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    汽輪機主汽閥、調(diào)節(jié)閥常見故障分析和研究

    2018-01-02 11:55:50詹雪蓮
    科學(xué)與財富 2018年33期
    關(guān)鍵詞:調(diào)節(jié)閥汽輪機故障

    詹雪蓮

    摘 要: 主汽閥、調(diào)節(jié)閥是汽輪發(fā)電機組的重要部件 ,也是故障常發(fā)部件。文章根據(jù)在電力安裝實踐工作中的經(jīng)驗及查找的一些資料 ,分析了主汽閥、調(diào)節(jié)閥幾種常見故障產(chǎn)生的原因、危害 ,并提出了一些防治方法。

    關(guān)鍵詞: 汽輪機;主汽閥;調(diào)節(jié)閥;故障

    0 引 言

    汽輪機的啟動、停機和功率的變化,是通過調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)調(diào)節(jié)各汽門的開大或關(guān)小,從而改變進入汽輪機的蒸汽流量或蒸汽參數(shù)來實現(xiàn)的。汽閥工作的正常與否直接影響到機組的安全經(jīng)濟運行。隨著汽輪發(fā)電機組單機容量不斷上升,對調(diào)節(jié)系統(tǒng)的快速性、穩(wěn)定性提出了更高的要求?,F(xiàn)代大功率汽輪機采取了帶減壓閥的結(jié)構(gòu),大大減少閥門所需的提升力。提升力的減少卻為閥門的穩(wěn)定性帶來了新的問題。由于主汽閥、調(diào)節(jié)閥故障而引發(fā)的超速、負荷不穩(wěn)定等事故時有發(fā)生。要從根本上解決這些問題,除了提高和改善閥門的性能以外,更重要的是研究故障產(chǎn)生的原因,做好閥門的故障預(yù)測與診斷,發(fā)現(xiàn)故障源并及時處理,杜絕事故的擴大。

    1 汽輪機主汽閥、調(diào)節(jié)閥常見故障分析

    根據(jù)多年的電廠安裝經(jīng)驗,主汽閥、調(diào)節(jié)閥常發(fā)生的故障有:閥桿卡澀、閥桿斷裂、閥座松動等原因,以下針對這些故障進行分析:

    1.1 閥桿卡澀

    閥桿卡澀是火電廠常見故障之一,閥桿卡澀導(dǎo)致閥桿卡死將使閥門不能關(guān)閉,在某電廠曾出現(xiàn)過汽輪機由于調(diào)節(jié)閥閥桿卡澀在機組甩負荷時發(fā)生超速,其它電廠由于閥桿卡澀而引起的啟機階段轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定,無法并網(wǎng),并網(wǎng)工況下負荷不穩(wěn)定的故障也時有發(fā)生,超高壓大功率汽輪機某些部件處于高溫條件下長期運行,這些部件表面容易產(chǎn)生一種氧化層,如果不及時清理這種氧化層,閥桿將嚴重結(jié)垢,導(dǎo)致閥桿卡澀。

    1.2 閥桿斷裂

    閥桿變形導(dǎo)致閥座與閥芯相互摩擦,產(chǎn)生應(yīng)力,應(yīng)力過于集中會造成閥桿斷裂。另外還有一些其它原因。某電廠調(diào)節(jié)閥閥桿在運行中發(fā)生斷裂,斷裂位置在排氣孔處。斷口分析表明,閥桿的斷裂性質(zhì)是過載導(dǎo)致的延性斷裂,材質(zhì)理化檢驗結(jié)果表明閥桿的強度和硬度都低于技術(shù)條件要求,材質(zhì)的純凈度不高,閥桿的結(jié)構(gòu)設(shè)計以及機械加工上的缺陷是閥桿斷裂的最主要原因。按照調(diào)節(jié)閥閥桿的設(shè)計要求,閥桿上的定位銷孔的位置應(yīng)位于自閥桿端部螺紋長度的約四分之一處,1#調(diào)節(jié)閥桿上定位銷孔的位置符合設(shè)計要求,在定位銷孔處未出現(xiàn)開裂,2#和3#調(diào)節(jié)閥桿的定位銷孔的位置都靠近閥桿螺紋上部的端面,都不符合設(shè)計要求,在2#和3#調(diào)節(jié)閥桿的定位銷孔都出現(xiàn)開裂,導(dǎo)致閥桿多處發(fā)生斷裂。閥桿的斷口分析表明閥桿的斷裂性質(zhì)是疲勞斷裂,裂紋自螺紋表面萌生,向內(nèi)部擴展。設(shè)計上要求閥桿氮化時對螺紋以上區(qū)域應(yīng)做好防護,防止氮化,閥桿的材質(zhì)檢驗結(jié)果表明,閥桿端部的大面積及螺紋的局部有氮化層,表明閥桿在氮化過程中未能對螺紋進行有效的防護,致使閥桿端部及螺紋局部被氮化,在氮化組織中形成顯微裂紋,增加了螺紋的脆性,導(dǎo)致螺紋在運行中出現(xiàn)局部剝落現(xiàn)象,形成偏載,進一步加劇了螺紋處的應(yīng)力集中,最終導(dǎo)致閥桿疲勞斷裂。1#、2#和3#調(diào)節(jié)閥桿的斷裂性質(zhì)是疲勞斷裂,材質(zhì)都符合B/HJ479-2006的規(guī)定。閥桿在做氮化處理時未對螺紋進行有效防護,致使閥桿端部及螺紋局部被氮化,這是閥桿發(fā)生疲勞斷裂的主要原因。建議今后調(diào)節(jié)閥桿氮化時嚴格按照設(shè)計要求做好防護,防止螺紋被氮化。

    1.3 閥座松動

    高壓主汽閥是汽輪機進汽的總閥門。汽輪機正常運行時,主汽閥全開,汽輪機停機時,主汽閥關(guān)閉。其主要功能是,運行中汽輪機的任一遮斷保護裝置動作時,主汽閥應(yīng)能快速關(guān)閉,實現(xiàn)停機。若其中的閥碟與閥座的接觸面存在間隙,則會帶來高溫高壓氣體的泄漏,影響機組的停機動作,下面就高壓調(diào)節(jié)閥閥座松動的原因和處理方案做一下分析研究。

    2 閥座松動原因

    高調(diào)閥閥座松動是共性問題,某電廠在2008年底1號機大修時檢查閥座松動,對其割除返廠處理,當時處理工藝為將過盈間隙由0.22mm放大到0.28mm,對閥座邊緣焊接固定。閥座二次松動原因為制造廠對引進型技術(shù)消化不良,安裝工藝達不到,在機組啟停及變工況過程中,閥座在受熱狀態(tài)下擴散器過盈量減少導(dǎo)致松動。機組運行期間,閥座在高溫下產(chǎn)生變形,閥座的過盈量逐漸變小甚至消失,是導(dǎo)致閥座松動的主要原因。結(jié)構(gòu)設(shè)計上,原閥座設(shè)計過短,與閥體之間接觸面積偏小,導(dǎo)致過盈力偏小。閥體母材材質(zhì)(10315AP,相當于ZG15Cr1Mo1V)高溫力學(xué)性能余量過小,高溫下長期運行過程中產(chǎn)生塑性變形,導(dǎo)致閥殼與閥座之間的過盈配合失效,也是閥座產(chǎn)生松動的原因之一。

    3 閥座松動處理方案

    2009年底起對閥座的材質(zhì)和結(jié)構(gòu)進行改進,閥座材質(zhì)由10325PJ(12Cr2Mo)變更為X10CrMoVNb9-1(相當于P91材質(zhì)),閥座結(jié)合處長度增加30mm,閥座配合緊力上限由0.23mm增大至0.28mm??紤]到高聯(lián)門已經(jīng)割除1次,對3號、4號高調(diào)閥閥座進行現(xiàn)場更換。首先采用鉆削方案將銷子拔出,然后制作專用工具用千斤頂將舊閥座呈向上拉的態(tài)勢。在舊閥座底部加裝密封板,注入液氮將其快速冷卻,消除過盈量后將閥座拔出,用鏜削機將高調(diào)閥基孔按照新型閥座尺寸加工至橢圓度、錐度、粗糙度合格。新閥座在液氮中緩冷后浸泡50min,快速將新閥座放入閥坑基孔內(nèi)。工裝壓板壓緊至閥座恢復(fù)常溫,加工銷孔、檢驗密封線,縫焊螺塞,最后檢查管道無異物。機組修后高調(diào)閥閥序保持為1-2-3-4,機組啟動過程中盡可能減小閥座與閥體的溫差,保證暖機充分。

    4 結(jié)論

    汽輪機主汽閥、調(diào)節(jié)閥是汽輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)的重要部件,也是事故多發(fā)部件,為了降低事故發(fā)生率、減少事故的損失,就必須做好故障分析及診斷工作。本文綜合分析了汽輪機主汽閥、調(diào)節(jié)閥幾種常見的故障,并做了分析,提出了可行的建議及方法,希望在主汽閥、調(diào)節(jié)閥遇到故障問題時能為大家提供一些參考意見,也為主汽閥、調(diào)節(jié)閥能夠長期安全穩(wěn)定運行提供一些幫助。

    參考文獻

    [1]邵和春. 汽輪機運行[M]. 中國電力出版社, 2006.

    [2]吳季蘭. 汽輪機設(shè)備及系統(tǒng)[M]. 中國電力出版社, 2006.

    [3]于達仁. 汽輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)卡澀故障機理及檢測方法研究[D]. 哈爾濱工業(yè)大學(xué), 1996.

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