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    某微型軸類零件的自動化測量與碼料設備設計

    2018-01-18 09:02:53
    制造業(yè)自動化 2017年9期
    關鍵詞:轉(zhuǎn)塔軸類鐵屑

    (江蘇職業(yè)信息技術學院,無錫 214000)

    0 引言

    面對新趨勢,為了提高產(chǎn)線自動化程度與生產(chǎn)效率,某公司提出了散落微型軸類零件自動測量與碼料需求。微型軸類零件自動測量與碼料系統(tǒng)包括尺寸測量、分選碼料。之前該公司的微型軸類零件的測量與分選都靠人工手動完成。人工完成直徑跟高度的測量,其實現(xiàn)效率低,也容易引起操作錯誤,而且測量一顆產(chǎn)品要很長時間,一旦操作不正確,會導致不良品沒有檢測出來流入下道工序,造成成品不良;測量完成后根據(jù)測量結(jié)果對零件進行歸類,放入不同料盤,一般料盤數(shù)量在兩個以上,很容易出錯??梢钥吹竭@種手工測量及碼料方式不適合現(xiàn)代微型軸類零件的批量生產(chǎn)。因此,迫切需要一個高生產(chǎn)效率、高精度、價格低廉的測量解決方案。基于這種應用需求,我們設計了自動化的測量與碼料機。此微型軸類零件成品外觀如圖1所示。

    圖1 成品零件外觀

    1 總體設計

    針對人工測量過程中的不足,設計了一種結(jié)構簡單,成本較低,采用高精密的位移傳感器檢測微型零件加工過程中出現(xiàn)的偏差,直線驅(qū)動的碼料系統(tǒng)進行全自動碼料。提高生產(chǎn)效率、保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時,很大程度節(jié)省了生產(chǎn)成本。自動碼料裝置是由皮帶輸送系統(tǒng)、搬運緩沖系統(tǒng)、轉(zhuǎn)塔系統(tǒng)、測量系統(tǒng)、碼料系統(tǒng)五部分構成。該自動碼料裝置作為高度自動化的智能裝備,在產(chǎn)品檢測以及穩(wěn)定性上保證可靠,整機三維實體建模如圖2所示。

    圖2 系統(tǒng)整體設計結(jié)構示意圖

    1.1 皮帶輸送系統(tǒng)部件設計及工作原理

    用于微型軸類零件輸送的零件自動輸送線,其中主要包括去鐵屑蛇形軌道、零件導向槽和方向校正裝置,蛇形軌道與零件導向槽安裝在皮帶線上,如圖3所示,機床上零件加工完成后,沿著下料零件入料口掉入皮帶輸送系統(tǒng),零件在皮帶上沿著蛇形軌道槽前行,移動過程中,零件上的鐵屑和雜質(zhì)不會沿著蛇形槽移動,在碰到鐵屑擋板后沿著擋板掉落到皮帶線下方的接油盤中。鐵屑去除后的零件通過輸送帶輸送至方向校正系統(tǒng),如圖4所示,校正檢測位移傳感器檢測零件方向,通過校正旋轉(zhuǎn)夾緊氣缸動作來保證零件同一方向輸送至搬運緩沖系統(tǒng)。

    圖3 去鐵屑蛇形軌道示意

    圖4 方向校正裝置示意圖

    1.2 搬運緩沖系統(tǒng)部件設計及工作原理

    搬運緩沖系統(tǒng)傳動方式采用臺達ASDA-A2伺服驅(qū)動[1]實現(xiàn)轉(zhuǎn)盤高速、精確旋轉(zhuǎn)。傳動方式采用齒輪傳動實現(xiàn)電機與負載匹配[2,3],減速比1:5。如圖5所示,其中轉(zhuǎn)盤材質(zhì)采用透明亞克力,方便調(diào)試過程中確認零件位置,另外加工過程中需要保證轉(zhuǎn)盤分度精度,這樣每轉(zhuǎn)一格(45°),零件都可以準確丟入轉(zhuǎn)盤。轉(zhuǎn)盤結(jié)構如圖6所示。

    微型軸類零件經(jīng)過去鐵屑以及方向校正后,依次進入搬運緩沖系統(tǒng)。零件靠自重掉入緩沖系統(tǒng)轉(zhuǎn)盤,上料到位傳感器檢測有料后,伺服電機拖動轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)一格(45°),待轉(zhuǎn)動180°后零件從下料口掉入轉(zhuǎn)塔系統(tǒng),下料到位傳感器檢測零件是否落到位,檢測落到位后才能執(zhí)行下一個指令。

    圖5 搬運緩沖系統(tǒng)結(jié)構示意圖

    圖6 轉(zhuǎn)盤結(jié)構圖

    1.3 轉(zhuǎn)塔系統(tǒng)部件設計及工作原理

    圖7 轉(zhuǎn)塔系統(tǒng)結(jié)構示意圖

    轉(zhuǎn)塔系統(tǒng)傳動方式采用威駟TC120G-8-A分割器傳動,實現(xiàn)轉(zhuǎn)塔轉(zhuǎn)盤高速、精確旋轉(zhuǎn)[4];如圖7所示,零件落到位后,凸輪分割器拖動轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)動一格(45°),動作完成后分割器到位傳感器檢測有無信號,檢測有信號后,直徑檢測位移傳感器動作夾持零件判斷零件直徑是否在設定范圍,高度檢測滑臺氣缸下壓,讀取高度檢測位移傳感器判斷零件高度是否在設定范圍,碼料零件到位傳感器檢測是否有料,吹氣裝置電磁閥動作吹氣,清除工裝上殘留鐵屑以及其他雜質(zhì)。傳感器數(shù)據(jù)讀取完成后高度檢測滑臺氣缸上抬,直徑檢測位移傳感器復位,碼料零件到位傳感器檢測有料碼料系統(tǒng)啟動動作。

    1.4 測量系統(tǒng)部件設計及工作原理

    直徑測量系統(tǒng)采用邁信諾DK812SBLR5位移傳感器、MG10-P1控制器與MG20-GK計數(shù)模塊來完成直徑測量[5]。如圖8所示,其中MG20-DK完成數(shù)據(jù)采集,MG10-P1控制器與西門子CP340[6,7]通訊模塊完成數(shù)據(jù)交換。動作過程如下:直徑檢測位移傳感器動作完成后,通過比較兩個傳感器位移值與設定值進行比較,在公差范圍內(nèi)即為良品,不在范圍內(nèi)即為不良品。

    高度測量系統(tǒng)采用邁信諾DK812SBR5位移傳感器、MG10-P1控制器與MG20-GK計數(shù)模塊來完成高度測量。如圖9所示,動作過程如下:滑臺氣缸向下動作,下壓頭與零件上表面接觸,當彈簧彈力大于位移傳感器彈簧彈力時,高度檢測位移傳感器與工裝接觸產(chǎn)生位移,比較該位移量與標定尺寸進行比較,在公差范圍內(nèi)即為良品,不在范圍內(nèi)即為不良品。

    圖8 直徑測量系統(tǒng)結(jié)構示意圖

    圖9 高度測量系統(tǒng)結(jié)構示意圖

    1.5 碼料系統(tǒng)部件設計及工作原理

    碼料系統(tǒng)采用科瑞力摩F01-37SX1600-F系列直線電機[8]與C1100-PN控制器來完成碼料動作??刂破髋c西門子S7-300[9,10]通過PROFINET總線完成通訊[11]。如圖10所示。動作流程如下:在碼料零件到位傳感器檢測有料時碼料系統(tǒng)Z軸伺服直線電機向下動作,動作到位后夾爪氣缸夾持零件,夾持到位后Z軸伺服直線電機向上動作,動作到位后X軸伺服直線電機動作將零件放入指定的托盤或料槽中。

    圖10 碼料系統(tǒng)結(jié)構示意圖

    2 結(jié)束語

    本裝置是一套原理簡單、操作方便的自動測量與碼料系統(tǒng),包含了PLC、傳感器、伺服電機驅(qū)動、氣壓傳動、總線控制等技術的綜合應用,涉及范圍比較廣泛。在機械設計、電氣硬件設計以及裝配完成后,調(diào)試過程要不斷觀察系統(tǒng)設備的運行情況,將其記錄下來,然后配合軟件程序反復調(diào)試系統(tǒng),在滿足速度節(jié)拍要求下,降低宕機機率,直至系統(tǒng)運行良好。該項目的成功研制可以降低工廠工人勞動強度與風險,節(jié)省人力成本;對有自動下料需求的中小型機械加工廠我們可以提供綜合解決方案,幫助客戶以機器代替人工,提高效率,提高品質(zhì)。

    [1]中達電通股份有限公司.[EB/OL].http://www.deltagreentech.com.cn/productlv4-374-164.html.

    [2]肖瀟.伺服電機的選型原則與計算[J].機床與液壓,2014,42(22):44-46,49.

    [3]李軍.數(shù)控機床進給伺服系統(tǒng)慣量的分析與計算[J].裝備制造技術,2014,(2):151-152,157.

    [4]衛(wèi)進.凸輪分割式旋轉(zhuǎn)踩曲機傳動系統(tǒng)的研究與仿真[J].食品與機械,2015,31(3):78-81.

    【】【】

    [5]上海邁信諾自動化技術有限公司.[EB/OL].http://www.magnescale.cn/threestyle/magnescale/firstcatalog/2610458/1.html.

    [6]關賢武.基于PLC串口通訊的多數(shù)字傳感器數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)研究[J].四川水力發(fā)電,2013,32(2):58-60,176.

    [7]李其中.S7-300 PLC串行通訊及應用[J].機械與電子,2009,(7):55-58.

    [8]科瑞集團控股有限公司.[EB/OL].http://www.linmot.cn/chanpinzhongxin/guanshizhixiandianji.

    [9]西門子股份有限公司.SIEMENS STEP7 V13編程手冊[Z].2011.

    [10]S7-300/400PLC技術與應用,電子工業(yè)出版社,2015,01:344-353.

    [11]孫蓉.PROFINET控制系統(tǒng)設計研究[J].實驗室研究與探索,2014,33(4):103-107.

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