李 林,張 耀,沈 翔,李志強,李繼奎,谷德虎
(海洋石油工程(青島)有限公司,山東青島 266520)
三輥卷板機的優(yōu)化研究
李 林,張 耀,沈 翔,李志強,李繼奎,谷德虎
(海洋石油工程(青島)有限公司,山東青島 266520)
分析和研究三輥卷板機加工質(zhì)量低下問題,對易損的軸套潤滑系統(tǒng)和減速箱保護裝置進行優(yōu)化改造,確保軸承部位有足夠、連續(xù)的潤滑,延長裝置使用壽命。
三輥卷板機;軸套;潤滑;電路
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.10.41
海洋石油工程(青島)有限公司承擔海上石油平臺組塊和導(dǎo)管架的建造工作,導(dǎo)管架拉筋和組塊拉筋等結(jié)構(gòu)管件均由鋼板下料卷制接長。三輥卷板機是制管工作的核心設(shè)備,主要用于金屬板材的彎曲成形,可卷制圓形、弧形鋼板工件。由于承接的制管作業(yè)中涉及小管徑、薄壁厚的結(jié)構(gòu)管數(shù)量巨大,且制管作業(yè)施工周期長、強度大,導(dǎo)致三輥卷板機一直滿負荷作業(yè),卷板機的維修保養(yǎng)成本增加。
三輥卷板機由上輥及上輥位置檢測、下輥、托輥調(diào)整及檢測、主傳動、平衡、潤滑、送料裝置等組成。其中,上輥裝置用來提供卷制板材的加壓力,承受較大載荷。目前,三輥卷板機主要存在3個問題。
(1)上輥自潤滑軸套不能適應(yīng)制管車間長期、高強度的卷制工作,再加上軸套頻繁磨損上輥軸頸,嚴重影響滾軸使用壽命。
(2)三輥卷板機電機功率大、負載也較大,運轉(zhuǎn)期間電機正反轉(zhuǎn)接觸器的觸點經(jīng)常燒壞,齒輪箱內(nèi)齒輪和傳動皮帶經(jīng)常損壞。
(3)三輥卷板機日常維修保養(yǎng)工作占用車間吊車、人力資源,成本較大,配件費用高、到貨周期長,對影響正常生產(chǎn)。同時,拆卸保養(yǎng)時需要頻繁吊裝配合作業(yè),存在一定安全隱患。
為了彌補原有卷板機的設(shè)計缺陷,避免頻繁維修及安全隱患,在保證設(shè)備原有功能的基礎(chǔ)上,對易損的軸套潤滑系統(tǒng)和減速箱保護裝置進行優(yōu)化改造,確保軸承部位有足夠、連續(xù)的潤滑。
三輥卷板機的固定側(cè)軸承座,原有卷板機軸套由免潤滑復(fù)合套(厚度僅2.5 mm)和1個鐵套(厚20 mm)組成(圖 1)。
圖1 固定側(cè)軸套潤滑情況
(1)改變原有鋼套外加裝銅套的設(shè)計,取消鋼套,保護輥軸頸耐磨不損壞,選擇厚壁黃銅軸套加工,在新套上加工雙曲線儲油槽以及油道,在軸套安裝座上加工相對應(yīng)的油道,并在注油孔上加工M10的螺紋來連接潤滑管線(圖1~圖 3)。
圖2 固定側(cè)銅套加工
圖3 固定側(cè)軸承座加工
(2)翻倒側(cè)軸承套與固定側(cè)軸承座銅套相同,將銅套設(shè)計為厚壁銅套,只在內(nèi)壁上加工油道和雙曲線儲油槽。外壁的加油孔與軸承套的加油窗相對應(yīng)。固定側(cè)軸承座底部的7點位置加工出潤滑油道,孔并安裝黃油嘴。潤滑油道孔與銅套的油道相同,在一個位置上加油就可將潤滑油充滿銅套內(nèi)腔。翻倒側(cè)軸承套上加工出加油窗,便于在不拆除翻倒側(cè)軸承套的情況下,對銅套加注潤滑油(圖4、圖5)。
圖4 翻倒側(cè)銅套
圖5 翻倒側(cè)軸承座
(3)將軸承更換為適合低速、重載、高壓環(huán)境的青銅軸承,減少對上輥的磨損。
在三輥卷板機固定側(cè)增加自動潤滑油泵,并加裝控制裝置,由黃油泵定時定量的對軸套自動注油(圖6、圖7)。
圖6 增設(shè)潤滑油泵
圖7 油泵控制裝置
為使?jié)櫥椭樌斔偷綕櫥课?,對軸承及軸套也進行了必要的油路改造。
設(shè)計安裝旋轉(zhuǎn)探測器,可以準確判斷電機的旋轉(zhuǎn)和停止狀態(tài)。旋轉(zhuǎn)探測器以磁鋼的S極作為檢測體,安裝在電機輸出軸的末端,旋轉(zhuǎn)探測器固定在輸出軸末端的端蓋上,探測器的電源取自卷板機自身的24 V直流電源。
上輥參數(shù):上輥(換輥)1件,圖號JCNC630 30.14-2,材料42CrMo,外輪廓尺寸340 mm×5424 mm,修復(fù)部位mm;修復(fù)長度(290+54)mm;表面粗糙度 Ra=3.2 μm;硬度 40~48 HRC;重量 3150 kg。
對三輥卷板機的上輥損壞面進行了修復(fù)(圖8)。修復(fù)時采用焊補工藝,具體修復(fù)步驟:
(1)車床上中心架子按輥身、輥頸為基準找正,修兩端中心孔。
(2)頂兩端中心孔,將磨損面修平(單面小于原尺寸1~2 mm)。
(3)進爐加熱至所需溫度(單爐加熱)——按熱處理工藝。
(4)帶溫補焊至單面大于原尺寸1~2 mm(使用原材料焊條)——按焊接工藝執(zhí)行。然后按圖紙尺寸進行加工后對修復(fù)面進行滲氮處理,以達到40~48 HRC要求。(為了防止42CrMo焊接時和焊接后產(chǎn)生熱、冷裂紋,要將母體材料加熱到400℃左右進行焊接,且焊后應(yīng)立即按熱處理工藝加熱至所需溫度(單爐加熱)進行整體550~600℃進爐去應(yīng)力退火,以消除應(yīng)力,并隨爐冷卻至工藝要求溫度出爐)。
(5)焊補程序完成后,車床上中心架按原輥身、輥頸為基準找正,修兩端中心孔后將焊接表面車至原尺寸+(單面留0.5 mm磨量)。
(6)上磨床,托輥托住原輥身或輥頸找正,將磨損面磨至原尺寸,并保證修磨面與原輥身同軸度(或頂中心孔)。
此外,本次改造還增設(shè)了零速檢測保護裝置,解決了接觸器、齒輪箱、皮帶壽命短,不易維修,配件加工生產(chǎn)周期長等難題。
圖8 上輥
通過優(yōu)化改造,三輥卷板機在車間使用一年多,各項指標都達到要求,實現(xiàn)了降本增效的目的(圖9)。同時,還解決了接觸器、齒輪箱、皮帶壽命短,不易維修,配件加工生產(chǎn)周期長等問題。例如:三輥卷板機的保養(yǎng)周期由原來的每周1次改為每月1次,保養(yǎng)時間由原來的24 h變?yōu)?0 min,不僅免除了反復(fù)維修的工作,還避免了每半年都需要維修周期,維修成本大大降低;檢測系統(tǒng)采用一體集成化結(jié)構(gòu),免設(shè)置,調(diào)試安裝簡單,采用非接觸探測器無運動部件,無磨損,安全壽命長,維護費用較低。
優(yōu)化研究裝置調(diào)試安裝簡單,在測試使用過程中各項指標都達到要求。節(jié)省人力物力,設(shè)備安全使用壽命延長,達到了降本增效的目的。
針對公司三輥卷板機加工質(zhì)量低下問題進行了分析和研究,并提出了升級方案。優(yōu)化三輥卷板機的設(shè)計,在一定程度提升級了設(shè)備能力,管件卷制成形問題得到解決。就本設(shè)備而言,大大降低了維修成本,使用率提高。同時,零速檢測保護裝置可應(yīng)用于慣性較大、需要反車保護的設(shè)備,可有效保護設(shè)備的機械部分和電氣部分,為同類設(shè)備的優(yōu)化改造提供有價值的參考依據(jù)。
圖9 加工卷制管
[1]鄭愛權(quán).卷板機電氣控制系統(tǒng)設(shè)計與研究[J].中國設(shè)備工程,2017(1):166-167.
[2]趙學(xué),王吉龍,顧富生.一種美制大型三輥卷板機的結(jié)構(gòu)與特點[J].鍛壓裝備與制造技術(shù),2011,46(3):41-43.
TG334.19
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〔編輯 吳建卿〕