摘 要:選硫作業(yè)通過調試和優(yōu)化,摸索出了一些符合現場的工藝參數和條件,指標也得到了提高,但還存在一些問題,給出建議。
關鍵詞:選硫作業(yè);工藝流程;調試與優(yōu)化
江西某選礦廠所處理的礦石以硫化礦物為主,選硫系統(tǒng)主要用浮選方法浮選黃鐵礦(FeS2)。原礦中含硫一般為1~3%,平均全硫品位為2.128%,其中屬黃鐵礦的硫平均為1.66%。
為了利用礦山資源,江西某選礦廠原選硫系統(tǒng)是利用水力旋流器分級,沉砂為最終硫精礦,該方法所得硫精礦品位低,回收率低,極大的浪費資源。江西某選礦廠磨浮工段現用選硫系統(tǒng)是“某銅礦大采選生產規(guī)模技術改造”中江西某選礦廠3萬t/d改擴建項目中的子項目。選硫系統(tǒng)由中國恩菲工程技術有限公司設計。原設計為全尾選硫:二段尾礦進入¢380水力旋流器中分級,沉砂進入浮選作業(yè),溢流進入¢40m高效濃密機,濃縮的底流進入水力旋流器構成回路,濃密機溢流排掉。
選硫系統(tǒng)在2011年進行帶負荷試車,將暴露出的問題進行逐一整改。2012年1月份開機,為了盡快實現選硫作業(yè)生產穩(wěn)定,探索符合現場的工藝參數和操作條件,并能得到較好的指標。生產技術室和磨浮工段展開技術攻關,對選硫作業(yè)進行調試和優(yōu)化。
1 優(yōu)化內容
1.1 前期系統(tǒng)調試和優(yōu)化
系統(tǒng)開機后,流程不通暢,工藝參數不明,相關技術人員攻關,探索符合生產的工藝條件和參數。調試和優(yōu)化過程中如下。
1.1.1沉砂嘴尺寸變小
旋流器現使用70英寸的沉砂嘴,旋流器沉砂硫品位比入選品位只高出3-5%,說明旋流器沒有起到應有分級作用。2月2日將2#旋流器沉砂嘴尺寸從原來的70英寸更換到60英寸,2月6日將1#沉砂嘴從原來的70英寸更換到50英寸,更換前后指標見表1,數據表明:沉砂嘴尺寸更換后,沉砂品位及濃度達到工藝要求,硫精礦品位也得到提高。
2.1.2 提高硫酸濃度及加大稀硫酸供應
提高硫酸濃度及加大稀硫酸用量后指標見表2,數據表明:提高硫酸濃度及加大稀硫酸用量后,選硫粗選段的pH基本可以達到工藝要求,硫精礦品位也得到提高。
2.1.3 液位和風量投入自動控制
2月6日起,選硫作業(yè)液位和風量投入自動控制。選硫作業(yè)液位和風量投入自動后指標見表3,數據表明:選硫作業(yè)液位和風量投入自動控制后,選硫作業(yè)生產指標得到提高。
2.2 進一步優(yōu)化和濃密機投入使用
經過初步調試和優(yōu)化,總結出了一些符合生產現場的工藝參數和操作條件,生產作業(yè)得到穩(wěn)定,但是1-3月份硫精礦品位達不到要求。為了提高硫精礦品位,生產技術室和磨浮工段對選硫作業(yè)進一步優(yōu)化。
2.2.1 降低選硫PH
由于2-3月份常規(guī)磨浮二段石灰使用量較大,造成70立尾礦PH為12至14之間,而且選硫酸泵受損嚴重,酸量較難控制,酸過大易沉槽,因此初步優(yōu)化后一直存在酸量較小選硫PH值較高的情況。進一步優(yōu)化時,正常生產條件下將PH控制為7-8。PH降低后精礦品位提高4.82%,回收率提高27.27%。PH降低后指標提高明顯。
經過調試和優(yōu)化后,生產指標逐步提高,4月份后硫精礦折合量均超過2萬噸,達到要求。5月份后平均品位均超過47.5%,達到了生產要求。指標證明選硫系統(tǒng)的調試和優(yōu)化效果較為明顯。
4 存在的問題及建議
4.1 高效濃密機攻關
當二段尾礦全部進入流程中后,高效濃密機由于處理能力不行而導致溢流跑黑,金屬量損失較大。而且多次出現過高效濃密機的耙無法下降將礦漿刮至底流。無法降耙后自動和手動均不能正常運行,濃密機最終只能停機,給選硫系統(tǒng)正常生產造成很大困難。高效濃密機在大山選礦廠是新設備,維護和維修經驗非常少,目前還沒有找到故障原因,該項目正在繼續(xù)攻關。
4.2 酸的加入
由于目前使用的硫酸計量泵受硫酸腐蝕較為嚴重,無法對硫酸的流量進行定量,所以無法準確對現場的PH進行控制,影響指標。應及時把廠房外面的酸罐建好,最終達到定量自動加酸的效果,良好控制和穩(wěn)定流程,提高指標。
4.3 流程不通暢
實現二段尾礦全部進入選硫系統(tǒng)后,流程中礦量較大,容易造成流程不通暢。其中1、2#攪拌槽電流經常有升高跡象,操作工在日常操作時發(fā)現電流高于70A后,會適當開兩個排污閥進行一定量的排污,緩解攪拌槽壓力。應當密切關注攪拌槽以防埋死。
前期,由于掃選管和精礦管過小導致流程不通暢,多次出現礦漿堵死中間箱,造成停機排污,造成了極大損失。6月16日至21日,通過掃選掃選泵接口和精礦管的改造后,精礦刮量可以適當增大,流程較為暢通,目前沒有出現流程堵死的情況,但是掃選上漿管任然過小,掃選泵池經常滿,建議年檢或大修時能將掃選泵和上漿管從新選型。
4.4 特殊礦性
當礦性比較特殊時,尤其是泥巴礦和高硫礦沉槽問題的沒有好的解決辦法。在調試和優(yōu)化前期多次出現泥巴礦和高硫礦,造成指標很差,后期出現次數很少。今后應密切收集現場特殊礦性進行技術攻關,排除特殊礦性對指標的影響。
5結語
選硫系統(tǒng)經過調試和優(yōu)化后指標得到了明顯的改善,但是存在的問題也較為突出,比如:濃密機的使用和維修、浮選PH控制和流程穩(wěn)定通暢等。在日常生產中應該膽大心細,將問題一一找出并排除。
參考文獻:
[1]張兆陽,德興銅礦選硫工藝探討.
[2]雷兆武,黃萬撫,某選礦廠選硫系統(tǒng)工藝改進.
作者簡介:
李翔,出生年月:1988年4月12日,性別:男,民族:漢,籍貫(精確到市):江西省上饒市,當前職務:主任科員,當前職稱:助理工程師,學歷:大學本科,研究方向:礦業(yè)類.