潘陽云,宋謙強(qiáng)
(中車長江車輛有限公司武漢分部,湖北武漢 430212)
CA8311B車磨車床數(shù)控化改造
潘陽云,宋謙強(qiáng)
(中車長江車輛有限公司武漢分部,湖北武漢 430212)
原鐵路貨車RD2車軸卸荷槽不退輪加工在CA8311B車磨車床上采用成型刀加工,不能滿足工藝要求。車床數(shù)控化改造后,車軸加工不僅成型好且效率高,完全適應(yīng)了RD2軸軸頸與防塵座不同等級、不同組合形狀的加工要求。
CA8311B車磨車床;數(shù)控改造;參數(shù)設(shè)置;硬件配置
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.09.56
中車長江車輛有限公司CA8311B車磨床于1999年投產(chǎn),RD2軸卸荷槽采用成型刀加工,其軸頸與防塵座不同等級、不同組合形狀如圖1所示,目前存在4個缺點(diǎn)。
(1)成型刀加工時切削寬度太大,引起刀具振動,加工精度不能滿足產(chǎn)品要求。
(2)成型刀磨損后,無條件精確恢復(fù)刀具形狀尺寸,且刀具使用壽命短。
(3)加工切削量手動不好控制,且形狀不能保證圖紙的技術(shù)要求,加工效率低。
(4)在投產(chǎn)前檢修規(guī)程就車軸加工規(guī)定,RD2軸卸荷槽加工必須采用數(shù)控或仿形加工,因此該機(jī)床手動成型刀加工不符合鐵道行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)本系統(tǒng)的特點(diǎn),整個技術(shù)改造方案的確定都是圍繞著車軸數(shù)控加工來展開的,難點(diǎn)有4個。①選擇一套經(jīng)濟(jì)實(shí)用、性能可靠、功能靈活的數(shù)控系統(tǒng),選擇一套滿足RD2軸加工量的經(jīng)濟(jì)驅(qū)動系統(tǒng)。②在現(xiàn)有手動進(jìn)給刀架上改加滾珠絲桿,并配合驅(qū)動和數(shù)控進(jìn)行改造。③對數(shù)控系統(tǒng)和PLC部分針對此機(jī)床進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)整定和改寫。④針對RD2軸的不同等級加工要求編制加工程序。
圖1 RD2車軸圖
選用性價比適合的SINUMERIK802S系統(tǒng),SINUMERIK802S是西門子公司面向中國市場研究開發(fā)的經(jīng)濟(jì)型數(shù)控系統(tǒng),其主要特點(diǎn)是系統(tǒng)簡單、內(nèi)部結(jié)構(gòu)緊湊、功能強(qiáng)大、操作簡單,配備中/英文菜單顯示。1塊集成面板、1塊操作面板、1個數(shù)控單元和PLC輸入/輸出接口、配以西門子公司的步進(jìn)驅(qū)動器和步進(jìn)電機(jī),即組成1套完整的數(shù)控系統(tǒng),原理框圖見圖2。SINUMERIK802S系統(tǒng)可控制2到3個步進(jìn)電機(jī)軸和一個開環(huán)主軸,步進(jìn)電機(jī)的控制信號為脈沖、方向及使能,步距角為0.36°(1 r 1000步)。NC單元(ECU)帶有全部接口,由于原車磨車床已有主軸控制功能且操作獨(dú)立,這次改造取消了圖2中虛線框的主軸控制部分。ECU最多可配4個輸入/輸出模塊,本次只配了一個輸入/輸出模塊,具有16輸入和16輸出。
圖2 原理框圖
1塊集成面板,1塊操作面板,1個數(shù)控單元和PLC輸入/輸出接口,配置見圖3,配以西門子公司的步進(jìn)驅(qū)動器和步進(jìn)電機(jī),配備一個手輪和坐標(biāo)選擇開關(guān),就組成了一套完整的數(shù)控系統(tǒng)。由于車磨車床兩邊車軸對稱,因此配備兩套相同的數(shù)控系統(tǒng),只是在軸向的坐標(biāo)反向即可。
本機(jī)床采用電機(jī)與絲桿直連的方式,機(jī)床參數(shù)、PLC參數(shù)和坐標(biāo)參數(shù)根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定。
(1)其中回參考點(diǎn)配置見圖4。在坐標(biāo)軸上有減速開關(guān),在絲桿上有一接近開關(guān)(絲桿1 r產(chǎn)生1個脈沖)。減速開關(guān)接到DI/O的輸入,接近開關(guān)接到系統(tǒng)的高速輸入(X20)。該方式可高速尋找減速開關(guān),然后低速尋找接近開關(guān),返回參考點(diǎn)的速度快且精度高。
圖3 輸入/輸出口配置
圖4 參考點(diǎn)配置
(2)接近開關(guān)還可作脈沖監(jiān)控,在機(jī)床參數(shù)中設(shè)定脈沖數(shù)容差為10,即每轉(zhuǎn)一周的實(shí)際脈沖數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)相差>10,系統(tǒng)就發(fā)出報警信號,這樣可將步進(jìn)電機(jī)因失步引起的誤差控制在0.06 mm以內(nèi)。
系統(tǒng)可對坐標(biāo)的動態(tài)特性進(jìn)行優(yōu)化,利用點(diǎn)動方式測試進(jìn)給軸的動態(tài)特性,設(shè)定各坐標(biāo)的最高速度,并選擇合適的加速度曲線(圖 5)。
圖5 加速度特性曲線
802S系統(tǒng)的很多功能都建立在參考點(diǎn)的基礎(chǔ)上。自動方式和MDA方式只有在機(jī)床返回參考點(diǎn)后才能進(jìn)行操作,反向間隙補(bǔ)償和絲桿螺距誤差補(bǔ)償也只有在返回參考點(diǎn)后才生效。選擇圖6所示的回參考點(diǎn)邏輯,其中,vc是尋找減速擋塊速度,vm是尋找接近開關(guān)信號速度,vp是參考點(diǎn)定位速度,Rv是參考點(diǎn)偏移,Rk是參考點(diǎn)坐標(biāo)。
圖6 回參考點(diǎn)邏輯
回參考點(diǎn)后,用手動移動各進(jìn)給軸,分別到達(dá)各硬件限位處,記下其坐標(biāo),結(jié)合現(xiàn)場加工工件范圍,確定其軟件限位值。
802S基本系統(tǒng)已將一個實(shí)用于經(jīng)濟(jì)型數(shù)控車床的PLC實(shí)用程序(IAP)集成于系統(tǒng)之中,機(jī)床具有普通交流電機(jī)作為主軸,兩個步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動的坐標(biāo)軸,4或6工位刀架等,具體的控制可通過機(jī)床參數(shù)設(shè)定,以滿足不同型號機(jī)床的要求。IAP是集成PLC實(shí)用程序的簡稱,IAP對NC、機(jī)床及機(jī)床面板的信號進(jìn)行處理,實(shí)施對急停及超程信號的監(jiān)控并完成對坐標(biāo)軸、主軸、刀架、冷卻、潤滑等功能的控制。本次改造刀架按一工位定制,無主軸、冷卻、潤滑控制功能,因此對應(yīng)的功能通過機(jī)床PLC參數(shù)設(shè)置來使其有效或失效,且硬件也作相應(yīng)配置。由于原手輪控制哪一軸是通過面板中軟件操作來選擇的,而現(xiàn)場需要通過硬件選擇開關(guān)控制,因此對原手輪控制部分的PLC程序進(jìn)行改動。
刀具進(jìn)給系統(tǒng)是數(shù)控加工的執(zhí)行系統(tǒng),為保證數(shù)控傳動精度和加工質(zhì)量,刀架由步進(jìn)電機(jī)帶動滾珠絲桿進(jìn)行進(jìn)給走刀,刀具本身采用機(jī)夾式硬質(zhì)合金不重磨車刀。除保留大、中、小刀架體外,刀架其他部分根據(jù)改造要求作了相應(yīng)改進(jìn)。
(1)圖1中所示RD2軸卸荷槽及防塵座有多種組合形狀,因此實(shí)際加工過程中,有多種組合,充分利用802S系統(tǒng)的參數(shù)化編程功能適應(yīng)了加工要求,編制了4個加工程序,供操作者選擇。利用參數(shù)表示的RD2軸簡圖如圖7所示,其中,Φ0是軸徑直徑,Φ1是防塵座直徑,Φ2是車輪處直徑,Φ3是卸荷槽直徑,A點(diǎn)為Z軸方向編程零點(diǎn)。
圖7 RD2軸參數(shù)化簡圖
(2)操作過程。①開機(jī),按照先X軸再Z軸順序回參考點(diǎn)。②如果刀桿移動則需對刀,確定刀具T1的L1長度,否則跳過此步,進(jìn)入下一步。③將刀具移動到卸荷槽A處,操作面板計算、確認(rèn)零偏G54。④按照表1和表2,根據(jù)加工部位選擇程序及輸入所需Φ參數(shù)。⑤啟動主軸。⑥在“自動”工作方式下啟動加工程序。
表1 加工要求
表2 等級修尺寸 mm
(1)X軸、Z軸聯(lián)動控制。坐標(biāo)軸X最大行程90 mm,坐標(biāo)軸Z最大行程264 mm。
(2)快速進(jìn)給速度。X軸和Z軸均為1500 mm/min。
(3)最小設(shè)定單位。X軸和Z軸均為0.006 mm/脈沖。
(4)定位精度。X軸和Z軸均為0.036 mm。
(5)重復(fù)定位精度。X軸和Z軸均為0.018 mm。
(6)步進(jìn)電機(jī)力矩。X軸和Z軸均為18 N·m。
TG659
B
〔編輯 凌 瑞〕