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      乙酸裝置沖洗酸系統(tǒng)技改總結(jié)

      2018-01-17 21:00:54蘇世順
      肥料與健康 2018年1期
      關(guān)鍵詞:機(jī)泵減壓閥乙酸

      蘇世順

      (河南龍宇煤化工有限公司 河南永城 476600)

      0 前言

      河南龍宇煤化工有限公司400 kt/a乙酸裝置主要包括反應(yīng)系統(tǒng)、反應(yīng)液循環(huán)冷卻系統(tǒng)、冷凝液回收系統(tǒng)、精餾系統(tǒng)、尾氣吸收系統(tǒng)、催化劑制備系統(tǒng)、產(chǎn)品輸送裝運(yùn)系統(tǒng)、火炬系統(tǒng)等,生產(chǎn)乙酸的主要原料為甲醇和CO,其中甲醇來自一期項目的精甲醇儲罐,CO源自深冷分離裝置。進(jìn)入乙酸裝置反應(yīng)系統(tǒng)的甲醇和CO在催化劑的作用下發(fā)生低壓羰基化反應(yīng),生成的粗乙酸經(jīng)精餾系統(tǒng)提純得到體積分?jǐn)?shù)99.9%的產(chǎn)品乙酸。

      按設(shè)計院設(shè)計,乙酸裝置需提供沖洗酸,其作用是為了防止含催化劑的工藝介質(zhì)在設(shè)備、管線內(nèi)因沖洗不完全而造成催化劑沉淀。乙酸裝置沖洗酸用戶包括反應(yīng)系統(tǒng)的攪拌器、催化劑循環(huán)泵、熱交換器、取樣冷卻器,反應(yīng)液循環(huán)冷卻系統(tǒng)的循環(huán)冷卻泵、冷卻器。沖洗酸來自分離塔塔頂貯槽,經(jīng)沖洗酸泵提壓至4.0 MPa后分為2路,一路直接進(jìn)入反應(yīng)系統(tǒng)的攪拌器、熱交換器、取樣冷卻器以及反應(yīng)液循環(huán)冷卻系統(tǒng)的冷卻器、循環(huán)冷卻泵,另一路經(jīng)沖洗酸減壓閥減壓至0.6 MPa后送至反應(yīng)系統(tǒng)的催化劑循環(huán)泵。催化劑循環(huán)泵沖洗酸用量在200~500 kg/h,要求壓力為0.6 MPa;攪拌器沖洗酸用量約為160 kg/h,循環(huán)冷卻泵沖洗酸用量在200~500 kg/h,要求壓力均為4.0 MPa;熱交換器以及冷卻器沖洗酸主要是在開停車以及工藝置換時使用,流量控制在500 kg/h左右,沖洗時間4~6 h,要求壓力為4.0 MPa。

      1 沖洗酸系統(tǒng)存在的問題

      機(jī)械密封的沖洗是控制溫度、延長機(jī)械密封使用壽命的最有效措施。乙酸裝置動靜設(shè)備機(jī)械密封沖洗的主要作用是利用溫度較低的沖洗酸及時帶走摩擦熱,防止動靜環(huán)以及彈簧中出現(xiàn)催化劑沉淀,及時沖走密封腔內(nèi)的催化劑及其他雜質(zhì)以保持密封腔潔凈,同時沖洗酸具有潤滑摩擦副的作用。

      技改前,乙酸裝置沖洗酸系統(tǒng)使用的沖洗酸泵存在問題較多,如:油冷卻器換熱效果差并存在內(nèi)漏,造成機(jī)泵內(nèi)油品變質(zhì),影響機(jī)泵運(yùn)行;立式高速泵入口物料組分波動,容易出現(xiàn)氣蝕現(xiàn)象,造成出口流量波動較大;因機(jī)械原因,造成機(jī)泵電流過載而發(fā)生跳車。技改前,沖洗酸系統(tǒng)存在的問題主要包括:沖洗酸加壓閥內(nèi)膜片易腐蝕,經(jīng)常發(fā)生泄漏且壓力波動較大;沖洗酸的高壓用戶和低壓用戶未完全隔離,如果沖洗酸泵出口流量發(fā)生波動,會造成整個沖洗酸系統(tǒng)的波動,從而影響乙酸裝置機(jī)泵的穩(wěn)定運(yùn)行;單設(shè)備沖洗酸隔離工藝處理較繁瑣;沖洗酸泵出口物料溫度較高,縮短了機(jī)械密封的使用壽命。

      在沖洗酸用戶定期拆檢(包括換熱器內(nèi)部換熱管線清理)以及取樣管線疏通過程中發(fā)現(xiàn),沖洗酸使用情況直接決定了設(shè)備以及管線內(nèi)催化劑的沉淀情況。同時,通過對機(jī)泵集裝機(jī)械密封的拆檢,發(fā)現(xiàn)動靜環(huán)以及內(nèi)部備件表面在沖洗酸投用不正常情況下存在催化劑沉淀,造成動靜環(huán)磨損嚴(yán)重,機(jī)械密封出現(xiàn)內(nèi)漏,最終導(dǎo)致密封液系統(tǒng)被污染,影響其他密封液用戶的正常使用;若機(jī)械密封出現(xiàn)外漏,不但會造成機(jī)泵基座被腐蝕,而且外排的含催化劑的乙酸物料會進(jìn)入雨水系統(tǒng),從而引發(fā)環(huán)保等問題。

      2 技改措施

      乙酸裝置沖洗酸用戶采用的沖洗方案為ANSI/API682—2006中的PLAN32,用于單端面密封沖洗,以改善密封環(huán)境、降低密封腔的工作溫度,真空狀態(tài)下可以阻止空氣的進(jìn)入。沖洗流程為外部來的溫度較低的工藝介質(zhì)直接進(jìn)入密封腔,對密封端面進(jìn)行沖洗、冷卻,沖洗管線上設(shè)有切斷閥和單向閥。乙酸裝置沖洗酸技改項目的實施從高壓和低壓沖洗酸用戶2個方面進(jìn)行考慮。

      高壓沖洗酸用戶的工作壓力在4.0 MPa左右,工作溫度在195 ℃左右,裝置區(qū)符合此工作條件的沖洗酸來源有吸收液返料泵和返料泵。返料泵出口沖洗酸壓力為5.0 MPa、溫度為40 ℃,但潔凈度無法滿足要求;吸收液返料泵出口沖洗酸壓力為5.0 MPa、溫度為20 ℃,且潔凈度較高。經(jīng)綜合考慮,決定高壓沖洗酸用戶選用吸收液返料泵出口的沖洗酸,具體實施方案是在原沖洗酸至各用戶管線前增設(shè)切斷閥,并從吸收液返料泵出口導(dǎo)淋引DN 25 mm管線至高壓沖洗酸用戶。

      低壓沖洗酸用戶的工作壓力在0.6 MPa左右,工作溫度在130 ℃左右,裝置區(qū)符合此工作條件的沖洗酸來源很多,主要是精餾系統(tǒng)的磁力泵內(nèi)物料。通過對各機(jī)泵內(nèi)工藝物料的分析,最終選擇精制塔塔頂回流泵內(nèi)物料作為低壓沖洗酸的來源,具體實施方案是原有沖洗酸減壓閥全開,從精制塔塔頂回流泵出口管線引DN 25 mm管線至沖洗酸減壓閥后管線。

      沖洗酸系統(tǒng)改造使用管徑為DN 25 mm的無縫鋼管,參考國家標(biāo)準(zhǔn)《化工配管用無縫及焊接鋼管尺寸選用系列》(HG/T 20553—2011),選擇壁厚SCH40S、材質(zhì)316L。技改項目實施完成后,鑒于乙酸冰點為16.8 ℃,所以沿途技改管線增設(shè)伴熱銅管,確保沖洗酸系統(tǒng)在溫度較低時不會出現(xiàn)結(jié)凍情況;同時,管線布置方面盡量選擇水平管線,以避免技改管線出現(xiàn)拐角死點現(xiàn)象;技改管線兩側(cè)增設(shè)切斷閥,閥門選擇球閥以便于開關(guān)隔離;技改管線低點位置增設(shè)排液導(dǎo)淋,便于技改管線工藝隔離交出檢修。

      3 技改效果

      (1) 高壓沖洗酸系統(tǒng)與低壓沖洗酸系統(tǒng)完全隔離,可單獨操作,避免因壓力調(diào)節(jié)不穩(wěn)而影響全系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。增設(shè)的隔離閥應(yīng)盡量靠近高壓側(cè),并選用球閥。在技改管線正常投用期間,截止閥前增設(shè)盲板,可防止高低壓沖洗酸竄壓而影響系統(tǒng)運(yùn)行。

      (2) 高低壓沖洗酸用戶對沖洗酸參數(shù)要求與原沖洗酸系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)一致,便于調(diào)節(jié)。

      (3) 技改前,在沖洗酸用戶大幅調(diào)節(jié)流量和

      壓力期間,必須時刻關(guān)注沖洗酸泵的工作電流,防止因沖洗酸泵出口流量波動較大而造成機(jī)泵電流過載跳車;沖洗酸泵檢修頻次為1次/月,更換備件主要為機(jī)封動靜環(huán)、油封動靜環(huán)、高速軸、低速軸軸承、擋油環(huán)等,每次檢修費用在5 000元左右,檢修耗時6 h。技改項目實施后,沖洗酸泵被完全取代,節(jié)省了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)以及備件費用。

      (4) 技改前,沖洗酸減壓閥經(jīng)常出現(xiàn)減壓效果不理想的情況,需采用前后切斷閥進(jìn)行節(jié)流控制壓力,時間一長造成前后閥門出現(xiàn)內(nèi)漏,減壓閥無法隔離交出,需停運(yùn)整個沖洗酸系統(tǒng)進(jìn)行檢修處理;由于乙酸的強(qiáng)腐蝕性,減壓閥閥體以及內(nèi)部膜片經(jīng)常出現(xiàn)砂眼,更換備件工藝交出困難,每次檢修費用約1 000元,耗時6 h。技改后,采用相同材質(zhì)、尺寸的短節(jié)替代減壓閥,減少了靜設(shè)備密封點,使用方便。

      (5) 技改項目實施后,沖洗酸用戶通過定期檢查,特別是通過對機(jī)泵機(jī)械密封的定期拆檢,發(fā)現(xiàn)機(jī)械密封內(nèi)沉淀的催化劑較少,磨損情況得到明顯改善,有效延長了機(jī)械密封的使用壽命;同時,取樣設(shè)備管線內(nèi)部未出現(xiàn)堵塞情況。

      (6) 由于沖洗酸系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,有效減少了因沖洗不合格而出現(xiàn)催化劑沉淀所造成的催化劑損耗。

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