王連明
(河南安鋼集團舞陽礦業(yè)有限責任公司 )
鐵山礦東選廠自增加磨前預選系統以來,經不斷改進與調整,干礦處理量基本穩(wěn)定在71 t/h。鐵山礦露天開采即將轉入井下,將為東選廠提供鐵品位25%的低品位原礦,東選廠處理能力需要提升。為進一步發(fā)掘預選系統潛能,提升干礦處理量,選廠于2017年2月開始調查制約磨前系統處理能力提高的因素,并提出優(yōu)化改進措施,以增加預選機處理能力,提高磨機處理量,達到進一步降低磨礦成本的目的。
鐵山礦原礦破碎至-12 mm后儲存在礦倉,倉下設置多個排礦口,礦石經倉下收集皮帶機(以下稱101#皮帶)、上料皮帶機(以下稱102#皮帶)輸送到磨前預選機。
1.1 皮帶機問題
101#皮帶采用水平固定布置的方式安裝,功能是收集原礦并輸送至機頭,然后卸料至102#皮帶尾部。102#皮帶采用傾斜固定布置的方式安裝,傾角10°,功能是接收轉運礦料,直接給預選機喂料。101#皮帶和102#皮帶設計輸送能力相同,設計輸送量120 t/h,低于目前預選機處理能力。101#皮帶配置有帶速調控器,可通過帶速調控實現輸送量的增加或減小。
實際運行時,101#皮帶和102#皮帶礦料銜接有偏差。一是102#皮帶運轉時纏繞膠帶跑偏,輸送能力受限,漏料增多,輸送效果差;二是101#皮帶機頭落料點與102#皮帶機尾接料點沒有重合,有一定水平距離,加上皮帶容易跑偏,接收點存在不確定性,雖經導料板引導落料,效果也不理想[1]。
1.2 預選機問題
目前磨前預選系統預選機為YCTS1224型,電機功率18.5 kW,干礦處理量71 t/h。提升處理量,需要解決一些問題。
1.2.1 用水量不足
預選機采用濕法強磁選,筒表磁場強度360 kA/m,礦漿濃度30%。以干礦處理量71 t/h計算,需水量165 m3/h。當干礦處理量增加到100 t/h時,需增加水量68 m3/h。目前東選廠水網供水能力飽和,除新增供水管網補充用水外,考察磨前預選系統,結合東選廠磨礦工藝現狀,改進磨前預選工藝流程,優(yōu)化設備功能,挖掘磨前預選系統自身潛能,使增加皮帶輸送能力和滿足用水量需求成為可能[2]。
1.2.2 操作技術不規(guī)范
104預選機上料皮帶跑偏引起落料點偏離,篦子卡堵改變布料均勻性;輸送量少、排礦量小,排礦間隙反而較大,排礦效果差。204預選機運行良好,僅磁偏角小,磁性礦容易在排礦間隙內輕微擁堵。稍后進入的磁性礦受磁場力和滾筒周向力共同作用,推動前面進入的磁性礦相互擁擠快速排出,從而加劇筒體表面和底箱護板磨損[3]。304預選機排礦效果差的原因和104預選機相同,需要改善運行條件。
2.1 改進皮帶機
首先,以102#皮帶頭部主動滾筒為基準校核尾部滾筒高度、平行度、定位尺寸準確度,逐步校核各支架,直至將誤差值控制在合理范圍。其次,以102#皮帶接料點為基準,測定接料點和目前落料點水平距離,該距離作為101#皮帶頭部和尾部滾筒的平行移動目標值,且沿101#皮帶中心線平移,直至接料點和落料點重合。101#皮帶電機、減速機定位尺寸同時作相應調整,電機、減速機、膠帶及長度則維持原狀。
2.2 改進預選機
(1)上料皮帶供料充足、穩(wěn)定是提升預選機干礦處理量的保障,糾正皮帶跑偏使其料滿且不撒料。
(2)替換、重新分配部分沖洗水和預選尾礦泵排出的部分礦漿水,填補預選機用水缺口。
(3)規(guī)范預選機操作技術,主要從卸料方式、卸料高度、排礦間隙、工作間隙、磁偏角等方面進行改進。①卸料方式。磁性礦隨預選機滾筒轉至排礦口,原來采用設置在接礦箱上部的噴淋裝置噴淋加水進行濕法卸礦。改變加水裝置,取消噴淋裝置,實現滾筒表面干法卸礦;②卸料高度一般指磁性礦隨滾筒轉至排礦口脫落時,磁系上沿與接料板上沿的相對值。卸料高度大于0,磁性礦脫離滾筒速度快;小于等于0,磁性礦脫離滾筒速度慢,具體卸料高度根據磁性礦粒度大小而定。該預選機排出的磁性礦粒度-12 mm,結合卸料方式改變和實踐效果,認為卸料高度上限值取30~50 mm比較適宜;③排礦間隙。預選機給礦品位高、處理量大,排礦間隙增大;處理量大、給礦品位低,排礦量小,則排礦間隙也小。目前該預選機排礦間隙設置為50 mm較為合適,給礦品位一定時,排礦間隙隨給礦處理量增加而增大;④較長的工作間隙需要較大的處理量,具體由分選效果而定;⑤磁偏角的測定有一定難度,可以在以卸料高度50 mm為基準調整磁系上沿,磁系上沿與卸料高度一致即可。
2.3 調整和優(yōu)化脫水篩
脫水篩安裝在預選機下部,用于處理預選機拋尾,分離石渣與水。
2.3.1 脫水篩功能優(yōu)化
現場使用的ZKS1020型脫水篩為直線振動篩,主要是對篩上產品進行脫水,以利于皮帶運輸,再進行分選回收磁性礦。另外,脫水篩還具有提升水質的作用。對脫水篩功能進行優(yōu)化,成為脫渣篩,通過“脫渣”生產合格凈水,以直接回收利用,但需優(yōu)化脫水篩參數、結構[4]。
2.3.2 參數調整
2.3.2.1 振幅調整
脫水篩由雙電機驅動,雙振幅7±1 mm,對于排礦粒度而言,振幅偏高,篩筐內礦料振動幅度過大,強烈沖擊篩面,加劇篩板損壞速度;同時激振器軸承受徑向沖擊力大,易損壞。結合預選機處理量、給礦粒度和相關文獻,將雙振幅調整為5±1 mm較為妥當。
2.3.2.2 電動機振頻和功率的調整
現場脫水篩電機轉速1 455 r/min,轉速偏高,屬高頻振動,激振力較大,軸承受交變應力次數增加,影響軸承使用壽命。通過查閱說明書和有關文獻,由技術人員將轉速調整到960 r/min,較好地滿足直線振動篩脫渣的需要。
電機功率2×5.5 kW,轉速降低到960 r/min時,根據設計手冊,選取電機功率2.2,3,3.5,4 kW其中一種比較合適。
2.3.2.3 其他調整
脫水篩篩面傾角由-5 °改為0 °,減小篩孔尺寸至0.5 mm,提高水質。
2.4 預選尾礦泵調整
2.4.1 功能調整
預選尾礦泵原用來輸送篩下+2 mm尾礦漿液(濃度約2.8%)到濃縮池,水、尾砂分離后,水進入蓄水池再循環(huán)利用。將預選尾礦泵功能調整為篩下回收水泵,供應生產循環(huán)用水。
2.4.2 預選尾礦泵工藝調整
在尾礦漿水排出總管路上鋪設分支管路,利用部分濃度2.8%的漿液水替代對水質要求不高的沖洗水,如用于分級機溢流槽沖洗水等。原沖洗水則用作預選機補充水,實現供水轉換,滿足因預選機處理量增加產生的補加水量需要。
預選機處理能力增加后,年原礦處理量增加到57萬t,多生產鐵精礦11.4萬t,年增加經濟效益1 140萬元,經濟效益較為明顯。
鐵山礦東選廠通過使101#皮帶接料點和102#皮帶落料點重合,從卸料方式、卸料高度、排礦間隙、工作間隙、磁偏角等方面規(guī)范預選機操作技術,為使脫水篩發(fā)揮“脫渣篩”的功能,以回收篩下凈水,同時優(yōu)化脫水篩電機參數,以提升篩下凈水水質,改造管路以替換、重新分配部分沖洗水和預選尾礦泵排出部分的漿水,填補預選機用水缺口,最終實現原礦產量提升后,預選機處理能力的提高和所需水量的供給,每年可增加經濟效益1140萬元,符合礦業(yè)公司公司精細化管理與低成本運行的戰(zhàn)略要求。
[1] 鄒偉斌.提高水泥粉磨系統預粉磨能力的實踐[J].新世紀水泥導報,2017,23(2):15-20.
[2] 鄒偉斌,鐘運強.聯合粉磨改造為半終粉磨系統的實踐[J].新世紀水泥導報,2017,23(3):27-31.
[3] 胡宏剛,鄒偉斌,王中鴿.輥壓機水泥聯合粉磨系統的試產與調整[J].新世紀水泥導報,2011,17(3):40-42.
[4] 胡海祥.中礦選擇性分級再磨新技術磨-浮新工藝機理及應用研究[D].武漢:武漢理工大學,2011.