場人員撤出,直到炮煙散盡后,才可允許工作人員返回作業(yè),若無需開缺口,則不會存在此項(xiàng)因素影響采煤機(jī)開機(jī)率。
4)缺口串工字鋼梁對采煤機(jī)開機(jī)率造成影響。在實(shí)際生產(chǎn)中,當(dāng)上、下缺口向前串鋼梁時,為確保作業(yè)的安全性,時常需讓前部溜子停止運(yùn)行,當(dāng)采煤機(jī)在周圍割煤時,也應(yīng)讓采煤機(jī)停止運(yùn)行。
5)下部推溜子頭對采煤機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)造成影響,在采煤機(jī)向下割煤過程中,若與前移前部溜子頭正好相遇,則必須停止采煤,應(yīng)等采煤機(jī)推過溜子后方后,才可繼續(xù)進(jìn)行割煤作業(yè)[4]。
6)因煤倉過滿無法繼續(xù)放煤而影響采煤機(jī)繼續(xù)作業(yè)。所用煤倉容量過小,易發(fā)生滿倉或不及時清理煤倉造成煤倉過滿等,都會造成采煤無法繼續(xù)割煤。部分偶發(fā)因素影響。如采煤作業(yè)過程中相關(guān)機(jī)電設(shè)備發(fā)生故障、采煤機(jī)油液不足、礦井瓦斯超限、相關(guān)泵站壓力不足、因缺水采煤機(jī)無法噴霧等這些因素都會造成采煤機(jī)停機(jī),影響采煤機(jī)實(shí)際開機(jī)率。
7)其他因素影響。如在生產(chǎn)過程中沒有及時前移支架,溜子沒有推靠硬幫,以致無法連續(xù)割煤,偶遇斷層或工作面煤壁發(fā)生片幫現(xiàn)象,需進(jìn)行超前移架,當(dāng)采煤機(jī)割煤過程中遇到上述現(xiàn)象時,必須待液壓支架把待割煤處的幫、頂都支護(hù)牢固,確保安全后,才能進(jìn)行割煤作業(yè)。
1)在順槽處砸大塊煤與大塊巖石影響運(yùn)輸機(jī)工作。這種影響在沒有配備破碎機(jī)的工作面表現(xiàn)較明顯,采煤機(jī)割出來的大塊煤與后部放出來的大塊煤都應(yīng)在順槽處破碎好后,才能運(yùn)向煤倉,這樣可防止發(fā)生堵倉。
2)順槽處因砸大塊煤與巖石造成的停機(jī)次數(shù)最多,需頻繁停機(jī),但每次停機(jī)時間都不會太長。若在整個采煤工序中加設(shè)破碎機(jī),這樣可大幅縮短影響正常生產(chǎn)的時間。
3)進(jìn)行大班檢修作業(yè),必須停運(yùn)順槽運(yùn)輸機(jī)。日常生產(chǎn)中,每天都有固定時段為機(jī)電人員檢修時間,此時必須停運(yùn)運(yùn)輸機(jī)以方便檢修人員檢修。
4)推工作面前部溜子頭時,有時為方便作業(yè)需停運(yùn)順槽溜子。這種情況并不是必然影響因素,有時需停順槽溜子,有時可以不停。
5)串下缺口工字鋼。在此項(xiàng)操作中,為確保作業(yè)安全,時常需停運(yùn)順槽溜子[5]。
6)因皮帶機(jī)停運(yùn)被迫停順槽溜子。當(dāng)有大塊煤卡住皮帶尾部或皮帶機(jī)托輥環(huán)發(fā)生損壞等必須停運(yùn)皮帶時,順槽溜子也應(yīng)及時停運(yùn)。
7)煤倉過滿,無法繼續(xù)裝煤,不得不停溜子。當(dāng)煤量過多,煤倉過滿時,應(yīng)及時停運(yùn)順槽運(yùn)輸機(jī)。
8)其他偶發(fā)因素造成順槽運(yùn)輸機(jī)停運(yùn)。如發(fā)生開關(guān)掉閘故障、給溜子換彎大梁,順槽運(yùn)輸機(jī)斷鏈等這些因素使運(yùn)輸機(jī)開機(jī)率降低。
1)加強(qiáng)日常檢修作業(yè),做好設(shè)備檢修工作,讓機(jī)械設(shè)備及電器設(shè)備發(fā)生故障的幾率盡量降低。
2)工作面增設(shè)砸大塊煤炭與矸石的人員,可在至工作面前部溜子頭處6~7 m之間設(shè)專人負(fù)責(zé)砸采煤機(jī)割煤時形成的大塊煤。在此過程中,后部溜子仍可繼續(xù)放煤。
3)應(yīng)給順槽配備破碎機(jī),方便破碎大塊煤與大塊巖石,大幅縮短破碎耗時,顯著提高開機(jī)率。若采用人工砸順槽大塊煤與巖石,不僅效率低,而且工人因勞動強(qiáng)度大,時常會影響工作面開機(jī)率。
4)科學(xué)、合理地協(xié)調(diào)各個生產(chǎn)環(huán)節(jié),讓彼此間的不利影響盡量小。當(dāng)采煤機(jī)在割機(jī)尾處煤時,及時推下頭溜子頭,這樣不必停止采煤機(jī)連續(xù)作業(yè)。
5)應(yīng)依據(jù)煤倉可放煤多少來進(jìn)行放煤、割煤,所放的煤與所割的煤量應(yīng)適中,避免因煤量過大導(dǎo)致煤倉溢煤,影響正常生產(chǎn)。
6)現(xiàn)場作業(yè)人員應(yīng)集中精力,全神貫注工作,尤其是下午班的作業(yè)人員與夜班作業(yè)人員,由于人們較易犯困,必須時刻保持旺盛精力,提高警惕,對現(xiàn)場作業(yè)情況進(jìn)行實(shí)時觀察,一旦發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時想方設(shè)法解決,盡量把故障損失降到最低,以有效縮短人為耽誤時間,提高工作面設(shè)備開機(jī)率[6]。
設(shè)備開機(jī)率是影響綜采放頂煤工作面高產(chǎn)、高效的主要因素,通過分析綜采放頂煤工作面采煤機(jī)開機(jī)率影響因素與順槽運(yùn)輸機(jī)開機(jī)率影響因素,并結(jié)合實(shí)際情況,采用相關(guān)整改方案及時進(jìn)行整改,可顯著提高綜采放頂煤工作面設(shè)備開機(jī)率,有效提高采面生產(chǎn)能力。
參考文獻(xiàn)
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