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      青居水電站轉(zhuǎn)輪連接機(jī)構(gòu)故障原因分析和處理

      2018-01-26 08:45:00張現(xiàn)海羅云江
      水電站機(jī)電技術(shù) 2018年1期
      關(guān)鍵詞:拐臂槳葉轉(zhuǎn)輪

      張現(xiàn)海,羅云江

      (華能四川嘉陵江水電有限責(zé)任公司,四川 南充 637000)

      1 引言

      青居水電站系嘉陵江蒼溪至合川段水電開發(fā)十三級(jí)規(guī)劃中的第十個(gè)梯級(jí),位于四川省南充市高坪區(qū)青居鎮(zhèn),距南充市約17 km,上游接小龍門水電站,下游與東西關(guān)水電站相連。電站裝有4臺(tái)燈泡貫流式水輪發(fā)電機(jī)組,單機(jī)容量為34 MW,水輪機(jī)型號(hào)GZ(B14)-WP-615,總裝機(jī)為136 MW,設(shè)計(jì)額定水頭11 m,額定轉(zhuǎn)速為93.75 r/min。2004年5月28日首臺(tái)機(jī)組投運(yùn),2005年5月份4臺(tái)機(jī)組全部投產(chǎn)。調(diào)速器由國(guó)電南瑞電氣控制公司生產(chǎn)的ZFL-100/S型雙調(diào)節(jié)調(diào)速器,主機(jī)設(shè)備由杭州東芝水電有限責(zé)任公司生產(chǎn)。對(duì)于轉(zhuǎn)漿式機(jī)組,轉(zhuǎn)輪漿葉的正常工作是非常重要的,本文介紹了青居電站1臺(tái)機(jī)組轉(zhuǎn)輪(轉(zhuǎn)輪結(jié)構(gòu)見圖1)在運(yùn)行狀態(tài)下槳葉動(dòng)作失聯(lián)的情況及處理方法,對(duì)從事類似設(shè)備運(yùn)行和檢修的人員提供參考。

      圖1 青居轉(zhuǎn)輪圖

      2 故障現(xiàn)象

      2017年3月30 日上午7:35,運(yùn)行值班人員發(fā)現(xiàn)青居2F機(jī)組有功功率在20~17.8 MW之間跳動(dòng)變化,機(jī)組振動(dòng)和水導(dǎo)擺度明顯較大,且轉(zhuǎn)輪室發(fā)出異常響聲。隨后通知檢修人員對(duì)2F機(jī)組進(jìn)行停機(jī)檢查,手動(dòng)操作槳葉,槳葉開度調(diào)節(jié)范圍為4.5%~65.5%(正常動(dòng)作范圍0%~100%);發(fā)現(xiàn)異常后。即刻采取安全措施對(duì)2F機(jī)組進(jìn)行落門、流道排水檢查,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)輪1號(hào)槳葉密封處有漏油,且手動(dòng)操作調(diào)速器該槳葉動(dòng)作失敗,轉(zhuǎn)輪其他槳葉均可動(dòng)作,但轉(zhuǎn)角范圍異常變小?,F(xiàn)場(chǎng)檢查轉(zhuǎn)輪室與槳葉之間的間隙符合設(shè)計(jì)要求,轉(zhuǎn)輪室上半部與槳葉有輕微摩擦痕跡。機(jī)組負(fù)荷波動(dòng)較大,槳葉動(dòng)作不協(xié)聯(lián),造成機(jī)組運(yùn)行水力不平衡,引起機(jī)組振動(dòng)大(當(dāng)時(shí)測(cè)擺裝置記載水導(dǎo)擺度最大超過2 000 um),使槳葉與轉(zhuǎn)輪室之間發(fā)生輕微摩擦發(fā)出異常響聲。

      3 部件損壞情況

      施工單位將轉(zhuǎn)輪吊到安裝間進(jìn)行分解檢查,拆除泄水錐,發(fā)現(xiàn)1號(hào)槳葉連接機(jī)構(gòu)M64的3顆螺栓全部斷裂(見圖2、圖3),螺栓頭部全部斷掉,僅看到彎曲變形的光螺桿。1號(hào)連桿機(jī)構(gòu)與活塞缸脫離,連桿機(jī)構(gòu)處于失控狀態(tài),失去操作功能,因而該槳葉不能操作了。1號(hào)連桿機(jī)構(gòu)失控后,位置發(fā)生了變化,使活塞缸動(dòng)作時(shí),連桿機(jī)構(gòu)上的螺桿不能與活塞缸上的孔保持吻合對(duì)應(yīng),使螺桿與活塞發(fā)生異常碰撞,造成活塞缸受損(見圖4),螺栓斷裂,初期發(fā)現(xiàn)槳葉動(dòng)作異常時(shí),由于檢查需要,對(duì)槳葉做了多次操作,使活塞缸與斷裂的螺栓桿多次碰撞,加劇了活塞缸受損程度,最大損傷深度超過了10 mm。同時(shí)對(duì)1號(hào)連桿機(jī)構(gòu)也加劇了損壞,至使1號(hào)連桿機(jī)構(gòu)的連接板卡在了轉(zhuǎn)輪體內(nèi)不能取出。為不傷害轉(zhuǎn)輪體,對(duì)連接板做了局部切除處理,方才從轉(zhuǎn)輪體內(nèi)拆出連桿機(jī)構(gòu)。將活塞桿和連接機(jī)構(gòu)及轉(zhuǎn)臂一起吊出轉(zhuǎn)輪體后,做了進(jìn)一步檢查,由于1號(hào)連桿受到活塞缸的嚴(yán)重撞擊,使1號(hào)槳葉轉(zhuǎn)動(dòng)失控的情況下,旋轉(zhuǎn)角度超過了設(shè)計(jì)最大轉(zhuǎn)動(dòng)角度,拐臂與相鄰的2號(hào)和4號(hào)拐臂發(fā)生了異常碰撞,使它們的拐臂軸徑頭部變形。致使1號(hào)、2號(hào)、4號(hào)拐臂與各自的內(nèi)軸套發(fā)生卡死現(xiàn)象,現(xiàn)場(chǎng)均采取破壞內(nèi)軸套的方式將拐臂取出??傮w造成部件損壞情況為:1)3顆M64螺桿斷裂;2)一副連板嚴(yán)重變形報(bào)廢;3)3副Ф450內(nèi)軸套銅瓦報(bào)廢;4)活塞缸與連接板的連接螺孔嚴(yán)重受損需要修復(fù)處理;5)一副槳葉密封全部損壞;6)活塞缸蓋銅瓦及活塞缸、活塞環(huán)等有多處軸向分布的劃痕。

      圖2

      圖3

      圖4

      4 原因分析

      轉(zhuǎn)輪分解完成后,公司組織了相關(guān)廠家、設(shè)計(jì)單位、安裝單位等多名專家進(jìn)行了分析,初步認(rèn)定M64螺栓斷裂是導(dǎo)致此次眾多部件受損事件的主要原因,為進(jìn)一步查明螺栓斷裂的原因,我公司委托西安熱工研究院對(duì)青居電站2號(hào)機(jī)組1號(hào)連桿機(jī)構(gòu)斷裂的連接螺釘進(jìn)行失效分析,西安熱工研究院通過螺釘材質(zhì)、樣件應(yīng)力分析、金相分析、螺釘斷面性質(zhì)(見圖5、圖6A、圖6B、圖 6C、圖 7)等綜合分析得出結(jié)論,其結(jié)論為:1)1號(hào)和2號(hào)連接螺釘?shù)母黜?xiàng)檢驗(yàn)結(jié)果符合 JB/T 6396-1992對(duì) 35CrMo的要求;2)、3號(hào)連接螺釘實(shí)際使用的材料為2Cr13,與電廠要求的替代材料8.8級(jí)不符(原3號(hào)螺栓在2016年3月份A修檢查發(fā)現(xiàn)有裂紋,外購(gòu)?fù)庥^相同螺栓進(jìn)行更換,距今1年),其室溫規(guī)定塑性延伸強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度和布氏硬度不符合GB/T3098.6-2014對(duì)8.8級(jí)螺釘要求,且也低于JB/T6396-1992對(duì)原設(shè)計(jì)材料35CrMo的要求,顯微組織明顯異常;3)3個(gè)連接螺釘?shù)臄嗔研再|(zhì)均為疲勞斷裂,其斷裂順序?yàn)?號(hào)、2號(hào)、1號(hào)。3號(hào)連接螺釘性能不滿足使用要求,是薄弱部件,首先發(fā)生斷裂,引起其他2個(gè)螺栓操作力加大,相繼斷裂,因此3號(hào)連接螺釘性能不滿足使用要求是造成螺栓斷裂的主要原因;其次,從螺栓結(jié)構(gòu)上看,斷裂的M64連接螺栓屬于內(nèi)六角螺栓,螺桿頭部與螺桿身連接部位太薄,從圖5螺栓的斷裂的現(xiàn)象便知;第三,從檢查現(xiàn)場(chǎng)分解轉(zhuǎn)輪部件中看到,1號(hào)轉(zhuǎn)輪槳葉根部有明顯的與密封壓板摩擦痕跡,深度在1.5 mm左右,長(zhǎng)度200 mm,寬度10 mm。分析認(rèn)為在轉(zhuǎn)輪組裝試驗(yàn)時(shí),沒有安裝調(diào)整好,轉(zhuǎn)動(dòng)的槳葉與固定的密封壓板之間的間隙,使轉(zhuǎn)輪在低速運(yùn)轉(zhuǎn)情況下(轉(zhuǎn)輪槳葉的起始角是20°),操作槳葉時(shí)與壓板之間產(chǎn)生金屬摩擦,增加了連接螺栓的操作力,增加了螺栓的疲勞強(qiáng)度,也是造成該部位螺栓斷裂的一個(gè)因素;第四,連接螺栓在安裝中的預(yù)緊力可能沒有達(dá)到設(shè)計(jì)要求,在工作環(huán)境溫度升高的情況下,連接件之間緊量不足,存在相對(duì)運(yùn)動(dòng)間隙,是螺栓增加工作疲勞,產(chǎn)生疲勞斷裂的另一誘因。

      圖5 斷裂三顆螺栓

      圖6 A螺釘掃描電鏡形貌圖1—源區(qū)

      圖6 B螺釘掃描電鏡形貌圖2—擴(kuò)展區(qū)

      圖6 C螺釘掃描電鏡形貌圖3—終斷區(qū)

      圖7

      5 改進(jìn)措施

      5.1 總體實(shí)施方案

      (1)對(duì)2F機(jī)組裝配件(除槳葉和下泄水錐外)全部返廠進(jìn)行檢查與修復(fù);

      (2)確定對(duì)M64連接螺栓進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),由內(nèi)六角改為外六角,1號(hào)連桿的3顆螺絲由M64改為M72(擔(dān)心內(nèi)螺紋受損);

      (3)4只槳葉內(nèi)軸套、1號(hào)槳葉內(nèi)、外連接板等按照原圖紙新制;

      (4)廠家重新校核轉(zhuǎn)輪重要部件螺栓的預(yù)緊力及預(yù)緊工藝;

      (5)其他重要部件視檢查結(jié)果及數(shù)據(jù)確定最終修復(fù)方案。

      5.2 重要部件修復(fù)工藝方案

      (1)活塞缸修復(fù)工藝:1)采用風(fēng)動(dòng)銑刀將缺陷打磨平整光滑,便于補(bǔ)焊;2)對(duì)補(bǔ)焊區(qū)域進(jìn)行PT探傷檢查;3)將補(bǔ)焊區(qū)域周邊表面的油污及雜質(zhì)清洗干凈;4)工件焊接區(qū)域及周邊適當(dāng)范圍焊前預(yù)熱;5)采用適當(dāng)焊接工藝進(jìn)行補(bǔ)焊;6)焊補(bǔ)前注意保護(hù)其余精加工面,禁止碰傷及損傷;7)補(bǔ)焊完成后立即采用保溫材料覆蓋直到其表面冷卻;8)待焊縫完全冷卻后,將補(bǔ)焊區(qū)域打磨平整光滑;9)對(duì)焊接區(qū)域進(jìn)行PT探傷檢查;10)工件底面向上,較大平面銑補(bǔ)焊處與原本體焊平,盡量不要傷到本體。

      (2)拐臂修理工藝:轉(zhuǎn)輪返廠后,經(jīng)檢查,拐臂大平面磨損變形約0.1 mm,小端軸徑變形失圓在0.08 mm左右,連接耳朵面變形在0.5 mm左右。經(jīng)過討論決定小端軸及大平面磨平、耳朵的變形在無(wú)裝配干涉下,可以不處理。如有干涉,局部修磨處理。

      (3)活塞桿修理工藝:對(duì)活塞桿焊接部位進(jìn)行PT探傷和超聲波UT檢測(cè),發(fā)現(xiàn)多處有裂紋、咬邊等現(xiàn)象,裂紋長(zhǎng)度不等,其中最長(zhǎng)為120mm,最深為7mm,因活塞桿是重要受力部件,如果不徹底去除裂紋,工件將在運(yùn)行過程中有可能導(dǎo)致裂紋延伸擴(kuò)展。將對(duì)檢測(cè)出來(lái)的裂紋銑削去除處理,且平滑過渡。

      (4)活塞缸軸套:內(nèi)孔多處貫穿拉傷,局部片狀損傷和拉傷,采用手工修磨處理。

      (5)部件更換:更換1號(hào)拐臂內(nèi)、外連扳2個(gè)及其連接螺絲12個(gè);更換內(nèi)軸套4個(gè);更換活塞環(huán)1個(gè)。

      6 結(jié)束語(yǔ)

      (1)2017年6月22日,青居電站2F機(jī)組一次啟動(dòng)成功,比預(yù)定的修復(fù)工期共提前了17 d,青居電站2F機(jī)組轉(zhuǎn)輪修復(fù)工期的縮短與機(jī)組運(yùn)行的優(yōu)良狀況,標(biāo)志此次轉(zhuǎn)輪搶修取得了全面成功。本次青居電站2F機(jī)組轉(zhuǎn)輪修復(fù)處理過程中按照“事前周密謀劃,事中委托掌控;大事統(tǒng)籌,小事細(xì)致”的原則。在確保青居電站2F機(jī)組轉(zhuǎn)輪修復(fù)質(zhì)量前提下,達(dá)到“機(jī)組安全穩(wěn)定,豐水期盡快恢復(fù)發(fā)電”的預(yù)期效果,為以后處理類似問題提供寶貴經(jīng)驗(yàn)。

      (2)機(jī)組回裝投運(yùn)后進(jìn)行了甩負(fù)荷等動(dòng)態(tài)試驗(yàn),試驗(yàn)參數(shù)、數(shù)據(jù)及波形圖均滿足調(diào)速器動(dòng)態(tài)品質(zhì)要求,證明槳葉操作機(jī)構(gòu)靈活,停機(jī)檢查2F機(jī)組風(fēng)洞、水輪機(jī)豎井、發(fā)電機(jī)豎井、控制環(huán)以及轉(zhuǎn)輪室,均未發(fā)現(xiàn)異常;另外2F機(jī)組投運(yùn)后跟蹤監(jiān)測(cè)機(jī)組溫度、振動(dòng)及擺度均符合機(jī)組運(yùn)行相關(guān)參數(shù)要求。

      (3)本次2號(hào)機(jī)1號(hào)槳葉機(jī)構(gòu)螺栓斷裂事件為機(jī)組關(guān)健部件提出了檢修質(zhì)控要求。需加強(qiáng)在役大型螺釘?shù)亩ㄆ跓o(wú)損檢測(cè)、硬度檢驗(yàn);加強(qiáng)大型螺釘備品的入廠材質(zhì)檢驗(yàn);且根據(jù)槳葉連桿機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)和運(yùn)行特征對(duì)所有的槳葉的振動(dòng)、螺釘預(yù)緊力、活塞卡澀等情況進(jìn)行排查分析和對(duì)比,以降低螺釘疲勞失效的風(fēng)險(xiǎn)。

      (4)本事件告訴我們,在轉(zhuǎn)輪操作機(jī)構(gòu)出現(xiàn)異常的情況下,應(yīng)有專業(yè)人員認(rèn)真分析現(xiàn)象,避免盲目操作檢查,使部件損傷加劇和范圍擴(kuò)大。對(duì)類似機(jī)組關(guān)鍵部位螺栓使用年限提出了建議。青居電站為燈泡貫流式機(jī)組,機(jī)組開停機(jī)及增減負(fù)荷時(shí)轉(zhuǎn)輪葉片均需頻繁動(dòng)作,槳葉操作機(jī)構(gòu)的相關(guān)連接螺栓長(zhǎng)期受到交變荷載,存在疲勞失效的風(fēng)險(xiǎn),將會(huì)在機(jī)組A修同時(shí)整批次更換,更換周期廠家建議為10年。

      [1]GB/T8546-2007鈦不銹鋼復(fù)合板標(biāo)準(zhǔn)[S].

      [2]GB/T 3098.6-2014緊固件機(jī)械性能.不銹鋼螺栓、螺釘和螺柱標(biāo)準(zhǔn)[S].

      [3]JB/T 6396-1992大型合金鋼鍛件技術(shù)條件標(biāo)準(zhǔn)[S].

      [4]青居電站設(shè)備廠家圖紙[Z].

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