黎智昌
(中國鋁業(yè)廣西分公司裝備能源部,廣西 百色 531400)
溶出是拜爾法生產(chǎn)氧化鋁核心工序,溶出機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)率直接影響氧化鋁的產(chǎn)量和效率。溶出壓煮器必須定期隔離進(jìn)行清理,廣西分公司確定42天作為溶出機(jī)組壓煮器切換進(jìn)行停汽檢修的周期??s短溶出檢修時(shí)間,提高溶出機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)率可以增加氧化鋁產(chǎn)量,降低生產(chǎn)成本。投產(chǎn)初期溶出停汽檢修時(shí)間高達(dá)48小時(shí),之后不斷改進(jìn),檢修時(shí)間逐步縮短,到2014年計(jì)劃?rùn)z修時(shí)間18.5小時(shí),實(shí)際檢修時(shí)間20.2小時(shí),而且波動(dòng)很大。我們對(duì)此開展運(yùn)營轉(zhuǎn)型,成立了跨部門持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目,分析了影響檢修時(shí)間的因素,確定要采用標(biāo)準(zhǔn)化,精準(zhǔn)管控,來進(jìn)一步縮短檢修時(shí)間,提升管理水平。
從進(jìn)度、質(zhì)量、安全三個(gè)方面對(duì)停汽檢修全過程的停車放料卸壓、單管清洗、閃蒸系統(tǒng)檢修、料漿流程檢修、壓煮器切換、安全試驗(yàn)、后泵填料、單管填料、機(jī)組通汽升溫出料9個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行分析,查找關(guān)鍵改善點(diǎn)。
(1)停車放料卸壓,存在問題是操作標(biāo)準(zhǔn)有缺失。生產(chǎn)人員停車放料無明確規(guī)范的操作流程和標(biāo)準(zhǔn),等待時(shí)間長(zhǎng)。
(2)單管清洗,存在問題是單管拆裝作業(yè)無標(biāo)準(zhǔn),清洗設(shè)備數(shù)量不夠。拆裝、清洗時(shí)間長(zhǎng),清洗質(zhì)量達(dá)不到要求。
(3)閃蒸系統(tǒng)檢修,存在問題是閃蒸系統(tǒng)檢修人員多、次序混亂,無標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程。
(4)壓煮器切換,存在問題是無壓煮器底部軸承更換標(biāo)準(zhǔn)流程,造成作業(yè)時(shí)間過長(zhǎng)。
(5)后泵填料,存在問題是沒有實(shí)現(xiàn)分段填料,填料組織不合理。
缺少法蘭安裝質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。法蘭墊子經(jīng)常出現(xiàn)泄漏返工,延誤恢復(fù)時(shí)間。
每次停汽檢修,約有8家施工單位同時(shí)進(jìn)場(chǎng),檢修項(xiàng)目約200項(xiàng),危險(xiǎn)因素多,而部分外委施工單位安全意識(shí)不強(qiáng),責(zé)任落實(shí)不到位,交叉作業(yè)相互間的溝通協(xié)調(diào)也有不到位的情況。
(1)制定停車放料卸壓標(biāo)準(zhǔn)化,縮短放料時(shí)間,提高穩(wěn)定性。
(2)提高單管清洗設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)并強(qiáng)化操作,減少清洗時(shí)間。
(3)修訂閃蒸系統(tǒng)檢修標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程,并嚴(yán)格執(zhí)行。
(4)制定壓煮器底部軸承更換時(shí)間控制節(jié)點(diǎn),提升檢修效率。
(5)優(yōu)化流程,合理組織,增加后泵填料管,實(shí)現(xiàn)分段填料。
(6)制定法蘭安裝質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),保證檢修質(zhì)量。
(7)相關(guān)方安全管理標(biāo)準(zhǔn)化,提升安全管理效果。
在操作、檢修和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)建立后,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人員進(jìn)行培訓(xùn)。
將各類操作標(biāo)準(zhǔn)做成作業(yè)卡的形式,進(jìn)行應(yīng)用,并不斷優(yōu)化。
針對(duì)優(yōu)化的標(biāo)準(zhǔn),組織檢查人員,定期進(jìn)行指標(biāo)跟蹤,檢查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況。
從2014年到2015年11月由18.5小時(shí)縮短到17小時(shí),2015年12月到2016年2月由17小時(shí)縮短到16.5小時(shí),2016年3月至今由16.5小時(shí)縮短到16小時(shí)。
經(jīng)過不斷地制定和實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化,檢修時(shí)間波動(dòng)降低,檢修時(shí)間持續(xù)縮短。
從憑經(jīng)驗(yàn)→標(biāo)準(zhǔn)化:檢修工作原來隨意性大,每次停汽檢修,憑經(jīng)驗(yàn)指揮、憑經(jīng)驗(yàn)檢查,波動(dòng)性總是控制不好。強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化管理后,檢修時(shí)間和質(zhì)量的波動(dòng)性得到很好控制。
從不敢想→敢想:溶出機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)率97%已經(jīng)很高了,連想都不敢想還有提升的空間。通過標(biāo)準(zhǔn)化管理和操作控制,運(yùn)轉(zhuǎn)率從97%提升到98%成為可能,并持續(xù)提升。
從不可能→可能:檢修時(shí)間從18.5小時(shí)降到16小時(shí),原來認(rèn)為根本就不可能。通過標(biāo)準(zhǔn)化的執(zhí)行、檢查和確認(rèn),2016年2月已實(shí)現(xiàn)16小時(shí)標(biāo)準(zhǔn)檢修,目前成為常態(tài)。
通過實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化,溶出機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)率穩(wěn)步提高,截止2016年5月,當(dāng)年累計(jì)溶出機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)98.22%,處于行業(yè)領(lǐng)先水平。運(yùn)轉(zhuǎn)率每提高一個(gè)百分點(diǎn),每年增加氧化鋁產(chǎn)量26280噸;按2015年當(dāng)期價(jià)格計(jì)算,運(yùn)轉(zhuǎn)率提升增加利潤(rùn)約340萬元。通過開展運(yùn)營轉(zhuǎn)型,推行停汽檢修標(biāo)準(zhǔn)化,分公司經(jīng)濟(jì)上受益,管理得到提升。