李防
(邢臺(tái)鋼鐵有限責(zé)任公司,河北邢臺(tái) 054027)
調(diào)節(jié)閥停機(jī)不關(guān)閉故障分析與改進(jìn)
李防
(邢臺(tái)鋼鐵有限責(zé)任公司,河北邢臺(tái) 054027)
螺桿發(fā)電機(jī)組停機(jī)時(shí),電動(dòng)調(diào)節(jié)閥不關(guān)閉。通過(guò)動(dòng)態(tài)模擬故障現(xiàn)象,找到造成電動(dòng)調(diào)節(jié)閥異常動(dòng)作的邏輯沖突指令程序,對(duì)控制程序進(jìn)行優(yōu)化與改進(jìn)。
調(diào)節(jié)閥;故障;分析;改進(jìn)
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.05.40
煉鋼螺桿發(fā)電設(shè)計(jì)從蓄熱器后將煉鋼蒸汽直接進(jìn)入一級(jí)螺桿膨脹動(dòng)力機(jī)發(fā)電,排汽進(jìn)入二級(jí)螺桿膨脹發(fā)電機(jī)組做功發(fā)電,二級(jí)螺桿膨脹發(fā)電機(jī)組排汽冷凝回收。發(fā)電并入連鑄變電所(400 V)低壓電網(wǎng)。螺桿發(fā)電機(jī)組工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1螺桿發(fā)電機(jī)組工藝流程
機(jī)組正常運(yùn)行過(guò)程中,當(dāng)出現(xiàn)振動(dòng)變大、機(jī)組冒煙、蒸汽管道漏氣等危及設(shè)備安全運(yùn)行的情況時(shí),PLC程序?qū)⒆詣?dòng)觸發(fā)機(jī)組緊急停機(jī)指令,立即關(guān)閉快切閥和電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,以保證機(jī)組的安全。在一次緊急停機(jī)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)快切閥立即關(guān)閉,但電動(dòng)調(diào)節(jié)閥在關(guān)閉行程中停止,然后又開(kāi)始自動(dòng)打開(kāi),直至閥門完全打開(kāi)。
(1)運(yùn)行程序檢驗(yàn)。根據(jù)故障情況,梳理運(yùn)行程序未發(fā)現(xiàn)異常情況。
(2)靜態(tài)連鎖停機(jī)試驗(yàn)。做靜態(tài)連鎖停機(jī)試驗(yàn),快切閥和電動(dòng)調(diào)節(jié)閥都能正常動(dòng)作,按程序要求快速關(guān)閉,且電動(dòng)調(diào)節(jié)閥未發(fā)生反復(fù),直接關(guān)嚴(yán)。靜態(tài)連鎖停機(jī)試驗(yàn),因與機(jī)組實(shí)際運(yùn)行工況不同,未能重現(xiàn)故障時(shí)閥門的動(dòng)作狀態(tài)。
(3)模擬動(dòng)態(tài)停機(jī)連鎖試驗(yàn)。為重現(xiàn)故障現(xiàn)象,在停機(jī)狀態(tài)下,通過(guò)增加信號(hào)源,對(duì)螺桿機(jī)進(jìn)行模擬動(dòng)態(tài)停機(jī)連鎖試驗(yàn),充分模擬機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)的工況參數(shù)以及斷路器狀態(tài)。用信號(hào)源給定機(jī)組正常轉(zhuǎn)速1500 r/min,模擬機(jī)組正常運(yùn)行情況,同時(shí)投入“自動(dòng)負(fù)荷”運(yùn)行狀態(tài),并在工程師站監(jiān)視程序中調(diào)節(jié)閥的給定信號(hào)值的變化情況。在此狀態(tài)下,模擬發(fā)電機(jī)短路跳閘故障,發(fā)現(xiàn)快切閥迅速關(guān)閉,而電動(dòng)調(diào)節(jié)閥開(kāi)度從99%關(guān)閉至80%左右后,又逐步開(kāi)啟至99%,調(diào)節(jié)閥給定信號(hào)手動(dòng)值為0,但自動(dòng)輸出值為100%。通過(guò)動(dòng)態(tài)模擬,再現(xiàn)了機(jī)組的故障現(xiàn)象。
圖2 沖突程序1
圖3 沖突程序2
檢查電動(dòng)調(diào)節(jié)閥控制程序發(fā)現(xiàn),變量“緊急停機(jī)點(diǎn)”(圖2、圖 3 所 示 地 址M32.1)的觸發(fā)需要2個(gè)條件,①機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),快切閥全關(guān)信號(hào)為“1”;②發(fā)生機(jī)組工藝故障時(shí)對(duì)該變量進(jìn)行賦值。這兩段程序都對(duì)其進(jìn)行賦值操作,且其中一條程序的運(yùn)算結(jié)果與另外一條程序的運(yùn)算結(jié)果沖突,即圖2中的程序運(yùn)算結(jié)果為“0”,圖3中的程序運(yùn)算結(jié)果為“1”,導(dǎo)致緊急停機(jī)點(diǎn)(M32.1)發(fā)生邏輯沖突。在關(guān)閉快切閥和調(diào)節(jié)閥后,調(diào)節(jié)閥程序因緊急停機(jī)點(diǎn)狀態(tài)沖突為“0”致使控制程序進(jìn)入轉(zhuǎn)速自動(dòng)狀態(tài),在轉(zhuǎn)速自動(dòng)狀態(tài)下,因機(jī)組停機(jī)后轉(zhuǎn)速值小于設(shè)定值,調(diào)節(jié)閥始終輸出開(kāi)閥信號(hào)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速上升,但快切閥已關(guān)閉,轉(zhuǎn)速不能上升,開(kāi)閥信號(hào)一直輸出,導(dǎo)致調(diào)節(jié)閥關(guān)閉后而又打開(kāi)。
問(wèn)題的出現(xiàn),一方面是由于螺桿機(jī)組自投運(yùn)以來(lái)一直運(yùn)行正常,未發(fā)生工藝連鎖停機(jī)保護(hù),所以沒(méi)有發(fā)現(xiàn)程序中的錯(cuò)誤。另一方面是日常的機(jī)組連鎖試驗(yàn)不完善,工藝連鎖停機(jī)試驗(yàn)中未能發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)問(wèn)題。
對(duì)發(fā)生沖突的程序(圖2)進(jìn)行修改,將原來(lái)的線圈輸出改為置位輸出(圖4),問(wèn)題得以解決。
圖4 修改后的程序
TM617
B
〔編輯 李 波〕