王登化
(1.常州科研試制中心有限公司,江蘇 常州 213023;2.江西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江西 南昌 330013;3.江蘇省煤礦井下防爆車輛重點實驗室,江蘇 常州 213023)
WC5E無軌膠輪車是一種以防爆柴油機(jī)為動力、液力機(jī)械傳動、后輪驅(qū)動的煤礦井下工程車,主要應(yīng)用于有瓦斯煤礦井下運輸作業(yè),該車具有操作方便、結(jié)構(gòu)緊湊、轉(zhuǎn)彎半徑小、運輸效率高及爬坡能力強等優(yōu)點,其外形尺寸及結(jié)構(gòu)見圖1。
但隨著煤礦輔助運輸設(shè)備國產(chǎn)化越來越多,競爭更加激烈的現(xiàn)實,為進(jìn)一步提高WC5E無軌膠輪車的整車行駛平順性,增強其市場綜合競爭力,提升客戶用車滿意度,在不影響整車裝載能力及原有性能的前提下,公司出資對WC5E無軌膠輪車懸架進(jìn)行系列優(yōu)化,以提高其行駛平順性,其研發(fā)過程及方法如下。
圖 1
在液壓互聯(lián)懸架系統(tǒng)設(shè)計之前,首先需要知道車輛的物理參數(shù),需要進(jìn)行車輛空載、滿載的前、后載荷的測量,質(zhì)心位置的確定。為后期液壓互聯(lián)懸架系統(tǒng)匹配性設(shè)計提供參數(shù),原車基本參數(shù)測定結(jié)果如表1。
表1 原車基本參數(shù)
為達(dá)到不降低承載能力,并提高車輛舒適性的目的,需要確定原WC5E無軌膠輪車的垂向模態(tài)參數(shù),然后根據(jù)測得的模態(tài)參數(shù)估算車輛物理參數(shù)。為得到較好的舒適性效果,垂向振動頻率要降低。根據(jù)車輛跌落實驗測得原車前輪跌落頻率3.632Hz,后輪跌落頻率4.136Hz,同時得到原車的頻域響應(yīng)曲線。
2.1.1 前、后懸架的偏頻
式中:f01為前懸架偏頻;ks1為前懸架剛度;mu1為前懸架簧上質(zhì)量;f02為后懸架偏頻;ks2為后懸架剛度;mu2為后懸架簧上質(zhì)量。
理論證明,車輛以較高速度行駛過單個路障,前、后懸架的偏頻之比f01<f02時的車身縱向角振動要比f01>f02時小。因此,不同用途車輛對前、后懸架的偏頻有不同要求。對于貨車,前懸架的滿載偏頻要求是1.5∽2.1Hz,后懸架的滿載偏頻要求是1.7∽2.17Hz。
2.1.2 前、后懸架的靜撓度
若采用線性變化的彈性懸架,其前、后懸架靜撓度可表達(dá)為:
式中:δs1為前懸架靜撓度;ks1為前懸架剛度;mu1為前懸架簧上質(zhì)量;g為重力加速度;δs2為后懸架靜撓度;ks2為后懸架剛度;mu2為后懸架簧上質(zhì)量。
為防止車身產(chǎn)生較大的縱向角振動,前后懸架靜撓度應(yīng)盡量接近,且使后懸架靜撓度小于前懸架靜撓度,即δs2<δs1。對于貨車,后懸架靜撓度是前懸架靜撓度 0.6∽0.8倍,即:
2.1.3 懸架的動撓度
從滿載平衡位置開始,懸架壓縮到結(jié)構(gòu)允許的最大變形時的撓度稱為懸架的動撓度δd。通常要求懸架應(yīng)該有足夠的動撓度,以防止在路面上行駛時經(jīng)常撞擊緩沖塊。對于貨車,動撓度δd取6∽9cm。
2.1.4 懸架剛度設(shè)計與驗證
剛度設(shè)計應(yīng)考慮車輛類型與參數(shù),以及車輛對前、后懸架偏頻的要求,對前、后懸架的剛度進(jìn)行科學(xué)設(shè)計,其設(shè)計計算公式如下:
式中:ks1為前懸架剛度;f01為前懸架設(shè)計所要求的偏頻;mu1為前懸架簧上質(zhì)量;ks2為后懸架剛度;f02為后懸架設(shè)計所要求的偏頻;mu2為后懸架簧上質(zhì)量。
前、后懸架剛度設(shè)計后,要對前、后懸架剛度設(shè)計值進(jìn)行懸架靜撓度及動撓度的驗證。
2.1.5 驗證靜撓度
將設(shè)計得到的懸架剛度設(shè)計值代入,可得前、后懸架的靜撓度分別為:
式中:δs1為前懸架靜撓度;ks1為前懸架剛度;mu1為前懸架簧上質(zhì)量;g為重力加速度;f01為前懸架偏頻;δs2為后懸架靜撓度;ks2為后懸架剛度;mu2為后懸架簧上質(zhì)量;f02為后懸架偏頻。
2.1.6 驗證動撓度
設(shè)計前、后懸架的剛度ks1和ks2之后,要依據(jù)車輛行駛振動的分析理論,對懸架動撓度進(jìn)行計算,驗證其是否在車輛懸架設(shè)計所規(guī)定的動撓度范圍之內(nèi)。假設(shè)車輛行駛路面輸入譜為 Gq(n0),車輛行駛速度為 v,懸架質(zhì)量比為 rm,懸架剛度為ks,懸架阻尼比為ξ,則懸架動撓度均方值δδd為:
基于舒適性的車輛懸架最佳阻尼比為:
式中:rm為懸架的質(zhì)量比;rk為懸架的剛度比。車輛空載參數(shù)見表2。
表2 車輛空載參數(shù)列表
滿載前輪:
后輪:
滿載:
動撓度:考慮工況比較惡劣,礦車主要行駛路面取為D∽F級路面。
空載:
2.1.7 結(jié)論
后輪底盤距離:
后輪空載現(xiàn)有可用間隙40mm,考慮加載之后車身下降,又要保證動撓度后輪需要再增加 55mm;后輪漸變鋼板彈簧剛度計劃空載580N/mm,計劃滿載840N/mm。
前輪底盤距離:
前輪空載現(xiàn)有可用間隙 30mm,又要保證動撓度前輪需要再增加45mm;前輪鋼板彈簧計劃剛度改進(jìn)680N/mm。
對原車實驗測得的數(shù)據(jù)進(jìn)行一系列處理,建立準(zhǔn)確的整車七自由度振動模型;將識別得到的物理參數(shù)和模態(tài)參數(shù)代入四自由度振動模型進(jìn)行仿真分析和優(yōu)化,根據(jù)優(yōu)化結(jié)果設(shè)計與之相匹配的液壓互聯(lián)懸架系統(tǒng)。
確定液壓互聯(lián)懸架系統(tǒng)中各元件尺寸、型號等參數(shù),繪制圖紙并加工,主要零部件明細(xì)見表3。
表3 主要零部件明細(xì)
基于車輛參數(shù)的減振器閥系參數(shù)設(shè)計的關(guān)鍵點是如何根據(jù)車輛參數(shù)確定出與車輛懸架達(dá)到最佳阻尼匹配的減振器速度特性曲線,然后根據(jù)所得到的減振器最佳阻尼匹配速度特性曲線,利用關(guān)于速度特性的減振器閥系參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計。
最終確認(rèn)減振器參數(shù)為:
前橋:復(fù)原阻力:Pf=7791±1600N,壓縮阻力:Py=2597±520N;
后橋:復(fù)原阻力:Pf=10020±2000N,壓縮阻力:Py=3340±700N;
前后橋的最大拉伸長度Lmax=485±5mm,壓縮到底長度Lmin=315±5mm,行程S=160mm。
在此液壓懸掛系統(tǒng)中,因為整車前后橋為鉸接式連接,考慮將前后橋的互聯(lián)取消,僅把左側(cè)液壓缸上腔與右側(cè)液壓缸上腔相連構(gòu)成一條油路,左側(cè)液壓缸下腔與右側(cè)液壓缸下腔相連組成另一油路。每一油路上安裝一儲能器,并預(yù)設(shè)油壓。當(dāng)左右液壓缸反向運動時,二油路內(nèi)的液壓油容積并不變化,因此沒有壓力變化。當(dāng)四個車輪向上運動時,則其中一條油路內(nèi)的液壓油處于壓縮狀態(tài),由于儲能器的作用而使該封閉油回路壓力升高;另一條油路內(nèi)的液壓油處于擴(kuò)張狀態(tài),從而壓力減少。兩油路壓力之差在油缸活塞處形成,于是通過四油缸構(gòu)成抑制車輪向上運動的作用力,其原理見圖2。
圖2 液壓互聯(lián)懸架系統(tǒng)原理圖
參照原車的現(xiàn)有空間,確定液壓互聯(lián)懸架系統(tǒng)在車輛上的安裝位置,主要是油缸、減震器、蓄能器的裝配位置,同時注意不影響整車的使用與維修;更換新板簧,安裝各元件支架;完成液壓管路布置,將各液壓系統(tǒng)元件連接于液壓管路,并安裝到車輛上,得到完整的液壓互聯(lián)懸架系統(tǒng)。
通過頻域響應(yīng)曲線可以得到原車和改裝后的車輛在不同振動模式下的固有頻率,其固有頻率對比見表4。
表4 原車與安裝HIS車輛頻率(Hz)對比
通過偏頻實驗測試可以看出,安裝 HIS(2.5MPa)后車輛的偏頻相對于原車減小,懸架系統(tǒng)剛度減小,從而達(dá)到提高車輛舒適性的目的。
通過原車與加裝液壓互聯(lián)懸架系統(tǒng)礦車的對比試驗,可得出如下結(jié)論:
1)WC5E無軌膠輪車改裝之前,動態(tài)參數(shù)識別實驗數(shù)據(jù)表明車輛的垂向振動頻率較高,懸架剛度過硬。通過加裝一套新型液壓互聯(lián)懸架系統(tǒng),能夠很好改善車輛舒適性;
2)從隨機(jī)路面加速度功率譜結(jié)果來看,同時參照車輛行駛平順性評價標(biāo)準(zhǔn),以加速度均方根值為評估依據(jù),改裝后的車輛相比原車加速度均方根值與峰值減小了25%以上,可見舒適性有一定程度改善。同時,分別乘坐原車和改裝后車輛,主觀感受再次驗證車輛舒適性有所提高;
3)從動態(tài)參數(shù)識別的結(jié)果來看,改裝后的HIS車輛前、后偏頻降低,表明懸架系統(tǒng)剛度減小,從頻域角度驗證了改裝車輛的舒適性明顯提高。同時車輛后橋板簧為漸變剛度板簧,空載剛度較低,隨著加載質(zhì)量增加,板簧剛度可以逐漸變大,從而提高車輛舒適性;
4)考慮 WC5E工程車的后車廂需要加載,當(dāng)每次裝載貨物之前需要打開安裝在后輪的液壓互聯(lián)懸架球閥,保證加載時上、下回路壓力相等,裝載完成后關(guān)閉球閥。根據(jù)剎車實驗結(jié)果可知,由于板簧改進(jìn)變薄,HIS車輛剎車縱向位移稍大。鑒于此情況,在保證剛度不變的情況下,可以改變板簧前一片厚度,可以減小車輛剎車縱向位移,從而提高板簧使用壽命。
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