衛(wèi)志強,馬華敏
(1.桂林市排水工程管理處,廣西 桂林 541002;2.北京中科博聯(lián)環(huán)境工程有限公司,北京 100080)
污泥是污水處理過程中產(chǎn)生的一種容易腐敗發(fā)臭的生物固體物質,它富集了大量氮、磷等營養(yǎng)物質及微生物,不經(jīng)妥善處置,將危害環(huán)境。常用的污泥處置方式有填埋、焚燒、堆肥等。上窯污泥處置項目采用垛式堆肥方式,實現(xiàn)了污泥減量化、降低含水率的目的,但導致氨氣、硫化氫氣體的產(chǎn)生。由于發(fā)酵空間巨大,難實現(xiàn)全封閉,因此部分臭氣容易外溢。針對上述問題,改造工程選用北京中科博聯(lián)公司制造的設備化、全封閉的高溫好氧發(fā)酵設備。改造完成后,現(xiàn)有上窯污泥處置場對環(huán)境的影響問題得到有效解決。
采用污泥高溫堆肥處置方式,設計日污泥處置能力120 m3,占地面積14 000 m2,投資1 200余萬元,2009年7月開工建設,2010年3月運行投產(chǎn)。
污泥泵房建筑面積為60 m2,內設污泥泵兩臺,輸送量Q=20 m3/h,功率N=37 kW。污泥儲存池尺寸:8.5 m×8.5 m,有效深度2.0 m,超高0.5 m,有效容積144.5 m3。
圖1 改造前工藝流程
建筑面積1 368 m2,設備包括:雙軸攪拌機、調理劑皮帶輸送機、污泥中間儲倉、調理劑中間儲倉、平臺等。
發(fā)酵槽20條,每條長73 m,槽底鋪設平面列管式二級曝氣裝置。污泥堆肥車間建筑面積5 852 m2。污泥堆肥車間上為輕鋼結構,屋頂采用彩鋼瓦和陽光板。車間內布置抽風管路并配套生物除臭設備,將臭氣進行抽風并處理。
鼓風機房的平面尺寸為10 m×6 m,高6 m。內設2臺羅茨鼓風機,風機單臺風量63.6 m3/min,風壓19.6 kPa,N=37 kW。
二次發(fā)酵車間的建筑面積為6 620 m2。二次發(fā)酵車間及制肥車間上為輕鋼結構,屋頂采用彩鋼瓦,隔墻為輕體磚結構。
成品倉庫的建筑面積為1 444 m2,布置破碎機、篩分機、包裝機等。
項目采用的條垛式發(fā)酵是將原料混合物堆成長條形的條垛,中心易產(chǎn)生厭氧區(qū),翻垛時產(chǎn)生臭氣。項目堆肥面積近6 000m2,車間高6~7 m,整個空間約4萬m3,很難實現(xiàn)全封閉。整套工藝盡管配備了除臭設備,但發(fā)酵和翻垛過程中產(chǎn)生的大量臭氣(經(jīng)現(xiàn)場檢測,翻垛前氨氣濃度約為1~2 mg/m3,翻垛后,氨氣濃度約為5~8 mg/m3)依然可以外溢,造成了環(huán)境污染。
采用北京中科博聯(lián)公司生產(chǎn)和制造的全封閉的高溫好氧發(fā)酵設備進行污泥無害化、減量化和資源化處理。該技術基于對溫度、氧氣等參數(shù)的自動在線監(jiān)測,由智能監(jiān)控軟件對發(fā)酵參數(shù)進行自動在線監(jiān)控,發(fā)酵過程為靜態(tài)發(fā)酵(主發(fā)酵)與動態(tài)發(fā)酵(后熟發(fā)酵)相結合的組合工藝。
圖2 改造后工藝流程
將原污泥運至處理廠,直接倒入料倉。通過輸送裝置將市政污泥、返混料、輔料按比例輸送至混料機中充分混合,使物料達到適宜的含水率,并保證混合料具有松散的結構,達到發(fā)酵所需的自由空域要求。
從混料機出來的混合料,經(jīng)輸送設備送至發(fā)酵設備進行發(fā)酵。
混合物料輸入發(fā)酵裝置后,設備內部的多功能機自動進行取料和均勻布料。發(fā)酵裝置中設有溫度、氧氣在線監(jiān)測探頭,探頭采集的數(shù)據(jù)經(jīng)信號采集器輸入計算機控制系統(tǒng),實時反饋控制鼓風曝氣的強度和時間。
發(fā)酵過程開始后,在鼓風機提供氧氣的條件下,好氧微生物迅速增殖,堆體溫度迅速升高,1~2 d后堆體進入高溫期。通過自動監(jiān)測和控制系統(tǒng),人們可以使堆體在55℃以上的高溫階段維持5 d以上,從而實現(xiàn)物料的無害化和穩(wěn)定化的目的。
好氧發(fā)酵后,多功能機將腐熟物料取出,經(jīng)篩分后,篩上物用作返混料參與下一次發(fā)酵過程,篩下物進行資源化利用。
該套系統(tǒng)除了具有功能高度集成、占地面積節(jié)約、施工周期短、發(fā)酵產(chǎn)品穩(wěn)定等特點外,在工藝特點和設計上,還具有以下幾大特點。
高溫好氧發(fā)酵設備采用“動+靜結合”的供氧方式,采用正壓曝氣,空氣由堆體底部進入,由堆體表面散出,表層升溫速度快,無害化程度較好,發(fā)酵產(chǎn)品腐熟度高。污泥在在主發(fā)酵過程通過智能靜態(tài)鼓風供氧,自動調節(jié)控制不同時期所需的供氧量;在后熟階段通過內部勻翻機構進行勻翻供氧,防止出現(xiàn)死角的局部厭氧。智能控制可以保證整個系統(tǒng)的好氧狀態(tài),從而保證整個堆體的發(fā)酵效果。
高溫好氧發(fā)酵設備通過實時在線監(jiān)測系統(tǒng)和自動控制系統(tǒng)對整個發(fā)酵系統(tǒng)實現(xiàn)智能控制,通過調節(jié)控制曝氣速率、曝氣時間和曝氣量,實現(xiàn)生物好氧發(fā)酵的全過程控制,以滿足并達到快速升溫階段、持續(xù)高溫階段、降溫脫水三個階段的不同溫度、氧氣需求量。
改進工藝采用“以過程控制為主,末端除臭為輔”的方式,通過優(yōu)化生物堆肥過程的發(fā)酵和氧氣供應,抑制和減少臭氣的產(chǎn)生,顯著降低其環(huán)境危害。為預防臭氣外溢,其通過集氣系統(tǒng)收集臭氣,并用除臭裝置進行集中處理達標后排放。
經(jīng)核算,單臺高溫好氧發(fā)酵設備內部空間除臭體積1 200 m3*4臺*5次換氣/h=24 000 m3/h,可以發(fā)現(xiàn),由于使用了全封閉的發(fā)酵設備,整個除臭體積從4萬m3縮小為4 800 m3,除臭設備抽風量達到24 000 m3/h即可滿足需求。整套系統(tǒng)發(fā)酵設備配備了2套化學洗滌塔,總抽風量為27 000 m3/h,可保證較好的除臭處理效果。
由表1可以看出,該設備能實現(xiàn)較高的高溫發(fā)酵溫度(55℃~70℃),從而將原來10~15 d的好氧發(fā)酵周期縮短至8~10 d,輔料的使用量從35%降為15%,但增加了用電量。
表1 改造前后污泥處理效果對比
上窯污泥處置項目改造工程利用了污泥全封閉好氧發(fā)酵設備,有效地實現(xiàn)了污泥的干化,為污泥的進一步資源化利用開辟了新途徑,同時減少了環(huán)境影響,具有實際意義。