顧 默
(同煤集團調(diào)度室,山西 大同 037003)
大同煤礦集團有限責(zé)任公司是一個有著悠久煤炭開采歷史的大型國有企業(yè),隨著煤炭開采時間的不斷延長,侏羅系資源已經(jīng)所剩無幾,開采深度不斷增加已經(jīng)逐步轉(zhuǎn)入石炭系開采,石炭系放頂煤工作面現(xiàn)已成為同煤集團生產(chǎn)的主力軍。同煤集團在放頂煤尤其是石炭系特厚煤層放頂煤開采方面,在國內(nèi)一直處于行業(yè)主導(dǎo)領(lǐng)先地位,隨著科技的進步和不斷的進步鉆研探索,同煤集團在放頂煤開采方面不斷推陳出新、不斷地刷新放頂煤開采的新記錄。
為了進一步縮短割煤時間,給放頂煤留有充足的時間,從增加支架的追機速度和加快機組的割煤速度兩方面入手,而機組的割煤速度液壓支架的追機速度所決定,所以先增加支架的追機速度后加快機組的割煤速度。
石炭系工作面的乳化液泵站系統(tǒng)配備為4套,兩用兩備,由于備用設(shè)備啟動次數(shù)較少,而且很少有用到兩臺備用泵站同時開啟的情況,所以兩套備用泵站的配備在一定程度上是一種浪費,為了改善這一狀況,盡可能地利用設(shè)備,減小浪費,同時為了增加液壓支架的追機速度,對支架供液管路進行了改造,在原來2趟進液2趟回液的基礎(chǔ)配備上,多增加1趟進液管路,改造為3進2回,泵站也由原來的兩用兩備變更為三用一備,這樣支架供液量增加,例如馬脊梁礦3#8111工作面的乳化泵型號為BRW400/31.5,經(jīng)過改造后泵站流量由原來的800L/min增加為1200 L/min,隨著工作面乳化液流量的加大,單架液壓支架移動的移動速度增加約15%,這就縮短了采煤機割煤速度,從而縮短割煤時間。
石炭系工作面所采用的機組,截割電機功率均過剩,割煤速度的提升主要受支架追機速度影響,追機速度提高后,機組的割煤速度自然提高。采煤機在空載情況下,移動速度可以達到12.8 m/min(麻家梁礦艾柯夫機組),割煤過程中,在液壓系統(tǒng)未改造之前,麻家梁礦機組在正常情況下割煤速度在2.5~3.5 m/min(采高3.8 m),馬脊梁礦機組在正常情況下割煤速度維持在5.5~6m/min(采高3.3 m),經(jīng)過液壓系統(tǒng)改造,增大乳化液流量后,麻家梁礦機組的速度達到了5 m/min,馬脊梁礦機組速度也增加到了8 m/min,采煤機割煤速度的加快,給放頂煤提供了充足的放煤時間,不僅實現(xiàn)了“精采細采”的目的,提高了頂煤回收率,同時也進一步有效縮短了循環(huán)時間,為工作面高產(chǎn)高效提供了保障。
水壓致裂技術(shù)通常應(yīng)用在處理臨空巷道壓力大的情況(提前卸壓),通過不斷創(chuàng)新與探索,在放頂煤生產(chǎn)過程中也采用了水壓致裂技術(shù)。
在工作面初采切巷進行水壓致裂,可以對頂板、頂煤進行弱化,工作面推進至15 m范圍內(nèi)頂煤便可以完全冒落,未采取水壓致裂的工作面頂煤完全冒落范圍大約在40~50 m之間,實施水壓致裂后,工作面正常達產(chǎn)的距離與時間縮短,產(chǎn)出的煤量增多,以長度200m,煤厚15 m的工作面計算,初采期間實行水壓致裂一個工作面可以增產(chǎn)約0.11 Mt煤。
目前同煤集團正在大力推行小煤柱,石炭系放頂煤工作面停采線距最近的盤區(qū)巷道距離不得大于80 m,根據(jù)以往經(jīng)驗,停采線距盤區(qū)巷道距離一般為130~150 m,距離太短容易對盤區(qū)巷道造成損壞,工作面回采末采期間對頂板進行水壓致裂后,使工作面上方老頂卸壓,壓力不再向盤區(qū)巷道傳遞,既保護了盤區(qū)巷道,又使回采工作面煤量得到大大的回收,以長度200m,煤厚15 m的工作面計算,未采期間實行水壓致裂一個工作面可以增產(chǎn)約0.5 Mt煤。
目前石炭系放頂煤工作面采煤機的截深一般為800 mm,為了提高單產(chǎn),對石炭系工作面割煤截深及放煤步距進一步優(yōu)化,麻家梁礦14205工作面在設(shè)備不做大幅改造的情況下率先將采煤機的滾筒截深由800mm變更為900 mm,割煤步距與放煤步距均由原來的800mm優(yōu)化為900 mm,工作面設(shè)備僅對過渡支架進行了改造:原過渡支架推移行程850mm,有效行程達不到900 mm,不改變過渡推移機構(gòu)的前提下,過渡支架必須分兩次推溜、兩次拉架,工作程序變得復(fù)雜,所以對7架過渡支架推移機構(gòu)進行改造,增加有效推移行程達到900 mm。
放頂煤工作面產(chǎn)量的關(guān)鍵在放煤,為了進一步提高石炭系工作面產(chǎn)量,同煤集團進行了深入的放頂煤研究與探討,并與相關(guān)院校開展了合作,切實可行地做到了一礦一策,主要成果如下:
麻家梁礦:之前麻家梁放煤工藝為機組前后各安排1名放煤工進行放煤,前部放煤量較少,塊矸較多,后部煤量初次放煤后,還存在少量頂煤不能充分放盡,針對這個問題,麻家梁著手對放頂煤工藝進行研究并改進,現(xiàn)采用單輪間隔放煤的放煤工藝,工作面仍布置2名放煤工,1#放煤工第一輪滯后機組10架進行間隔粗放,放1、3、5、7、9單號支架上部頂煤,2#放煤工第二輪滯后機組20架進行頂煤情況觀察并補放、精放,放2、4、6、8、10雙號支架上部頂煤。改變放煤工藝后,頂煤得到充分利用,通過第二次精放后,工作面頂煤充分放盡,有效提高工作面產(chǎn)量及洗選率。
馬脊梁礦:由于煤層相對其他千萬噸礦井煤厚較?。? m左右),之前采用“一刀一放”的工藝,頂煤回收困難且頂煤冒落不完全,不僅循環(huán)時間受影響,工作面的回收率也僅能勉強達到85%,改用“兩刀一放”的循環(huán)方式,放煤時采用兩輪間隔放煤,放煤工前后分成兩組,一組放單號支架頂煤,一組放雙號支架頂煤,重復(fù)兩次即可將頂煤放凈,不僅循環(huán)時間進一步縮短,也使提工作面回收率達到了87%。
塔山礦:塔山礦煤層屬于特厚煤層,煤層厚度平均在20 m以上,為了使放頂工作更加細致,使頂煤回收工作進一步完善,生產(chǎn)技術(shù)處與塔山礦開展合作,創(chuàng)造出了“大中小微放煤法”。該工藝采用“一刀一放”正規(guī)循環(huán)作業(yè)。采用分段間隔4級一次性放煤工藝,工作面分4段放煤,每班安排4名放煤工負責(zé)4個區(qū)域的放煤工作。每8個支架為一組,按照“大”、“微”、“小”、“微”、“中”、“微”、“小”、“微”順序逐架標(biāo)志(大:大放支架;中:中放支架;?。盒》胖Ъ埽晃ⅲ何⒎胖Ъ埽?,每名放煤工分別在分段范圍內(nèi)先放“大”返回再放“中”;返回再放“小”,然后依次放“微”,必須放完一個支架再進行下一個支架放煤,做到“聽矸關(guān)窗”。
1)乳化液供液系統(tǒng)由“2進1回”改造為“3進2回”,支架中的乳化液流量增大,支架的移動速度可以得到有效加快,為采煤機割煤速度進一步提高,循環(huán)時間進一步縮短提供了基本保障。
2)水壓致裂在工作面生產(chǎn)過程中的應(yīng)用。初采使用水壓致裂可以弱化工作面頂板頂煤,使頂煤可以盡快有效地冒落,工作面可以很快達產(chǎn);為了響應(yīng)集團公司石炭系綜放工作面停采線距盤區(qū)巷道不得超過80 m,在工作面回采末期對工作面進行水壓致裂,可以有效地切斷工作面老頂與盤區(qū)巷道頂板的聯(lián)系,向盤區(qū)巷道傳遞的回采應(yīng)力有效地衰減,既保護了盤區(qū)巷道,又提高了工作面回收產(chǎn)量。
3)不對工作面設(shè)備進行大規(guī)模改造地情況下,適當(dāng)加大采煤機滾筒,使煤機截深加大,進一步改變工作面放煤步距,使工作面回收效率大大提高,也為進一步提高工作面產(chǎn)能提供了有效思路。放頂煤工藝的改進,也加快了工作效率,提高了工作面產(chǎn)量。