潘 勇,阮 躍
(北京振測智控科技有限公司,北京 100085)
電渦流傳感器測振失效常見問題處理
潘 勇,阮 躍
(北京振測智控科技有限公司,北京 100085)
分析現(xiàn)場發(fā)生的幾種非轉(zhuǎn)子真實振動的電渦流傳感器振動信號,說明其原因和處理方法。
電渦流傳感器;軸振;失效;頻譜
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.09.24
電渦流傳感器以其線性度好、測量精度高和穩(wěn)定性好等特點,在大機組振動監(jiān)測中得到普遍應(yīng)用。一般在每個軸承上安裝2個互成90°的傳感器,測量X向和Y向2個方向的振動。為了保證測量數(shù)據(jù)準確,合理的安裝間隙電壓、位置和可靠地屏蔽是基本要求[1],否則傳感器可能不能正常工作。如果安裝不當,會導(dǎo)致測量信號異常[2]。如果電纜破損或接線端子松動,可能產(chǎn)生沖擊干擾,引起誤跳機[3]。現(xiàn)場發(fā)生異常振動時,首先需要排除傳感器測量系統(tǒng)的問題,以確定振動信號是否反映轉(zhuǎn)子真實的振動情況。本文主要對現(xiàn)場發(fā)生的幾種非轉(zhuǎn)子真實振動的電渦流傳感器振動信號進行分析,說明其原因和處理方法。
由于機械加工、安裝或磨損等原因,轉(zhuǎn)子軸頸表面存在凸起或凹坑,電渦流傳感器測量的振動波形存在突變現(xiàn)象,如圖1所示(圖中波形和頻譜的縱坐標為振幅,單位μm,橫坐標分別是采樣周期數(shù)和倍頻,下同)。這種現(xiàn)象一般在機組的任何工況下都存在,特別是盤車時晃度較大,并且有跳變現(xiàn)象,在譜圖上表現(xiàn)為高頻振動,但相鄰軸承轉(zhuǎn)子振動則無此現(xiàn)象,可以通過高頻濾波減輕其影響,下次檢修時重新加工測量表面。
圖1 轉(zhuǎn)子測量表面存在機械缺陷時的波形和頻譜
電渦流傳感器是利用磁場強度的變化測量振動,如果轉(zhuǎn)子測量表面存在剩磁現(xiàn)象,則影響測量結(jié)果。從某發(fā)電機前軸承的振動(圖2)可以看出,每周期波形出現(xiàn)矩形,頻譜出現(xiàn)高倍頻,一倍頻較小,但相鄰軸承轉(zhuǎn)子振動則為較規(guī)則的正弦波。在難以根除的情況下,可以通過帶通濾波,將一倍頻近似認為是振幅大小。如果直接將振幅減去某個定值,則在盤車時晃度可能出現(xiàn)負值,與常識不符。
圖2 轉(zhuǎn)子磁化后的波形和頻譜
某機組2#軸承在2400 r/min左右,水平和垂直方向振動同時增大,并遠遠大于其他軸承振動,頻譜出現(xiàn)突出的3.81倍頻,如圖3所示,間隙電壓正常,其他軸承振動正常。分析認為由于固定傳感器的安裝部件剛度不足,發(fā)生共振,不是轉(zhuǎn)子真實振動??梢詫Ω哳l分量進行濾波處理,下次檢修更改測量系統(tǒng)。
圖3 測量系統(tǒng)共振的波形和頻譜
某機組正常帶負荷運行過程中,4#軸承振動波動很大,一般情況下Y向為 100~160 μm,X向為 90~120 μm,有時非常明顯,嚴重影響機組安全。頻譜中出現(xiàn)雜亂的高頻和低頻成分,如圖4所示。經(jīng)過分析,認為振動波動是受到外來干擾,可能是傳感器離潤滑油出口很近,受到油流影響。可以通過帶通濾波,將一倍頻近似認為是振幅大小,下次檢修時需要調(diào)整潤滑油出口位置。
圖4 傳感器受到流體沖擊的波形和頻譜
雖然電渦流傳感器測量的信號是真實的,但有時并不能反映轉(zhuǎn)子真實的振動。主要判斷依據(jù)是同一軸承不同方向軸振之間、軸振與瓦振之間以及不同軸承振動之間振幅、波形和頻率成分進行比較。如果存在明顯的差別,則可以認為是虛假的振動信號。在運行中,主要通過硬件或軟件濾波的方式,減輕雜波的影響,檢修時再徹底處理。
[1]余啟明.電渦流傳感器在汽輪機軸系監(jiān)測中的應(yīng)用[J].電力與電工,2010,30(1):48-49.
[2]張彩,丁俊宏,陳小強,等.安裝不當造成電渦流傳感器工作異常分析[J].浙江電力,2010,29(5):46-48.
[3]邢艷萍,鄭智明,司源,等.本特利電渦流傳感器的安裝及常見故障處理[J].工業(yè)儀表與自動化裝置,2011(4):87-89.
TP212.9
B
〔編輯 凌 瑞〕