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      鞍鋼3200 m3高爐銅冷卻壁破損維護(hù)實(shí)踐

      2018-02-06 03:11:37謝明輝曾宇佟敏英李曉春
      鞍鋼技術(shù) 2018年1期
      關(guān)鍵詞:金屬軟管柱狀鞍鋼

      謝明輝,曾宇,佟敏英,李曉春

      (鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠,遼寧 鞍山 114021)

      2000年以后,銅冷卻壁在我國大型高爐開始廣泛應(yīng)用。在高爐爐腹、爐腰、爐身下部高負(fù)荷的區(qū)域使用銅冷卻壁,利用銅冷卻壁的高導(dǎo)熱性、易形成渣皮等特點(diǎn),大幅度延長了高爐爐身冷卻壁的使用壽命。但高爐爐役中、后期,銅冷卻壁破損時(shí)有發(fā)生,對(duì)高爐順行、焦比產(chǎn)生不利影響。鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠3號(hào)高爐使用的是軋銅冷卻壁,由于軋銅冷卻壁高爐自身結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),給維護(hù)工作帶來一定困難。通過對(duì)爐體冷卻壁破損進(jìn)行維護(hù)攻關(guān),成功地實(shí)施了冷卻壁穿管、安裝柱狀銅冷卻器、壓漿造襯、爐皮噴水等措施。在冷卻壁大量損壞的情況下,保證了高爐的穩(wěn)定順行,獲得了較好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。

      1 爐身冷卻壁破損情況

      1.1 鞍鋼3號(hào)高爐爐身冷卻壁結(jié)構(gòu)

      鞍鋼3號(hào)高爐于2005年12月24日投產(chǎn),高爐有效容積3200 m3。爐體采用板壁結(jié)合冷卻方式,在爐腹下部使用4層銅冷卻板,爐腹上部至爐身下部使用4段銅冷卻壁。銅冷卻壁為軋制銅板結(jié)構(gòu),厚度為125 mm,熱面加工多個(gè)燕尾槽,燕尾槽間距為104 mm,燕尾槽深度35 mm、寬度為50 mm,以固結(jié)氮化硅結(jié)合碳化硅耐火材料,每塊有4通道當(dāng)量直徑Ф50 mm水道,通道間距220 mm。鞍鋼3號(hào)高爐銅冷卻壁結(jié)構(gòu)參數(shù)見表1。

      表1 鞍鋼3號(hào)高爐銅冷卻壁結(jié)構(gòu)參數(shù)

      1.2 鞍鋼3號(hào)高爐冷卻壁破損情況

      2010年3月鞍鋼3號(hào)高爐因爐缸磚襯溫度高,高爐進(jìn)行大修,于2010年5月26日投產(chǎn)。大修期間更換爐底、爐缸磚襯及爐缸冷卻壁,但爐身冷卻壁沒有更換。2013年9月爐身下部9段及10段冷卻壁陸續(xù)出現(xiàn)破損現(xiàn)象,2014年1月破損趨勢(shì)開始加快,截止2015年3月中修前,冷卻壁水管共破損164根,破損比例達(dá)到42.7%,其中9段、10段冷卻壁水管分別破損11.2%、72.4%,破損水管呈現(xiàn)集中分布的特點(diǎn),最嚴(yán)重的區(qū)域連續(xù)破損水管數(shù)量為81根。2015年3月中修更換冷卻壁時(shí)發(fā)現(xiàn),個(gè)別破損嚴(yán)重的區(qū)域,冷卻壁已經(jīng)完全燒損。期間采取了冷卻壁穿管、安裝微型銅冷卻器、壓漿造襯、爐皮噴水等一系列措施,保證了高爐安全生產(chǎn)并獲得了較好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。鞍鋼3號(hào)高爐爐身冷卻壁損壞情況見表2。

      表2 鞍鋼3號(hào)高爐爐身冷卻壁損壞情況

      2 爐身冷卻壁破損后的維護(hù)措施

      2.1 銅冷卻壁穿金屬軟管

      冷卻壁穿管技術(shù)是指在冷卻壁破損后,為了防止冷卻水大量漏入爐內(nèi),向冷卻壁破損的水管內(nèi)部穿入金屬軟管,恢復(fù)冷卻壁的部分冷卻功能[1]。冷卻壁穿管技術(shù)在高爐爐身使用鑄鐵冷卻壁時(shí)就開始使用。由于鑄鐵冷卻壁內(nèi)部水管為鑄造的無縫鋼管,轉(zhuǎn)彎處為圓弧形,穿管作業(yè)比較容易。鞍鋼3號(hào)高爐爐身所采用的是軋制銅板冷卻壁,每塊冷卻壁內(nèi)有4條冷卻通道,均為鉆孔形成。本文按習(xí)慣將冷卻通道仍稱為冷卻壁水管。水管為圓孔,直徑為50 mm。水管在冷卻壁的兩端轉(zhuǎn)彎處為直角彎。穿管用的金屬軟管直徑有32 mm和21 mm兩種規(guī)格,冷卻壁水管破損后首先穿入直徑為32 mm的金屬軟管。金屬軟管破損后再穿入直徑為21 mm的金屬軟管。

      起初冷卻壁穿管工作很不順利,金屬軟管到達(dá)冷卻壁水管直角彎處便卡住了,每次16 h休風(fēng)只能穿入1~2根金屬軟管。破損冷卻壁只能繼續(xù)通工業(yè)水冷卻,致使向高爐內(nèi)大量漏水,對(duì)高爐順行和焦比產(chǎn)生不利影響。經(jīng)過多次嘗試,逐漸摸索出軋銅冷卻壁穿管的操作方法和技巧,因此,提高了穿管的速度和成功率,10 h休風(fēng)即可穿入10~15根金屬軟管,穿管成功率達(dá)到95%以上。金屬軟管內(nèi)通高壓凈環(huán)水冷卻,每根水管的冷卻水量為8~10 m3/h。由于受冷卻壁破損程度、高爐內(nèi)不同區(qū)域煤氣流、下料速度等因素的影響,冷卻壁穿管的壽命差別很大。壽命最長的可達(dá)5個(gè)月,壽命最短的只有2個(gè)月左右。實(shí)踐證明,冷卻壁破損后采用穿管恢復(fù)冷卻功能的方法是可行而且有效的。

      2.2 安裝微型冷卻器

      高爐冷卻壁破損后安裝微型柱狀冷卻器在多個(gè)企業(yè)有比較廣泛的應(yīng)用[2]。高爐采用鑄鐵冷卻壁的情況下,在冷卻壁上面鉆孔比較容易。采用銅冷卻壁以后,由于銅冷卻壁材質(zhì)較軟,普通鉆機(jī)在鉆孔時(shí),經(jīng)常出現(xiàn)夾轉(zhuǎn)頭的問題。鞍鋼3號(hào)高爐開始安裝柱狀銅冷卻器時(shí),鉆一個(gè)孔需要10~15 h,安裝速度十分緩慢。為了提高銅冷卻壁鉆孔速度,鞍鋼煉鐵總廠與鞍鋼附企冶煉工程技術(shù)服務(wù)公司合作共同開發(fā)銅冷卻壁鉆孔技術(shù)。經(jīng)過多次試驗(yàn),終于取得成功,鉆孔速度不斷提高,目前鉆一個(gè)孔的時(shí)間縮短到1 h左右,為大量安裝柱狀銅冷卻器提供了技術(shù)保障。

      鞍鋼3號(hào)高爐采用的柱狀銅冷卻器規(guī)格為長度270 mm(從爐殼外部至銅冷卻器前端),直徑90 mm,采用高壓凈環(huán)水供水,水壓為1.6 MPa,流量為10~15 m3/h。鞍鋼3號(hào)高爐從2014年4月開始安裝柱狀銅冷卻器,至2015年2月累計(jì)安裝柱狀銅冷卻壁210個(gè)。安裝柱狀銅冷卻器位置示意圖見圖1所示。

      在安裝柱狀銅冷卻器的同時(shí)利用其自帶的壓漿孔進(jìn)行壓漿造襯。壓漿料采用剛玉、莫來石、藍(lán)晶石等優(yōu)質(zhì)原料配制,以液態(tài)合成樹脂做粘結(jié)劑,具有良好的壓入施工性能和較好的燒結(jié)性。灌漿采用的壓漿泵出口壓力為2.0 MPa,保壓5 min,每個(gè)柱狀銅冷卻器的壓入量控制200 kg。

      2.3 爐殼噴水冷卻

      隨著高爐冷卻壁破損情況的加劇,部分冷卻壁的冷卻水管已經(jīng)全部破損,只能采取外部噴水冷卻。在10段爐皮上方安裝噴水環(huán)管,采用高壓凈環(huán)水冷卻爐殼。為防止噴水流到鐵口區(qū)域,在8段爐皮安裝接水槽,排水進(jìn)入風(fēng)口平臺(tái)水槽內(nèi)。另外在爐皮上安裝測(cè)溫裝置,溫度信號(hào)傳輸?shù)礁郀t操作室內(nèi)電腦,高爐人員根據(jù)溫度變化調(diào)整爐殼噴水量。

      圖1 安裝柱狀銅冷卻器位置示意圖

      2.4 安裝爐皮無線測(cè)溫系統(tǒng)

      采用爐皮無線測(cè)溫系統(tǒng),用來監(jiān)測(cè)高爐爐皮外表面關(guān)鍵點(diǎn)溫度,建立數(shù)據(jù)曲線、存儲(chǔ)數(shù)據(jù)記錄。可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)高爐外部爐皮冷卻的實(shí)際工況,有效預(yù)防高爐冷卻壁失效所帶來的一系列嚴(yán)重事故,同時(shí)管理人員和操作人員分析存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。系統(tǒng)由無線測(cè)溫終端、無線中繼器、無線采集器及電腦構(gòu)成。無線測(cè)溫終端-S用磁力吸附在測(cè)量點(diǎn)上,測(cè)量出的溫度數(shù)據(jù)以無線方式發(fā)射,經(jīng)過若干個(gè)無線中繼器的轉(zhuǎn)發(fā),被無線采集器接收,無線采集器通過232串口線把溫度數(shù)據(jù)送入電腦,電腦對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。爐皮測(cè)溫系統(tǒng)示意圖見圖2。

      圖2 爐皮測(cè)溫系統(tǒng)示意圖

      3 結(jié)論

      (1)高爐爐腹、爐腰及爐身下部采用銅冷卻壁,有效地改善了冷卻效果,起到了穩(wěn)定渣皮的作用,但銅冷卻壁發(fā)生大量破損時(shí),由于銅冷卻壁自身的特性決定了爐體維護(hù)工作相比鑄鐵冷卻壁要困難,處理不好對(duì)高爐順行及焦比會(huì)產(chǎn)生較大影響。

      (2)銅冷卻壁破損初期,破損程度輕,采用冷卻壁穿金屬軟管,可防止破損冷卻壁漏水,有效恢復(fù)冷卻壁冷卻功能。

      (3)銅冷卻壁破損后期,破損數(shù)量增多,程度加重,多數(shù)冷卻壁已經(jīng)無法進(jìn)行冷卻壁穿管作業(yè)。只能將冷卻壁原有水管斷水,防止向爐內(nèi)漏水。此時(shí)可采用安裝柱狀銅冷卻器配合硬質(zhì)壓入造襯的措施,恢復(fù)冷卻壁部分冷卻功能,利用柱狀銅冷卻器向爐內(nèi)的突起穩(wěn)定渣皮,減緩冷卻壁破損速度。

      (4)安裝爐皮無線測(cè)溫系統(tǒng)可以對(duì)爐皮關(guān)鍵部位溫度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,利用其報(bào)警功能,一旦爐皮溫度超過警戒值,可及時(shí)采用措施,避免事故發(fā)生。

      [1]李懷遠(yuǎn),董漢東,李向偉.武鋼4號(hào)高爐延緩冷卻壁損壞的實(shí)踐[J].煉鐵,2004, 23(44): 11-14.

      [2] 張澤潤,楊占海,王長華,等.邯鋼8號(hào)高爐銅冷卻壁破損誘發(fā)爐況失常的處理[J].煉鐵,2016, 35(6):.50-52.

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