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    金窩電站水導(dǎo)軸承燒瓦、燒軸事故原因淺析

    2018-01-26 08:44:59王志勇
    水電站機(jī)電技術(shù) 2018年1期
    關(guān)鍵詞:瓦溫大軸水導(dǎo)

    王志勇,王 勇

    (四川川投田灣河開發(fā)有限責(zé)任公司,四川 成都 610041)

    1 概述

    四川川投田灣河開發(fā)有限責(zé)任公司是亞洲沖擊式機(jī)組裝機(jī)容量最大的水電站,總裝機(jī)容量760MW。梯級電站按“一庫三級”進(jìn)行梯級開發(fā),自上而下依次為仁宗海水庫電站、金窩水電站、大發(fā)水電站。前兩級電站主機(jī)設(shè)備由東方電機(jī)廠設(shè)計(jì)制造生產(chǎn),大發(fā)電站由哈爾濱電機(jī)廠設(shè)計(jì)制造生產(chǎn)。

    金窩電站裝有國內(nèi)單機(jī)容量最大的沖擊式水輪發(fā)電機(jī)組,容量為140 MW。水輪機(jī)型號為CJ610-L-263/6×24,發(fā)電機(jī)型號為SF140-16/5800,設(shè)計(jì)水頭H=595 m,設(shè)計(jì)流量Q=27 m/s,額定轉(zhuǎn)速n=375 r/min。水輪機(jī)導(dǎo)水系統(tǒng)采用六噴六折結(jié)構(gòu)控制,水導(dǎo)軸承采用自潤滑筒式瓦,瓦面為巴氏合金。

    由于金窩、仁宗海電站水導(dǎo)軸承設(shè)計(jì)為筒式瓦,它不能自調(diào)節(jié)與振動(dòng)較大軸系的充分接觸,所以筒式瓦面局部位置存在受力過大的燒瓦現(xiàn)象,瓦隙隨之逐年增加,機(jī)組振擺度加大。在2015年8月,金窩電站1號機(jī)組在切換負(fù)荷過程中,轉(zhuǎn)輪室內(nèi)傳出巨大而沉悶的金屬刮蹭聲音,當(dāng)機(jī)組帶90 MW負(fù)荷以上時(shí),水車室發(fā)出尖銳的補(bǔ)氣鳴叫音,隨后停機(jī)進(jìn)行檢查。

    2 故障前機(jī)組運(yùn)行工況

    在2015年8月27日09:29前,機(jī)組帶負(fù)荷38 MW,1號、4號噴針開度為53%,水導(dǎo)軸承X向擺度169 um,Y向擺度156 um,X向振動(dòng)6 um,Y向振動(dòng)6 um,Z向振動(dòng)5 um,水導(dǎo)1號瓦溫48.44℃,2號瓦溫48.16℃,油溫43.72℃,水導(dǎo)及各導(dǎo)軸承振擺、瓦溫運(yùn)行工況一切正常。

    3 故障經(jīng)過

    1)在 2015 年 8 月 27 日 09:31 至 11:35,機(jī)組在切換負(fù)荷過程中,10次報(bào)5號噴針小波動(dòng)隨動(dòng)故障動(dòng)作;

    2)機(jī)組出現(xiàn)不對稱運(yùn)行次數(shù)2次,一次是在2015年 8月 27 日 09:48至 09:52,1號噴針開度42%,4號噴針開度37%,5號噴針開度100%,另一次是在2015年8月27日11:27至11:32,1號噴針開度 100%,3號噴針開度 100%,4號噴針開度100%,5號噴針開度從零升至100%后再降到零,6號噴針開度100%;

    3)從 2015 年 8 月 27 日 09:31 至 16:20,水導(dǎo)軸承1號瓦溫維持在48.44℃左右運(yùn)行,2號瓦溫從48.16℃升至66.88℃,水導(dǎo)軸承出現(xiàn)單邊受力過大現(xiàn)象;

    4)從 2015 年 8 月 27 日 09:38 至 19:30,水導(dǎo)軸承X向振動(dòng)從6 um升至212 um,Y向振動(dòng)從6 um升至327 um,Z向振動(dòng)從5 um升至27 um,振動(dòng)值大幅度增加,詳見圖1《機(jī)組振擺趨勢圖》;

    5)從 2015年8月27日23:30至 8月 30日 23:00,水導(dǎo)軸承X向擺度從169 um升至520 um,Y向擺度從156 um升至426 um,擺度值大幅度增加,詳見圖1。

    圖1 機(jī)組振擺趨勢圖

    4 檢查處理情況

    在調(diào)取機(jī)組《調(diào)速器故障一覽表》、《調(diào)速器狀態(tài)一覽表》、《噴針開度歷史曲線》、《機(jī)組振擺趨勢圖》、《機(jī)組瓦溫趨勢圖》及溫度運(yùn)行日志等多項(xiàng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)在機(jī)組轉(zhuǎn)輪室內(nèi)傳出巨大而沉悶的金屬刮蹭聲過程中,機(jī)組振擺、瓦溫值發(fā)生了急劇上升變化,機(jī)組帶90 MW負(fù)荷以上時(shí),水車室還發(fā)出尖銳的補(bǔ)氣鳴叫音,隨后停機(jī)進(jìn)行檢查處理。

    1)更換調(diào)速器比例伺服閥后,5號噴針開關(guān)正常,不再報(bào)噴針小波動(dòng)隨動(dòng)故障;

    2)發(fā)現(xiàn)擋水桶與轉(zhuǎn)輪縫隙之間充滿融化的金屬鐵渣,大約50 kg,將鐵渣清除,詳見圖2;

    3)用工業(yè)內(nèi)窺鏡檢查擋水桶與大軸法蘭整圈間隙,通過拍攝視頻能看見上端轉(zhuǎn)輪連接螺母,因此判斷大軸法蘭磨損為整體貫通,詳見圖3;

    4)水輪機(jī)大軸下法蘭與擋水桶設(shè)計(jì)單邊間隙為2.5 mm,實(shí)測值30 mm,200 mm厚的大軸下法蘭整體磨損28 mm,法蘭外沿磨損至與轉(zhuǎn)輪聯(lián)接螺母齊平,大軸法蘭強(qiáng)度大大降低,可能出現(xiàn)轉(zhuǎn)輪聯(lián)接螺栓松動(dòng)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)。

    5)水輪機(jī)大軸下法蘭與轉(zhuǎn)輪接觸面減少,摩擦力降下,轉(zhuǎn)輪在強(qiáng)大的水力沖擊下,很可能發(fā)生相對旋轉(zhuǎn)。

    6)由于擋水桶與水輪機(jī)大軸下法蘭間隙加大,補(bǔ)氣量隨之增加,機(jī)組在帶90 MW負(fù)荷以上時(shí),高流速的補(bǔ)氣量在通過水導(dǎo)油槽梳齒密封蓋與主軸狹窄的縫隙時(shí),發(fā)出尖銳的補(bǔ)氣鳴叫音。

    7)由于轉(zhuǎn)輪室補(bǔ)氣量加大,水導(dǎo)油槽的油霧被吸入尾水,油位隨之下降,需定時(shí)補(bǔ)油維持機(jī)組正常運(yùn)行。

    8)水導(dǎo)油槽內(nèi)有巴氏合金瓦屑塊,因此判斷有燒瓦現(xiàn)象,測量水導(dǎo)瓦總間隙為0.65 mm,對比歷史數(shù)據(jù)瓦隙增大0.15 mm。

    9)清除瓦渣,排除污油,加注新油,經(jīng)啟動(dòng)試運(yùn)行,機(jī)組各軸承瓦溫,振擺度基本恢復(fù)正常。

    圖2 水輪機(jī)大軸與擋水桶刮蹭磨出的鐵渣

    圖3 磨損后的水輪機(jī)大軸下法蘭

    5 原因分析

    (1)直接原因

    機(jī)組在切換負(fù)荷過程中,調(diào)速器報(bào)5號噴針小波動(dòng)隨動(dòng)故障動(dòng)作,5號噴針開度不受給定負(fù)荷控制,造成調(diào)速器噴針不對稱運(yùn)行,強(qiáng)大的不平衡水力使水導(dǎo)軸承2號瓦方向受力過大而燒瓦。當(dāng)瓦隙增大后,就發(fā)生了水輪機(jī)大軸下法蘭與擋水桶內(nèi)壁相互刮蹭而燒軸。

    (2)間接原因

    1)水導(dǎo)軸承設(shè)計(jì)為筒式瓦結(jié)構(gòu),隨著運(yùn)行時(shí)間的延長,瓦隙逐年加大,水導(dǎo)軸承不能承受主軸傳來的徑向負(fù)荷而使機(jī)組振擺在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)運(yùn)行。

    2)擋水筒與水輪機(jī)大軸下法蘭設(shè)計(jì)間隙為2.5 mm,設(shè)計(jì)值偏小,在除去加工誤差和安裝偏差后,實(shí)測值只有1.5 mm左右。當(dāng)機(jī)組在低負(fù)荷單噴針運(yùn)行或調(diào)整負(fù)荷不對稱運(yùn)行時(shí),極易發(fā)生接觸刮蹭,而燒軸。

    6 防范措施

    1)盡量定期安排對水輪機(jī)大軸及轉(zhuǎn)輪進(jìn)行檢查;

    2)機(jī)組盡量避免在低負(fù)荷和高負(fù)荷下運(yùn)行,所帶負(fù)荷在90 MW以下,采用三噴針或四噴針方式運(yùn)行;

    3)杜絕機(jī)組噴針不對稱運(yùn)行,或開度大小不一致不對稱運(yùn)行;

    4)加強(qiáng)機(jī)組振擺度、瓦溫及水導(dǎo)軸承油位等運(yùn)行工況參數(shù)的監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)停機(jī);

    5)盡快聯(lián)系東電廠家修復(fù)或購買水輪機(jī)大軸和擋水桶;

    6)聯(lián)系廠家是否可以將水輪機(jī)大軸下法蘭與擋水桶間隙從設(shè)計(jì)值2.5 mm放大至4 mm;

    7)將水導(dǎo)軸承筒式瓦技改為楔板式分塊瓦,并在2016年汛前及時(shí)安排大修技術(shù)改造。

    7 大修技術(shù)改造效果

    (1)將循環(huán)水池與備用水池之間隔墻開鑿一個(gè)直徑1 000 mm的圓洞,使尾水與循環(huán)水池相貫通。當(dāng)技術(shù)供水泵啟動(dòng)向機(jī)組供水后,轉(zhuǎn)輪室的低溫水源源不斷的補(bǔ)入循環(huán)水池,致使機(jī)組供水總管水溫下降9℃,機(jī)組各導(dǎo)軸承瓦溫相應(yīng)下降6℃,上導(dǎo)軸承瓦溫一直偏高問題得以解決。

    (2)擋水桶與水輪機(jī)大軸下法蘭單邊間隙從2.5 mm加大至4 mm,機(jī)組盤車旋轉(zhuǎn)時(shí),不再出現(xiàn)掛靠現(xiàn)象。機(jī)組在單噴針或切換負(fù)荷不對稱運(yùn)行時(shí),出現(xiàn)水輪機(jī)大軸下法蘭與擋水桶刮蹭的風(fēng)險(xiǎn)大大降低,燒軸問題得以根治。適當(dāng)加大的間隙,并沒有使補(bǔ)氣量加大,水車室補(bǔ)氣鳴叫音消失,水導(dǎo)軸承油位不再下降。

    (3)將水導(dǎo)軸承筒式瓦技改為楔板式分塊瓦后,安裝、調(diào)整和檢修更為方便。分塊瓦可以根據(jù)軸系找擺情況,在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)對每塊瓦的間隙進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,從而在一定程度上補(bǔ)償因軸系軸線不好帶來的影響。分塊瓦導(dǎo)軸承的每塊瓦可繞支點(diǎn)產(chǎn)生一定的偏轉(zhuǎn),因此對運(yùn)行時(shí)振動(dòng)較大的軸系有一定的自適應(yīng)能力,提高了軸承的運(yùn)行的可靠性。機(jī)組大修技改完畢帶滿負(fù)荷試運(yùn)行時(shí),各導(dǎo)軸承振擺、瓦溫明顯下降,燒瓦問題得以根治。

    (4)將水導(dǎo)軸承油溫度計(jì)、油混水信號器、液位傳感器等自動(dòng)化元件由原先的投入式技改為插入式結(jié)構(gòu),將其從油槽內(nèi)移出安裝在油槽蓋上。當(dāng)自動(dòng)化元件本體出現(xiàn)故障時(shí),機(jī)組在不停機(jī)態(tài)下也可以進(jìn)行更換處理,提高了機(jī)組的運(yùn)行可靠性,水導(dǎo)軸承自動(dòng)化元件技改安裝圖詳見圖4。

    (5)由于原設(shè)計(jì)將水導(dǎo)軸承液位浮子信號器安裝在靠近軸領(lǐng)側(cè),當(dāng)機(jī)組旋轉(zhuǎn)時(shí),透平油受離心力作用向外甩,造成內(nèi)側(cè)油位極低,浮球落入底部而不能顯示油位。大修時(shí)將液位浮子信號器移至安裝在油槽蓋外側(cè),垂直位置在冷卻器頂部。在軸承支架其中一個(gè)翻油孔周向相隔120°位置焊接3根導(dǎo)向滑塊,將浮球放入其中,然后加大浮球直徑,減小浮球沉入透平油的深度,使其油位在發(fā)生較大變化時(shí),也不與冷卻器頂部接觸,能正確顯示油位變化,解決了水導(dǎo)軸承一直以來無油位顯示的問題。

    8 結(jié)語

    由于大型的沖擊式機(jī)組在我國裝機(jī)數(shù)量還很少,金窩電站的燒瓦、燒軸現(xiàn)象,在同類型機(jī)組的鴨嘴河電站也同樣發(fā)生過,此類機(jī)型存在共同設(shè)計(jì)缺陷。通過金窩電站成功的大修技術(shù)改造得出如下結(jié)論:對高水頭、高轉(zhuǎn)速的沖擊式機(jī)組,由于自身存在水力不平衡,機(jī)組振擺度比其它機(jī)型偏大,所以水導(dǎo)軸承不宜采用兩瓣組合式的剛性筒式瓦,最佳選擇是楔板式的偏心非同心分塊瓦,它可以很好地適應(yīng)振擺度較大的軸系;其次,在設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)動(dòng)部件與固定部件的最小間隙值時(shí),特別是在遠(yuǎn)離導(dǎo)軸承的部位,應(yīng)充分考慮設(shè)備制造偏差、設(shè)備安裝誤差、軸線垂直度和瓦隙大小等各項(xiàng)數(shù)據(jù)累積差值,不宜設(shè)計(jì)過小,以防發(fā)生刮蹭而燒瓦、燒軸。

    [1]GB/T 8564-2003水輪發(fā)電機(jī)組安裝技術(shù)規(guī)范[S].

    [2]DL/T817-2002立式水輪發(fā)電機(jī)檢修技術(shù)規(guī)程[S].

    [3]林亞一.水輪發(fā)電機(jī)組的安裝與檢修[M].北京:中國水利水電出版社,2007.

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