張濤
(四川廣安發(fā)電有限責任公司,四川 廣安 638017)
前后墻對沖燃燒系統(tǒng)布置型式,由于具有單個燃燒器相對獨立的燃燒流場,燃燒器相互干擾小的特點,越來越多的應(yīng)用到鍋爐燃燒系統(tǒng)中。同時具有強化爐內(nèi)熱煙氣的擾動與摻混,提高氣流在整個爐膛中的充滿度,爐膛熱負荷及爐膛出口煙氣溫度左右偏差小的特點。但是前后墻對沖燃燒布置對單個燃燒器的燃燒流場要求較高,單支燃燒器的燃燒惡化或各燃燒器的熱流量不均勻,將造成爐內(nèi)熱負荷的不均,同時影響相鄰燃燒器的著火情況。本文針對某電廠600MW機組鍋爐的D磨投運對相鄰層燃燒器的燃燒影響及造成爐膛負壓、汽包水位波動問題進行分析,并提出解決措施進行技術(shù)改造。
某公司三期2×600MW機組#62鍋爐于2007年6月建成并投產(chǎn),其中鍋爐采用東方鍋爐(集團)股份有限公司設(shè)計、生產(chǎn)的DG2028/17.45-Π5型亞臨界參數(shù)自然循環(huán)鍋爐。鍋爐采用亞臨界參數(shù)、自然循環(huán)、前后墻對沖旋流燃燒方式、一次中間抽汽再熱、單個爐膛、平衡通風、固態(tài)濕排渣、尾部前后雙煙道、全鋼構(gòu)架的∏型汽包爐,再熱汽溫調(diào)節(jié)采用煙氣擋板,空氣預熱器置于鍋爐主體內(nèi)。
燃燒系統(tǒng)采用東方鍋爐廠自行研發(fā)設(shè)計的前后墻對沖燃燒方式、外濃內(nèi)淡式低氮旋流煤粉燃燒器(OPCC),總共30只旋流煤粉燃燒器分3層布置在前后墻上的6只大風箱上,配以6臺ZGM113G型中速磨煤機,每臺磨煤機為同一層大風箱的5只煤粉燃燒器供應(yīng)風粉混合物,見下圖1。在BMCR工況下燃用設(shè)計煤種時,其中1臺磨煤機備用;為降低NOx生成量,在主燃燒器上方的前后2只燃盡風風箱上布置了一層共10支燃盡風調(diào)風器;所有的風箱入口處都設(shè)置有風門擋板,用來調(diào)節(jié)每層風箱的總進風量,所有的風門擋板均由一支氣動執(zhí)行器進行調(diào)節(jié);每個燃燒器均配有一個點火槍及其高能點火器。A、D層燃燒器為小油槍燃燒器。
前墻后墻E5 E4 E3 E2 E1 F5 F4 F3 F2 F1 D5 D4 D3 D2 D1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1 A5 A4 A3 A2 A1左側(cè)墻右側(cè)墻右側(cè)墻左側(cè)墻
圖1 燃燒器與磨煤機的連接關(guān)系圖
煤粉燃燒器各層高度間距為4.4m,各燃燒器寬度間距為3.68m,最外側(cè)燃燒器中心線到兩側(cè)墻水冷壁中心線的距離為2.99m,燃燒器上部布置有燃盡風(SOFA)風口,10支燃盡風手動調(diào)風器分別布置在鍋爐的前后墻上。燃盡風距最上層的主燃燒器中心線距離為4米。
制粉系統(tǒng)為中速磨正壓直吹式系統(tǒng)。
磨煤機型號ZGM113G型中速磨煤機,共6臺。燃用設(shè)計煤種時,其中1臺備用。
煤粉細度:設(shè)計煤種及校核煤種均為R90=16%,見表1。
表1 燃煤特性參數(shù)
自2007投產(chǎn)以來,存在D磨投運時,對相鄰層(C、E)燃燒器的火檢造成很大的影響,同時爐膛負壓和汽包水位波動大。爐內(nèi)燃燒惡化,減溫水量增加。
(1)一次風濃淡分離效果差。
D磨對應(yīng)的燃燒器為微油點火燃燒器,缺少煤粉的濃淡分離裝置,點火初期靠的是較低的一次風風速和微油槍的阻燃來維持燃燒的穩(wěn)定性。正常投運后,一次風風速偏高,缺少濃淡分離,燃燒器的著火穩(wěn)定性變差。同時由于D層處在中間層,D層的燃燒惡化會對相鄰層的燃燒器燃燒工況造成影響。燃燒器結(jié)構(gòu)見圖2。
圖2 原D層微油燃燒器結(jié)構(gòu)示意圖
(2)二次風擴展角大。
原設(shè)計內(nèi)二次風、外二次風(三次風)采用相同的45°大擴展角設(shè)計,出口位置基本相同,這造成燃燒器的內(nèi)、外二次風不分,無法實現(xiàn)內(nèi)二次風可以在煤粉著火后的燃燒初期及時參與燃燒而強化燃燒器著火能力的要求;更由于內(nèi)外二次風射流形成的“開式流場”組織,外二次風無法在煤粉燃燒的中后期可以及時參與燃燒,導致煤粉燃盡性能變差,煤粉燃盡時間變長。當D層的一次風速偏大時,導致D層的煤粉偏粗,煤粉著火延遲,燃燒變差。同時造成前墻的熱煙氣偏向后墻,火焰中心靠后。造成前墻的C、E層的著火變差,靠近后墻的屏過超溫。
(3)D磨一次風量偏大、煤粉細度偏高。
說明實際運行時D磨的風煤比較大,一般在2.5以上,煤粉細度R90>25%,同時5根粉管的煤粉細度偏差也較大。熱態(tài)調(diào)試時,降低D磨的一次風風速,燃燒器的著火、相鄰層的火檢及爐膛負壓和汽包水位都有好轉(zhuǎn)。
(1)制粉系統(tǒng)改造:將靜態(tài)分離器改造為動態(tài)分離器,對噴嘴環(huán)、磨輥進行檢修,保證各粉管的帶粉量均勻性、煤粉細度、制粉出力滿足設(shè)計要求。
(2)一次風調(diào)平:在熱態(tài)實際運行時進行調(diào)平,防止各粉管一次風風速偏差較大,造成的燃燒推遲、燃燒不穩(wěn)。
(3)對制粉系統(tǒng)進出口風量、溫度、壓力等熱工測點進行校準,保證運行數(shù)據(jù)的準確性,防止誤導運行的操作。
(4)對原燃燒器進行改造,提高燃燒器本身的著火穩(wěn)定性。
將原燃燒器的一次風噴口進行整體更換,采用“城垛型”一次風煤粉穩(wěn)燃噴口(如圖3),強化一次風煤粉氣流與內(nèi)二次風氣流的強烈摻混,保證煤粉氣流的強著火、穩(wěn)定燃燒性能,強化初期著火。
采用穩(wěn)燃環(huán)及壓風板技術(shù),實現(xiàn)內(nèi)二次風在煤粉著火后的燃燒初期及時參與燃燒,強化煤粉的穩(wěn)燃能力和初期燃燒強度。
圖3 “城垛”型穩(wěn)燃煤粉噴嘴
將原主燃燒器的內(nèi)二次風噴嘴其外側(cè)擴展角由45°更改為35°,其內(nèi)側(cè)為城垛型穩(wěn)燃噴嘴,同時將原60°的旋轉(zhuǎn)角度改為10°~15°的弱旋轉(zhuǎn)角度,降低內(nèi)二次風的旋轉(zhuǎn)動量,減少內(nèi)二次風的分離外擴的動量,如圖4。
圖4 新型燃燒器結(jié)構(gòu)示意圖
燃燒器外側(cè)部分為旋流外二次風噴嘴,其擴口角度由45°更改為35°,風量及旋流強度可調(diào)整,確保形成較好的高溫煙氣卷吸回流區(qū),保證在煤粉燃燒的后期外二次風能進入燃燒中心,提高煤粉氣流燃燒后期的燃燒,在燃燒后期與一次風中的待燃煤粉良好混合,確保煤粉顆粒的燃盡,達到穩(wěn)燃及強化燃燒效果。
通過對新型燃燒器的數(shù)值模擬,新型燃燒器實現(xiàn)了半開式“中心回流、外濃內(nèi)淡”的“風包粉”流場。同時保證了內(nèi)二次風燃燒初期參與燃燒,提高燃燒穩(wěn)定性及調(diào)節(jié)火焰距離的目的。數(shù)值模擬如圖5~7。
通過一系列的技術(shù)改造后,目前該鍋爐的燃燒穩(wěn)定性得了明顯的提高,D磨可以自有啟停,對相鄰燃燒器沒有任何影響。同時爐膛負壓、汽包水位在D磨啟動時非常平穩(wěn)。同時磨機不同組合均可運行,徹底解決了D磨對燃燒的擾動問題。
圖5 新型燃燒器數(shù)值模擬—速度分布云圖
圖6 新型燃燒器數(shù)值模擬—壓力分布云圖
圖7 新型燃燒器數(shù)值模擬—速度矢量圖
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