李家璐
(同煤廣發(fā)化學(xué)工業(yè)有限公司,山西 大同 037000)
同煤廣發(fā)化學(xué)工業(yè)有限公司引進(jìn)的Shell粉煤氣化裝置于2012年投產(chǎn)使用,氣化壓力4.0 MPa,氣化產(chǎn)出的粗煤氣中有效氣含量H2和CO達(dá)到87%~88%,其中CO含量可達(dá)68%~69%;粗煤氣中水汽比0.3。該項(xiàng)目應(yīng)用的是殼牌煤粉加壓氣化工藝,原煤進(jìn)料為干煤粉,液態(tài)排渣。排渣系統(tǒng)具有較高可靠性,支撐以及傳動(dòng)軸承位于設(shè)備外部區(qū)域,便于維修與維護(hù),具有優(yōu)良的負(fù)載調(diào)節(jié)功能。對(duì)排渣系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造能達(dá)到良好的節(jié)水節(jié)電效果,降低人員作業(yè)強(qiáng)度,提高灰渣綜合利用率,推動(dòng)企
業(yè)文明生產(chǎn),具有顯著的綜合效益。
撈渣機(jī)的設(shè)計(jì)功率較小,實(shí)際使用時(shí)不能達(dá)到生產(chǎn)需求,使得灰渣大量積累;也會(huì)使撈渣機(jī)運(yùn)行負(fù)荷不斷增加,鏈條易跑偏使兩側(cè)受力不均勻而發(fā)生卡斷現(xiàn)象。
撈渣機(jī)設(shè)計(jì)的冗余量較小,當(dāng)鏈條跑偏時(shí)撈渣數(shù)量顯著減少,排渣無法在相應(yīng)的時(shí)間間隔中完全被撈出?;以粩嗬鄯e會(huì)使撈渣機(jī)工作負(fù)荷逐漸增加,尤其是排渣作業(yè)剛剛完成時(shí)沉積與渣池底部位置的灰渣數(shù)量相對(duì)較多,撈渣過程中刮板受到相對(duì)大的阻力,使得撈渣機(jī)驅(qū)動(dòng)電機(jī)負(fù)荷增大,當(dāng)電流超出了極限電流上限值時(shí)會(huì)出現(xiàn)電機(jī)跳車?;以袝?huì)存在一定數(shù)量細(xì)渣或者一些煤泥,細(xì)渣和煤泥等極易粘于刮板上,導(dǎo)致?lián)圃鼨C(jī)運(yùn)行負(fù)荷增大,易發(fā)生電機(jī)跳車,且易使撈渣機(jī)鏈條發(fā)生斷裂。
隨著撈渣機(jī)投入運(yùn)行時(shí)間不斷加長(zhǎng),主鏈輪會(huì)發(fā)生一定磨損;鏈條強(qiáng)度較低時(shí),鏈條同樣將逐漸變長(zhǎng)。主鏈輪磨損不斷嚴(yán)重時(shí),主鏈輪再與鏈條咬合之后便無法脫離開來,出現(xiàn)夾鏈,造成撈渣機(jī)出現(xiàn)跳車,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致刮板發(fā)生變形。
灰渣輸送皮帶出現(xiàn)問題相對(duì)不太嚴(yán)重,但在一定程度上影響到生產(chǎn)效率。皮帶存在輸送灰渣時(shí)回程攜帶數(shù)量較多、托輥部件磨損較為嚴(yán)重、皮帶易跑偏等問題。這些問題的根源是灰渣中包含的煤泥和細(xì)渣顆粒較小,容易附著于皮帶表面,難以徹底清除。
經(jīng)過實(shí)際驗(yàn)證得出,增加刮板部件的數(shù)量以及寬度是最為可行的方案,把刮板部件的間距值從間隔九環(huán)轉(zhuǎn)變成間隔七環(huán),并且將每一塊刮板的寬度值均增加20 cm。通過上述改造之后,撈渣機(jī)實(shí)際運(yùn)行的效率要較之前提升約12%左右。
撈渣機(jī)發(fā)生故障需要停機(jī)維修時(shí),將灰渣鎖斗通向撈渣機(jī)的手動(dòng)閥門關(guān)閉,將通往臨時(shí)渣池的手動(dòng)閥門打開,灰渣經(jīng)由臨時(shí)管道輸送至臨時(shí)渣場(chǎng)中?;以c水經(jīng)過分離處理之后輸送至臨時(shí)渣池通過裝載機(jī)等設(shè)備進(jìn)行清理。原煤所包含的灰分相對(duì)較高、排渣量顯著增加時(shí),也可適時(shí)開啟臨時(shí)排渣系統(tǒng),防止撈渣機(jī)設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)行,確保排渣系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。
在灰渣輸送長(zhǎng)皮帶及短皮帶機(jī)頭落灰渣位置、緊靠著滾筒沿皮帶垂直方向上加設(shè)清掃裝置,在機(jī)頭靠后部位同時(shí)加設(shè)輔助刮刀,在機(jī)尾部分內(nèi)側(cè)位置加設(shè)空段清掃裝置,可以確保皮帶表面所附著的細(xì)顆粒和煤泥被有效清理,減少對(duì)托輥的磨損,確保皮帶輸送設(shè)備能夠更加穩(wěn)定與可靠的運(yùn)行。
排渣系統(tǒng)經(jīng)過上述改造之后,撈渣機(jī)平穩(wěn)運(yùn)行;氣化爐滿負(fù)荷情況下,撈渣機(jī)設(shè)備依舊能夠正常工作,未出現(xiàn)跳車以及部件損壞。個(gè)別情況下原煤灰分超過了25%,灰渣產(chǎn)生數(shù)量增加導(dǎo)致存在一定的積渣,切換至臨時(shí)排渣系統(tǒng),確保了排渣系統(tǒng)穩(wěn)定、可靠運(yùn)行。技術(shù)改進(jìn)后皮帶回程很少出現(xiàn)帶渣,無需安排專人清理;皮帶托輥之前3天更換一個(gè),技術(shù)改造后平均15天更換一個(gè)。排渣系統(tǒng)效率顯著提升,設(shè)備維護(hù)的成本明顯減少,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。
殼牌煤氣化生產(chǎn)工藝是一種先進(jìn)的工藝,其實(shí)際運(yùn)行效果很大程度上受制于配套裝置的運(yùn)行情況,尤其是排渣系統(tǒng)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行有較大影響。對(duì)排渣系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)能夠有效提升運(yùn)行效率,降低故障發(fā)生概率,從而確保系統(tǒng)穩(wěn)定、可靠運(yùn)行。
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