倪小波,吉麗超,李戍斌,李雪平,李宏庚
(1.上汽通用五菱汽車有限公司,柳州 545000;2.西門子工業(yè)軟件(北京)有限公司,北京 100102)
MPV(Multi-Purpose Vehicles)因其同時具有轎車的舒適性又有客車的寬敞性,排量小、成本低、功能多、適用于家庭用戶等優(yōu)點(diǎn),被廣大消費(fèi)者尤其是中國消費(fèi)者所認(rèn)可接受[1,2]。自2013年以來,我國汽車市場MPV需求量急劇上漲的同時,消費(fèi)者在低噪聲與高舒適性方面也對MPV提出了更高的要求,而MPV較之于轎車,體積、重量都相對較大,所以MPV的車內(nèi)噪聲控制一直是各學(xué)者研究的熱點(diǎn),也是企業(yè)需要解決的核心技術(shù)難題之一。車內(nèi)噪聲品質(zhì)直接影響著乘員乘坐汽車時的噪聲舒適性,同時也反映了汽車產(chǎn)品的檔次高低,其不僅是顧客評價和購買汽車時必須要考慮的一個非常重要的因素,同時也是汽車企業(yè)競爭力的體現(xiàn)。
國產(chǎn)MPV的動力傳動系布置形式大多采用前置后驅(qū),主要由發(fā)動機(jī)、離合器、變速器、傳動軸、后橋、半軸及車輪等組成,這些部件共同組成了一個扭轉(zhuǎn)振動系統(tǒng),整個傳動系可以看作是一個多質(zhì)量的彈性系統(tǒng),具有多個固有頻率。車輛行駛過程中,因受發(fā)動機(jī)輸出扭矩波動、傳動部件運(yùn)動的沖擊、行駛阻力等的作用,動力傳動系會產(chǎn)生扭轉(zhuǎn)振動響應(yīng),當(dāng)外界激勵頻率與固有頻率吻合時,甚至還會激發(fā)傳動系的扭轉(zhuǎn)共振,強(qiáng)烈的扭轉(zhuǎn)振動會通過車架傳遞或者直接作用到車身,激發(fā)車內(nèi)振動與噪聲[3],導(dǎo)致較劣的車內(nèi)聲振舒適性。
目前國內(nèi)外在傳動系扭振問題上已經(jīng)有較多的研究,康強(qiáng)[4,5]等為解決車內(nèi)轟鳴聲問題,建立了該車傳動系統(tǒng)扭振當(dāng)量模型,通過傳動系統(tǒng)扭振模態(tài)計算得到其模態(tài)信息,使用發(fā)動機(jī)激勵力驅(qū)動當(dāng)量模型進(jìn)行扭振強(qiáng)迫響應(yīng)分析與扭振測試,驗證了理論模型的有效性,明確了該車轟鳴聲主要貢獻(xiàn)是傳動系統(tǒng)扭振;鄧江華[6]等針對某前置后驅(qū)柴油機(jī)汽車在全油門加速(WOT)工況下,多個轉(zhuǎn)速下存在噪聲峰值的問題,研究了動力傳動系統(tǒng)的彎振和扭振特性,主要通過降低激振源和調(diào)整固有頻率的方法來解決由動力傳動系統(tǒng)彎扭振動特性引發(fā)的車內(nèi)噪聲問題;Liu[7]等針對汽車加速過程中出現(xiàn)的噪聲問題,設(shè)計了離合器3自由度扭振模型,研究了多級離合器阻尼器和齒輪側(cè)隙的非線性特性,基于分析結(jié)果提出了一種離合器動力學(xué)的優(yōu)化方法,并進(jìn)行了仿真和實(shí)驗驗證;吳昱東等[8]建立了某型國產(chǎn)前置后驅(qū)新型微型客車傳動系扭振分析模型,得到傳動系扭振特性,通過測試結(jié)果驗證模型的正確性,分析了關(guān)鍵部件扭轉(zhuǎn)剛度對傳動系扭振模態(tài)的靈敏度,并提出了通過適當(dāng)降低驅(qū)動半軸扭轉(zhuǎn)剛度實(shí)現(xiàn)降低微車傳動系扭振的方法。
本文為解決國產(chǎn)某型MPV設(shè)計研發(fā)過程中三檔全油門加速(WOT)工況下存在的車內(nèi)轟鳴聲問題,首先通過主觀判斷和客觀測試確定轟鳴聲來源為傳動系扭振,然后應(yīng)用AMESim建立傳動系1D仿真模型,利用飛輪端角加速度(實(shí)測數(shù)據(jù))與飛輪及曲軸慣量乘積作為系統(tǒng)輸入,驅(qū)動模型進(jìn)行強(qiáng)迫響應(yīng)分析,關(guān)鍵點(diǎn)扭振仿真結(jié)果與試驗結(jié)果進(jìn)行對比從而驗證模型有效性,在對標(biāo)結(jié)果良好的模型基礎(chǔ)上,通過仿真分析和測試試驗,驗證所提方案能夠有效較低MPV車內(nèi)轟鳴聲。
該型MPV動力傳動系統(tǒng)采用前置后驅(qū)形式,發(fā)動機(jī)為1.5L自然吸氣汽油發(fā)動機(jī),5擋手動變速器。在三檔WOT工況時,車內(nèi)乘員位置在多個轉(zhuǎn)速下均存在轟鳴聲,主觀感覺存在較為明顯的壓耳感,有從前排到后排逐漸升高的趨勢。采用LMS Test.Lab軟件對車內(nèi)噪聲數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,通過客觀測試得到不同乘員位置在該工況下的噪聲聲壓級曲線(總聲壓級及2階、4階和6階噪聲),如圖1所示。
圖1 三檔WOT工況時噪聲
三檔WOT工況時,在低轉(zhuǎn)速段內(nèi)(1000~3000rpm)范圍內(nèi)該車存在3個主要轟鳴點(diǎn),分別在轉(zhuǎn)速1000rpm、1650rpm和2350rpm附近。在1000rpm附近,三排座椅位置噪聲均以發(fā)動機(jī)2階激勵為主要貢獻(xiàn);在1650rpm附近,中排與后排噪聲以發(fā)動機(jī)2階激勵為主要貢獻(xiàn),前排在發(fā)動機(jī)2階和4階激勵下噪聲均較高;在2350rpm附近,中排噪聲較為突出,中排及后排在該轟鳴點(diǎn)以發(fā)動機(jī)2階激勵為主要貢獻(xiàn)。
根據(jù)經(jīng)驗,傳動系扭轉(zhuǎn)振動對后驅(qū)車輛車內(nèi)振動噪聲存在較大影響,初步懷疑車內(nèi)轟鳴聲的主要貢獻(xiàn)可能是傳動系扭振,所以對樣車進(jìn)行傳動系扭振測試。圖2為加速工況下傳動系扭振測試結(jié)果,可以看出:1)噪聲峰值處對應(yīng)的轉(zhuǎn)速下,后橋輸入軸振動同樣表現(xiàn)為峰值特性,轟鳴問題與后橋振動強(qiáng)相關(guān),說明傳動系對其有貢獻(xiàn);2)后橋輸入軸扭角量級在轟鳴處均高于0.2°,存在由于扭振激勵引起車內(nèi)轟鳴的可能。所以綜上可基本推斷車內(nèi)轟鳴聲的主要貢獻(xiàn)是傳動系扭振。
圖2 三檔WOT工況下傳動系扭振測試結(jié)果
通過整車振動和噪聲測試及傳動系扭振測試,確定對象車型三檔WOT工況下的轟鳴聲問題主要由傳動系扭振引致,為有效分析傳動系的扭振特性,同時為改進(jìn)措施提供依據(jù),需要利用AMESim軟件對傳動系進(jìn)行仿真分析,通過強(qiáng)迫響應(yīng)分析驗證仿真模型的有效性。
通過系統(tǒng)強(qiáng)迫響應(yīng)分析可以計算得到傳動系在發(fā)動機(jī)扭矩波動激勵作用下的響應(yīng)情況,并對傳動系的整改及分析提供理論依據(jù)??紤]到阻尼結(jié)構(gòu)的存在對于系統(tǒng)的響應(yīng)幅值有較大影響,因此,在進(jìn)行強(qiáng)迫響應(yīng)分析時,須充分考慮各部件阻尼特性對計算結(jié)果的影響,如式(1)為考慮阻尼影響的強(qiáng)迫振動力學(xué)模型。
基于此力學(xué)模型,利用AMESim建立完整的傳動系統(tǒng)仿真模型如圖3所示,主要由發(fā)動機(jī)、變速器、傳動軸、主減速器、差速器等部分組成。
為了進(jìn)行強(qiáng)迫振動計算,就必須獲取系統(tǒng)的激勵扭矩從而驅(qū)動模型。車輛在行駛過程中,整個傳動系存在發(fā)動機(jī)激勵、齒輪間隙的作用、路面激勵等多種激勵,在針對傳動系的扭振分析中,發(fā)動機(jī)激勵是最主要的形式,因此,本文忽略其他形式的激勵,僅將發(fā)動機(jī)激勵扭矩作為系統(tǒng)輸入。發(fā)動機(jī)激勵扭矩可通過式(2)計算得到,將該激勵扭矩輸入到LMS Imagine. Lab環(huán)境以激勵仿真模型,并且對比飛輪端及變速箱輸入軸側(cè)2階振動。
式中J為飛輪側(cè)上游轉(zhuǎn)動慣量,為飛輪測角加速度的試驗數(shù)據(jù)。
如圖3所示,飛輪端2階轉(zhuǎn)速波動的仿真與測試結(jié)果重合度較好,后橋主減輸入軸2階轉(zhuǎn)速的仿真與測試結(jié)果雖有差別但變化趨勢一致,特別是在本文所關(guān)注的低轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)重合較好,同時總體誤差也在可接受的范圍之內(nèi),從而說明仿真模型對標(biāo)結(jié)果良好,可以用于傳動系扭振問題的研究。
車內(nèi)轟鳴聲問題常有三類解決措施:1)降低系統(tǒng)激振力的輸入從而控制激勵源;2)在傳遞路徑上進(jìn)行隔離,削減振動的傳播;3)對車身等共振環(huán)節(jié)重新進(jìn)行模態(tài)匹配,避開問題轉(zhuǎn)速。本文中針對在轉(zhuǎn)速1650rpm和2350rpm附近存在的轟鳴聲問題,采用減少激振力輸入的方式,在轉(zhuǎn)動軸末端加裝扭轉(zhuǎn)減振器,以控制傳動系扭振并降低車內(nèi)噪聲。
圖3 三檔WOT工況下仿真與測試結(jié)果對比
圖4 加入TVD后的傳動系扭振仿真模型
扭轉(zhuǎn)減振器(TVD)一方面可以通過減振器的阻尼來吸收系統(tǒng)的扭振能量,從而降低激振力,另一方面通過減振器的彈性元件及其所帶動的慣量來改變系統(tǒng)的臨界轉(zhuǎn)速。經(jīng)多次優(yōu)化,選定頻率71.5Hz進(jìn)行減振器匹配設(shè)計,優(yōu)化后計算得到TVD慣量JTVD=0.0168kg.m2,扭轉(zhuǎn)剛度KTVD=3389Nm/rad。如圖4所示,在仿真模型中增加一個分支,用來計算傳動軸末端安裝扭轉(zhuǎn)減振器(TVD)后系統(tǒng)的扭振響應(yīng)。
同樣使用飛輪端角加速度(實(shí)測數(shù)據(jù))與飛輪及曲軸慣量乘積作為系統(tǒng)輸入,仿真結(jié)果如圖5(a)所示,后橋主減輸入軸的2階轉(zhuǎn)速波動存在明顯的改善,同時對比圖5(b)中的測試結(jié)果,兩者取得一致的優(yōu)化趨勢,即對轉(zhuǎn)速1500~3000rpm范圍內(nèi)存在較為明顯地改善,進(jìn)一步驗證了模型的有效性。
圖5 加裝TVD前后的仿真和測試結(jié)果對比
在臺架上調(diào)試扭轉(zhuǎn)減振器(TVD)完成之后,將其安裝至試驗車輛傳動軸末端,如圖6所示,測試三檔WOT工況下后橋輸入軸振動和車內(nèi)噪聲情況。
安裝71.5HzTVD后與原始狀態(tài)(Baseline)相比,如圖7所示,后橋輸入軸Z向振動衰減較明顯,在原始狀態(tài)1748rmp轉(zhuǎn)速下對應(yīng)的峰值處,降低了多達(dá)16.7m/s2。
圖6 傳動軸末端加裝TVD
圖7 加裝TVD前后測試結(jié)果對比
對安裝扭轉(zhuǎn)減振器后的車內(nèi)不同測點(diǎn)噪聲分別進(jìn)行測試,并對比2階噪聲測試結(jié)果與原始狀態(tài)(Baseline),如圖8所示,前排2000~3000rpm轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)2階轟鳴下降,在2306rpm和2808rmp對應(yīng)的峰值處噪聲分別下降了9.2dB(A)和8.1dB(A);中排、后排1500~3200rpm轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)2階轟鳴下降,其中中排右側(cè)座椅處在1786rpm和3062rmp對應(yīng)的峰值處噪聲分別下降了6.8dB(A)和12.8dB(A),中排左側(cè)座椅處在1798rpm和3035rpm對應(yīng)的峰值處噪聲分別下降了8.8dB(A)和9.4dB(A),后排右側(cè)座椅處在1804rpm和3094rpm對應(yīng)的峰值處噪聲分別下降了4.3dB(A)和7.4dB(A)。問題轉(zhuǎn)速處的轟鳴聲在主觀感覺上也改善明顯。
1)通過主觀評價和客觀測試確定了對象車型在三檔WOT工況下車內(nèi)轟鳴聲主要是由傳動系扭振引起;
圖8 加裝TVD前后三檔WOT工況下2階噪聲測試結(jié)果對比
2)建立了傳動系的AMESim 1D仿真模型,利用飛輪端角加速度(實(shí)測數(shù)據(jù))與飛輪及曲軸慣量乘積作為系統(tǒng)輸入,驅(qū)動模型進(jìn)行強(qiáng)迫響應(yīng)分析,通過關(guān)鍵點(diǎn)扭振仿真結(jié)果與試驗結(jié)果對比從而驗證模型有效性;
3)提出了在傳動軸末端加裝TVD而降低傳動系扭振的方法,加裝TVD后后橋輸入軸扭振試驗結(jié)果與仿真結(jié)果反映的趨勢一致,再次說明仿真模型的有效性。對樣車再次進(jìn)行噪聲測試,發(fā)現(xiàn)加裝TVD對車內(nèi)三排測點(diǎn)的噪聲均存在明顯改進(jìn),峰值處降低最多可達(dá)12.8dB(A)。
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