任裕祥
摘 要:通過研究空調(diào)結(jié)構(gòu)件預(yù)裝海綿、警告標(biāo)識等物料的使用工藝,進(jìn)行相應(yīng)的自動剝離與自動粘貼改善。針對海綿、警告標(biāo)識材質(zhì)比較柔軟的特點,將此種原料按照卷狀的方式來料,這樣一卷可以滿足盡量多的定額,同時易于實施自動化剝離。將卷料先行穿過壓料裝置,在出料分離板處使膠紙與海綿呈反方向運動,將剝離出的膠紙纏繞在滾軸上,由電機(jī)帶動。這樣電機(jī)的轉(zhuǎn)矩將決定卷料的步距,以此來保證海綿、警告標(biāo)識出料尺寸的一致性。在剝離完成后,由機(jī)械手或機(jī)器人配合吸盤將物料吸取并移動至相應(yīng)位置進(jìn)行粘貼。
關(guān)鍵詞:自動預(yù)裝;海綿;警告標(biāo)識
在空調(diào)配套生產(chǎn)車間,存在大量的預(yù)裝崗位,主要是因為,空調(diào)成品在搬運過程中存在晃動,進(jìn)而可能會引起冷凝器、蒸發(fā)器與固定件之間碰撞,為防止質(zhì)量異常,需要在相應(yīng)的鈑金結(jié)構(gòu)件上粘貼海綿等物料,以保證冷凝器、蒸發(fā)器等核心部件不受損傷。實際生產(chǎn)時,需要安排人工對零件進(jìn)行粘貼海綿。同時按照工藝標(biāo)準(zhǔn),需要特殊說明的結(jié)構(gòu)要粘貼警告標(biāo)識,這些崗位都需要安排人工進(jìn)行粘貼。
人工操作以上預(yù)裝工位時,需要用手剝離型紙,長時間操作容易造成手指疲勞。由于人的不穩(wěn)定因素,導(dǎo)致預(yù)裝件粘貼位置不準(zhǔn)確,漏貼情況時有發(fā)生,同時這種操作導(dǎo)致生產(chǎn)效率較低,且耗人較多。該類預(yù)裝崗位在空調(diào)配套車間用人比例在1/6左右,按500萬套/年的普通空調(diào)工廠的產(chǎn)能計算,配套車間需求該類預(yù)裝崗位約160個。
為了解決以上因人工操作產(chǎn)生的勞動強度大、質(zhì)量隱患多、生產(chǎn)效率低的問題,需要做相應(yīng)的項目改善。
改善項目實施主要有以下兩種方式:
1)海綿自動剝離及粘貼技術(shù)
以一種空調(diào)頂蓋海綿為例,首先通過工藝改善,實現(xiàn)海綿由片料供給改為卷料供給。在改善前,海綿來料是片料供給,每整片由5-10組海綿構(gòu)成,員工需要不停的切換海綿片以維系生產(chǎn)。改善后,海綿來料為卷料料供,每卷1000組海綿,切換頻次大大減少,節(jié)省了切換時間,提高了生產(chǎn)效率。
同時制作自動剝離機(jī)構(gòu),實現(xiàn)海綿的自動剝離,在改善前,由員工手撕背紙進(jìn)行粘貼,效率低,粘貼尺寸不容易掌控,每貼一個均需要用檢驗工裝比對一次,仍存在質(zhì)量隱患。改善后,由簡易工裝或自動化設(shè)備實現(xiàn)自動剝離與自動粘貼,實現(xiàn)海綿的無人化預(yù)裝。
通常剝離機(jī)構(gòu)要利用離型紙收料卷軸的驅(qū)動,實現(xiàn)海綿卷的向前送料,其送料步距要由PLC設(shè)定好,可以保證零件尺寸參數(shù)的一致性。同時利用三軸移栽平臺或機(jī)器人與吸盤夾具配合,實現(xiàn)海綿自動吸取和自動粘貼。
2)警告標(biāo)識自動粘貼技術(shù)
空調(diào)外觀零件在預(yù)裝過程中,由人工進(jìn)行粘貼警告標(biāo)識;需人工進(jìn)行徒手操作,因重復(fù)動作導(dǎo)致員工易于疲勞,同時貼標(biāo)位置偶有不能完全準(zhǔn)確,既影響質(zhì)量,效率又不到保證。如將來料方式改為卷料生產(chǎn),利用剝離機(jī)自動將標(biāo)簽剝離,同時使用機(jī)器人自動吸料、自動貼標(biāo),取消人工操作,同時制作定位裝置,使其貼標(biāo)位置100%準(zhǔn)確,提高質(zhì)量合格率。
由于空調(diào)型號不同時,警告標(biāo)識的尺寸不同,為了做到產(chǎn)品切換時不停機(jī)生產(chǎn)。需研發(fā)通用型吸盤,一般原理是將對應(yīng)大小標(biāo)識尺寸做雙六孔吸盤,當(dāng)貼小標(biāo)識時,使用1號六孔位,當(dāng)貼大標(biāo)識時,1號和2號六孔外同時使用。吸盤內(nèi)部制作氣流通道,使用真空發(fā)生器造成真空吸力,將標(biāo)識吸取。
通過以上海綿和警告標(biāo)識的自動粘貼技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用,可以使空調(diào)配套車間的預(yù)裝崗位的自動化率提高10.7%,使員工勞動強度整體下降28.3%,使產(chǎn)品合格率提升0.3%。