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      淺層堅(jiān)硬地質(zhì)條件下的PHC管樁沉樁技術(shù)

      2018-01-27 19:48:35劉陽(yáng)威李鼎鼎張曉欣
      中國(guó)水運(yùn) 2018年1期

      劉陽(yáng)威+李鼎鼎+張曉欣

      摘 要:本文主要對(duì)淺層遭遇高密實(shí)度粉細(xì)砂層地質(zhì)條件情況下,出現(xiàn)PHC管樁沉樁困難時(shí),對(duì)幾種可能采取的施工方法進(jìn)行了對(duì)比分析,最終采用了加長(zhǎng)樁靴的組合樁的方案,沉樁效果得到有效改善,可供今后類似工程參考。

      關(guān)鍵詞:淺層堅(jiān)硬地質(zhì);鐵板砂;組合樁;PHC管樁沉樁;鋼樁靴

      中圖分類號(hào):U656.1 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006—7973(2018)1-0051-04

      1 工程概況

      江陰某碼頭擴(kuò)建工程,是在已建好的碼頭平臺(tái)上游新擴(kuò)建一個(gè)長(zhǎng)189m、寬45m的碼頭平臺(tái),其中前平臺(tái)寬 30m、后平臺(tái)寬 15m。碼頭為高樁梁板結(jié)構(gòu),按靠泊 15 萬(wàn)噸級(jí)船舶設(shè)計(jì)和建設(shè),共有26榀排架,分3個(gè)結(jié)構(gòu)段。1#~25#排架樁基采用Φ1000mmPHC樁,靠近下游已建碼頭的端部26#排架采用Φ1000mm 鋼管樁。前平臺(tái)每榀排架布置8根樁,其2根直樁和6根斜樁;后平臺(tái)每榀排架布置4根樁,其中2根直樁和2根斜樁。碼頭平臺(tái)共有PHC管樁300根,鋼管樁12根。原設(shè)計(jì)樁長(zhǎng),前平臺(tái)為48m,后平臺(tái)為46m。前、后平臺(tái)上部結(jié)構(gòu)均由橫梁、靠船構(gòu)件、縱向梁系、迭合面板及配套附屬設(shè)施組成,碼頭結(jié)構(gòu)斷面見圖1所示。

      2 地質(zhì)情況

      本工程地貌上屬長(zhǎng)江南岸沖積平原,在勘探深度范圍內(nèi),地基土屬?zèng)_積環(huán)境下沉積的粘性土、粉土及粉砂,按沉積年代、成因類型、土性和狀態(tài)以及物理力學(xué)性質(zhì)的差異,可分為①~⑦共7個(gè)工程地質(zhì)層,本工程以第⑦層粉細(xì)砂作為碼頭樁基持力層。各土層物理力學(xué)性質(zhì)詳見表1,土層分布情況見圖2。

      從以上地質(zhì)資料可以看出,本工程樁基在施工過程中,穿過厚度較薄、松散的第①層淤泥后,立即進(jìn)入第④層,該層為密實(shí)度較高及厚度較厚的粉細(xì)砂層,俗稱“鐵板砂”。之后又進(jìn)入較軟弱的第⑤、第⑥層,最后進(jìn)入持力層第⑦層。

      3 設(shè)計(jì)參數(shù)

      本工程PHC管樁及鋼管樁設(shè)計(jì)參數(shù)詳見表2。

      4 沉樁情況

      本工程先施工下游端部26#排架鋼管樁,再施工25#~1#排架PHC管樁,總體上從岸側(cè)往江側(cè),自下游向上游方向沉樁。沉樁設(shè)備,選用能施打68m以上樁長(zhǎng)的專用打樁船,配D-138型柴油錘。

      2016年1月22日,開始施工26排架鋼管樁,D138錘開3檔進(jìn)行錘擊,單根樁錘擊1500錘左右,最終貫入度為5~10mm,樁頂標(biāo)高及承載力均滿足設(shè)計(jì)要求。隨后開始施工PHC管樁。采用D138錘不低于2檔進(jìn)行錘擊,一開始沒多久,在樁尖進(jìn)入第④層粉細(xì)砂層時(shí),貫入度就開始逐漸變小,最小時(shí)只有1~2mm。但由于入土深度較淺,設(shè)計(jì)要求繼續(xù)往下施打。穿過第④-3后,貫入度有所增加,約8~15mm,在接近第⑦層時(shí),貫入度又逐漸減小。最終貫入度在3mm左右時(shí),設(shè)計(jì)要求停錘,此時(shí)總錘擊數(shù)已達(dá)到4500錘左右,超出《港口工程樁基規(guī)范》(JTS167-4-2012)中錘擊數(shù)不宜超過2500錘的建議。單根樁錘擊時(shí)間需2個(gè)小時(shí)左右,而且柴油錘在長(zhǎng)時(shí)間不間斷錘擊時(shí),錘體溫度逐漸升高,活塞環(huán)密封效果減弱,導(dǎo)致柴油錘錘能變小,打樁錘也容易打壞,因此在錘擊過程中需停錘冷卻,導(dǎo)致單根樁的施工時(shí)間更長(zhǎng),每天只能施工2~3根樁。在過多錘擊數(shù)的敲擊下,部分樁頭出現(xiàn)破損甚至樁身出現(xiàn)嚴(yán)重缺陷。大部分樁高出設(shè)計(jì)標(biāo)高較多,但經(jīng)高應(yīng)變檢測(cè),樁基承載力均能達(dá)到8000KN以上,樁基高應(yīng)變檢測(cè)數(shù)據(jù)見表3。

      5 原因分析

      根據(jù)試樁情況,大家分析認(rèn)為PHC樁沉樁困難,主要原因是在淺層就遇到厚度大密實(shí)度高的粉細(xì)砂層,該層厚11.2~17.9m,而且地勘報(bào)告中的標(biāo)貫擊數(shù)偏保守。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),粉細(xì)砂土在錘擊振動(dòng)作用下,會(huì)使樁周土體排水固結(jié)從而提高土體抗剪強(qiáng)度,導(dǎo)致樁端阻力增加。而且Φ1000mmPHC管樁壁厚為130mm,土體在樁身的排擠下變得更加密實(shí),引起樁端阻力和樁身側(cè)摩阻力變得更大。

      由于PHC樁樁身為高強(qiáng)度預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu),在過多的錘擊作用下,容易引起樁頭破裂、樁身出現(xiàn)細(xì)微的縱向裂紋,甚至斷裂,既增加成本,又難以確保樁基質(zhì)量。為了確保工程順利進(jìn)行,必須制定一個(gè)切實(shí)可行的沉樁方案。

      6 方案研究及實(shí)施

      針對(duì)前期試樁情況,為了確保樁基質(zhì)量,減少錘擊數(shù),加快沉樁速度,提高施工效率,我們對(duì)多種優(yōu)化方案進(jìn)行了分析總結(jié),并進(jìn)行了試驗(yàn),具體情況如下:

      6.1 全部改打鋼管樁

      根據(jù)26#排架鋼管樁沉樁情況,不難發(fā)現(xiàn)由于鋼管樁壁厚薄,且不用擔(dān)心樁身出現(xiàn)質(zhì)量問題,在施打過程中可以適當(dāng)提高錘能,因此錘擊數(shù)、貫入度、標(biāo)高及承載力均能達(dá)到設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。每天可以完成8根樁左右,所以從技術(shù)上講,全部采用鋼管樁是可行的。但是購(gòu)買一根鋼管樁比一根PHC樁需增加約1.1倍的成本,總共需增加1000萬(wàn)左右。

      6.2 PHC管樁水沖法沉樁

      水沖法沉樁,即采用高壓水沖刷樁尖下土層,減小樁端阻力和土層與樁身的摩擦力,達(dá)到順利沉樁的目的。根據(jù)以往已有類似工程的施工經(jīng)驗(yàn),采用此法施工可能會(huì)出現(xiàn)以下問題:

      (1)容易引起樁基發(fā)生過大偏位,超出設(shè)計(jì)及規(guī)范要求,偏位后又要采取補(bǔ)樁、加大上部結(jié)構(gòu)尺寸等措施補(bǔ)救。

      (2)由于樁基較長(zhǎng),拆、接管數(shù)量多,且容易發(fā)生堵管,正常情況下一天也只能完成3~4根樁,施工效率得不到有效提高,且沉樁費(fèi)用需增加一倍,約200萬(wàn)元。

      (3)后期易產(chǎn)生不均勻沉降,反映至碼頭面層,使面層產(chǎn)生裂縫。

      (4)碼頭整體穩(wěn)定性有所降低,在生產(chǎn)作業(yè)時(shí)碼頭容易晃動(dòng)。

      6.3 現(xiàn)場(chǎng)加長(zhǎng)樁靴2m、4m

      根據(jù)鋼樁靴有較強(qiáng)穿透力的特點(diǎn),我們提出了在現(xiàn)有1m樁靴基礎(chǔ)上,再分別增加幾根2m、4m兩種長(zhǎng)度的鋼樁靴。鋼樁靴在廠里制作好后,現(xiàn)場(chǎng)拼接好后,進(jìn)行試驗(yàn)。

      經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)試樁發(fā)現(xiàn),加長(zhǎng)2m鋼樁靴后沉樁效果提升不太明顯,但加長(zhǎng)4m鋼樁靴后,在樁尖達(dá)到相同標(biāo)高時(shí),錘擊數(shù)能減少600錘左右。說明加長(zhǎng)鋼樁靴有一定的效果,樁靴越長(zhǎng),提升效果越明顯。

      6.4 改用樁靴長(zhǎng)7m、9m的組合樁

      經(jīng)商討,繼續(xù)加長(zhǎng)鋼樁靴至7m、9m兩種規(guī)格,同時(shí)減短PHC管樁混凝土管節(jié)部分,保持樁基總長(zhǎng)度不變,兩種組合樁,各制作10根,運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行試驗(yàn)。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)試樁發(fā)現(xiàn),沉樁效果有明顯改善,整個(gè)沉樁過程都比較順利,錘擊數(shù)減少至3000錘左右,貫入度有所提高,能比較順利的達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)高??傮w上9m樁靴比7m樁靴錘擊數(shù)略有減少。經(jīng)核算,全部采用7m樁靴的組合樁需增加成本約200萬(wàn)元,全部采用9m樁靴組合樁需增加成本約300萬(wàn)元。

      經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際試樁效果檢驗(yàn),對(duì)比各種方案優(yōu)化效果及費(fèi)用增加情況,最終選擇了施工優(yōu)化效果較好、最經(jīng)濟(jì)的7m鋼樁靴組合樁的方案,使得本工程沉樁施工得以順利進(jìn)行。

      7 效果檢查

      綜合本工程沉樁情況,在沉樁方案優(yōu)化之前,總共試樁38根,其中出現(xiàn)8根Ⅲ類樁,樁頭破損12根,且普遍高出設(shè)計(jì)標(biāo)高較多。正常情況下,每天只能完成沉樁2~3根,經(jīng)常還要修補(bǔ)樁頭、補(bǔ)樁、維修打樁錘。不僅浪費(fèi)了大量的施工成本,工期也無法保證。

      經(jīng)過多種方案對(duì)比,選擇采用7m樁靴組合樁后,沉樁效果大大改善。經(jīng)高、低應(yīng)變抽檢,樁基承載力均滿足設(shè)計(jì)要求,在后續(xù)270根PHC樁中,只出現(xiàn)了2根Ⅲ類樁,另有6根樁出現(xiàn)樁頭破損。這種組合樁不僅制作簡(jiǎn)單、方便,沉樁速度可以有效提高,每天可以完成沉樁5根以上,最多一天完成了8根。同時(shí)采用7m樁靴的組合樁只增加了成本200萬(wàn)元,比全部采用鋼管樁節(jié)約了800萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效果明顯。

      8 結(jié)束語(yǔ)

      高樁碼頭最關(guān)鍵的工序就是沉樁施工,樁基質(zhì)量的好壞,直接關(guān)系到碼頭的整體質(zhì)量及使用壽命。沉樁速度的快慢也制約著上部結(jié)構(gòu)施工的快慢,是碼頭施工的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),因此如何處理好樁基問題是碼頭施工的首要問題。

      本工程在淺層就遭遇堅(jiān)硬“鐵板砂”的情況下,經(jīng)過慎重的分析總結(jié),最終采取了即經(jīng)濟(jì)、又有利于確保樁基質(zhì)量的加長(zhǎng)樁靴的組合樁辦法,解決了沉樁困難的大問題。雖然改進(jìn)之后,錘擊數(shù)還是有3000錘左右,相比其他高樁碼頭,錘擊數(shù)有所偏高,但在如此堅(jiān)硬地質(zhì)條件下能達(dá)到這樣的效果,在某種程度上是一種經(jīng)濟(jì)與技術(shù)的合理切入點(diǎn),值得類似高樁碼頭借鑒。endprint

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