劉定波
摘 要:湘鋼新二燒燒結(jié)機實現(xiàn)860mm厚料層燒結(jié)過程中,通過對制粒機霧化水改造、燒結(jié)機九輥及松料器技術(shù)改進、燒結(jié)機臺車欄板改造、燒結(jié)機爐條清理裝置設(shè)計安裝等一系列設(shè)備改造應(yīng)用,產(chǎn)質(zhì)量明顯提升。
關(guān)鍵詞:厚料層燒結(jié);霧化水制粒;九輥;松料器;爐條板結(jié)
1 前言
至2017年開始,新二燒燒結(jié)機開始實現(xiàn)800mm以上低水低碳厚料層燒結(jié)工藝。業(yè)界普遍認為,厚料層燒結(jié)能夠改善燒結(jié)礦強度,提高成品率,降低固體燃料消耗,提高還原性?;谝陨蟽?yōu)勢,燒結(jié)生產(chǎn)向厚料層燒結(jié)工藝發(fā)展為大勢所趨。在此基礎(chǔ)上,為支撐厚料層燒結(jié)生產(chǎn),燒結(jié)設(shè)備在保證穩(wěn)定運行的同時,充分發(fā)揮設(shè)備功能顯得尤為重要。新二燒燒結(jié)機在實現(xiàn)厚料層燒結(jié)的同時,對燒結(jié)設(shè)備進行一系列的技術(shù)攻關(guān),并利用檢修進行設(shè)備改造,取得了良好的成效,燒結(jié)的產(chǎn)質(zhì)量有了明顯的提升。
2燒結(jié)設(shè)備技術(shù)改造及應(yīng)用實踐
2.1制粒機霧化水改造
新二燒制粒機原設(shè)計長度為25米,比一般的制粒機長5米,主要目的也就是要延長混勻物料在筒體內(nèi)的時間,進行有效制粒。原設(shè)計的制粒加水方式為直徑為30mm的鍍鋅管通過整個筒體內(nèi)部,鍍鋅管上部開直徑為5mm的小孔,通水后在筒體內(nèi)部形成柱狀水。通過觀察,我們發(fā)現(xiàn)該加水制粒模式存在以下缺陷:1、混勻物料加水不均勻。2、管網(wǎng)水壓波動極易對加水點位置造成影響。3、柱狀水僅能對混勻物料造成潤濕,無法形成表面張力,不利于造球。鑒于以上原因,我們決定對制粒機的加水方式進行改造,使其更容易形成造球,強化制粒效果。首先在鍍鋅管上增設(shè)霧化噴頭,噴頭出水口直徑0.5mm,取代原來的5mm小孔,保證出水口形成霧狀;同時增設(shè)壓縮空氣管道,接入噴頭,使其霧化更加充分。其次,在制粒機外部設(shè)置水箱及加壓泵,采取蒸汽加溫,控制水溫在60攝氏度;同時穩(wěn)定水壓,保證進入水管的水壓穩(wěn)定在0.4MPa(如圖1)。
從表1看出,改造后出二混≥3mm粒級平均上升10%,為穩(wěn)定厚料層燒結(jié)提供了有利條件。
2.2燒結(jié)機九輥、松料器技術(shù)改進
新二燒實施厚料層燒結(jié)工藝后,燒結(jié)料層由原來的760mm提升至860mm。料層增加以后,由于九輥底部離燒結(jié)機爐條高度僅為780mm,當布料高度超過780mm時,布料頂部壓料嚴重,造成整個燒結(jié)布料層上緊下松,破壞透氣性,影響燒結(jié)質(zhì)量。為此,我們對九輥進行了技術(shù)改造:1、取消最底部最后一個輥子,重新安裝九輥底梁,保證九輥底部與燒結(jié)機爐條高度達到900mm,確保厚料層布料后,不造成底部的積料和壓料。2、進行九輥整體支架傾斜角度的調(diào)整,傾斜角由原來的42°調(diào)整至45°,在保證物料偏析的情況下,使混勻物料均勻布料至燒結(jié)臺面(如圖2)。通過上述改造的實施,徹底解決了九輥布料積料和壓料的難題,使九輥布料更加均勻、可靠。同時,在燒結(jié)料層提升以后,配套的松料器裝置也存在明顯短板,一是松料器透氣棒采用的是鍍鋅管,不耐磨,磨損后極易造成物料、雜物粘結(jié),清理困難。二是隨著料層由760mm提升至860mm,原有透氣棒的尺寸和間距均與新的料層厚度不匹配,不能保證透氣的均勻性,不利于燒結(jié)生產(chǎn)。通過反復摸索和實驗,我們決定對松料器進行如下改進:1、用20mm厚不銹鋼條代替原來的鍍鋅管透氣棒,同時在上表面加工成刀口,防止物料及雜物粘結(jié)。2、依據(jù)新的料層厚度,對透氣棒的間距進行調(diào)整,重新布置,保證混勻物料的透氣均勻。3、根據(jù)新調(diào)整的九輥位置和物料落料點,重新進行松料器機架固定,后移300mm。改造完成后,燒結(jié)料層透氣性得到有效改善,同時也解決了松料器粘料、積料問題(如圖3)。
2.3燒結(jié)機臺車欄板技術(shù)改造
新二燒燒結(jié)機臺車欄板的原始設(shè)計高度為730mm,隨著燒結(jié)料層的增加,目前的臺車欄板高度已滿足不了厚料層燒結(jié)的要求。厚料層燒結(jié)過程中,正常燒結(jié)料層已到達860mm,超過欄板高度130mm,造成布料邊緣垮塌,致使內(nèi)返礦量增加,不利于燒結(jié)產(chǎn)能的提升。再則,料層增加以后,燒結(jié)過程中的邊緣效應(yīng)顯得尤為突出,對燒結(jié)礦質(zhì)量造成影響。因此,我們著手對目前的燒結(jié)機欄板實施改造:首先,在保證目前欄板的整體結(jié)構(gòu)下,整體將欄板高度進行增高,由原來的730mm增加至850mm,保證在厚料層燒結(jié)過程中,布料邊緣不形成垮塌;其次,將臺車欄板的上半部分,與物料接觸面加工成波浪紋,使其在燒結(jié)抽風過程中,邊緣風速減緩,降低邊緣效應(yīng)(如圖4);同時,在爐條安裝過程中,靠近欄板兩側(cè)多安裝2根盲板爐條。通過上述改造的實施,實現(xiàn)了降低內(nèi)返礦5噸/小時,燒結(jié)過程更加平穩(wěn)有效。
2.4燒結(jié)機爐條清理裝置的設(shè)計安裝
新二燒實施厚料層燒結(jié)工藝后,為保證燒結(jié)質(zhì)量,燒結(jié)機機速由原來的1.9米/min調(diào)整至1.7米/min。由于料層厚度增加,燒結(jié)機速減緩,整個燒結(jié)時間相對延長,因此,自實施厚料層燒結(jié)開始,燒結(jié)機爐條糊堵板結(jié)的現(xiàn)象有所增加。崗位人員只能在燒結(jié)機頭部對板結(jié)爐條進行人工清理,清理難度大,崗位勞動強度增加,并存在安全風險,同時,也制約了燒結(jié)機產(chǎn)質(zhì)量的發(fā)揮。車間管理組通過對標考察研究,設(shè)計出一套燒結(jié)機爐條自清理裝置:在燒結(jié)機回程道安裝一根旋轉(zhuǎn)軸,與燒結(jié)機同寬;軸體開通孔,插入多股鋼絲繩形成鋼絲刷,與回程道臺車爐條表面接觸;用變頻電機及驅(qū)動鏈輪帶動軸體旋轉(zhuǎn),使鋼絲繩在爐條表面進行清刷從而達到清理爐條板結(jié)物的目的(如圖5)。利用定修對爐條清理裝置實施安裝并投入使用后,爐條板結(jié)物的處理時間大大減少,在爐條板結(jié)的初期,能有效減緩惡化趨勢。
3燒結(jié)設(shè)備技術(shù)改造后的實際效果
新二燒燒結(jié)機在推廣厚料層燒結(jié)實施過程中,通過對制粒機霧化水、燒結(jié)機九輥及松料器、燒結(jié)機臺車欄板、爐條板結(jié)清理等一系列設(shè)備設(shè)施進行技術(shù)改造,穩(wěn)定了厚料層燒結(jié)的工藝操作,同時也實現(xiàn)了產(chǎn)質(zhì)量的大幅度提升(見圖6、圖7)
1)由圖6數(shù)據(jù)看出:產(chǎn)量得到大幅提升,日均產(chǎn)量逐步從11300t/d提升至12240t/d,產(chǎn)量上升8%。
2)由圖7數(shù)據(jù)看出:轉(zhuǎn)鼓均值大幅提升,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓從78.1%提升至79.9%,平均上升1.2%。
4結(jié)語
通過對燒結(jié)機霧化水制粒、合理的九輥布料、松料器、臺車欄板改造、爐條清理裝置設(shè)計安裝的成功實施,新二燒厚料層燒結(jié)工藝的操作模式更加穩(wěn)定、可靠。燒結(jié)礦產(chǎn)能提升有效,轉(zhuǎn)鼓質(zhì)量更加穩(wěn)定。隨著厚料層燒結(jié)工藝的推廣和應(yīng)用,包括燒結(jié)機蠕動、延長爐條、隔熱件使用壽命、風量的合理分布在內(nèi)的一系列問題還亟待我們解決。今后我們將持續(xù)進行設(shè)備技術(shù)攻關(guān),進一步改善燒結(jié)礦的產(chǎn)量和質(zhì)量,為高爐的穩(wěn)定、高產(chǎn)、降耗提供有力保障。