江帆
摘要:工業(yè)工程對我國制造業(yè)的發(fā)展有著深遠(yuǎn)的影響,但今傳統(tǒng)制造業(yè)的流水生產(chǎn)線存在著平衡率低下的問題,這成為阻礙其發(fā)展的因素。通過提高操作員以及機(jī)器設(shè)備的工作效率,進(jìn)而提高生產(chǎn)線平衡,提高人均產(chǎn)量以及生產(chǎn)應(yīng)變能力,從而滿足客戶的需求,提交出高質(zhì)量,低成本的產(chǎn)品。本文介紹了我國工業(yè)工程在企業(yè)中的現(xiàn)狀,接著以YQ公司激光筆流水生產(chǎn)線為研究對象,運(yùn)用工業(yè)工程思想,根據(jù)其原先由的各個工序的標(biāo)準(zhǔn)時間并計算出節(jié)拍和平衡率,接著確定瓶頸工序以及其他的問題工序。通過運(yùn)用方法研究、程序分析、ECRS等工業(yè)工程方法對問題工序進(jìn)行優(yōu)化改善,提高企業(yè)的生產(chǎn)力、競爭力,降低成本。
關(guān)鍵詞:工業(yè)工程;生產(chǎn)線平衡;方法研究;程序分析;工作效率
0引言
①工業(yè)工程概述。工業(yè)工程是對人員、物料、設(shè)備、能源、和信息組成的集成系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計、改善和實(shí)施的一門學(xué)科,它綜合運(yùn)用數(shù)學(xué)、物理、和社會科學(xué)的專門知識和技術(shù),結(jié)合工程分析和設(shè)計的原理與方法,對該系統(tǒng)所取得的成果進(jìn)行確認(rèn)、預(yù)測和評價。
②工業(yè)工程在我國運(yùn)用的概況。自上世紀(jì)80年代工業(yè)工程引入我國,相比美國日本等發(fā)達(dá)國家對工業(yè)工程的重視,工業(yè)工程在國內(nèi)制造業(yè)實(shí)際運(yùn)用中并未得到應(yīng)有的受重視程度。具體表現(xiàn)在如下幾個方面:
1)制造業(yè)現(xiàn)階段的共性:不同國家地區(qū)對制造業(yè)的的優(yōu)化需求是不一致的?,F(xiàn)階段我國的制造業(yè)水平相對于發(fā)達(dá)國家水平較低,對于改善和優(yōu)化生產(chǎn)能力方面沒有得到應(yīng)有的重視程度或受重視程度不高,并不意味著我國制造業(yè)沒有優(yōu)化需求。
2)工業(yè)工程運(yùn)用的不合理性:運(yùn)用工業(yè)工程方法針對我國企業(yè)的改善尚處于初期階段,大部分工業(yè)工程人員喜歡憑借經(jīng)驗(yàn)處理問題,處理問題總是參照具體的工藝解決方案,忽視通用的方法論。自主創(chuàng)新能力差,生搬硬套其他行業(yè)或部門的改善案例,按照改善案例的參數(shù)去調(diào)整具體數(shù)值。
3)現(xiàn)階段部分企業(yè)員工認(rèn)為工業(yè)工程就是壓榨員工的工具:目前有很多企業(yè)存在這這樣的問題,認(rèn)為制定標(biāo)準(zhǔn)工時的存在是不合理的,壓榨員工的剩余價值,標(biāo)準(zhǔn)工時被認(rèn)為是管理者對勞動者壓榨的一個工具,束縛了企業(yè)生產(chǎn)效率的提高。
1 YQ公司激光筆生產(chǎn)線分析
YQ公司是一家電子制造企業(yè)。公司生產(chǎn)的激光筆具有即插即用,便捷快速的優(yōu)點(diǎn),市場需求量大。為了滿足日益增加的需求量,就必須對生產(chǎn)過程進(jìn)行改善,從而增大產(chǎn)量,滿足市場的需求。對于生產(chǎn)過程的改善就是對生產(chǎn)流程進(jìn)行合理化,增高生產(chǎn)線平衡率以及人員的利用率等等。(如表1)
1.1激光筆生產(chǎn)線存在的問題分析
在了解了激光筆現(xiàn)狀的標(biāo)準(zhǔn)時間及安排的人員后,要對現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)時間進(jìn)行平衡率分析計算。
①每個工序單位人數(shù)的時間。
15.62/2=7.81
20.08/2=10.04
18.24/2=9.12
24.00/2=12.00
16.75/2=8.38
28.84/3=9.61
20.57/2=10.29
18.26/2=9.13
②算出節(jié)拍。
(7.81+10.21+4.40+5.00+10.04+5.01+9.12+9.54+10.05+10.47+12.00+7.67+7.85+10.49+9.39+8.38+8.54+9.61+9.78+10.29+9.13)/21=8.8,可以很明顯地看到很多工序的時間都超過了節(jié)拍時間,所以生產(chǎn)線存在不平衡。
③算出平衡率。
(7.81+10.21+4.40+5.00+10.04+5.01+9.12+9.54+10.05+10.47+12.00+7.67+7.85+10.49+9.39+8.38+8.54+9.61+9.78+10.29+9.13)/(12*21)=73.3%
本公司要求平衡率要在85%以上,通過分析目前的平衡率為73.3%,因此平衡率低,未達(dá)到要求。由上面的標(biāo)準(zhǔn)時間可以直觀地看出瓶頸工序?yàn)檎迟N成品標(biāo)簽及安裝電池,瓶頸時間為12.00:馬達(dá)備EVA標(biāo)準(zhǔn)時間為4.40、下殼備膠標(biāo)準(zhǔn)時間為5.00、壓塊撕膠標(biāo)準(zhǔn)時間為5.01,用時都在節(jié)拍以下很多,空閑時間較多,人員利用率不足;同時還存在彈簧正極焊接及分板、PWA鎖附、通電測試這些工序用時較長。
2生產(chǎn)線存在問題的分析及改善
2.1粘貼成品標(biāo)簽及安裝電池分析及改善
經(jīng)過時間研究分析瓶頸工序?yàn)檎迟N成品標(biāo)簽及安裝電池,標(biāo)準(zhǔn)時間為12.00。此工序嚴(yán)重的影響了生產(chǎn)線的平衡率,因此要重點(diǎn)對此工序進(jìn)行改善。
2.1.1運(yùn)用ECRS原則分析改善
完成任何工作所需要經(jīng)過的路線和手續(xù)即為程序。程序越復(fù)雜、越是冗長,則越需要人員與時間,另外就會有越來越多不合理的地方,最后就會導(dǎo)致成本越來越高。在確定了瓶頸工序及問題工序之后,首先考慮程序分析中的ECRS原則,是否有的動作是可以取消、合并、重排或者簡化的。(如表2)
第一,工序中的電池蓋打開了然后又要蓋上,可不可以省略其中打開蓋子的動作。從前面的通電測試中是要把電池蓋打開起來然后才可以測試,到后面的下殼螺絲鎖附、撕雙面膠粘貼激光鏡面、LCD鏡片粘貼,最后到粘貼成品標(biāo)簽及安裝電池都是可以不用電池蓋的,所以可以將從通電測試后電池蓋就不用蓋上去了,把電池蓋堆放在一起給粘貼成品標(biāo)簽及安裝電池最后蓋上去,因?yàn)殡姵厣w是通用的,不會出現(xiàn)對不上的情況,從通電測試到粘貼成品標(biāo)簽及安裝電池中間省去了拆裝電池的工序。
第二,此工位的用時比較長,而上面一個工序的時間較短,所以可以將此工序的一道工序移交給上一個工序,將開關(guān)鍵撥到ON一檔,這個動作比較簡單,而且比較獨(dú)立,可以將此動作給上一個工序做。endprint
2.1.2運(yùn)用操作分析進(jìn)行分析改善
經(jīng)過上述的一些整體的改善之后,要對整個工序的操作進(jìn)行分析,通過對程序分析中的五個方面進(jìn)行研究和分析,因?yàn)槭且粋€對一個工序的分析,所以沒有儲存的方面,通過對瓶頸工序進(jìn)行操作分析可以減少不必要的動作,改善不經(jīng)濟(jì)的動作,增加兩只手的利用率等,從而使操作更有效。(如表3)
以下是在前面改善的基礎(chǔ)上,即將電池蓋在通電測試之后就不蓋上,直接往下流,另外把將開關(guān)鍵撥到ON檔給上一道工序做之后,對粘貼成品標(biāo)簽及安裝電池這個瓶頸工序進(jìn)行操作分析得出的表格,如表4所示。
①由表4得到的左右手的動作情況:
左手:操作0;等待0;移動4;持住14
右手:操作7;等待4;移動7;持住0
②由上面的左右手動作的情況可以看出,左右手的動作不均勻,左手的動作大多是持住,沒有操作,而右手占據(jù)了大部分的移動和操作的動作,這樣導(dǎo)致了左右手的動作不均勻,右手容易疲勞,從而會導(dǎo)致右手的效率降低,也可能因?yàn)槠趯?dǎo)致操作不到位,從而影響產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量。下面對左右手動作進(jìn)行分析,并提出改善的方法。
1)在這個操作中有兩次拿鑷子和放下鑷子的動作,那么其中有一次就是浪費(fèi)的動作了,可以在第一次拿了鑷子之后不要放下,等左手拿了麥拉片,粘貼好麥拉片之后在放下鑷子:
2)左手在拿成品標(biāo)簽的時候,右手是等待的,下一個動作是拿鑷子,這左右手的兩個動作是可以一起進(jìn)行的,左手拿成品標(biāo)簽的同時右手拿鑷子;
3)確認(rèn)成品標(biāo)簽版本和撕掉成品標(biāo)簽離型紙是可以同時進(jìn)行的,不沖突,可以左手確認(rèn)成品標(biāo)簽版本的同時右手撕掉成品標(biāo)簽離型紙:
4)在檢查彈簧是否安裝到位的時候,左右兩只手都是屬于持住狀態(tài)??梢宰笫殖肿‘a(chǎn)品的同時右手粘貼麥拉片的同時檢查彈簧是否粘貼到位,因?yàn)辂溊茄b在彈簧下面的,所以粘貼麥拉片的時候必然是會看到彈簧的。改進(jìn)之后的操作分析如表5所示。
由表5得到的左右手的動作情況:
左手:操作2;等待0;移動4;持住7
右手:操作5;等待3;移動5;持住0
改善前后的對比可以看出,原來左手無操作的,改善后有了操作,相對平衡了右手的操作負(fù)荷:另外還減少了右手的移動次數(shù):左手的持住及停頓的次數(shù)也減少了很多;經(jīng)過這次的改善,在測時后,節(jié)約了時間5.4s。
2.2馬達(dá)備EVA與下殼備膠分析及改善
馬達(dá)備EVA、下殼備膠這兩個工序都比較簡單,用時也比較短,空閑率較高,而且這兩個工序都是屬于備料。通過程序分析中的ECRS四大原則中,將這兩個工序合并給一個人來做,加大人員的利用率。
2.3 PWA板裝配與PWA鎖附分析及改善
PWA板裝配與PWA鎖附中兩個工位分別位于流水線的兩邊,屬于齊平的狀態(tài),在流水線上放了一個板,PWA板裝配完成后放在板上,PWA鎖附從板上由近及遠(yuǎn)的拿,導(dǎo)致PWA板裝配的由遠(yuǎn)及近的伸手放。對此操作進(jìn)行動作分析,可不可以不要伸手這個動作,這個動作很容易使操作員疲勞,從而降低生產(chǎn)效率。對于流水線的分析得出這兩個工序在操作過程中的伸手拿產(chǎn)品是可以取消的,在此過程中可以充分利用流水線,讓PWA板裝配坐在PWA鎖附流水線的上方,PWA板裝配完之后直接利用流水線流下去,就省時省力了。
2.4壓塊撕膠與彈簧正極焊接及分板分析及改善
壓塊撕膠工序用時較短,空閑時間較多,而上一個工序彈簧正極焊接及分板用時較長。對兩個工序進(jìn)行分析,可以將彈簧正極焊接及分板中分板的動作給壓塊撕膠來做,減少后者的用時,同時增加前者的時間利用率,從而增大產(chǎn)品的生產(chǎn)效率,增大產(chǎn)能。
3改善后結(jié)果分析
對流水線進(jìn)行改善之后,流水線的時間也發(fā)生了變化。通過對流水線進(jìn)行時間研究,確定標(biāo)準(zhǔn)時間,在算出改善后的平衡率,將改善后的平衡率與改善前的平衡率進(jìn)行對比,從而得出改善的效果。
3.1對改善后的工序進(jìn)行秒表時間測時
因?yàn)榇舜问菫榱斯ぷ鞲纳贫M(jìn)行時間研究,要求不必像制定標(biāo)準(zhǔn)時間那么嚴(yán)格,可根據(jù)作業(yè)周期粗略確定觀測次數(shù),此次作業(yè)的周期為5min,如論文前面介紹的論文所用的理論知識中秒表測試次數(shù)表格中可以確定測時次數(shù)為15次。
3.1.1馬達(dá)備EVA墊與下殼備膠測試
①剔除異常值(表6)。
由表6可以看出所有的數(shù)值差別不是很大,因此測時的環(huán)境是穩(wěn)定的,操作員的發(fā)揮也是穩(wěn)定的,沒有出現(xiàn)什么異常的情況,因此么有異常值,所有的數(shù)據(jù)都是有效的。
②求出正常時間。
(8.57+8.45+8.20+9.21+8.23+8.61+9.01+9.08+8.27+8.58+9.23+8.90+9.09+8.30+8.78)/15=8.70s
③求出標(biāo)準(zhǔn)時間,公司規(guī)定的寬放率為10%。
標(biāo)準(zhǔn)時間=正常時間*(1+寬放率)=8.70*(1+10%)=9.57s
3.1.2彈簧正負(fù)極焊接
①剔除異常值(表7)。
由表7可以看出第八次測試時間為11.75,明顯有差于其他的數(shù)值,因此此值為異常值,應(yīng)剔除。
②求出正常時間。
(8.74+9.06+8.47+8.48+9.06+9.03+8.83+8.54+8.89+9.00+8.79+9.33+8.20+8.33)/14=8.77s
③求出標(biāo)準(zhǔn)時間,公司規(guī)定的寬放率為10%。
標(biāo)準(zhǔn)時間=正常時間*(1+寬放率)=8.77*(1+10%)
=9 65s
3.1.3壓塊撕膠及分板
①剔除異常值(表8)。
由表8可以看出第10次測試時間為12.94,明顯有差于其他的數(shù)值,因此此值為異常值,應(yīng)剔除。endprint
②求出正常時間。
(8.02+7.92+8.30+7.63+8.00+7.33+8.17+8.18+7.09+7.63+7.63+7.62+7.87+7.77)/14=7.80s
③求出標(biāo)準(zhǔn)時間,公司規(guī)定的寬放率為10%。
標(biāo)準(zhǔn)時間=正常時間*(1+寬放率)=7.80*(1+10%)=8.58s
3.1.4其他改善后的工序標(biāo)準(zhǔn)時間
同理通過測時計算得出其他改善后的工序的標(biāo)準(zhǔn)時間,如表9。
3.2改善后流水線的生產(chǎn)流程分析
以下是改善后的激光筆流水線流程情況,改善后的工序名稱,標(biāo)準(zhǔn)時間以及人員的安排如表10。
在了解了激光筆生產(chǎn)線改善后的標(biāo)準(zhǔn)時間及安排的人員后,對標(biāo)準(zhǔn)時間進(jìn)行平衡率的計算:
①首先每個工序單位人數(shù)的時間:
15.62/2=7.81 20.08/2=10.04
18.24/2=9.12
28.84/3=9.61 16.75/2=8.38 1 8.60/2=9.30
20.57/2=10.29 18.26/2=9.13
②算出節(jié)拍為:
(7.81+10.04+9.57+9.65+8.58+9.12+9.54+9.49+9.64+9.61+7.67+7.85+9.81+8.58+8.38+9.19+9.30+9.78+10.29+9.13)/20=9.15
可以很明顯地看到很多工序的時間都超過了節(jié)拍時間,所以生產(chǎn)線存在不平衡。
③然后算出平衡率為:
(7.81+10.04+9.57+9.65+8.58+9.12+9.54+9.49+9.64+9.61+7.67+7.85+9.81+8.58+8.38+9.19+9.30+9.78+10.29+9.13)/(10.29*20)=88.9%
4總論
4.1總結(jié)
本文主要是對YQ公司激光筆生產(chǎn)線進(jìn)行優(yōu)化和改善。本文首先介紹了一些基礎(chǔ)工業(yè)工程概況,接著對Y0公司激光筆生產(chǎn)線的現(xiàn)存的問題,計算出節(jié)拍和平衡率,確定瓶頸工序和其他問題工序。再運(yùn)用時間研究、操作分析,ECRS四大原則對現(xiàn)存的流水線進(jìn)行研究和分析,并且提出改善的方法,通過這些改善和優(yōu)化使得流水線更加平衡,而且節(jié)約了人力。
4.2展望
對流水線的優(yōu)化和改善是循序漸進(jìn)的,是一個長期循環(huán)的過程。對于流水線的改善首先要找出其中的瓶頸工序。然后再找出其他問題工序,并且找出其中的問題加以改善。
對于Y0公司激光筆流水線還有許多不足之處需要改善,比如說各個工序的左右手的負(fù)荷還有很大的差距,右手的負(fù)荷明顯是偏重的,還有許多的動作都是不符合動作經(jīng)濟(jì)性原則的等等,都需要持續(xù)的改善。工業(yè)工程的理念就是持續(xù)改善。在生產(chǎn)線中也明顯的體現(xiàn)了這個理念,當(dāng)一個瓶頸出現(xiàn)的時候,改善它,但當(dāng)改善了一個瓶頸之后還會有新的瓶頸出現(xiàn)。瓶頸永遠(yuǎn)都會有,改善也是永遠(yuǎn)沒有止境的。
隨著祖國的發(fā)展以及面對這經(jīng)濟(jì)的全球化,各企業(yè)要想得到更好的發(fā)展就要持續(xù)的進(jìn)步。另外在這個人力成本越來越高的情形之下,唯有提高人力的利用率才能更好地生存下去,才能擁有更加強(qiáng)有力的競爭力,那么工業(yè)工程就顯得尤為重要了。因此對工業(yè)工程的應(yīng)用越來越被各個企業(yè)看重,工業(yè)工程的應(yīng)用領(lǐng)域也越來越廣。由此我們也相信,工業(yè)工程的發(fā)展也會越來越繁榮,同時也為祖國的發(fā)展做出更多更好的貢獻(xiàn)。endprint