馬 駿,查 曉,呂錫武
(1.東南大學(xué)能源與環(huán)境學(xué)院,江蘇南京 210096;2.東南大學(xué)無錫分校無錫太湖水環(huán)境工程研究中心,江蘇無錫 214000)
分散式生活污水規(guī)模小、水量變化系數(shù)大,成分復(fù)雜但有機物濃度偏低,常規(guī)城鎮(zhèn)集中式污水處理技術(shù)并不能滿足其處理要求。與此同時,單一的物化、生物或生態(tài)處理方法亦具有各自的局限性。單一的物化處理技術(shù)運行成本較高,且對氮的處理效率較低、能力有限;生物技術(shù)無法有效解決分散式生活污水普遍富營養(yǎng)化的問題;生態(tài)技術(shù)占地面積大且處理效率相對較低。因此我國分散式生活污水多采用組合工藝進行處理,主要分為:“厭氧+生態(tài)”、“好氧+生態(tài)”、“厭氧+好氧”、“厭氧+好氧+生態(tài)”,4種主要類型。其中考慮到活性污泥法運行成本高,且存在污泥膨脹問題,在農(nóng)村地區(qū)好氧生物處理技術(shù)部分多采用更易維護管理的生物膜法,主要包括接觸氧化和生物濾池兩大類[1-4]。
本文從農(nóng)村生活污水水質(zhì)、水量特征出發(fā),結(jié)合居民生活方式、經(jīng)濟水平考慮,提出了“厭氧+缺氧+好氧+人工濕地”的生物生態(tài)組合工藝對農(nóng)村生活污水進行處理[5]。厭氧部分將大分子有機物轉(zhuǎn)化為小分子有機物,去除部分有機物;缺氧部分混合好氧池回流液,實現(xiàn)反硝化脫氮與脫臭;好氧部分在實現(xiàn)氨氮硝化的同時繼續(xù)去除有機物;人工濕地利用剩余有機物及氮磷轉(zhuǎn)化為植物所需并將之去除,經(jīng)過四部分各自分工與配合最終使出水達標。由于濕地部分需較大占地面積才能保證氮的有效去除,強化缺氧-好氧單元的脫氮功能顯得尤為必要,回流比是重要的控制因素。過大的回流比使得系統(tǒng)造價及運行費用變高,降低回流比可降低能耗和建造、運行費用,但可能造成出水不達標。因此,本試驗好氧單元利用水車驅(qū)動式生物轉(zhuǎn)盤加強充氧效率,探究不同回流比下缺氧-好氧單元的脫氮效果及規(guī)律。
圖1 工藝流程圖Fig.1 Process Flow Diagram
本試驗所采用組合工藝中生物部分由厭氧折板反應(yīng)器、缺氧反應(yīng)器、水車驅(qū)動式生物轉(zhuǎn)盤裝置組成(圖1)。為減少裝置占地面積、降低后續(xù)反應(yīng)負荷,選擇將高濃度、小水量的黑水利用厭氧折流板反應(yīng)器處理后再與低濃度、大水量的灰水進行混合進入缺氧池及好氧池,并通過好氧池硝化液回流至缺氧池進行硝化反硝化脫氮。好氧部分采用多級跌水的水車驅(qū)動式生物轉(zhuǎn)盤裝置,利用裝置內(nèi)循環(huán)水驅(qū)動水車帶動生物轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)動,省去了常規(guī)生物轉(zhuǎn)盤驅(qū)動用電機,節(jié)約耗能,更適宜農(nóng)村地區(qū)小型生活污水。與此同時,每級跌水充氧與盤片轉(zhuǎn)動復(fù)氧保證了裝置充足的充氧能力。
生物生態(tài)組合工藝中利用厭氧折流板反應(yīng)器處理黑水后再與灰水混合進入缺氧-好氧部分進行處理,好氧部分采用水車驅(qū)動式生物轉(zhuǎn)盤裝置,且硝化液部分回流至缺氧池進行反硝化脫氮,好氧部分出水進入人工濕地對氮磷進行進一步去除。本試驗重點考察缺氧-好氧部分的運行效果。
缺氧池尺寸長為 40 cm、寬為 40 cm、高為100 cm,總有效體積為120 L,池內(nèi)采用組合式填料掛膜,池壁從下而上每隔10 cm設(shè)一出水口,出水水位可由不同高度出水口進行調(diào)節(jié)。好氧單元設(shè)三級水車驅(qū)動式生物轉(zhuǎn)盤,每級池體長為35 cm、寬為20 cm、高為20 cm,總有效容積為36 L,盤片直徑為16 cm,間距為1 cm,共10片。每級水車驅(qū)動式生物轉(zhuǎn)盤均由水車區(qū)和轉(zhuǎn)盤區(qū)組成,其中水車區(qū)和轉(zhuǎn)盤區(qū)體積比為1∶6。水車部分由最后一級出水自循環(huán)驅(qū)動,控制驅(qū)動水量保持盤片轉(zhuǎn)速為2~4 r/min。參考已有對接觸氧化池跌水高度的研究[6],轉(zhuǎn)盤每級之間跌水高度設(shè)為0.6 m,各水箱和反應(yīng)器均由PVC材料制成。
試驗共使用2組平行的單向進水潛流人工濕地系統(tǒng)及2組平行的可控型兩端進水潛流人工濕地系統(tǒng),每組濕地系統(tǒng)進水通過閥門控制流量。兩種潛流人工濕地平面尺寸均為:長 L=2.0 m;寬 B=0.3 m;高 H=0.55 m;基質(zhì)層高度為 0.4 m;單元有效表面積為 0.6 m2,濕地沿程方向上距進水端0.65 m及1.3 m處分別設(shè)置取樣口,沿長度方向每隔0.5 m加設(shè)穿孔折流板,引導(dǎo)污水在濕地中以上下折流方式推流流動。濕地內(nèi)部基質(zhì)填料由下至上依次為:粗礫石(層高為 15 cm,粒徑為 30~50 mm),細礫石(層高為 15 cm,粒徑為 10~20 mm),土壤(層高為10 cm),礫石層除作為濕地墊層以外,也是主要的吸附介質(zhì),土壤層有利于擴大種植植物的篩選范圍,整個基質(zhì)層空隙率約為40%。人工濕地夏秋季主要種植水稻和空心菜,冬春季主要種植芹菜、豆瓣菜等植物。
本試驗于東南大學(xué)無錫分校實驗中心開展,特別設(shè)計了處理模擬分散式污水的試驗裝置。本試驗中缺氧池進水由厭氧出水和灰水兩部分組成,厭氧出水為厭氧折流板反應(yīng)器處理黑水(取自東南大學(xué)無錫分校東南院南側(cè)化糞池)后的出水,灰水取自東南大學(xué)無錫分校宿舍區(qū)生活污水。由于學(xué)校污水水質(zhì)與我國農(nóng)村地區(qū)污水水質(zhì)仍有些許差別,試驗過程中通過加藥對試驗用水進行適當調(diào)控以模擬實際農(nóng)村生活污水水質(zhì)。試驗監(jiān)測黑水、厭氧出水、灰水水質(zhì)和缺氧進水水質(zhì)如表1所示。
表1 試驗期間原水水質(zhì)Tab.1 Raw Water Quality during the Experiment
試驗由6月下旬開始~9月下旬結(jié)束,試驗期間水溫為25~32℃,缺氧池采用組合填料進行掛膜,生物轉(zhuǎn)盤經(jīng)過預(yù)掛膜處理后放入水車式生物轉(zhuǎn)盤中。反應(yīng)器穩(wěn)定運行期間定期從缺氧池進出水口及各級水車式生物轉(zhuǎn)盤出水處取樣并進行測定。
水質(zhì)指標測定采用國家環(huán)境保護總局編制的標準方法[7]:COD,密閉回流消解滴定法;TN,過硫酸鉀氧化紫外分光光度法;氨氮,水楊酸鹽分光光度法;硝氮,氨基磺酸紫外分光光度法;pH,便攜式pH計測定法;水溫,溫度計。
本試驗在運行期間通過調(diào)整硝化液回流比優(yōu)化對污染物的處理效果,從而選擇反應(yīng)器較適合工況條件。
由圖2可知,試驗期間缺氧單元進水CODCr濃度為 62.79~276.35 mg/L,好氧單元 CODCr出水濃度為 14.07~54.90 mg/L。分別考察進水、缺氧出水及好氧出水COD濃度,可以觀察到COD的降低主要發(fā)生在缺氧單元。分析原因可知,COD濃度的降低主要來自三個方面[5]:回流的硝化液將好氧出水中的硝酸鹽帶入缺氧反應(yīng)器中,反應(yīng)器中反硝化細菌利用硝酸鹽和碳源進行反硝化脫氮反應(yīng);回流硝化液與缺氧進水同時進入缺氧反應(yīng)器,稀釋了缺氧進水的COD濃度,降低了缺氧反應(yīng)器內(nèi)的COD濃度;缺氧反應(yīng)器內(nèi)生物膜對進水中的大顆粒有機物具有一定的吸附攔截作用。當回流比為300%、200%、100%和50%時,好氧單元COD平均去除率分別為 86.66%、82.12%、82.13%及 63.86%??梢园l(fā)現(xiàn),當回流比從50%提升到100%時,COD去除率出現(xiàn)了一定的上升,這表明此時硝化液的回流對COD的降低產(chǎn)生了積極的作用,而當回流比繼續(xù)提升時,COD去除率提升出現(xiàn)放緩的趨勢,去除效果提升極其微弱,當回流比大于100%時,硝化液回流對COD去除影響甚微,有機物已經(jīng)得到了充分的降解。同時,在缺氧單元出水中硝氮濃度極低,這表明缺氧單元反硝化脫氮效果良好,且碳源濃度足夠,此時碳源并不是影響缺氧脫氮的主要因素。
圖2 不同硝化液回流比條件下COD的去除效果Fig.2 Effect of COD Removal under Different Nitrification Liquid Reflux Ratio
2.2.1 不同回流比下氮形態(tài)的變化
如圖3所示,污水經(jīng)過三級水車式生物轉(zhuǎn)盤,硝氮濃度逐級上升。硝化菌利用無機碳為碳源,在好氧條件下氧化無機物獲取能量,將氨氮轉(zhuǎn)化為硝氮。當回流比為300%、200%、100%和50%時,氨氮轉(zhuǎn)化為硝氮的平均轉(zhuǎn)化率分別為 51.94%、51.97%、43.32%和 31.52%??梢园l(fā)現(xiàn),當回流比小于200%時,隨著回流比的提升,氨氮和硝氮濃度變化較明顯,氨氮轉(zhuǎn)化為硝氮的轉(zhuǎn)化率逐漸提升。而當回流比超過200%時,轉(zhuǎn)化效果趨于穩(wěn)定。這是因為,一方面回流比的增大提高了相應(yīng)的跌水流量,加快了轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速,增加了生物轉(zhuǎn)盤與空氣接觸而獲得了更好的充氧效果,使得硝化效果得到了提升;另一方面,回流比的增大減少了污水在水車式生物轉(zhuǎn)盤的停留時間,導(dǎo)致硝化反應(yīng)時間的減少,回流比過大時水力停留時間過短,硝化反應(yīng)無法充分進行。
圖3 不同硝化液回流比下氨氮的轉(zhuǎn)化效果Fig.3 Effect of Ammonia Nitrogen Conversion under Different Nitrification Liquid Reflux Ratio
如圖4所示,污水經(jīng)過缺氧池和三級水車驅(qū)動式生物轉(zhuǎn)盤后,氨氮濃度逐級降低,硝態(tài)氮濃度在好氧單元中逐級增加。減少的氨氮中一部分被用作微生物自身物質(zhì)的合成,另一部分則在好氧單元中通過硝化菌的硝化作用轉(zhuǎn)化成了硝態(tài)氮,同時在缺氧單元中,硝化液的回流一定程度上稀釋了氨氮的進水濃度。試驗期間缺氧反應(yīng)池氨氮進水濃度為11.43~23.17 mg/L,水車驅(qū)動式生物轉(zhuǎn)盤最后一級出水氨氮濃度為 1.70~15.67 mg/L。當回流比為300%、200%、100%和50%時,氨氮平均去除率分別為 83.9%、89.98%、57.32%和 46.55%,硝氮的平均轉(zhuǎn) 化 率 分 別 為 51.94%、51.97%、43.32% 和31.52%。不難發(fā)現(xiàn),當回流比從50%逐漸增加到200%時,氨氮平均去除率逐漸增大,當回流比大于200%時,氨氮去除率出現(xiàn)了一定的下降。一方面,隨著回流比的增加,硝化回流液對進水氨氮濃度的稀釋作用更加顯著;另一方面,在好氧條件下,氨氮由硝化菌消化作用轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮,氨氮去除率的變化與上一節(jié)硝氮轉(zhuǎn)化效果的分析具有一定的一致性,所以氨氮的去除率隨著回流比的增加同樣呈現(xiàn)出先增后減的趨勢。
圖4 不同硝化液回流比條件下氨氮的去除效果Fig.4 Effect of Ammonia Nitrogen Removal under Different Ditrification Diquid Reflux Ratio
2.2.2 回流比對TN去除效果影響
如圖5所示,試驗期間缺氧池進水TN濃度為8.21~43.31 mg/L,好氧單元出水 TN 濃度為 6.36~30.23 mg/L。當回流比為 300%、200%、100% 和50%時,TN的平均去除率分別為38.08%、51.23%、29.30%和20.99%。當回流比從50%增加到200%時,TN去除率不斷提升,隨著回流比的變大,更多來自好氧單元出水的硝態(tài)氮通過回流進入了缺氧池為反硝化反應(yīng)提供電子受體,在碳源充足的情況下,硝態(tài)氮的去除率提高。同時,更大的回流比更大程度地稀釋了缺氧進水的TN,使得缺氧出水TN濃度降低。而當回流比增大為300%時,TN去除率出現(xiàn)了一定幅度的下降。
綜合以上幾點分析,僅從生物處理單元考慮時,當回流比為200%時,TN的去除效果最優(yōu)。但組合工藝中為保證出水水質(zhì)達到GB 18918—2002中的一級A排放標準,后續(xù)接入人工濕地,因此保留一定濃度的氮有利于人工濕地中植物的生長。所以實際運用中,可適當降低回流比。
圖5 不同硝化液回流比條件下總氮的去除效果Fig.5 Effect of TN Removal under Different Nitrification Liquid Reflux Ratio
由于生物單元出水含氮濃度仍然較高,且?guī)缀鯚o除磷效果,為滿足出水排放要求,本試驗將生物單元與生態(tài)單元進行組合聯(lián)用。試驗共使用2組平行的單向進水潛流人工濕地系統(tǒng)及2組平行的可控型兩端進水潛流人工濕地系統(tǒng),每組濕地系統(tǒng)進水通過閥門控制流量。兩種潛流人工濕地平面尺寸均為:長 L=2.0 m,寬 B=0.3 m,高 H=0.55 m,基質(zhì)層高度為0.4 m,單元有效表面積為0.6 m2,整個基質(zhì)層空隙率約為40%。人工濕地夏秋季主要種植水稻和空心菜,冬春季主要種植芹菜、豆瓣菜等植物,不存在植物停止生長期,保證了工藝運行的連續(xù)性。
由圖2~圖5可知,經(jīng)過生物單元處理后,出水CODCr濃度基本小于 50 mg/L,滿足 GB 18918—2002中一級A的排放標準;而出水TN和氨氮濃度在一級A標準附近波動。為此,需要在后續(xù)增加人工濕地生態(tài)單元這一保障性環(huán)節(jié),使得出水滿足GB 18918—2002中的一級A的排放標準。
在生物生態(tài)組合工藝聯(lián)用運行期間,水溫為25~32℃,考察組合工藝對COD、TN、氨氮和TP的去除效果。結(jié)果表明:人工濕地進水CODCr、TN、氨氮和 TP 濃 度 分 別 為 14.07 ~ 54.90、6.36 ~30.23 mg/L 和 1.70~15.67 mg/L;2.23~4.23 mg/L其出水 CODCr、TN 氨氮和 TP 濃度為 8.23~34.56、4.93~13.34、1.53~7.34 mg/L;0.45~1.23 mg/L 對應(yīng)平均去除率分別為 31.57%、45.23%、34.29%和68.23%;當回流比為 100%時,出水 CODCr、TN、氨氮和 TP 濃 度 分 別 為 17.23、8.23、6.73 mg/L 和0.67 mg/L。由此可見,通過生態(tài)單元這一保證性環(huán)節(jié),出水可以滿足GB 18918—2002中的一級A的排放標準。
(1)僅考慮生物單元,當回流比為200%時,COD去除率為82.12%,TN去除率為51.23%,出水CODCr、TN 和氨氮濃度為 14.15 ~ 47.64、9.41 ~23.86、1.81~1.95 mg/L。
(2)硝化液回流可以起強化脫氮的作用,當回流比為50%、100%、200%和300%時,生物單元TN平均 去 除 率 分 別 為 38.08%、51.23%、29.30%和20.99%。
(3)將生物單元與生態(tài)單元聯(lián)用后,考慮工藝運行的經(jīng)濟性,將回流比設(shè)為100%,COD、TN和氨氮濃度均可滿足GB 18918—2002中的一級A的排放標準。
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