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      優(yōu)化轉爐煤氣工藝控制提升氣柜利用效率

      2018-01-17 06:55:05王志峰
      河南冶金 2017年6期
      關鍵詞:氣柜煉鋼利用效率

      王志峰

      (安陽鋼鐵股份有限公司)

      0 前言

      在轉爐煤氣回收系統(tǒng)中,氣柜利用效率的高低直接影響著鋼鐵企業(yè)轉爐煤氣的回收利用水平。提升氣柜的利用效率,有助于增加轉爐煤氣的回收量。安陽鋼鐵公司10萬m3威金斯氣柜(以下簡稱10萬柜)自2007年11月,開始回收二煉軋廠3×150 t轉爐的轉爐煤氣以來,氣柜運行平穩(wěn)。2017年3月,隨著65 MW發(fā)電機組的投運,拓寬了轉爐煤氣的用途,轉爐煤氣的日均回收與外供量穩(wěn)定在160 萬m3~180 萬m3;自2017年4月中旬安鋼二煉鋼廠3×35 t轉爐回收的轉爐煤氣也并入10萬柜以來,回收與外供量迅速增大,由于二次風機輸送能力、用戶使用量較小和工藝控制的原因,致使氣柜拒收或少量回收煤氣的次數(shù)增多,造成氣柜利用效率降低。通過設備改造、增加煤氣用戶、優(yōu)化轉爐煤氣回收與外供的工藝控制,加強聯(lián)絡機制的執(zhí)行能力,有效提升了氣柜的利用效率,做到了轉爐煤氣的全收全供。

      1 概況

      1.1 設備概況

      安陽鋼鐵股份公司10萬m3威金斯氣柜轉爐煤氣回收及外供系統(tǒng)包括二煉軋廠(3×150 t)及二煉鋼廠(3×35 t)共6座轉爐、一次風機、10萬柜、電除塵器、二次風機、65 MW發(fā)電機組及相關設備,轉爐煤氣的回收工藝如圖1所示[1]。

      圖1 安鋼10萬m3氣柜轉爐煤氣的回收工藝

      1.2 氣柜現(xiàn)狀

      威金斯氣柜又稱橡膠膜密封干式氣柜,作用是暫時儲存、混勻煤氣、穩(wěn)定管網(wǎng)壓力,適用于轉爐煤氣的瞬間大流量回收。10萬柜的操作上限為90 000 m3;下限為20 000 m3。當氣柜柜容達到90 000 m3時,氣柜控制系統(tǒng)向一次風機發(fā)出拒絕回收信號,同時聯(lián)鎖氣柜進口蝶閥關閉,未能回收的剩余煤氣只能放散;當氣柜柜容下降到20 000 m3時,停止二次風機運行,保持一定柜容避免氣柜活塞落床。

      2 存在問題及分析

      氣柜的利用效率,是指煉鋼工序產生的合格轉爐煤氣能否做到氣柜的全收全供。2017年3月,隨著65 MW發(fā)電機組的投運,轉爐煤氣的回收使用量穩(wěn)定在日均160萬m3~180萬m3;自2017年4月中旬安鋼二煉鋼廠3×35 t轉爐回收的轉爐煤氣也并入10萬柜以來,轉爐煤氣的回收量迅速增大,同時因轉爐煤氣用戶較少、二次風機輸送能力和工藝控制的原因,也使氣柜拒收或少量回收煤氣的次數(shù)增多,造成氣柜利用效率降低。

      2.1 氣柜活塞運行分析

      轉爐煤氣回收是一種間歇的瞬時大流量作業(yè)方式,而外供是連續(xù)穩(wěn)定的,氣柜作業(yè)呈現(xiàn)“吞股吐穩(wěn)”的特點,活塞上下運行頻率較快。由于轉爐生產受到冶煉品種、軋機生產的影響較大,生產節(jié)奏變化大,毫無規(guī)律可言,在2座150 t轉爐或3座150 t轉爐同時進入煤氣回收期時,瞬時流量達到最大,以二煉軋廠的轉爐煤氣回收為例,每爐鋼可回收轉爐煤氣18 000 m3~22 000 m3,在2座轉爐同時回收時,可回收煤氣約40 000 m3,氣柜活塞上升速度為1.35 m/min;在3座轉爐同時回收時,可回收煤氣約60 000 m3,氣柜活塞上升速度為2.03 m/min;增加二煉鋼廠的轉爐煤氣回收作業(yè)后,以生產極限狀態(tài)下的6座轉爐同時回收時煤氣量合計約70 000 m3為例,氣柜活塞上升速度為2.37 m/min,活塞運行速度均在設備允許值≤4 m/min以內。

      轉爐煤氣的回收與外供作業(yè)是同時進行的,上述分析僅為單純的氣柜進氣作業(yè),在回收與外供同時進行時,若回收量與外供量相等時,活塞是相對靜止的;因此,氣柜活塞的運行狀況滿足6座轉爐的同時回收與外供作業(yè)。

      2.2 柜容分析

      在轉爐煤氣的回收與外供作業(yè)中,氣柜起著決定性作用,提升氣柜的利用效率,做到轉爐煤氣的全收全供,對企業(yè)的節(jié)能減排有積極地作用。對于氣柜回收煤氣作業(yè),低柜容較好;而對于外供煤氣,高柜容較好,為保證生產連續(xù)穩(wěn)定進行,尋求一個最佳柜容有利于提升氣柜的利用效率。若要做到煤氣的全收,必然需要預留合適的空間,即在生產中保持一個合適的柜容,在多座轉爐完全回收煤氣后柜容要低于90 000 m3,以做到煤氣的全收,同時也有利于煤氣的穩(wěn)定連續(xù)外供,作業(yè)中出現(xiàn)的轉爐煤氣少量回收是指多座轉爐同時進入回收狀態(tài)時氣柜到達柜容上限時未完全回收造成的一種現(xiàn)象;低柜容有利于煤氣回收作業(yè),但不利于煤氣外供作業(yè),這是生產作業(yè)中的一個矛盾,因此需要在生產中設定一個柜容,應對不同回收狀態(tài),以做到轉爐煤氣的全收全供。

      在前后工序溝通不暢時,多座轉爐同時進入回收期,煤氣回收瞬時流量達到最大,如果此時氣柜柜容較高,無足夠空間儲存煤氣,只能進行全部或部分的放散,無法回收煤氣形成氣柜利用效率降低,勢必影響煤氣回收作業(yè);或在轉爐煉鋼計劃變動后,煤氣回收量隨之波動,氣柜柜容短時間的大幅升降造成頻繁的開停風機,又因此原因對煤氣用戶的生產穩(wěn)定有很大影響,因此聯(lián)絡機制的建立勢在必行。

      2.3 回收與外供分析

      從某種意義說,氣柜可理解為一種通道,煤氣回收量與外供量保持平衡時,氣柜活塞是穩(wěn)定不動的;從轉爐煤氣外供的作業(yè)分析,安鋼10萬柜的煤氣用戶為65 MW發(fā)電機組和1#煤氣混合加壓站,只要用戶有能力消耗轉爐煤氣,回收量可以不受限制,故10 萬柜能夠滿足現(xiàn)有的6座轉爐的煤氣回收作業(yè)。

      若65 MW發(fā)電機組需檢修時,大量轉爐煤氣因無法使用只能點火放散會大幅降低氣柜的利用效率,故增加煤氣用戶是必要的選擇。

      3 應用

      3.1 設備改造

      2017年10月對5臺二次風機中的1#、2#風機進行了擴容改造,風機輸送能力由42 000 m3/h提升為60 000 m3/h,改造后風機輸送能力得到較大提高,風機改造前后的參數(shù)對比見表1。

      表1 風機改造前后對比

      3.2 增加用戶

      2017年8月15日,10萬柜通過專管向2×240 t鍋爐輸送轉爐煤氣,其轉爐煤氣的使用量為30 000 m3/h。

      3.3 聯(lián)絡機制

      建立生產指揮系統(tǒng)、煉鋼工序、氣柜崗位、2×240 t鍋爐和65 MW發(fā)電機組之間的聯(lián)絡機制,制定《150 t/35 t轉爐煤氣回收、供應與使用管理規(guī)定》,加強前后工序的生產信息溝通,在生產任務制定后,煉鋼工序和氣柜崗位獲知生產信息,氣柜作業(yè)人員控制柜容,氣柜預留足夠空間,以保證轉爐煤氣的全收,穩(wěn)定煤氣的外供,聯(lián)絡機制建立后,對工藝控制進行優(yōu)化,采取以下措施:

      1)二次風機機后壓力控制在(8±2) kPa;

      2)10萬柜合理控制柜容和風機運行方式;

      3)保持150 t轉爐和35 t轉爐交接班時間段煉鋼爐數(shù)穩(wěn)定;

      4)實行150 t轉爐錯時煉鋼制度;

      5)避免三座150 t轉爐同時進入轉爐煤氣回收期;

      6)煉鋼計劃制定后即時告知氣柜崗位,氣柜崗位合理調整回收與外供操作,保持65 MW發(fā)電機組和2×240 t鍋爐的轉爐煤氣使用量的穩(wěn)定;

      7)轉爐煉鋼計劃出現(xiàn)臨時變更,煉鋼工序及一次風機房提前30 min通知氣柜崗位;

      8)保持65 MW發(fā)電機組轉爐煤氣輸送量穩(wěn)定,在煤氣輸送量短時間波動較大時,以2×240 t鍋爐的流量調節(jié)為主,以1#煤氣混合加壓站的調節(jié)為輔。

      3.4 柜容及外送量

      氣柜崗位在每日的生產交接時,通過生產指揮系統(tǒng)了解本作業(yè)時段的煉鋼計劃,預估每小時內的煉鋼爐數(shù)及外供煤氣量,合理控制二次風機的運行臺數(shù),為做到轉爐煤氣的全收全供,在生產中針對在每個小時內不同的回收爐數(shù)對氣柜柜容及外送量做出適當?shù)囊?guī)定,氣柜柜容及外送量參考值見表2。

      表2 氣柜柜容及外送量參考值

      4 效果

      通過設備改造、增加用戶、建立聯(lián)絡機制及各項措施的實施,提升了氣柜利用效率,大幅降低了氣柜柜容過高而拒絕回收或少量回收轉爐煤氣的現(xiàn)象。

      1)氣柜拒收或少量回收的爐數(shù),由風機擴容改造前的日均25次降至≤3次;

      2)轉爐煤氣的月均回收量從2016年同期的3.4×107m3提高至2017年的6.6×107m3;

      3)二次風機機后壓力穩(wěn)定在8±2 kPa,有利于煤氣用戶組織生產;

      4)建立聯(lián)絡機制,崗位之間進行信息溝通,煉鋼工序產生的合格轉爐煤氣做到了全收全供,氣柜利用效率得到提升。

      5 結語

      設備改造、聯(lián)絡機制建立后提升了氣柜的利用效率,煉鋼工序產生的合格轉爐煤氣實現(xiàn)了全收全供,現(xiàn)有的10萬柜滿足了6座轉爐的生產需要,為環(huán)境保護和企業(yè)發(fā)電增效做出了貢獻,對威金斯型氣柜實現(xiàn)回收多座轉爐產生的轉爐煤氣的全收全供、穩(wěn)定運行提供了借鑒作用。

      [1] 陳紅偉, 王志峰, 李衛(wèi)東,等. 兩座威金斯型氣柜運行方式的探討[J].河南冶金,2017,25(2):28-31.

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